120t转炉单渣—留渣法低成本高效冶炼工艺的研究与应用

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120t转炉“单渣—留渣”法低成本高效冶炼工艺的研究与应用

温福新1,王明杰1,于亮涛1,王,强1,沈彬彬2

(1.莱芜钢铁集团银山型钢有限公司炼钢厂,莱芜271104;2.莱钢集团技术中心莱芜271104) 摘要:介绍了莱钢120t转炉“单渣—留渣”操作的基本工艺技术条件及应用效果。针对终渣状态和铁水条件,规范了留渣操作所需铁水的基本条件,确定了转炉开氧基本模式及过程基本操作模式,提高了脱磷效率,有效降低了石灰、白云石吨钢消耗,取得显著效益。

关键词:转炉;单渣—留渣;留渣操作;脱磷率;工艺

0 前言

在当前钢铁市场环境下,“单渣—留渣”操作已成为各钢铁企业作为降本增效的手段之一。该工艺早在十几年前就已实践,但是由于留渣后下炉兑铁水时易出现喷溅、泄爆等安全问题,使这项工艺很长时间内在生产实践中受阻。但随着工艺技术及其设备的不断改进,留渣操作伴随着的相关问题已基本解决。并且留渣操作已被证实可以大幅降低吨钢石灰消耗,及在转炉吹炼初期可以快速成渣,高效脱磷,具有显著的经济效益。

1 留渣喷溅的根本原因与预防机理

转炉终渣中含有一定量FeO成分。这种终渣留待下一炉,在兑入铁水时,必会同时发生以下式(1)、式(2)的反应。当终渣中(FeO)过高时,式(1)、(2)反应激烈,瞬间产生大量的气体并附带炉渣、铁水冲出,造成爆发性喷溅事故。

(FeO)+[C]=[Fe]+CO (1)

2(FeO)+[C]=2[Fe]+CO2(2)

要防止喷溅,最直接的办法是控制炉中气体,杜绝或减缓式(1)、式(2)的反应[1]。

2 留渣操作具体工艺技术措施

2.1 留渣操作条件

1)铁水成分[Si]不高于0.80%。[Si]高时,为保证炉渣碱度,渣料加入量大,产生的炉渣量较多,如果再采取留渣操作,将使冶炼条件恶化,过程不易控制,易发生喷溅等安全事故。

2)终点碳不低于0.05%,根据碳氧平衡原理得知:终点碳过低时,渣中全铁含量高,不适合留渣。

3)终点钢水温度不高于1680℃。终点温度过高时,会直接导致终渣偏稀,渣中(FeO)偏高。

2.2 溅渣操作

为避免所留炉渣偏稀、氧化性强、兑铁易发生喷溅等情况,需要根据炉渣情况判断是否加碳镁球等物料进行改渣处理,以达到稠化炉渣,降低渣中(FeO)含量。碳镁球具体指标如表1所示。

2.3 开吹操作

2.3.1 “单渣—留渣”开吹打火曲线

鉴于留渣操作开吹时铁水表面炉渣较厚,影响开吹打火效果,易发生开吹泄爆等安全事故,特制定开吹打火曲线,有效避免了开吹泄爆问题。具体开吹打火曲线,如图1所示。2.3.2 开吹操作模式

开吹采用手动开吹模式,先将氧枪调节阀调至开吹氧压0.5MPa左右,将氧枪降至开吹枪位1.6m,再开氧吹炼,至1min30s左右将氧压提至正常0.88MPa。

2.4 过程控制

2.4.1 枪位控制

采用“高→低→低”的控制模式,开吹采取固定枪位模式操作,吹炼平稳时,缓慢下降枪位直至过程正常操作枪位。冶炼前期渣中FeO含量较高,前期采取手动开氧,恒枪位开吹

冶炼至2min时,逐步降低至过程枪位,以避免开吹泄爆,同时增强熔池搅拌,为前期低温去磷创造良好的条件。中期采取恒枪位操作,平稳控制脱碳、升温速度。终点采取逐步压枪的方式,压枪枪位1.1m,压枪时间不小于2min,以稳定终点成分、温度。

3.4.2 加料控制

坚持前期渣早化、过程渣化好、全程化渣的原则,头批白云石全部加入、石灰加入量控制在3t,矿石加入量控制在1.5t。冶炼中后期根据头批料加入后起渣情况,分批次加入石灰、烧结矿,稳定操作,全程化渣。

3.4.3 氧压控制

为避免开吹泄爆,开吹使用低氧压操作,氧压控制在0.50MPa左右,之后逐步提高氧压,至1min30s时正常操作氧压0.88MPa,冶炼中后期采取恒压操作。

3.4.4 “单渣—留渣”加料、枪位控制

具体“单渣—留渣”加料、枪位控制,如图2所示。

3 “单渣—留渣”操作实际生产数据

“单渣—留渣”操作实际生产数据,见表2。

4 应用效果

1)提高了脱磷率,使终点磷含量有效降低

通过对“单渣—留渣”实际生产数据分析得知:“单渣—留渣”炉次终点磷含量平均0.014%,脱磷率达到89.99%。而实际生产中非“单渣—留渣”操作炉次,同样铁水条件下,平均脱磷率为85.83%,即采取“单渣—留渣”操作模式后,脱磷率提高4.16%。

2)提高了前期炉渣碱度,石灰消耗大幅减少

通过对“单渣—留渣”实际生产数据分析得知:“单渣—留渣”炉次石灰消耗38.2kg/t 钢,较正常操作炉次降低9.45kg/t钢;白云石消耗12.38kg/t钢,较正常操作炉次降低3.23kg/t钢。

5 结语

1)优化转炉溅渣操作模式和开氧模式,可有效避免兑铁喷溅和开吹泄爆。

2)转炉“单渣—留渣”操作,有利于前期化渣和脱磷,可使脱磷率有效提高4.16%。

3)转炉“单渣—留渣”操作,有利于降低石灰、白云石吨钢消耗,石灰可降低9.45kg/t 钢,白云石可降低3.23kg/t钢。

参考文献:

[1] 吴明.转炉冶炼低碳钢留渣操作的生产实践[J].炼钢,2009,25(2):16—18.

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