4号高炉送风制度调整总结

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4号高炉送风制度调整总结

2014年,4号高炉根据炉况以及原燃料条件,利用休风机会逐步调整送风面积,从炉况表现及运行效果看,炉缸活跃性有所提高、炉况稳定性增强。

一、送风制度调整过程

5号风口堵死,进风面积由年初的0.2885m2缩小至0.2772m2。5月9日休风,将3、4、10、17、23号风口由Ф120mm调整为Ф115mm,全风口面积缩小至0.2839m2,6月24日将16号风口小套由Ф120mm调整为Ф115mm,保证进风均匀性的同时将送风面积缩小至0.2830m2。期中5月9日至24日,高炉堵21号风口作业,期间最小风口面积为0.2726m2。

二、各个时期高炉主要技术经济指标

1、鼓风参数

上表五个颜色区域,对应今年五个不同送风面积生产时期,从表中可以看出,第一阶段,高炉入炉风量3700~3750m3/min,动能在10000kg.m/s左右,高炉接受风量能力偏差。3月堵5号风口后,风压、风量变化不大,但鼓风动能提高至11000~12000kg.m/s水平。5月初将5个风120mm风口调整为115mm后,堵21号风口作业近一个月,期间送风面积仅为0.2726m2,但高炉风压、风量基本稳定,没有憋风现象,同时鼓风动能进一步提高至12300kg.m/s以上。5月底捅开21号风口后,送风面积明显增大,高炉通过强化用风,风量达到3800m3/min以上,鼓风动能虽有降低,但幅度不大,同时高炉炉腹煤气指数突破61,高炉吃风能力明显提高。

2、炉型参数

从炉型参数变化看,黄色区域的两个月时间,炉缸中心及环碳温度偏低,炉缸活跃性不好。3月堵风口后,尽管高炉于3月12日开始配吃捣固焦,但炉缸温度在随后两月开始全面升高,缩小风口、提高鼓风动能对于改善炉缸活跃性的效果比较明显。之后高炉自5月开始缩小风口,保证进风量的同时控制动能在12000左右kg.m/s,炉缸中心温度保持在300℃左右。

从反应边缘的L6及环碳温度看,缩小风口面积后,高炉上部冷却壁温度及下部环碳温度均为上行趋势,说明尽管中心在强化,但是边缘没有明显走弱趋势,侧壁不存在结厚隐患。

3、主要经济指标

从经济指标看,高炉产量可以完成计划,4、5月日产达到4450吨/日以上。6月入炉品位开始下滑,高炉回收相应降低,产量下滑。品位降低后,由于渣比升高,造成高炉中下部透气性下降,高炉轻负荷改善料柱透气性,大焦比升高、小焦比降低。通过调整,高炉煤气分布基本受控,燃耗仅小幅升高。

三、对下部调剂的认识

1、通过缩小风口面积,对高炉风压、风量影响不大,同时可以在维持当前风量的前提下,提高鼓风动能。

2、鼓风动能增加后,对于解决炉缸中心不活、死焦堆肥大的问题有利,可以使炉缸接受风量能力提高、炉腹煤气量及炉腹煤气指数升高,高炉可以进一步进行强化。冶强提高后,炉缸活跃性亦可逐渐改善。

3、目前看,4号高炉风口面积缩小,并未出现中心强化过度、边缘自动走重现象。从高炉实际运行看,往往存在中心不畅、边缘不稳的情况,结合5、6、7

段冷却壁温度值分析,下部中心仍不理想,初始气流仍有溜边现象。

4、6月开始入炉品位逐月降低,直接导致高炉中下部透气性变差。炉内持续轻负荷后虽有好转,但8月尝试增配块矿后,高炉出现边缘气流剧烈波动、热负荷大幅升高现象。总体感觉高炉中心仍欠活跃,而通过上部装法调整虽能得到缓解,但是很难“直达病灶、彻底根除顽疾”。通过分析看,下部调剂有很好的强化中心作用,而且是直接作用于初始煤气分布,应该坚持尝试摸索各个高炉的最小进风面积,进一步强化中心、活跃炉缸,才能增强高炉吃低品质料的能力。

第四炼铁车间

2014-9-1

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