风电场实际故障及处理方式

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风电场实际发生事故及处理方式
(注:每一个小标题为一次发生故障的处理方法)
变桨系统:
1、变桨与主控系统通讯故障:
1.更换EL6731、EL6751模块
2.重新做滑环插针
3.更换电气滑环
4.滑环底座空心套管处通讯线断裂,重新连接处理
5.滑环底座空心套管处通讯线断裂,重新连接处理
6.因故障报于半夜,故上塔时间为早上7:30,经检查发现滑环底座空心管内通
讯线脱落,更换通讯线夹后恢复运行。

7.更换电气滑环
2、变桨系统紧停2模式
●更换电气滑环
●变桨系统故障处理,更新Boot文件
●现场复位
●就地复位
●后台复位
●滑环底座通讯插针松脱重新做插针
●串于安全链回路中的接触器损坏,更换该接触器器
3、变桨系统通讯故障检查
a.重接通信屏蔽线及紧固通信模块
4、变桨系统进入安全运行模式1
●就地断电重启
5、变桨轴25F1断路器辅助触点处理
●变桨轴25F1断路器辅助触点处理
6、变桨系统维护(轮毂profibus通讯线屏蔽线过长,导致变桨系统通讯信号受到干扰,不规律闪断)
●重压轮毂profibus通讯线屏蔽线
7、9号风机变桨电池电压监测模块更换
8、电气滑环检查
●滑环内部通信线紧固
9、变桨齿轮箱检查
●因点检时发现齿箱松动,故厂家人员对3个齿箱与电机连接处间隙检查、齿
箱底座固定法兰螺丝紧固处理。

10、变桨系统轴2电机温度过高
●后台复位
●更换变桨轴2电机驱动器
11、变桨系统轴2电机温度过高
●更换2#变桨电机
12、变桨系统电池柜3电压监测模块更换
●变桨系统电池柜3电压监测模块更换
13、变桨系统进入紧停2模式
●更换轴1变桨驱动器(pitchMaster)
14、变桨系统进入紧停3模式
✧更换电气滑环
15、变桨系统level1故障
●更换风机桨叶2冗余编码器
16、25#风机变桨轴3风扇更换
17、7号风机轮毂400V电源\24V电源线路改造(重新制作线路接头)
变流器
1、变频器维护
2、变流器故障
●更换变流器SU控制器
●现场复位
●更换变流器HU控制器
3、变流器crowbar动作
●现场复位
4、齿轮箱油泵马达保护
●现场复位
5、更换变流器crowbar晶闸管
6、更换变流器K41接触器
7、变流器系统故障
●经现场检查发现,变流器主回路旁路开关Q3辅助触点2个其中的1个接触
不良(共3个),将接触不良的触点与备用触电进行更换后,恢复运行
●更换风机变流器冷却器进水模块换向阀
●更换Q10P辅助触点
●更换机侧V相IGBT驱动板
●现场断电重启变流器
●机侧IGBT过载,定子后备断路器Q3跳开,检查发现网侧W相IGBT损坏,
700A熔断器损坏,对损坏部件进行更换后恢复运行。

●发电机滑环室电刷24V电源线磨损,致使此段回路短路,并造成机舱24V电
源回路串路,致使相关模块及部件(偏航软启、编码器、过速模块)损坏,对损坏模块及部件进行更换后恢复运行
●更换V相晶闸管
●IGBT过载,更换网侧V相IGBT及更换三个700A熔丝
●7.30日:凌晨2:14,24#报变流器系统故障及变流器crowbar动作,次日维
护人员就地检查, 通过下载数据发现报以下故障:F42:DSP报警网侧电流超出最大电流限制;F48:定子后备断路器(Q3)断开;F44:监测到网侧电流和值异常,再通过波形分析:DSP保护触发,直流母线电压过低。

怀疑晶闸管损坏,打开柜门,发现有个晶闸管过热损坏,Q3断路器跳开,立即对损坏的晶闸管进行更换,更换后,F40故障消除,但仍存在F42,F48,F44故障,再次检查,发现700A熔断器击穿动作,立即更换,更换后仍报以上故障。

怀疑定、转子电缆绝缘问题,但已晚,明日继续排查。

7.31日:维护单位检查定、转子电缆绝缘,经排查,定、转子电缆绝缘无问题,故障虽能复位,但因前期故障较严重,为防止故障扩大,一直停机。

8.1日:维护单位继续检查,仔细检查故障代码及波形后,发现网侧IGBT 的U相损坏,已到晚上,未进行更换。

8.2日:维护单位对损坏的IGBT进行更换,更换后,进行手动调试,充电刚开始,Q5跳掉,检查充电回路,未检查出问题。

8.3日:上海电气变流器技术人员及现场项目经理进一步到现场检查,检查充电回路,发现变压器(690-820V)损坏,从26#拆一个换上后,再次手动调试,充电能完成,完成后,励磁一秒左右后,IGBT发生巨响及一定火光,立即断电,打开柜门,发现网侧3个IGBT及直流母排烧毁,700A熔断器击穿动作。

检查变流器其余部件、干变、箱变等无异常,此时已到晚上,因现场无直流母排及充足的IGBT备件未更换。

8.4日:因双休日,上海电气相关领导不在车间,故备件无法取得。

8.5:现场项目经理到上海电气临港车间拆借相关备件到我风场,备件到我风场已晚上,故未进行更换。

8.6:一早,上海电气变流器技术人员、现场经理及维护人员开始对故障部件进行更换,共更换1个直流母排,3个网侧IGBT,1个机侧IGBT,3个700A熔断器,更换完成后,进行手动调试,在确保并网安全的前提下,最终于15:00并网发电。

●变流器冷却风扇电机故障,正在联系厂家更换电机
8、变流器冷却系统检修
●冷却水总进水管接头螺纹重缠生料带后紧固,Q15-1开关接线紧固。

9、变流器系统更新程序
冷却系统
齿轮箱冷却水管清洗
●用清水对齿轮箱冷却系统空水换热处水管进行高压水枪清洗
塔底进风风扇断路器保护
●现场复位
风机塔底吸风风扇检查
●更换塔底吸风风扇主回路接触器
液压系统
液压站回路去偏航回路的油管老化漏油
●20号风机更换液压站回路去偏航回路油管
风机液压站油路检查
●液压站回路去偏航刹车及主轴刹车的两根油管接头处漏油,接头处拧紧后并
加液压油后恢复运行
●液压站回路去偏航刹车的油管老化漏油,更换油管
液压系统压力过低
●液压制动阀接触器430K2.1接触器一组常开触点坏死,更换至备用常开触点●油管爆裂导致压力降低,更换油管并加液压油
齿轮箱
齿轮箱油泵马达保护
●现场复位
●更换428K2继电器,加冷却液
●相关接触器接线重新插拔及紧线后恢复
●更换428K2继电器辅助触头
齿轮箱润滑油泵驱动保护
●更换齿轮箱润滑油泵电机
齿轮箱冷却水泵保护
●重合空开
齿轮箱冷却水压力异常
●齿轮箱加注冷却液
发电机厂家前来检查风机发电机运行情况
●经检查此风机发电机运行状态正常,但齿轮箱存在异响情况,现已将此风机
停机,并联系齿轮箱厂家明日立即前来处理;齿轮箱厂家已处理完毕,等待电机厂家确认故障处理。

齿轮箱厂家(南高齿)3月23日来现场检查后,于3月25日,出具检查报告,发现齿面存在微小磨损的黑线,由于没有内窥镜,无法深入检查,报告中说明齿轮箱目前可以继续运行,但要加强监视和观察。

近期齿轮箱厂家将再次来现场检查齿轮箱,以安排合理处理方式,消除此缺陷。

齿轮箱检查
●齿轮箱厂家人员利用内窥镜对齿轮箱高速轴轴承进行检查,发现输出端轴承
滚珠面有硬物划伤痕迹。

并且运行时齿轮箱内部传出“咚咚”的异响,异响在高速端较明显。

疑似运行时滚珠受力不均造成。

检查报告已敦促厂家人员尽快出具。

现已催促上海电气将发电机轴承进行更换后进一步观察,7#风机暂时恢复运行。

●厂家再次对齿轮箱进行检查,发现高速轴前端轴承有磨损现象,低速轴前后
端有轻微划痕;高速轴和中齿轴齿面有停机啮合压印,呈黑色条状,没有凹凸感;高速轴用百分表打轴向跳动,未发现高速轴串动;齿轮箱在转速为200rpm时已能听到有异响,且异响较上次检查趋于严重,内窥镜图片需要发回南高齿厂家,待确认处理方案(更换齿轮箱轴承或直接更换齿轮箱),南高齿人员建议7号风机停运,以免故障扩大。

4月1日上午,南高齿给出处理方案,风场会及时跟进,要求第一时间处理。

4月1日,厂家决定对齿轮箱进行一次在线振动监测。

晚8:30分,厂家监测设备至风场,随即对齿轮箱用听棒诊断,因风速达不到采集要求(至少5m/s以上)振动监测明日做(振动采集点为主轴轴承,低速轴轴承2个,中速轴近低速处轴承,高速轴轴承2个,发电机前轴承) 4月2日,厂家人员再次上7#风机,对齿轮箱振动数据进行采集,(风况大于5m/s)。

现场技术人员出具报告,可以50%限负荷运行。

具体处理方案待厂家分析振动数据后给出。

高速轴更换
●4月12日完成工作:吊装部分工装至机舱,拆卸齿轮箱至发电机对轮及连接
玻璃钢小轴,拆卸高速轴刹车及刹车盘。

放尽原齿轮箱油。

明日继续吊装剩余工装至机舱,安装齿轮箱临时支撑架,为拆卸原高速轴做准备。

4月13日完成工作:全部工装吊至机舱并组装就位,拆卸齿轮箱润滑油散热片,拆卸齿轮箱各温度探头及连接油管,拆卸齿轮箱润滑油泵及过滤器。

脱开齿轮箱平行轴系箱体垂直面及中分面。

4月14日完成工作:拆卸原高速轴,安装新高速轴并就位。

回装齿轮箱平行轴系箱体垂直面及中分面。

拆卸并吊离部分工装。

明日准备继续拆卸并吊离剩余工装,安装齿轮箱附件并加油。

4月15完成工作:拆卸并吊离剩余工装,回装齿轮箱润滑油散热片,回装齿轮箱润滑油泵及过滤器,回装各温度探头,回装各油管及水管。

明日准备回装高速轴轴承大盖,回装高速轴刹车卡钳及刹车盘,回装联轴器并校中心,加油并恢复运行状态。

4月16日完成工作:回装高速轴轴承大盖,回装高速轴刹车卡钳及刹车盘,回装联轴器并校修后中心,加油并于16:10恢复运行。

齿轮箱润滑油泵热胀整定值调整
●齿轮箱润滑油泵热胀整定值调整
齿轮箱油泵漏油
●检查油泵滤芯并更换密封圈,同时发现塔底控制屏黑屏故更换了塔底控制屏
年度维护
●主要完成叶片1与轴承、叶片3与轴承、主轴与机架、齿轮箱弹性支撑的连接螺栓的力
矩检查。

部分完成轮毂与主轴连接螺栓力矩检查。

完成发电机碳刷室检查清扫、发电机绝缘电阻测量、变桨轴承润滑油脂的加注、叶片、轮毂内等等检查维护工作。

18:28结束当日工作,恢复风机运行,待明日继续维护。

●续接昨日未完成工作。

今日完成1~4节塔筒法兰螺栓力矩检查,叶片2
与轴承连接螺栓力矩检查,轮毂与主轴剩余连接螺栓力矩检查,抽查轮毂与变桨轴承连接螺栓力矩抽查。

偏航轴承与机架螺栓未抽查。

因48型拉伸器昨日损坏,所以主轴承与机架连接螺栓力矩未检查,待拉伸器返回后检查。

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