高压差升压级联Boost变换器效率最优分析_邵峰

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并不是和曲线完全吻合,由于实际条件还 是和理论有所差距,但是,他们的趋势是 相似的,串级 b o o s t 变换器中间电压存在 一点使效率达到最高。从图 3 蓝线和红线 对比可以看出输入 2 8 V 输出 4 0 0 V 功率 4 0 0 W 升压变换器用两级 b o o s t 变换器比用 一级 b o o s t 变换器来实现的效率要高, 从图 3 ,图 4 可看出用两级和三级来实现效率相 差不多,这样应该选两级。
(二)牵动导管增强砼向四周边扩散, 加强桩身与周边地层的有效结合,增大桩 体摩擦力,同时加大砼与钢筋笼的结合 力,从而提高桩基承载力。
在砼灌注后期,由于孔内压力较小, 往往上部砼不如下部密实,这时应稍提漏 斗增大落差。以提高其密实度。当然在控 制砼初凝时间的同时,必须合理地加快灌 注速度,这时提高的灌注质量十分重要, 因此应做好灌注前的各项准备工作,以及 灌注过程中各道工序的密切配合工作。
对两级 B o o s t 变换器进行了试验。实 验中控制器采用两个 3 8 4 3 ,用 5 5 5 定时器 为两个控制器提供同步脉冲和斜坡信号。 实验数据如下表。
表 1 第一级 boost 变换器效率 (Vi=28V,Pol= 420W)
表 2 第二级 boost 变换器效率 (Vo2=400V,Po2= 400W)
一、原料选择与下料 砼原料宜选用卵石、石子含泥量小于 2 % ,以提高砼的流动性,防止堵管。一般 砼初凝时间仅 3 — 5 小时,只能满足浅孔 小桩径灌注要求,而深桩灌注时间约为 5 — 7 小时,因此应加缓凝剂,使砼初凝时 间大于 8 小时,为了使砼具有良好的保水 性和流动性,应按合理的配合比将水泥、 石子、砂子倒入料斗后,先开动搅拌机并 加入 3 0 % 以上的水,然后与拌合料一起均 匀加入 6 0 % 的水,最后再加入 1 0 % 的水(如 砂、石含水率较大时,可适当控制此部分 水量),最后加水到出料时间控制在 6 0 秒 内,坍落度应控制在 1 8 0 ± 2 0 毫米之间, 砼灌注距桩顶约 5 米处时,坍落度控制在
三、钻孔灌注桩易产生的质量问题及 处理(下转 86 页)
(上接 84 页)
(17)
用同样的方法可得三级甚至更多级 B o o s t 变换器的效率公式,在这里就不给 出了。
三、实验结果 (一)两级 b o o s t 变换器效率与中 间电压关系曲线
两级中第一级实验参数为:V i = 2 8 V , VF1=1.15V, RF1=0.085 ,fs=50kHz, L1=330uH, RL1=0.1 , Ron1=0.036 , Co1=450pF,Rc1=0.3 。
率曲线如图 4 可看出达到效率最高点的时 候是一个面,其中包含第二个过渡电压为 4 0 0 V 时,第一个为 1 0 0 V 这个点,也就是 相当用两级来实现同样可以达到同样高的 效率,第二级为 4 0 0 V 时,三维图中的曲线 和图 3 中两级的曲线是重合的。
图 4 三级 boost 变换器效率 (三)实验验证
(2) (3)
Baidu Nhomakorabea
(10)
多级 B o o s t 变换器效率分析 两级 B o o s t 变换器在连续工作模式 (C C M )下的直流等效模型可由单级变换 器的等效方法得来,如图 2 所示。
(4)
式(3 )、(4 )中得到的关系式是在忽 略滤波电容的 E S R 和开关管的开关损耗条 件下获得。
四、结论 从本文的分析和实验可以得出: (一)在两级 B o o s t 变换器中,通过改 变它的中点电压可达到一个效率最高点。 (二)在三级 Boost 变换器中,通过改变 它的两个过渡电压可达到一个效率最高点。 (三)在达到输入 2 8 V 输出 4 0 0 V 功率 4 0 0 W 的同一指标下,一级,两级,三级 B o o s t 变换器中,为达到效率最高,相比较 起来两级是首选。在两级中,中间点电压 为 9 5 V 是优选,效率为 8 8 . 0 1 % 。 本文使用简化后直流模型,简化了直 流部分的损耗的求取,此方法为更多级 B o o s t 变换器的损耗分析提供了参考。本文 理论和实验方面会有些偏差,但表明了正 确的趋势,在寻求最高效率方面实现了 B o o s t 变换器级数和中间电压的最优选择, 对于应用此类变换器的场合有一定的参考 价值。
(a) 带寄生参数等效电路
(7)
这里的开关状态损耗[ 3 ] 主要分为三部 分:
1、Mosfet 开通时,在电压还没降到零 时,与二极管反向恢复电流和电感电流一 起产生功率损耗。
2 、在开通过程中,由于 M o s f e t 漏源 极寄生电容放电产生损耗。
3 、在 M o s f e t 关断时,快速增长的漏 源极电压和下降的电流一起产生的损耗。
则将开关管支路和二极管支路的导通电 阻,二极管的正向压降映射到电感支路, 为了使模型进一步简化,将占空比 d 控制 的理想变压器取代受控电压源和受控电流 源,在进行 D C 稳态分析时,电容 C 开路, 电感 L 短路,从而得到 B o o s t 变换器在连 续工作模式(C C M )下的直流等效模型[ 2 , 3 ] 如图 1 b 所示, 其中,R E = D R o n + ( 1 - D ) R F + R L 。简化后的模型为估算两级、三级 B o o s t 变换器效率提供了便利。
式中 —电感电流的峰 - 峰值。 电容电流的有效值为:
电容的损耗为:
(6)
(14)
(11)
(15) (16) 两级 Boost 变换总效率为:(下转 85 页)
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生产一线
钻孔灌注桩的施工要点及事故处理
文⊙ 邹慧峰(黑龙江省桩基础工程公司) 胡薇(黑龙江省第一建筑工程公司)
我国地域辽阔,地形及地貌相当复 杂。钻孔灌注桩在这些区域基建工程基础 工程中发挥了重要作用。其中,钻孔灌注 桩的水下砼灌注是成桩的关键环节。钻孔 灌注桩适用于地下水位较低的和复杂且常 需护壁的地质情况。目前,此工艺正日益 完善,但往往由于工艺不当,断桩、堵管、 夹泥、蜂窝、少灌等质量问题也时有发生。 因此,正确地选用科学合理的施工工艺, 使钻孔灌注桩单桩静载试压达到全部优 良。现根据我近年来工作经验对此工艺作 以下要点分析:
mosfet 的开关损耗大约表示为:
(8)
(b) 直流等效模型
式中 C o —开关管的输出电容, P o —输出功率 因此,总功率损耗为:
(9)
现在可以得到包括滤波电容和开关管 的开关损耗在内的总效率公式为:
图 1 Boost 变换器 由图 1 b 得:
(1)
由式(1,2)得
1 6 0 — 1 7 0 毫米,以确保桩顶浮浆不过高。 气温高,成孔深,导管直径在 2 5 0 毫米之 内,取高值,反之取低值。
二、选择打桩顺序 打桩顺序一般分为:由一侧向单一方 面打,自中间向两个方面对称打,自中间 向四周打。打桩顺序直接影响打桩速度和 桩基质量。因此;应结合地基土壤的挤压 情况,桩距的大小,桩机的性能,工程特 点及工期要求,经综合考虑予以确定,以 确保桩基质量。减少桩机的移动和转向, 加快打桩速度,由一侧向单一方向打,桩 机系单向移动,桩的就位与起吊均很方 便,故打桩效率高;但它会使土壤向一作 技术检灌注操作技术分为首批砼灌注与后 续砼灌注及后期灌注三个过程。在前一过 程中,砼灌注量与泥浆至砼面高度,砼面 至孔底高度,泥浆的密度,导管内径及桩 直径有关。孔径越大,首批灌注的砼量越 多。由于砼量大,搅拌时间长,因此可能 出现离析现象,首批砼在下落过程中,由 于和易性变差,受的阻力变大,常出现导 管中堵满砼,甚至漏斗内还有部分砼,此 时应加大设备的起重能力,以便迅速向漏 斗加砼,然后再稍拉导管,若起重能力不 足,则应用卷扬机拉紧漏斗晃动,这样能 使砼顺利下滑至孔底,下满后,继续向漏
两级中第二级实验参数为: f s = 5 0 k H z , V F 2 = 1 . 1 5 V ,V o = 4 0 0 V , L 2 = 1 . 5 m H , RL2=0.175 ,Rc2=0.3 。RF2=0.085 , Ron2=0.27 ,Co2=480pF, R=400 ,
把数据带入式(17),在 Matlab 中得出对 应数据的曲线如图 3 ,可看出用两级变换
采用如上方法和状态空间平均法时, 电感电流都认为是恒定值,因此,导致没 有电流流过滤波电容。但是实际上,是有 电流流过滤波电容的,在一个周期 T 中的 瞬时值如下式:
图 2 两级 boost 直流等效模型 由图 2 得:
(11)
(12)
(13)
滤波电容和开关管的开关损耗公式
(5)
为:
斗加入砼,进行后续灌注。在后续灌注中, 当出现非连续性灌注时,漏斗中的砼下落 后,应当牵动导管,并观察孔口返浆情况, 直至孔口不再返浆,再向漏斗中加入砼。 牵动导管的作用有两点:
(一)有利于后续砼的顺利下落,否则 砼在导管中存留时间稍长,其流动性能变 差,与导管间摩擦阻力随之增强,造成水 泥浆缓缓流坠,而骨料都滞留在导管中, 使砼与管壁摩擦阻力增强,灌注砼下落困 难,导致断桩。同时,由于粗骨料间有大量 空隙,后续砼加入后形成的高压气囊,会挤 破管节间的密封胶垫而导致漏水,有时还 会形成蜂窝状砼,严重影响成桩质量。
生产一线
高压差升压级联 Boost 变换器效率最优分析
文⊙ 邵峰 王娜(河南省计量科学研究院)
摘要: 级联 b o o s t 变换器可实现大压差 的升压,它的级数和中间电压的选择是影 响效率的主要因素之一。本文通过对级联 B o o s t 变换器主要损耗的分析,推导了它们 的效率公式,进而得出两级、三级 Boost 变 换器中间电压和效率的关系。以输入 28VDC 输出 400VDC 功率 400W 的指标为例, 得出分别用三种变换器来实现的效率曲 线,进行了效率对比,进行级数和中间电 压的最优选择,并用实验进行了验证。
关键词: 级联 B o o s t ;效率;中间电压 一、引言 本文中提到的是级联 Boost 变换器[1], 用此来达到所需的输出电压,尤其在航空 及通讯上的应用需要较大的转换压差, 如:双输入前级变换器,飞轮储能中的 D C - D C 升压部分。可通过隔离或非隔离 变换器来实现,但使用变压器转换方式有 比较大的切换突波损坏开关器件,而且限 制了开关频率,为此选择串级 B o o s t 变换 器实现大变比的升压变换,提高稳定性, 在这些应用中的 D C 变换器需要:高步升 电压增益;高效率;非隔离等。本文选用 级联 B o o s t 变换器来实现,目的是在相同 输入、输出、功率下使用这种拓扑,通过 配置级数和中间电压使达到效率最高。为 此本文对单级、两级、三级 b o o s t 变换器 的损耗进行了分析,推导出了效率公式, 进而导出两级、三级 B o o s t 变换器中间电 压和效率的关系式,并以曲线的形式展示 了效率与中间电压的关系,寻求一个效率 最高点。以输入 2 8 V D C 输出 4 0 0 V D C 功率 4 0 0 W 的指标为例进行了最优选择。分析 损耗时,根据能量守恒原理,将开关管支 路和二极管支路的寄生元件映射到电感支 路,以简化拓扑,通过简化后的直流模型, 求出变换器损耗, 然后对 M O S F E T 的开关 损耗和滤波电容的损耗进行了估算。 二、级联 B o o s t 变换器效率估计 下面分别对单级,两级,三级 Boost 变 换器效率进行估计: (一)单级 B o o s t 变换器效率估计 图 1 所示的 B o o s t 变换器在连续工作 模式(C C M )下有两种开关模态,在分析 之前,作如下假设: 1 、功率 M O S F E T 管输出电容忽略不计, 开通电阻是线性的,关断电阻为无穷大; 2 、开关管导通电阻 R o n 线性,关断电 阻无穷大; 3 、二极管开通状态由线性正向电阻 R F 和线性电压 V F 来模拟,关断电阻为无穷大; 4 、无源元件是线性的,时不变的; 5 、在整个开关周期中,电感电流是恒 定的; 6 、输入电压源的输出阻抗对于 A C 和 D C 分量都为 0 。 图 1 a 描述的是变换器带寄生参数的 等效电路模型,其中,D = t o n / T ,t o n 是开 关导通间隔,R o n 是开关管导通电阻,V F 为二极管门槛电压,R F 是二极管正向电 阻,R L 是电感 L 的等效串联电阻( E S R ) , R c 是输出滤波电容的等效串联电阻。研究效 率时,考虑寄生参数对 B o o s t 变换器工作 在电流连续模式(C C M )下对变换器静态 模型的影响。通过能量守恒和采用映射原
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