精益改善报告ppt课件
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100
50
0
1
2
.
操作负荷表 62 55
19
目视化管理板
.
20
改善前后员工负荷对比
单位:时间 /u
46302011AC G 员工负荷
节拍时间:1233
18
16
14
2
3
12
2
10
15
8
9
8
6
6
12
12
10
4
9
8
2
5
2
0
下料 飞料 铣长度 工序4 工序5 工序6
设备运转时间 人工操作时间
改善前生产一个产品所需的 时间为1233秒
.
25
改善前
改善后
550316员工负荷表
2来自百度文库0
200 108
150
100
120 50
108
0 CNC2
工人总时间
.
26
改善前
改善后
543784员工负荷表
400
350 54
300
250
200
150
299
100
50
0 CNC1
67
310
35
15
2 飞底面
立铣
30
15
3 铣长度
哈斯机
15
60
3 铣长度
哈斯机
10
64
4 铣内腔
起亚机
15
270
4 铣内腔
起亚机
10
110
5 铣外宽
哈斯机
15
80
5 铣外宽及沉孔 哈斯机
15
80
6 反面沉孔
佳铁
15
18
7 自检
60
6 自检
60
8 研磨去毛刺 振动研磨
7 研磨去毛刺
9 检验出货
8 检验出货
合计
5
改善前的生产现场
.
6
改善前PCBA组装布局
没有工序概念,不知道节拍 时间,产品,零部件没有区
分放置
.
7
改善后生产现场
不同类型的PCBA零部件区分 放置,用颜色标示
.
8
改善后PCBA组装布局
.
9
.
10
改善结果
序号 节拍时间
每天出货数量
Productivity 生产力 Operators 操作人员 Inventory- WIP 在线半成品
170
448
135
272
.
15
改善前的生产现场
主要问题: ① 操作机器不方便,不安全 ② 粉尘大 ③ 机器来回行程未定化
改善后的生产现场
开 关 移 位
防护 罩制 作
限 位 制 作
改善后效果确认: (1)粉尘大大减少 (2)操作安全方便
(3)单件可节约时间:5 S
.
16
改善前生产现场
改善后生产现场
1.现场时间的观测
2.确定了存在的浪费
3.小批量产品生产布局 (U形生产线)
4.小批量生产线日常管理看板的制作
5.工作台的制作
6.5S检点表及作业指导书的改进
.
24
改善前
改善后
557559员工负荷表
500
450
61
400
350
300
250
200
406
150
100
50
0 CNC2
61 工人总时间
无 无
618m 12PCS/h/2人
改善后
U型布局 定岗定人
已建立 已建立
407m 24/h2人
提高了51.8% 提高了100%
.
22
活动目标:
一、生产效率提升50% 二、建立小批量生产线,岗位及人员的确定。
活动时间:6月3日-6月10日
.
23
改善范围:
观测小批量产品族的生产过程.
所做的工作:
改善前生产现场
改善后生产现场
工具 标签
工具摆放不整齐,没有标示,经常用 工具时需要到处寻找工具浪费时间
工具摆放整齐、标示清楚明了,员 工不需要再寻找工具。
.
18
改善后标准工作表及负荷表
标准工作表
质量检验
起亚机
安全预防
+
哈斯 机
+
哈斯 机
+ +
品 检
+
半品
半品数量
3
北
接拍时间/U秒
120
周期时间/u秒
5.工具板的制作及刀具清单的建立
6.工位5S检点表及作业指导书的制作
.
14
改善前后对比(观测)(以46302011ACG为例)
改善前各工序标准工时
改善后各工序标准工时
序号 工序
机器
人标准工时 机器标准工时 序号 工序
机器
人标准工时 机器标准工时
1 下料
卧铣
15
5
1 下料
卧铣
10
3
2 飞底面
立铣
主要问题点:生产布局排序虽按U型序,但 未按单件流程生产,造成各工序半成品积压, 从而引过设备过剩,库存过剩,人员过剩… 最后导致制造成本增加,许多问题未及时暴 露
.
效果确认:生产工序严格按单件流,从而使 物流间/工序间库存是零,减少库存浪费等 问题,异常情况下,使问题立即暴露,把问 题立即解决…
17
289
46302011生产线员工技能表
一级:(能培训员工,并且使他们能达到二级水平)
二级:(单独熟练操作)
三级:(能操作但不熟练)
产品
工序 下料
姓名
夏世强
飞面
46302011AG
铣长度 与粗加 工内腔
内腔精 加工
铣外形 及反面
倒角
去毛刺自检
李学阳
容文辉
王文杰
4630211操作负荷表
时间:秒u
150
节拍:120
.
12
活动目的:
一、建立46302011ACG生产线,岗位及人员的确 定,流动生产的初步建立,现场的目视化管理。
二、生产效率提升50%
.
13
改善范围:
观测SIT组装产品族的生产过程.
所做的工作:
1.现场时间的观测
2.确定了存在的浪费
3.46302011ACG生产布局 (U形生产线)
4.46302011ACG生产线日常管理看板的制作
精益改善报告
.
1
精益改善报告
公司领导: 您好! 以下报告是我们精益组一起从2010年3月25日至8月10日
在集团公司下属的几家分公司的所做的精益改善活动以及给其 公司做的一些改善成果的报告.
.
2
改善目的:
建立PCBA组装生产线,实现定岗定人,达到单件流 生产
.
3
改善范围:
PCBA 组装产品族的生产过程.
目标 50%
改善前 60分钟
207
1319 13 10
改善后 40分钟
138
2400 2 2
总提升 33%
33%
82% 85% 80%
.
11
改善中出现的问题:
1.物料难以找到 2.没有管理者关注生产线 3.员工的心态没有人引导 4.线内管理者缺失 5.物料关注的问题少 6.员工的工具没有地方存放,导致工具丢失 7.专门物料员没有配置给生产线 8.出现品质问题,四处找人,没有品管巡线
所做的工作:
1.作现场时间观测 2.确定了存在的浪费 3.布置PCBA组装产品族生产布局 (u形拉) 4.做了物料摆放布置及目视化标签 5.生产线尾部看板
.
4
改善前时间观测(以X-BOX为例)
装针:53分钟
装气缸,拉手,合页,及其他附件:60分钟
压针套:45分钟
框架组装:40分钟
生产线操作时间图
.
4630211操作负荷表
时间:秒u
节拍:180
150
100
50
0
1
2
改善前生产一个产品所需的 时间为180秒
.
21
序号
1 2 3 4 5
6
改善内容
46302011ACG生产线 岗位及人员的确定 员工技能表的建立 现场的目视化管理建立
生产周期提升了50% 生产效率提升了50%
改善结果
改善前
不清晰 不清晰