双向可控硅驱动电路改进设计

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双向可控硅驱动电路改进设计

一、原方案

使用带过零触发的光电双向可控硅驱动器MOC3061直接驱动双向可控硅的触发端。

R5是触发器输出限流电阻,R3用以消除漏电

流,防止BTA41-600B或KP150的误触发。

双向可控硅型号:BTA41-600B,电流:41(A),反向电压:600(V),IGT≤50mA,加热电阻丝的选择:24.8Ω,2000W,

可控硅触发电路中三极管及其周围电阻的选择。

触发电流≤50mA。RC电路中电阻选择100Ω以内,电容选择0.01-0.47μf,则电路的阻抗是:318K-7K,1W-51.42W,即电容选的大,电阻的功率就大。建议电容选择不大于0.1μf,则电阻的功率就不大于12W。如果电阻选择在<2W,则电容选择应该是0.01μf。

试验结果:

1、通电后没有工作。进行一系列测量,感觉LM311没有输出波形,MC14528在管脚的理解上面有问题,至于74LS00门没有输出。说明同步脉冲电路有问题。

2、直接给MOC3061的第二脚加地,试图工作未遂。为使光偶工作,不断地修正R3的电阻值,直到从1K到0.2K。

3、MOC3061的输出去控制双向可控硅,按现在的参数,流入可控硅的触发控制级的电流达到0.76A,可能已经烧了双向可控硅。

4、调整同步脉冲电路,先将LM311改成LM358,又将MC14528的外围连接改变,主要是5P、12P接法对换。调整2P、14P外围的电路参数,如将0.33的电容改成103(0.01),脉冲宽度发生了改变。使用二极管作为或门,有0.7V的压降,改成用74LS32或门。在修改

后的电路图中的A点,测的同步的脉冲波形(下降沿)。

现在主要的问题在可控硅这里了。

BTA41-600B的触发电流小于50 mA,R5是触发器输出限流电阻,简单计算,R5应该在4.4K以上。

晶闸管的工作条件:

1. 晶闸管承受反向阳极电压时,不管门极承受何种电压,晶闸管都处于关短状态。

2. 晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。

3. 晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,不论门极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。

4. 晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。

5、脉冲宽度大于20微秒。

改进方案一

第一步,检查光电偶合电路,按下图进行,给MOC3061一个输入,使其输入二极管端的电流在10 mA左右,让其工作,输出接24V继电器。继电器J线圈电阻是1.1K,流过的电流是21.45mA。继电器J的常开触点闭合,表示工作正常。R5选100Ω电阻,可以根据实际情况调整或取消。

第二步,改变负载用36VA安全灯(20W),驱动电流约是36mA,检查等的工作情况。如按功率计算,电阻上面消耗1.3W。现手头有720Ω1W电阻。

双向可控硅的检查方法:

用万用表电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻,结果其中两组读数为无穷大。若一组为数十欧姆时,该组红、黑表所接的两引脚为第一阳极A1和控制极G,另一空脚即为第二阳极A2。确定A1、G极后,再仔细测量A1、G极间正、反向电阻,读数相对较小的那次测量的黑表笔所接的引脚为第一阳极A1,红表

笔所接引脚为控制极G。将黑表笔接已确定的第二阳极A2,红表笔

接第一阳极A1,此时万用表指针不应发生偏转,阻值为无穷大。再

用短接线将A2、G极瞬间短接,给G极加上正向触发电压,A2、A1

间阻值约10欧姆左右。随后断开A2、G间短接线,万用表读数应保

持10欧姆左右。互换红、黑表笔接线,红表笔接第二阳极A2,黑

表笔接第一阳极A1。同样万用表指针应不发生偏转,阻值为无穷大。用短接线将A2、G极间再次瞬间短接,给G极加上负的触发电压,A1、A2间的阻值也是10欧姆左右。随后断开A2、G极间短接线,万用表读数应不变,保持在10欧姆左右。符合以上规律,说明被测双向可控硅未损坏且三个引脚极性判断正确。检测较大功率可控硅时,需要在万用表黑笔中串接一节1.5V干电池,以提高触发电压。

改进方案二

此电路中的R电阻选1W的功率。

改进方案三

在使用时发现图A,当可控硅有故障如开路时、接触不好,当MOC3081导通时由于负载电流没有流过可控硅,而通R17,MOC3081,R23流过,这样当负载功率比较大时会将R17,R23,MOC3081烧坏,冒烟,但如果使用图B,即去掉R23,就不会出现图A那种冒烟现象。两个电路都可触发,提倡用B哪一种。并把负载放在N 那端。

我也一直用B的,不過應把R17加大,再R23改為一電容的。加R23那个电阻是为了降低可控硅的灵敏度防止误动作。

MOC3041 datasheet 推荐A。烧电阻是用的电阻不好。

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