锅炉辅机跳闸事故预案
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锅炉辅机跳闸事故预案
1、单台磨煤机跳闸事故预案 (2)
2、单台一次风机跳闸事故预案 (4)
3、单台送风机跳闸事故预案 (6)
4、单台引风机跳闸事故预案 (8)
5、单台空预器跳闸事故预案 (10)
6、增压风机跳闸事故预案 (13)
单台磨煤机跳闸事故预案
一、事故现象
1、声光报警,发“磨煤机跳闸”硬光字。
2、跳闸磨煤机停运,各风门挡板关闭。
3、跳闸磨煤机对应两台给煤机跳闸。
4、主汽压力、主汽温度下降,汽包水位、炉膛负压波动。
二、处理要点
1、立即将DEH控制方式由“自动”切“手动”,根据主蒸汽压力下降情况手动减负荷,若供热投入根据主蒸汽压力下降情况相应减少供热抽汽流量。
2、若A磨煤机运行,投入等离子稳燃,联系燃运启动供油泵,必要时投入油枪稳燃。
3、汽包水位急剧波动,先低后高。手动调整汽包水位,虚假低水位时适当增加给水流量,随着电负荷下降,蒸汽流量减少,减少给水流量与蒸汽流量匹配,保持正常汽包水位。若汽泵调整水位困难,必要时启动电泵调整水位。负荷低于120MW,打跳汽泵,防止小机热冲击事故。
4、查看磨煤机跳闸首出,判断是因人员误动、失去煤火焰、所有出口挡板全关等原因可以立即启动时,允许启动跳闸磨煤机;否则启动备用磨煤机(事故前两台磨煤机运行方式下)。
5、增加运行磨煤机出力,提高入炉煤热值,监视调整一次风母管压力正常,维持负荷与主汽压力对应关系。
6、调整炉膛负压正常,协同脱硫专业调整增压风机入口压力正常。监视调整一次风母管压力正常。
7、解除主再热汽温自动控制手动调整,当主、再蒸汽温度下降至500℃时,开启机侧主蒸汽管道及再热蒸汽管道疏水门;当主、再蒸汽温度下降至490℃时,开启高中压导汽管及汽缸疏水门。
8、调整脱硝A(B)侧喷氨量,控制氮氧化物正常。若SCR入口烟温小于285℃,检查A(B)侧喷氨解列。
9、及时投入跳闸磨煤机惰化蒸汽,投入慢传装置,注意制粉系统防火防爆。
10、查找磨煤机跳闸原因,跳闸原因查清处理后恢复磨煤机运行,并注意缓慢通风。
11、事故处理过程中MFT动作,按照机组跳闸事故处理。
单台一次风机跳闸事故预案
一、事故现象
1、声光报警,发“一次风机跳闸”硬光字。
2、主汽压力、主汽温度下降,汽包水位急剧波动。
3、炉膛负压波动。
二、处理要点
1、若三台磨煤机运行RB动作选跳C磨煤机,否则手动停运。
2、立即投入四角等离子稳燃。联系燃运启动供油泵,必要时投入油枪稳燃。
3、立即将DEH控制方式由“自动”切“手动”,根据主蒸汽压力下降情况手动减负荷,若供热投入根据主蒸汽压力下降情况相应减少供热抽汽流量。调整运行磨煤机出力,提高入炉煤热值,维持燃烧与负荷对应关系。
4、汽包水位急剧波动,先低后高。手动调整汽包水位,虚假低水位时适当增加给水流量,随着电负荷下降,蒸汽流量减少,减少给水流量与蒸汽流量匹配,保持正常汽包水位。若汽泵调整水位困难,必要时启动电泵调整水位。负荷低于120MW,打跳汽泵,防止小机热冲击事故。
5、检查一次风机跳闸后联关出口、冷风、联络挡板,联关同侧空预器出口热一次风挡板,否则手动关闭;对侧一次风机入口导叶强开至90%,若未强开手动调整,监视调整一次风母管压力正常。
6、调整炉膛负压正常,协同脱硫专业调整增压风机入
口压力正常。
7、解除主再热汽温自动控制手动调整,当主、再蒸汽温度下降至500℃时,开启机侧主蒸汽管道及再热蒸汽管道疏水门;当主、再蒸汽温度下降至490℃时,开启高中压导汽管及汽缸疏水门。
8、调整脱硝A(B)侧喷氨量,控制氮氧化物正常。若SCR入口烟温小于285℃,检查A(B)侧喷氨解列。
9、及时投入跳闸磨煤机惰化蒸汽,投入慢传装置,注意制粉系统防火防爆。
10、查找一次风机跳闸原因,跳闸原因查清处理后恢复事故前正常运行方式。
11、事故处理过程中MFT动作,按照机组跳闸事故处理。
单台送风机跳闸事故预案
一、事故现象
1、声光报警,发“送风机跳闸、一次风机跳闸”硬光字。
2、主汽压力、主汽温度下降,汽包水位急剧波动。
3、炉膛负压波动。
二、处理要点
1、延时30秒同侧一次风机跳闸。三台磨煤机运行RB 动作选跳C磨煤机,否则手动停运。
2、立即投入四角等离子稳燃。联系燃运启动供油泵,必要时投入油枪稳燃。
3、立即将DEH控制方式由“自动”切“手动”,根据主蒸汽压力下降情况手动减负荷,若供热投入根据主蒸汽压力下降情况相应减少供热抽汽流量。调整运行磨煤机出力,提高入炉煤热值,维持燃烧与负荷对应关系。
4、汽包水位急剧波动,先低后高。手动调整汽包水位,虚假低水位时适当增加给水流量,随着电负荷下降,蒸汽流量减少,减少给水流量与蒸汽流量匹配,保持正常汽包水位。若汽泵调整水位困难,必要时启动电泵调整水位。负荷低于120MW,打跳汽泵,防止小机热冲击事故。
5、检查对侧送风机动叶联开至60%,跳闸送风机出口挡板、联络挡板、同侧空预器入口烟气挡板联关。监视调整二次风量正常,防止风量低保护动作。调整炉膛负压正常,协同脱硫专业调整增压风机入口压力正常。
6、检查一次风机跳闸后联关出口、冷风、联络挡板,
联关同侧空预器出口热一次风挡板,否则手动关闭;对侧一次风机入口导叶强开至90%,若未强开手动调整,监视调整一次风母管压力正常。
7、解除主再热汽温自动控制手动调整,当主、再蒸汽温度下降至500℃时,开启机侧主蒸汽管道及再热蒸汽管道疏水门;当主、再蒸汽温度下降至490℃时,开启高中压导汽管及汽缸疏水门。
8、检查跳闸送风机出口挡板关闭严密,允许开启送风机出口联络挡板,开启该侧空预器入口烟气挡板,监视排烟温度应下降。
9、调整脱硝A(B)侧喷氨量,控制氮氧化物正常。若SCR入口烟温小于285℃,检查A(B)侧喷氨解列。
10、及时投入跳闸磨煤机惰化蒸汽,投入慢传装置,注意制粉系统防火防爆。
11、查找送风机跳闸原因,跳闸原因查清处理后恢复事故前正常运行方式。若送风机故障暂无法消除,先恢复一次风机运行。
12、事故处理过程中MFT动作,按照机组跳闸事故处理。