空分塔进水原因分析及解冻处理

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空分塔进水原因分析及解冻处理

作者:李静

来源:《中国化工贸易·中旬刊》2019年第02期

摘要:玉门炼化总厂动力车间空压机运行稳定,各项指标均达到设计值。其产品氧气提供给相关车间,氮气则是供给各装置的吹扫和补压源。生产中曾因为空分空分塔进水,导致空分装置停厂车天。

关键词:空分塔进水;原因分析;解冻处理

1 故障现象

操作工发现在用分子筛系统出口压力下降,空冷塔的压力上升。判断为切换机制阀门不严导致。观察分子筛相关数据,发现压力持续上升。并且DCS调查分子筛系统历史曲线、空冷塔压力、空压机操作参数、空分塔趋势。发现空冷塔的操作压力从操作值8kPa达到高报值

10kPa,超过正常值。空压机组因为采用系统统一气源供气,参数无明显变化。空分塔压力从操作值56kPa涨到88kPa。装置内查看空冷塔出口管线、备用分子筛的进口管道疏水器副线,放出很多的泡沫状水。投用空冷塔出口放水阀,水份中也含有大量泡沫。通知循环水装置检查现场,发现在蓄水池内也发现大量泡沫积聚于水面以上,超过水面约30cm。然后空分车间紧急停厂。

2 故障原因分析

空分车间全部使用生产用水冷后直排。而在现用空分装置的设计里,空冷塔的上部和下部用水却使用循环水作为冷却水。这种设计虽然减少了水的使用量,却对循环水的质量要求很高。

循环水系统内加入过量杀菌剂。由于循环水工作人员对空分水处理系统的操作不熟知,盲目的一次性加入过量杀菌剂,此类杀菌剂不是无泡类型,冷却水和杀菌剂在水池中发生水解反应,并且生成大量的泡沫。含有大量杀菌剂的含水泡沫冷却水到空冷塔后,在空冷塔的分配器和填料层上留存大量泡沫。空气作为载体带着含水泡沫到分子筛的纯化系统,会使纯化效果明显下降,二氧化碳的浓度升高,换热器会冰堵并且压力上升。

进水情况:处于工作状态的吸附器的分子筛和氧化铝全部被水浸泡;另一只加热再生状态的吸附器由于处于均压状态,也大量进水,该吸附器中的分子筛有1/3进水,氧化铝全部被水浸泡,蓄热器、电加热炉、增压机空气入口和空分塔下塔,上塔均大量进水。造成严重进水的原因之一是操作不当,使系统压力下降过大。该套空分设备配套的空冷塔为穿流式筛板塔,内设7块穿流式塔板。正常工作时,由于压力和气体流量处于稳定状态,各块塔板上有一定的持液量。当塔内气压下降时,上升气体不能使塔板上液位保持在原来的高度,塔板上的水大量流

到塔底,空冷塔液位急剧上升。此外,由于塔内气压降低,空冷塔的排水量相应减少,也使空冷塔的水位上升。这两个因素致使空冷塔液位急剧上升并超过液位测量负压管,使得液位测量压差变小,空冷塔液位调节阀接到指令后,即刻关小,水位急剧上升,超过空气进口,从而使空分设备进水。

分子筛进口自动疏水阀发生故障,手动疏水阀也未打开。车间现场对空分系统水处理、分子筛带水故障处理经验不足。

3 故障处理过程

①现场组织空分装置停车。空压机组保持机后压力5.2Bar,切断空压机组送出阀。预冷系统气体放空、水排出。空分塔排液并且静置;

②在循环水水池中投加消泡剂;

③净水设备处理:拆开进水设备最低处法兰,在最低管道下方开口排放,并拆下增压机入口过滤网的手孔排放。接临时管作为吹除干燥导气管:因两只分子筛吸附器中的分子筛和氧化铝均已被水浸泡,吸附器不能正常工作,因此不能将经过吸附器处理的气体作为吹除、干燥用气。建议在吸附器进、出口空气总管的阀之间加管道,并安装一个阀门,作为吹除、干燥的临时导气管;

④进行空分的分子筛系统排查。检查发现位于分子筛塔底部的大量分子筛碎裂,小部分粉末脱落,不能使用。备用分子筛塔内的分子筛完好。决定立即采购分子筛,将分子筛塔内分子筛整体更换;

⑤按照空分装置开厂程序,用经过备用分子筛纯化后的空气,对现用分子筛进行活化再生处理。再生2个周期后,分子筛出口空气各项指标达到工艺需求。然后用纯化后的气体再对空分塔进行全面加热解冻;

⑥空分塔加热解冻的过程里,依照空气流程先后次序,逐渐打开各分支排放的阀门,直到全开。通过大流量的气体,加热换热器和塔系统管线,带走水份。于换热器及空分塔下部放空阀中放出大量水;

⑦当换热器和空分塔下部温度升高5℃以上,放空口空气露点低于-40℃,进而逐渐增大对氩系统的加热吹扫;

⑧当系统各点温度全部达到5℃以上,排放口空气露点低于-60℃。加热吹扫步骤完成,空分系统准备开厂。

4 防范措施

经过多天的处理,空分车间开厂后,生产运行安全稳定,各项指标均达到停厂前水平。为了防止车间再次发生此类事故,日常生产中将落实以下措施:

①完善循环水系统的操作,加强杀菌剂投加管理。投放频率翻倍,投放量减半。杀菌剂每次投放后继而投放消泡剂。投放后工作人员确认未产生过量含水泡沫后,方可离开;

②空冷塔出口加设自动疏水阀,并且拆除分子筛进口自动疏水阀更换为高质量产品。不间断巡检时打开自动疏水閥连通阀,检查自动疏水阀的情况;

③空分装置停厂修过程中,必须检修空冷塔的分配器和丝网除沫器是否完好;

④加强工艺学习和培训,提高工作人员对事故状态的处理能力,完善操作规程和应急预案。

参考文献:

[1]张菲菲.空分装置主换热器氧通道冻堵原因及处理措施[J].氮肥与合成气,2018(03).

[2]王富民,辛峰,廖辉.磷酸铵防结块技术研究[J].无机盐工业,2002(01).

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