高加疏水改造

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h = x×h 2 +( 1 一 x ) h i =1 2 3 8 . 6 9 k J / k g ,
针 对疏 水 水位 调 节 差 ,胜利 发 电厂 分别 利 用机 组大 小 修对 2台机 的高 加疏 水 系 统进 行 了 改造 ,采 用 汽 液两 相流 自调节 水位 控 制 。该 装置 是基 于 汽液 两 相 流 原理 ,利 用 汽液 变 化 的 自调节 特性 控 制调 节 器 出 口液 体而 设计 的一 种 新 型疏 水 水 位控 制 器 ,它 能更 好 的跟踪 水 位信 号 , 反应 灵敏 ,较 大 的 负荷 范 围 内实 现 加热 器 水位 的 自动 调整 而 无需 人工 调 整 ,能 很好 的 控制 高加 水 位 ,解决 了本 厂水 位难 调整 的难 题 。 2 . 1 汽 液两 相 流 自调 节 水位控 制 器的组 成 a )传 感信 号 筒 :主 要 由简 体 、汽 侧 、水侧 管路 及调 节管 构成 ,在 简体 内设 计 有多 个 窗 口以调 节汽 量大 小用 ( 见图 2 ):
3 l 5 . 8
1 9 6 . 1
2 5 1 . 9
l 8 6 . 1
4 5 4 . 5
2 5 I l 9


“困衄凰

3经济性 分析 高 加疏水 系统 改造 后的经 济 效益可 以 从以下 2个方 面 进行 分析 与 计算 。 3 . 1 提高 高 加投入 率 根据 表 1 数据计 算 如下 :# 3 高 加进 汽焓 为 3 3 7 5 . 9 5 k J / k g ,疏 水焓 为
引言 胜 利 发 电厂 I 期 2台机组 为 N C 2 2 0 / 1 8 3 — 1 2 . 7 / 0 . 2 4 5 / 5 3 5 / 5 3 5 型 汽轮 机 , 本 机 组 共有 八 段 非调 整 回热 抽 汽 ,按等 焓 降分 配 原 则设计 。采 用 了 1 台 混 合 式 除氧 器和 7台表 面式 加热 器 。其 中 3台高压 加热 器 ( 简称 高加 ) ,4台 低 压 加热 器 ( 简称 低加 ) 。在 # 2 、3 高 压加压 器之 间设 有 1台疏 水冷 却器 , 在 三段 抽 汽管 道上 还设 有 1 台蒸 汽冷 却器 ,其 设备 具体 参数 见表 1

1 ) 改造 后,高 加保持 正常 水位 ,高 加疏 水至 下一 级无 窜汽 。
T出: T饱 和一 ( T饱 和一 Tl 逍) e -  ̄ v t = 2 4 5 . 8

式 中 ,T 逊 l 、T m 分 别为 高加进 、出水温 度 ,单位 :℃;T l 和 为加 热 蒸汽 饱 和 温度 ,单 位 ℃: 由 # 1 抽压力 P 1 : 3 . 8 9 M P a查 出 T = 2 4 8 . 7 ℃,一 N T v
关 键词 :高加 汽 液 两相流 自调整 装置 经 济性 变 的情况 下 ,疏水 的有效 面积 则相 应减 少 ,使疏 水量 降低 ,从而达 到 阻碍 疏 水的 作用 。此时调 节汽 是 以其 自身的物 性 参数 变化 作用 来 阻碍疏 水 的 。 即调 节蒸汽 流 量越大 ,疏 水量 越小 ,反之 亦 然 。通 过 上述 的调 节过 程 从而 实现 水位 的 自动 控制 。
表 1 高 压加 热器 规 范 项 目
型号 抽汽 点
# l 高加
J  ̄5 5 o

# 2高加
j c 一 5 5 0
— 5 - 2
# 3 高加
J G - 5 0
一 S — l
蒸冷 器
Z L 一 5 0
- 9
单 位
图 4疏 水调 节 阀示 意 图
0 0 0 =7 8 2 . 2 3 t
按照标煤 7 0 0元 / t 计 算 ,年 节 约 发 电 资 金 7 0 0 X 7 8 2 . 2 3 ÷1 0 0 0 0=
5 4 . 7 6 X1 0 元。
3 . 2 保 持高 加正 常水 位运行
: 轴 : 霉 弓 : l 。 i
为传 热 单 元 ,N T V = K XF I G( 1 O 0 0 C . , )= 2 , 3 6 , G为进 入高 加 的 给 水 流 量 6 0 0
t / h ;
f “

图 1高 加疏 水 系统
2改造 措施
2 ) 改造前 ,高加低 水位 状态 时 。 此 时 高 加 疏 水 逐 级 自流 , 伴 随 加 热 蒸 汽 窜 入 下 一 级 。 设 窜 汽 率 x = 1 0 % ,其他 参数 变化忽 略不 计 ,此时 高加 出水温 度 Tm 为 :
捧誊
中因 化 I : 贸易
C h i n a C h e mi c a l T r a d e ? o 1 3
高加疏水 改造
王志 刚
胜 利发 电厂 ,山东东营 2 5 7 0 8 7
摘 要 :分 析胜利 发 电 厂 I 期 两 台机 组 高加疏 水 改造前 后 的运行 工况 ,简 介汽 液两 相流 自调整 装置 的原 理 ,并对 系统 改造 后的 经济 性进 行 了定 量计 算 。
0 0 0 =1 . 7 5X 1 0 k J / h 。
同理可 计算 出给 水分 别 在 # 2 高 加吸 收 8 . 3 2 X 1 0 k J / h ,在 # l高加 吸 收 5 . 8 3 ×1 0 k J / h ,则给水 在整 个高 加吸 收共计 1 . 5 9 ×1 0 。k J / h . 按 照按 照机 组年 运行 等效 天数 3 0 0天 ,高加 投入 率 增加 2 % ,标煤 发 热 量 2 9 2 7 0 k J / k g ,机组 年节 约标 煤 :1 . 5 9 ×1 0 。 ×3 0 0 X2 4 ×2 % ÷2 9 2 7 O ÷1
5 - 3

1 2 源自文库
1 5
1 5
抽 汽 压力 抽 汽流 量

3 . 8 9 3 0 . 8 2
2 . 5 2 3 7 . 6 7
1 . 2 5 1 6 . 1 5
船a t / h
l进 口
l出口
3 7 0 . 3
2 4 3 . 8
2 2 9 2 . 5 7 k J / k g。
l 进口
I出口
2 l 8
2 4 1 . 8
l 8 6 . 1
2 l 8
l 7 2 . 6
1 8 6 . 1
2 4 1 . 8


小 啦
给水 在 # 3高 加 吸 收 的 焓 值 为 : ( 3 3 7 5 . 9 5 — 2 2 9 2 . 5 7 ) ×1 6 . 1 5 ×1
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