冶金企业典型煤气事故案例ppt

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5)高炉检修施工人员在进入炉内作业前, 也未按规定对炉内是否存在煤气等有害气 体进行检测,在煤气浓度超标的情况下, 盲目进入炉内进行作业
事故原因分析
1) 停产检修的2号高炉与生产运行的1号高炉连通 的煤气管道仅电动蝶阀关闭,而未将盲板阀(眼镜 阀)关闭,未进行可靠的隔断;
2)检修期间2号高炉煤气净化系统处于连通状 态,各装置放散管处于关闭状态;1号高炉的煤气 经2号高炉干式除尘器箱体与重力除尘器到达2号 高炉炉内;
冶金企业典型煤气事故案例
杨军 注册安全工程师
河北武安市普阳钢铁公司“1.4”煤 气中毒事故
事故概况
2010年1月4日,河北省武安市普阳钢铁公 司南平炼钢分厂的2号转炉与1号转炉的煤 气管道完成了连接后,未采取可靠的煤气 切断措施,使转炉气柜煤气泄漏到2号转炉 系统中,造成正在2号转炉进行砌炉作业的 人员中毒。事故造成21人死亡、9人受伤。
7)在施救过程中干熄焦主控Βιβλιοθήκη Baidu员不听他 人劝阻且未佩戴防护器具而中毒倒在人孔 内;
8)其他人佩戴好空气呼吸器后与赶来的 消防人员将中毒人员救出并送到医院抢救。
事故原因分析
1)三名焦炉当班工人在巡检工还未关闭平板阀 门的情况下打开2#干熄焦旋转密封阀人孔进行故 障处理,导致有毒有害气体(气体主要成份为一 氧化碳、二氧化碳、氮气等)从打开的人孔处冒 出,造成中毒事故,违反该厂有关的规定,
4)事故现场处置后,当班维修工封焊3#风机入 柜煤气管道上的人孔,(未对盲板上切开的方孔 进行焊补);
5) 当班风机房操作工给3#风机管道U型水封进 行注水,见溢流口流出水后,关闭上水阀门;
6)1月3日13时左右1#转炉重新开炉生产; 1 月4日上午,2#转炉同时进行砌炉作业。
7)1月4日约1 0时50分,应炉内砌砖人员要求, 到炉外提升机小平台来取炉砖尺寸人员突然晕倒, 小平台上一起工作的2名人员去拉但未拉动,并感 到头晕,同时意识到可能是煤气中毒,马上呼救。
5)当他找来钩子时发现他们三人都不见了, 经寻找看到他们三人均倒在人孔内,就连忙往外 拉人,但他感到呼吸困难手脚无力,就立即离开 现场,同时用对讲机向主控室呼救;
6)干熄焦主控人员及前1名巡检人员等人听到 呼叫后就从不同岗位迅速赶到现场进行抢救;还 同时通知了调度室、120、公司消防队等单位 ;
事故要点
1)运行中的1#转炉煤气回收系统与在建的2#转 炉煤气回收系统共用一个煤气柜;
2)与在建的2#转炉连通的的水封逆止阀、三 通阀、电动蝶阀、电动插板阀(眼镜阀)仍处于 安装调试状态;
3)1月3日上午,1#转炉停产,为使2#转炉煤 气回收系统与现系统实现工程连通,约10时30分, 三叶公司在将3#风机和2#风机煤气入柜总管间的 盲板起隔断作用的盲板切割出约500mmx500mm 的方孔时,发生2人中毒死亡事故,施工人员随即 停工。
2)因系统内可燃气体浓度较高,干熄焦 主控人员要1巡检人员先去打开氮气阀稀释 系统内的可燃气体浓度;
3)另1巡检人员在已打开的2#干熄焦旋 转密封阀人孔旁 与3名焦炉当班工人会合;
4)该名巡检人员要去找个钩子处理旋转密封阀 里面的异物,走前说:在他未返回之前不能进行 作业,并提醒此处危险要他们离开;
2)巡检人员在发现2#干熄焦旋转密封阀人孔 打开后未及时确认平板阀门是否关闭而离开现场 找工具,也没有采取有效措施使三名焦炉当班工 人离开危险场所;另一巡检人员在发生事故到达 现场后也未及时关闭平板阀门。两名巡检人员作 为处理故障的主要人员,未切实履行工作职责;
2)U型水封排水阀门封闭不严,水封失效, 导致此次事故的发生(从1月3日13时注水 完毕至1月4日1 0时20分左右,经过约2 1 小时的持续漏水,U型水封内水位下降,水 位差小于27.5cm(煤气柜柜内压力为2.75 KPa),失去阻断煤气的作用)
3)U型水封未按图纸施工,未装补水管 道,存在事故隐患。
事故概况
2009年12月6日,新余钢铁公司焦化厂2# 干熄焦的旋转密封阀出现故障,三名协助 处理故障的焦炉当班工人中毒死亡;1人未 佩戴呼吸器进行施救,中毒死亡;最终共 导致4人死亡、1人受伤。
事故要点
1) 2009年12月6日4:28分,新钢公司焦化 厂2#干熄焦的旋转密封阀的故障;安排焦 炉当班工人协助2名巡检人员进行处理;
生产,顺达冶炼公司将2号高炉净煤气总管出口的 电动蝶阀和盲板阀(眼镜阀)打开,由1号高炉产 生的煤气向竖炉提供燃料供应 ; 3)1月16日17时56分,竖炉停止生产,将2号 高炉的电动蝶阀关闭,而未将盲板阀(眼镜阀)关 闭;
4)在2号高炉检修期间干式除尘器箱体的 进、出口盲板阀(眼镜阀)处于未关闭状态, 箱顶放散管处于关闭状态,2号高炉重力除 尘器放散管处于关闭状态;
事故原因分析
1)在2#转炉回收系统不具备使用条件的情况下, 割除煤气管道中的盲板,煤气柜内(事故时1#转 炉未回收)煤气通过盲板上新切割 500mmx500mm的方孔击穿U型水封,经仍处于 安装调试状态的水封逆止阀、三通阀、电动蝶阀、 电动插板阀充满2#转炉(正在砌炉作业)煤气回 收管道,约10时50分,煤气从3#风机入口人孔、 2#转炉一文溢流水封和斜烟道口等多个部位逸出;
河北内丘顺达冶炼公司“1.18”煤气 中毒事故
事故概况
2010年1月18日上午8时30分左右, 河北 新鼎建设有限公司的6名检修施工人员进入 内丘顺达冶炼公司2号高炉(440m3)炉缸 内搭设脚手架,拆除冷却壁时,造成6名施 工人员煤气中毒死亡
事故要点
1)11月22日2号高炉因炉凉造成高炉停产检修; 2)1月6日15时30分竖炉因生产需要开始恢复
3) 2号高炉检修前,施工单位与生产单位双方 均未对2号高炉净煤气总管的盲板阀(眼镜阀)是 否可靠切断进行有效的安全确认;
4)检修施工人员在进入炉内作业前,未 按规定对炉内是否存在煤气等有害气进行 检测;
5)双方未制定检修方案及安全技术措施, 均未明确专职安全人员对检修现场进行监 护作业。
新余钢铁公司“12·6”中毒事故
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