汽轮机轴瓦温度高的分析和处理
汽轮机轴瓦温度高的原因分析及处理
汽轮机轴瓦温度高的原因分析及处理李守伦,张清宇(焦作电厂,河南焦作454159)[摘 要] 对几种典型轴瓦温度高的现象进行分析,并通过适当处理,清除了故障,使轴瓦温度恢复正常。
[关键词] 汽轮机;轴瓦;轴瓦温度[中图分类号]T K263.6 [文献标识码]B [文章编号]10023364(2003)03006202汽轮机轴瓦温度是机组运行控制的重要参数之一。
轴瓦温度高会严重威胁机组的安全运行,本文对几种典型轴瓦温度高的现象进行了分析,并介绍对其的处理方法及结果。
1 300MW 汽轮机2号轴瓦(东方汽轮机厂)(1)河南省某厂2号机为东方汽轮机厂(东汽)生产的N30016.7(170)/537/537Ó型(合缸)汽轮机。
机组大修后运行情况良好,在做甩负荷试验时,当转速降至1100r/min 时,2号轴瓦瓦温突然升高,由68e 急剧升至92e ,且随转速降低有升高趋势,后被迫停机。
该机2号轴瓦系带球面套的椭圆轴承,自动调整,双侧进油,为强迫液体润滑轴承。
停机后解体检查,发现该轴承下侧钨金磨损严重,顶轴油孔被钨金全部填塞,油囊已磨平,两侧油孔亦有钨金堆积现象,轴承顶隙增大0.20mm,其它检修尺寸无异常变化。
查大修及运行记录,大修时中心调整在制造厂的标准内。
启动时油膜压力:1号为4.2MPa,2号为3.8M Pa,3号为4.6M Pa 。
冲转后油膜压力:1号为2.6MPa,2号为2.1MPa,3号为2.7MPa 。
油膜压力均与中心调整值相吻合,无异常现象。
但是,根据现场记录,随运行时间的增加,2号瓦的油膜压力随缸温的增加而逐渐增高,最高达到2.6M Pa 。
(2)东汽型机组2号瓦中心高差设计时预留(0.30~0.36)m m,预留中心高差时已考虑运行中的负荷分配情况。
现场观察轴瓦钨金带有磨损痕迹而非烧毁痕迹,判断钨金为运行中磨损。
由于停机时1100r/min 为顶轴油泵开启转速,而顶轴油孔被堵死,导致无法形成轴瓦油膜,造成大轴与轴瓦直接磨擦,引起瓦温迅速升高。
汽轮机推力瓦温度高原因分析及处理
汽轮机推力瓦温度高原因分析及处理摘要:某电厂二期项目3号汽轮机为上海汽轮机厂生产的单轴、单缸、反动凝气式机组,额定功率:50MW;额定转速:5500r/min。
该机组自2021年投产以来,高负荷(44-45MW)情况下,一直存在推力轴承工作瓦块温度偏高的问题,导致机组无法长期满负荷运行,影响到电厂设备安全及经济效益。
经过认真分析,找到了推力轴承工作瓦块温度偏高的主要原因,采取措施进行处理后,机组带50MW负荷运行,工作瓦块温度由121℃降至83℃,效果明显,恢复了机组满负荷运行能力,解决了3号汽轮机推力轴承工作瓦块温度偏高的问题,保证了该电厂机组的安全稳定运行。
关键词:汽轮机;推力轴承;推力瓦温度1概述某电厂二期项目3号汽轮机为上海汽轮机厂生产的单轴、单缸、反动凝气式机组,型号:N50-6.1/475;额定功率:50MW;额定转速:5500r/min。
该机组前轴承为径向推力联合轴承,由轴承壳体、推力瓦块组件和径向轴承瓦块组成。
推力轴承瓦块组件分正负两组,分布在转子推力盘的两端,每组有11个瓦块,瓦块安装在持环上;推力瓦块背部有平衡块,通过平衡块的摆动,使轴向负荷平均分布于各推力轴承瓦块上,从而使推力瓦块表面的负荷中心都处于同一平面内,每一个推力轴承瓦块均承受着相同的负荷。
机组正常运行时,工作瓦块受力,所以工作瓦块温度高于非工作瓦块温度。
该机组自2021年投产以来,高负荷(44-45MW)情况下,推力轴承工作瓦块温度一直偏高(数据详见表1),最高时达到121℃(汽轮机厂家设计值:115℃报警;130℃跳机)。
为了控制工作瓦温度不超标,该机组经常保持负荷在40MW左右运行。
表1:3号汽轮机推力轴承瓦块温度数据2推力轴承工作瓦温度高原因分析2.1推力盘与推力轴承工作瓦端面位置不平行2022年4月份,该电厂3号汽轮机临停检修,现场拆检推力轴承组件,发现工作瓦右侧半边瓦块(见图2-1:#3、#4、#5、#6、#7、#8)均有磨损,其中有3块瓦块磨损比较严重(见图2-1:#4、#5、#6),左侧半边瓦块没有出现明显的磨损(见图2-1:#1、#2、#9、#10、#11),机组运行中瓦块温度比较高的是#4瓦块(见图2-2:对应#2测点位置)。
电厂汽轮机轴瓦温度升高的主要原因与应对
电厂汽轮机轴瓦温度升高的主要原因与应对发布时间:2021-08-02T03:10:33.861Z 来源:《电力设备》2021年第4期作者:李欣[导读] 在电厂运行中,轴承轴瓦温度是保证机组安全运行的重要数据之一。
(大唐山东电力检修运营有限公司山东青岛 266500)摘要:汽轮机作为大型机械系统,在很多企业中发挥着非常重要的作用。
一旦汽轮机机组出现运行异常问题,会对整体机械系统的高效稳定运行产生严重影响,不仅给生产企业造成相应的经济损失,严重情况下,甚至会引发安全事故,威胁周围人员的人身安全。
因此,在汽轮机机组运行过程中,必须加强对各项机组运行参数的控制,使其处于符合运行标准的范围之内。
特别是轴瓦的温度,作为汽轮机机组运行的重要参数,其一旦发生异常升高,会影响到整个汽轮机机组的稳定、高效运行。
造成汽轮机机组轴瓦温度异常升高的具体原因有很多种,在实际检修过程中,检修人员要结合实际情况,进行逐一排查分析,明确温度异常的根本原因,才能采取切实有效的处理措施。
关键词:电厂汽轮机;轴瓦温度升高;原因与应对引言在电厂运行中,轴承轴瓦温度是保证机组安全运行的重要数据之一。
电厂运规规定,轴承轴瓦温度高报警设定值为115.5℃,轴承轴瓦温度高-高报警设定值为126.7℃。
文章着重分析造成轴承轴瓦温度高的原因以及相应处理措施,来探讨在电厂运行中设备安全的重要性。
1电厂汽轮机轴瓦温度升高的主要原因1.1进油分配出现失衡在检查汽轮机组时发现,其本身存在较大的磨损问题,且汽轮机内部的各个部件间隙也超过了标准设定要求。
此时应当采取车削、补焊等手段进行开箱,再借助塞尺进行全面的检查,发现轴瓦存在偏斜问题,翻出下瓦后接触角过大,油馕也有着较大程度的磨损。
究其根本是因为缺乏认真、严肃的工作态度,在瓦片安装过程中,没有将其放正,导致了轴瓦偏斜、接触不良,引发汽轮机轴瓦温度偏高的问题,严重影响到汽轮机组的正常运行。
1.2负载影响在汽轮机机组上有外来负载时,不同的调门开启顺序会使轴瓦分摊到的负载大小存在差异,进而使轴瓦温度产生异常变化。
660MW超超临界机组轴瓦温度高的故障分析及处理
新技术新工艺
6O W超超临界机组轴瓦温度高的故障分析及处理 6M
张 学 军
( 国网能源宝清煤 电化有 限公 司, 黑龙 电公 司超超 临界 6 0 汽轮机组 l , 号瓦瓦温过高故障进行 了原 因分析 ,l 6 Mw 彝机 l 样 汽轮机 于 2 0 08年 3月 l 日首 次投 盘 车 , 2 9 3月 1日发现 # 轴 瓦温度 和 回油 温 度 高 , 瓦 最 高温 度 达 9 。 , 车 电流 l. 盘 车 转速 1 r i。停 盘 车 1 轴 6c 盘 5 A, 5 ./ n 5r a
销 固定在瓦套上 , 防止旋转 。 每个 瓦块可随转子方向 自由摆动 、 自动 25群 汽轮机试运期间停机时 # 轴瓦温度高情况 . l l 找中。 获取最佳油楔 、 获得最佳位置 ; 自位能力好 、 稳定性 高。3一 样 样6 20 08年 5月 3 1日,l # 汽轮机超速试验后 , 锅炉 M T 汽轮机转 P, 轴承为椭圆型 , 具有较高稳定性和可靠性 。推力轴承采用斜面式推 子在惰走至 10 m n时, 1 7d i 群 轴瓦温度突升至 10( 4  ̄后下降 。当时因 2 力轴 承 , 部 采用 球 面 配合 。 配 简单 、 外 装 占据 空 间小 、 承 刚度 大 、 轴 承 缸温较高 , 只解体上瓦进行检查 , 上瓦无异常 , 轴颈轻微磨损 , 经研 载 能力 高 、 用寿 命 长 、 使 自位 能力 好 。 究后决定恢复 # 轴 瓦。 l 20 0 8年 l 月 1日~ 1 7 日, 电 芜 湖发 电公 司 # 汽 轮机 在 1 1月 华 1 开机 冲转过程 中因轴瓦温度高导致轴瓦磨损 , 下面将有关情况简要 介 绍 如下 : 1华电芜湖发电公 司 # 汽轮机 # 轴瓦处理方案 1 l 翻 # 轴瓦检查 , 1 视情况修刮瓦块表面 , 去除高点及 瓦块上的乌 金屑 , # 瓦下半正下方瓦块背弧均匀打磨 0 5 0 6 m, 理后 将 1 . —. m 处 0 0 检查瓦背与轴瓦套 的接触 , 应为 5 r 轴 向)3 m (] 左右 的椭 0 m( a x 0 mN 向) 圆形 , 检查轴承顶 隙应为 05 m~ . m, . a r 06 在前箱 机头润滑油压就地 a r 压力表处接一压力变送器 , 信号送到集控室 , 中压汽缸保温层应 高 符合 要求 ,1 # 机组启动阶段 ,高 中压轴封送汽温度调整至 10 8%~ 2 0 压力稳定 , 0%, 转速升至 10 rm以上时 , 中压轴封 送汽温度 50p 高 机 组 投 产 后 的 三 次 停 机 过 程 中 ,曾 经 发 生 过 转 子 在 惰 走 至 1 ̄ O r n } 瓦 m } 1 5  ̄瞬 C ( 3 15 可调 高至 2 o 20C,1 o℃~ 6  ̄ # 机组启 动时升速率调整为 7 rm mn 注 15 lO/ i 时 ,1 瓦 温 由 5  ̄一 62 间 上 升 至 8 — 3 ℃又 逐 0 / i, p 意 观察 # 瓦 瓦 温及 其 进 油 压力 ,到 4 0p 确认 # 瓦 温 正 常后 按 渐下降的情况。但在第 四次停机过程中, l 0 rm 1 没有发生以上异常情况 。 正常升速率继续启动 , 前箱复装扣盖前 ,应对前箱彻底清理并满 # 31第一 次停 机 . 足 ] /4 5 — 99洁一 BT 0 8 19 3的要求。 启动前打油循环保证润滑油的清洁 7 2 月 4日,l # 机组 因高加三通阀泄漏停机处理 , 当汽轮机转子 度 ,1} # 、2机组停机时应按规程确认轴 封系统 的正常投入 ,轴 封送 惰走至 15/ i ,1 } 1r n时 # 轴承温度 由 5 . ℃升至 9 . m 14 o 73 ℃。 汽 温 度控 制 在 2 0C 20C 围 内 ,l} 机 组 应确 认 轴 封供 汽 温度 0 ̄一 5  ̄范 # 、2 } 32 第二 次 停 机 . ( 中压缸 ) 调 , 供 汽压 力 稳 定 , 到 设计 值 , 高 可 且 达 低转 速下 尽 量 不要 7月 3 日,1 组 因 缺 煤 停 机 , 0 #机 当汽 轮 机转 子 惰 走 至 1O mn ld i 破坏真空 , 要保持到盘车投入。 时 ,1 瓦 温 度从 5 ℃升 至 15 。 #轴 6 3℃ 2试 运期 间及 机组 投 产 后 运行 情 况 33第 三 次停 机 . 21# 汽轮机试运期间初次投盘车擀瓦情况及故障经过 . 1 8月 1 5日,1 # 机组停机过程中 , 当汽轮机转子惰走至 l0/ i Ornn r # 汽轮 机于 2 0 1 08年 3月 1 9日首 次投 盘车 , 2 3月 1日发现 # 时 ,1 瓦 温 度 由 5 升 至 8 . 1 #轴 2 33 ℃。 轴 瓦 温 度 和 回油 温度 高 , 瓦最 高 温 度达 9 度 , 车 电 流 1 . 盘 轴 6 盘 5 A, 5 3 第 四 次停 机 . 4 车转速 ! r i。停盘车后 , # 轴瓦解体检查。 ./ n 5m 对 l 8月 2 5日,1 # 机组 因缺煤停机。在停机过程 中,1 # 轴瓦温度 随 2 1 . 轴瓦解体检查情况 2# 转速下降而降低 , 无升高等异常现象。 上 瓦 吊 出 后 , 现 上 瓦 表 面 附 着一 层 黑 色 物 质 , 瓦 三 块 瓦 块 发 上 4 1 月 1日第一次点火冲转情况 1 无 磨 损 痕 迹 , 瓦 第 12块 ( 旋 转 方 向 ) 着 一 层 黑 色 粉 末 状 物 下 、 按 附 41第 一 次 冲转 情况 . 质 , 面 干 燥 , 断 为 乌 金 磨 损 细 末 , 浸 油 痕 迹 , 现 象 看 类 似 干 表 判 无 从 转 速 升 至 10r i # 轴 承 温度 8 ℃, 左侧 中调 门伺 服 阀 50/ n时 1 m 4 因 磨现象 , 轴颈表 面有轻微刮痕。 故障 , 汽轮机转速在 15 - 5 9/i 4 6 14 r n范围之 间晃动大 , m 转速 无法 维 2 原 因分 析 . 3 持, 打闸处理 , 惰走过程 中, 转速降至 36 r i 0 / n时,1 a r } 轴承温度 瞬 } 器是抑制较低谐波 电流的有效方法。根据接线位 置的不同 , 主要有 以下两种 :1 电抗器。串联在 电源与变频器的输人侧之间。其主要 () 功能有 :. a 通过抑制谐波电流 , 将功率因数提高至( . ~ . ) 哨0 0 5 08 ;b 7 5 弱输入电路中的浪涌电流对变频器 的冲击 ._ c 削弱电源电压不平衡 的影响。 2 直流 电抗器 。 () 串联在整流桥和滤波电容器之间。 它的功 能 比较单一 , 就是削弱输入 电流中的高次谐波成分 。但在提高功率 因数方面比交流电抗器有效 , 可达 0 5 并具有结构简单 、 . , 9 体积小等 优点。 合理布线。对于通过感应方式传播 的干扰信号 , 可以通过合理 布线的方式来削弱 。 具体方法有 :1设备的电源线和信号线应量远 () 离变频器的输入 、 出线 ;( ) 输 2 其他设 备的电源线和信号线应避免
汽轮机轴瓦温度高分析与处理
汽轮机组轴瓦温度高的分析及处理李亮(1.内蒙古电力工程技术研究院,内蒙古 呼和浩特)摘要: 分析某汽轮机300MW 机组普遍存在的2号轴瓦温度高原因,阐述了影响可倾瓦温度的关键因素,并通过合理选择轴承的油隙、调整轴瓦的负荷分配、修刮可倾瓦的进出油楔、扩大进油节流孔等手段,使改型机组2号轴瓦温度明显降低。
某汽轮机300MW 直接空冷机组,首次启动后#2瓦温度偏高,尤其是#2B 侧温度最高达105℃,且还有增大趋势。
经调整润滑油温在42℃左右时,瓦温略有下降,但始终高于102℃。
停机翻瓦检查,瓦块有明显划痕,最终通过调整轴承的油隙、调配轴瓦的负荷分配、修刮可倾瓦的进出油楔、扩大进油节流孔等手段,使机组2号轴瓦温度明显降低。
这对保障机组安全、稳定运行具有重要的意义,同时对解决同类型机组存在的同样问题具有重要的参考价值。
一、机组轴系简介本机组为两缸两排汽型式,转子总长7364(不含主油泵轴及危急遮断器),高压转子与低压转子之间采用止口对中,刚性联轴器联接。
轴系示意图见图一图一 东汽300MW(合缸)汽轮发电机组轴系示意图如图一所示,本机组共6个支持轴承,1#和2#轴承为可倾瓦轴承,3#和4#椭圆轴承通用,单侧进油,另一侧开有排油孔,上瓦开周向槽。
各轴承设计参数如表一:主油泵转子推力轴承联轴器(中低压间)危急遮断器1#2#高中压转子3#联轴器(低电间)发电机转子低压转子4#5#6#表一 支持轴承主要参数下计算的。
二、瓦温升高现象机组启动升速过程中,瓦温逐渐上升,尤其在2000rmp 高速暖机后继续冲转时,瓦温升高明显,定速时达到#2瓦B 侧稳定达到100℃左右,并网带负荷后还有升高趋势,经调整润滑油温在42℃左右时,瓦温略有下降,但始终高于102℃。
图二为机组启动升速过程中瓦温变化曲线。
405060708090100110051015202530机组转速(rmp*100)瓦 温(℃)图二 机组启动过程中瓦温变化曲线二、瓦温偏高原因分析1.轴封漏汽的影响:该机组为高中压合缸结构,为缩短转子长度,减少轴承数,将2#瓦布置在中压缸排汽口内,受汽缸、汽封的温度和漏汽量影响较大。
汽轮机轴瓦温度高的原因分析及处理措施
汽轮机轴瓦回油温度高的原因分析及对策×××〔××××××发电有限责任公司×××× 044602〕摘要:本文着重分析了汽轮机组在运行中轴瓦温度升高的原因,轴瓦温度升高严重时会引起机组的振动,轴瓦的烧毁,威胁着机组的平安运行。
针对造成轴瓦温度升高的原因提出了防范措施,供运行和检修部门参考。
关键词:汽轮机轴瓦温度0前言:汽轮机润滑油系统的作用是润滑轴承和减少轴承的摩擦损失,并且带走因摩擦产生的热量和由转子传过来的热量,并向调节系统和保护装置供油,保证其正常工作,以及向发电机密封瓦提供密封油等,润滑油系统的工作好坏对汽轮机的正常运行有非常重要的意义。
汽轮机转子与发电机转子在运行中,轴颈和轴瓦之间有一层润滑油膜。
假设油膜不稳定或油膜破坏,转子轴颈就可能和轴瓦发生干摩擦或半干摩擦,使轴瓦烧坏,使机组强烈振动。
引起油膜不稳和破坏的因素很多,如润滑油的黏度,轴瓦间隙,轴瓦面积上受的压力等等。
在运行中,如果油温发生变化,油的黏度也会跟着变化。
当油温偏低时,油的黏度增大,轴承油膜增厚,汽轮机转子容易进入不稳定状态,使汽轮机的油膜破坏,产生油膜震荡,使机组发生振动。
现把引起轴瓦温度升高的因素归纳如下:1.轴瓦进油分配不均,个别轴瓦进油不畅所致。
此种情况下,首先检查轴瓦进油管道入口滤网,是否堵塞。
观察回油量是否正常。
必要时轴瓦解体全面检查。
尤其是刚大修完的机组,根据以往发生的事件来看,多数情况下是由于检修人员的工作疏忽,不认真,在轴瓦回装时,没有仔细检查,清理轴承箱,拆机时油口的封堵忘记拿掉造成开机时轴承温度升高,甚至烧瓦事故。
本人见过的这种事故就有三起。
所有这种事故经验教训要引起我们的足够重视。
假设轴瓦经认真检查未发现问题,那么可以适当加大轴瓦进油口节流孔板的孔径,增加进油量。
2.轴瓦工作不正常。
汽轮机轴瓦温度高的分析与故障排除方案
汽轮机轴瓦温度高的分析与故障排除方案摘要:为了有效提升汽轮机的应用质量,要对汽轮机轴瓦温度高的情况进行有效分析,避免造成严重的故障问题影响其实际运行质量。
文章中集中分析了汽轮机轴瓦温度高的原因,并对具体的故障排除方案展开了讨论,仅供参考。
关键词:汽轮机轴瓦;温度高;原因;排除方式一、汽轮机轴瓦温度高的原因分析在汽轮机轴瓦运行过程中,造成其温度升高的因素较多,为了有效减少温度高造成的隐患问题,就要结合实际情况建立健全系统化的故障监管机制,确保能规避问题的恶化。
(一)安装轴瓦在汽轮机轴瓦管理工作中,安装过程会对其温度产生相应的影响,尤其是轴瓦球面的具体调整效率和控制水平出现了失误,就会导致垫铁出现接触不良的现象。
加之抽成承受的紧力较大,则会造成其实际的活动范围受限。
另外,若是安装过程中不能对轴承进行统一处理,就会出现轴承偏斜程度和轴颈扬度不一致的问题,造成温度偏高。
(二)温度系统在对汽轮机轴瓦进行质量监管的过程中,温度系统能对其温度管理过程进行控制,但是,若是系统运行异常则会直接造成轴瓦温度升高的问题。
究其原因,轴瓦原件受损、补偿处理机制不当以及安装控制方式不正确等问题较为常见,都会严重影响轴瓦的运行效果和温度控制水平。
(三)工作面若是轴瓦工作面出现异常损失,就会对轴瓦的温度参数造成影响。
其中,轴瓦脱落或者是损伤问题比较常见。
需要注意的是,若是轴瓦工作面的摩擦程度较大,也会出现温度升高的问题,加之润滑油冷却效果不当,就会对其热量产生影响,使得热量出现聚拢的问题。
除此之外,在轴瓦周围若是不能有效建立完整的温度控制结构,就会造成气缸结构热量散发效果受阻的现象。
最关键的是,热量不能有效消散必然会造成温度升高,影响汽轮机的实际应用水平和管控效率。
二、汽轮机轴瓦温度高的故障排除方式为了从根本上提高轴瓦工作水平,要积极落实更加系统化的故障排除机制,确保能突出管理效率,优化温度管理水平。
针对汽轮机轴瓦温度高建立对应的管控方案,主要是调整轴瓦高温度、减少阻力等方式,能在完善故障管控效率的同时优化其管理质量,并且要践行有效的质量验收工作,确保故障处理工作结束后能满足质量要求和具体标准。
巢湖电厂汽轮机4号瓦温过高故障分析及处理
巢湖电厂汽轮机4号瓦温过高故障分析及处理摘要:对我厂2号超临界600mw汽轮机4号瓦瓦温在运行中缓慢升高故障进行了原因分析,指出:机组运行中由于4号瓦负载较大及进入左侧可倾瓦块顶轴油管断裂,大量润滑油从可倾瓦中间底部顶轴油孔泄露,轴瓦与转子之间油膜被破坏,造成转子与轴瓦磨擦,导致温度升高。
采取措施:对顶轴油管重新装配及降低4号瓦轴承标高,取得了较好的效果。
关键词:汽轮机;轴瓦;故障中图分类号:tk26文献标识码:a文章编号:1009-0118(2013)02-0279-02华能巢湖电厂2号汽轮机是哈尔滨汽轮机厂有限责任公司生产的cln600-24.2/566/566型超临界、一次中间再热、三缸四排汽、单轴、双背压、凝汽式汽轮机,汽轮机结构为高中压合缸加两个低压缸,每根转子分别有两个轴承支撑,高中压转子由1号、2号轴承支撑,考虑负载较轻,为可倾瓦没有设计顶轴油装置。
而从3、4、5、6号为两低压转子支撑瓦,轴承均为可倾瓦轴承,7、8号为发电机转子支撑瓦,轴承下瓦可倾瓦轴承,上瓦为圆筒瓦,低压转子及发动机转子轴承均有顶轴油系统。
2008年11月24日,该机通过168小时。
此后汽轮机轴瓦运行正常。
2012年5月16日发现4号瓦瓦温79℃上升缓慢至103℃。
对4号轴承瓦温升高原因进行了分析,认为#4瓦顶轴油压油管断裂,轴瓦实际承载偏大,油膜无法建立,造成下瓦磨损故障;并提出了4号瓦顶轴油故障、降低轴承标高处理措施。
本文在此对该机4号轴承瓦温过高故障及原因分析、处理措施等进行了叙述,为同类型机组的正常运行提供参考。
一、可倾轴瓦油膜润滑、顶轴油系统介绍我厂可倾瓦支持轴承2块能在支点上自由倾斜的弧形瓦块组成,瓦块在工作时可以随着转速或载荷及轴承温度的不同而自由摆动,在轴颈四周形成多油楔。
若忽略瓦块的惯性、支点的摩擦阻力及油膜剪切摩擦阻力等影响,每个瓦块作用到轴颈上的油膜作用力总是通过轴颈中心的,故而不易产生轴颈涡动的失稳分力,因而具有较高的稳定性,轴瓦采用循环供油方式,由供油系统连续不断地向轴承供给压力、温度合乎要求的润滑油。
汽轮机轴承温度高的影响因素及解决对策
汽轮机轴承温度高的影响因素及解决对策摘要:轴承是汽轮机的重要零部件,轴承温度升高是其运行期间比较常见的一种故障现象,主要是受润滑油、轴承自身、油冷却等多种因素的影响,一旦轴承温度过高,则会影响汽轮机的运行稳定性,甚至降低其使用寿命。
因此,通过加强运行管控,定期进行维修,做好设备管理工作等,有效解决轴承温度高这一问题。
基于此,本文分析了汽轮机轴承温度过高的影响因素,并提出相应的解决对策。
关键字:汽轮机;轴承;高温;影响因素;对策前言汽轮机轴承温度过高是造成轴承故障的重要因素,在汽轮机的运行中,由于温度升高,导致金属变形,在汽轮机的内部,有多个轴承支撑转子,金属膨胀变形对高速旋转有着较大的影响,汽轮机性能随之降低。
汽轮机运行故障是当前相关人员的关注重点,轴承温度高主要是承载区相对侧隙比较小,使得润滑油流量过小,通过提升进油流量,有效降低轴承温度。
1汽轮机轴承温度高的原因1.1温度测点误报对于故障的分析,首先要明确测点测定值是否准确,如果确定不是测点误报,才能够对问题原因展开分析。
轴承温度测点安装在其内部,不容易取出来,所以也很难观察损坏的情况,但是,轴承温度升高对汽轮机的正常运行有着非常大的影响,所以,一般在测点处会安装双支热电偶,一旦轴承温度产生较大的变化,双支热电偶的温度值也会发生相应的变化,两者之间的差异比较小,通过观察测定值,便可以判断是不是测点误报。
1.2安装操作不当在汽轮机轴承安装中,造成轴承温度高的原因比较多。
一方面,若安装的零部件质量不合格,没有达到汽轮机运行的性能需求,或者在安装之前出现损坏,由于安装人员没有及时发现,导致在实际运行中出现温度异常升高的情况。
另一方面,在轴承安装过程中,安装人员没有严格按照操作流程进行,轴承的位置不够精准,从而降低其自身性能,使得在运行中出现温度过高的情况。
最后,安装受到周边环境的影响,使轴承运行温度发生较大的变化,导致温度过高。
1.3润滑油问题在汽轮机的运行中,润滑油起着重要的作用,一旦润滑油使用不当,则会对汽轮机轴承产生不良影响。
空气压缩机组汽轮机轴瓦温度高原因分析及处置措施
空气压缩机组汽轮机轴瓦温度高原因分析及处置措施摘要:空气压缩机组汽轮机在运行过程中汽轮机轴瓦温度异常升高,对可能产生原因进行逐项排查,原因较多,首先在运行过程中对相关工艺指标进行控制。
关键词:汽轮机;径向轴承;止推瓦1.空气压缩机组有关情况介绍该压缩机组是空气压缩机为蒸汽透平、空压机、增压机一拖二。
多离心式机壳为水平剖分式,汽轮机规格型号: DK080/170R型式:冷凝式制造厂: MAN TURBO AG空压机C01型号:RIKT125-4(1+1+1+1)型式:多级离心式级数: 4级制造厂:MAN TURBO AG Schweiz增压机: C05型号: RG40-4 型式:离心式级数: 4级制造厂:MAN TURBO AG汽轮机外形简图1.顶轴油泵2、蒸汽透平的机壳3盘车装置4速关阀HV79025.调速阀SV7904 6、轴承箱 7、仪器支架 8皮囊式蓄能器 9、底座1.1汽轮机有关参数类型:全凝式,16级,型号:DK080/170R,主蒸汽进口压力:9.19MPa(G)进口温度:530℃,进口流量:144t/h,排汽压力:0.02MPa(A),排汽温度:60℃透平正常转速:4589 rpm,汽轮机第一临界转速区: 648—792rpm汽轮机第二临界转速区: 1145—1400rpm,汽轮机第三临界转速区: 1602—4496rpm调速器调速范围:4497~4818 rpm,跳闸转速:5300rpm,透平额定功率:39615kW透平旋转方向:从透平侧看顺时针,汽轮机高压端轴承温度TI7982设计值90摄氏度,报警值100℃,联锁值110℃。
2.汽轮机运行过程中轴瓦温度升高原因分析及处理2.1、测温热电偶问题。
措施:经仪表进行排查和校验2.2供油温度高。
措施:工艺人员进行了检查冷却水流量和温度,必要时投用备用油冷器。
2.3、润滑油流量过小。
措施:检查油箱油位,油泵的工作情况,油滤器压差油系统阀门开度,及是否漏油,查出原因予以处理。
1000MW汽轮机组轴瓦温度高的分析及处理
1000MW汽轮机组轴瓦温度高的分析及处理摘要: 分析某厂哈尔滨汽轮机厂生产的CCLN1000-25/600/600型汽轮机在整套试运过程中存在的#5轴瓦、#6轴瓦金属温度高原因,阐述了影响椭圆瓦温度的关键因素,并通过适当降低#5轴瓦标高调整轴瓦的负荷分配、修刮椭圆瓦与大轴的接触面积,研磨#5轴瓦、#6轴瓦瓦枕垫块的接触面积达到75%以上、#5轴瓦、#6轴瓦返厂车削轴瓦球面和瓦枕凹面使轴瓦球面与瓦枕凹面同一中心,恢复轴瓦在瓦枕中的自复位能力,使1000MW机组#5轴瓦、#6轴瓦金属温度达到优良标准。
关键词:轴瓦;金属温度高;处理某厂#6机组是某汽轮机机厂生产的CCLN1000-25/600/600型汽轮机,首次整套启动过程中#5瓦、#6瓦金属温度偏高,尤其是#5瓦金属温度高达103.39℃,#6瓦金属温度96.02℃,温度曲线中温度上升斜率很大,打闸停机。
停机翻瓦检查,瓦块有明显磨痕,最终通过通过适当降低#5轴承标高调整轴瓦的负荷分配、修刮椭圆瓦与大轴的接触面积,研磨#5轴、#6轴瓦瓦枕垫块的接触面积达到75%以上、#5轴瓦、#6轴瓦返厂车削轴瓦球面和瓦枕凹面使轴瓦球面与瓦枕凹面同一中心,恢复轴瓦在瓦枕中的自复位能力,使1000MW机组#5轴瓦、#6轴瓦金属温度达到优良标准。
这对保障机组安全、稳定运行具有重要的意义,同时对解决同类型机组存在的同样问题具有重要的参考价值。
1 机组轴系简介本机组为一次中间再热、单轴、四缸、四排汽(双流低压缸)的1000MW超超临界冲动凝汽式汽轮机。
汽轮机的高、中、低压转子全部为整锻式转子,各段之间均采用刚性联轴器连接。
每个转子都有两个轴承支撑,其中高压转子、中压转子的四个支持轴承分别位于前轴承箱、2#轴承箱、3#轴承箱内,这三个轴承箱直接落在基础台板上,推力轴承位于2#和3#支持轴承之间。
低压转子的四个支持轴承(#5、#6、#7、#8)分别位于低压缸两端的轴承座内。
汽轮机轴瓦温度偏高的原因与故障排除
汽轮机轴瓦温度偏高的原因与故障排除摘要:汽轮机轴瓦温度偏高会给汽轮机组乃至整条生产线带来不容小觑的危害。
所以,善于分析与排除汽轮机轴瓦温度偏高的故障问题、实现对系统的保护是汽轮机的工作重点。
在今后的实际工作过程中,要深入研究与剖析导致汽轮机轴瓦温度偏高的原因,采取行之有效的解决对策,保证汽轮机组长周期的运行安全,为企业发展带来更大的经济效益。
本文基于汽轮机轴瓦温度偏高的原因与故障排除展开论述。
关键词:汽轮机;轴瓦温度;偏高的原因;故障排除引言汽轮机是把蒸汽能量转化为机械动能的转动样式动能机械,汽轮机自发明以来被发电工厂广泛应用,较大幅度提升推动了电力行业成长。
作为用电大国,随着我国社会经济不断提升,国内各个行业对电力的需要量不断增大,汽轮机的普遍应用和相关技术的提升,可以推动国家发电科技技术提升,提高电力运输效率。
在使用汽轮机的过程中,处理汽轮机故障成为相关机构需要特别关注的问题,通过对常见故障的分析可确保发电设备的正常运转,同时可不断提升汽轮机的管护水平。
1故障及其影响因素分析第一,轴瓦的乌金表面发生脱胎或是受到损伤,或者是轴瓦和轴径的接触呈不均匀表现。
第二,轴瓦的润滑油温度偏高,导致轴瓦温度受到明显影响。
第三,转子中心发生偏差,或是轴承座温度和扬度发生改变,从而导致轴瓦载荷分配出现不均,影响轴瓦温度。
第四,轴瓦的进油量不足或是排油不畅。
对机组使用的润滑油进行目视和检验,结果均合格,并且出现温度异常的仅为此瓦,则可以排除是由于油质差导致的温度异常。
润滑油的进油量不足,将会导致轴承的温度上升。
第五,轴瓦和轴顶部的间隙偏小。
第六、压缩机径向力过大,导致摩擦力过大,会致使油温升高,依照机组的结构形式与受力方式,在受力中,可能会出现轴向力过大的状况,进而导致轴向位移过大的问题,从主副推位移来看,受力面受力变化并不大,则油温及位移比较稳定。
径向力过大的状况是由于轴弯曲与轴承中心偏离较大,若是主轴经历过动平衡的时间较短,则主轴出现弯曲的概率较低。
浅谈汽轮机轴瓦瓦温高的诊断与处理
浅谈汽轮机轴瓦瓦温高的诊断与处理发布时间:2022-07-19T08:43:44.941Z 来源:《科学与技术》2022年30卷第5期第3月作者:陈伟大1王治2[导读] 当前对汽轮机基本运行状态各项参数可以进行分析,主要是热力特性参数与机械特性参数陈伟大1王治2内蒙古包钢钢联股份公司工程服务公司内蒙古包头市014000摘要:当前对汽轮机基本运行状态各项参数可以进行分析,主要是热力特性参数与机械特性参数。
热力特性参数主要包括流量、温度、压力、背压等。
机械特性参数主要包括偏心、胀差、瓦温等。
关键词:汽轮机轴瓦;瓦温高;诊断;处理前言衡量汽轮机运行状态的参数分2类:一类是热力特性参数,如压力、流量、温度、背压等;另一类是机械特性参数,如瓦温、胀差、偏心等。
轴瓦金属温度是检验汽轮机机械特性的重要参数之一,是考核汽轮机设计、安装及检修的一个重要指标,也是运行过程中监视的一个重要参数。
汽轮机轴瓦通常采用巴氏合金,又称轴承合金、白合金、乌金等等,按其成分分为锡基和铅基2种。
锡基轴承合金的摩擦系数和膨胀系数小,具有良好的塑性、减摩性、耐蚀性、导热性、耐冲击性和工艺性,抗咬合能力强,广泛用于制作航空发动机、汽轮机、内燃机等大型机器的高速轴瓦,但锡基轴承合金的疲劳强度较低,使用温度不高于150℃。
1设备概述国华绥中电厂二期(2*1000MW)#4汽轮发电机组于2010年5月18日正式通过168小时试运。
该机组由东方汽轮机厂与日本日立公司联合生产。
汽轮机#1~#4轴承采用双可倾瓦式,6块钢制可倾瓦块,上下各三块,其轴瓦表面有巴氏合金层。
#5~#10轴瓦采用椭圆式水平中分面结构。
轴承与轴承座(端盖)的配合面为球面,以使轴承可以根椐转子挠度自动调节自已的位置。
本机组#5轴瓦,为椭圆瓦设计,球面自位型轴瓦,其轴瓦表面有巴氏合金层,上瓦开周向油槽。
油从轴颈一侧中分面处进入轴承,大部分油最终通过轴瓦端部排出。
轴瓦底部开有顶轴油口,供启停机盘车时使用。
汽轮机轴承温度高的原因及处理方法汇总
600MW汽轮机轴承温度偏高 分析处理
汽轮机结构概述 汽轮发电机组由东方电站成套设备公司 和日本株式会社日立制作所合作设计及合 作生产的600MW汽轮机组,本汽轮机为亚 临界参数,单轴三缸四排汽,具有一次中 间再热的凝汽式机组。
汽轮机的高中压缸为合缸结构,低压缸为 双流反向布置,高压通汽(高压缸)和中 压通流(中压缸)采用反向合缸布置。主 蒸汽从高中压外缸中部上、下对称布置的4 个进汽口,进入汽轮机,通过高压9级作功 后去锅炉再热器。再热蒸汽由高中压外缸 上、下对称布置的4个进汽口进入汽轮机的 中压部分,通过中压5级作功后的蒸汽,经 一根异径连通管分别进入两个双流7级的低 压缸,作功后的乏汽排入两个不同背压的 凝汽器。
增大可倾瓦轴承用油量途径 从汽轮发电机组油系统总体看,设计依据各轴承的情况计 算出自身的用油量,并将系统的总油量合理分配给各轴承 的用油量,针对此计算值,#1可倾瓦轴承的用油量相应最 小(除发电机磁端外伸#9轴承外),要增加#1可倾瓦轴承 的用油量,不仅要增大润滑油管的进口节流孔板的大小, 而且还要将轴承体上的排油孔径增大,才能起到降低轴承 金属温度的效果,但要考虑整个油系统的用油量平衡情况。 从图1六瓦块可倾瓦轴承结构图看:为了降低#1可倾瓦下 部瓦块的金属温度,在增大进油节流孔板(Ф18.5改为 Ф22)的前提下,将轴承体前、后挡油环底部进油槽各开 一个Ф5排油孔,这种处理方法可将#1可倾瓦金属温度降 至在≤95℃水平。此方法加大下部瓦块的冷却油流量还有 待于实践检验。
汽轮机轴瓦温度高的分析及处理
# 7
手
4 瓦温升 高 的现 象及 原 因分析 汽 轮 机 组 首 次 启 动 后 2#瓦 温 度 高 ( 负荷2 2 MW时 , 瓦温 8 5 ℃, 回油 7 3 ℃) , 且 随着 负 荷 的 提 高还 有 增 大 趋 势 , 经调整润滑 油温时 , 瓦 温 呈 现 相 同趋 势 变 化 , 但 始 终 比其 他 瓦 温 高 , 并明显高于设计运行工况要求 , 结 合 温升现象 、 安装数据 ( 见表2 ) 及影响瓦温 的因素 , 经分析2 # 瓦 温 度 高
工业机械电气设备故障检修方法肖珂马婷婷济南中燃科技发展有限公司250101摘要在电气设备的运行过程中发生故障是时有发生的事情在电气设备发生故障时操作人员千万不能随意动手检修应该对设备故障进行逻辑分析通电试验故障调查外观检查等方法进行判断故障发生的位置然后参照具体的情况采用电阻测量法电压测量法来确定故障点对故障进行依依排除同时做好排除记录只有检修方法选择对了才能加快设备故障的排查速度才能早el恢复设备运行
( 4 ) 润滑油 量影 响。 轴 承润滑 油有润滑 和冷 却功能 , 如果 轴瓦进油 量不 足或 排 油不 畅 , 使得 运行 中产 生 的热量 无法 及 时带 走 , 就会导 致 轴瓦 温度 偏高 。 ( 5 ) 轴瓦油 隙不合 格也会 造成轴 瓦温度 高。 轴 瓦与轴 顶部间 隙过小 , 机组 高 速旋 转过程 中紧力 大 , 油膜受 到破坏 , 导致轴 颈与 轴瓦乌 金表面 干摩擦 , 造 成轴 瓦温 度升 高 。 ( 6 ) 缸 热量辐射 影 响。 轴 瓦附近若 汽缸保 温效果 不好 , 会导致 汽缸热 量直接 辐射 轴瓦 , 导 致 温度 升高 。 ( 7 ) 轴 瓦安 装有 问题 , 使 轴瓦 球面 自动调 整能 力差或 进油 孔处垫 铁接 触 不 好。 轴 承 紧力过 大 、 轴承 底座 垫片 过多 、 可倾 瓦垫 块方 向装 反限制 了活 动范 围 、 轴 承安 装偏 斜 、 轴承 与轴 颈杨度 不一 致 ( 不 同心 ) 等, 都可 能是轴 瓦 自动调 整 能 力变差 , 从而使 轴 瓦温 度升 高 。 ( 8 ) 温度 测量 存在 错误 , 轴 承温 度测量 系统 异常 。 例 如温度 测量 元件 损坏 、 温度 测量 后补偿 方法 或标准不 对 、 安装不 正确 、 温度补偿 系统 受外界 干扰等 , 都 会 使测 温产 生 误差 。
汽轮机组轴瓦温度高的原因分析及处理
汽轮机组轴瓦温度高的原因分析及处理摘要:本文分析了某600MW汽轮机组普遍存在的6瓦温度高的原因,阐述了影响6瓦温度的关键因素,并通过调整轴承的接触、负荷分配、轴瓦与轴承盖间隙、转子扬度、轴瓦扬度、轴瓦油隙、修补轴瓦和轴颈等手段,从而解决了6瓦温度高的问题。
关键词:6瓦温度高;自位能力;轴瓦、轴颈损伤;检修工艺0引言某电厂汽轮机组是上海汽轮机厂引进美国西屋公司技术制造的亚临界、一次中间再热、四缸四排汽、单轴、凝汽式汽轮机。
汽轮机的型号是N600-16.7/537/537,该型号汽轮机组共有11个轴承,1~4、11瓦为四瓦块可倾瓦,5、9、10瓦下瓦为两瓦块可倾瓦、上瓦为圆筒瓦,6~8瓦为圆筒瓦。
自机组投产以来,6号轴承曾经多次出现轴颈损伤、瓦温高等问题,严重影响机组安全稳定运行。
1轴承座和轴承结构特点该型号低压转子轴承座与低压外缸焊接为一体结构,由于低压外缸本身刚度较差,决定了低压轴承座内的轴承标高,将随着真空变化引起的低压缸变形而有所变化。
1号低压缸前轴承为可倾瓦(5瓦),1号低压缸后轴承(6瓦)和2号低压缸前(7瓦)、后轴承(8瓦)均为圆筒瓦。
6号轴承体水平分成两半,装配时用两只销钉来确保两半轴承体准确定位,下半轴承由三块垫铁支撑于轴承座内,左右两块垫铁与中心线呈45度角,在垫块与轴承体间装有调整垫片,可以移动轴承位置,使转子与汽缸同心。
同时下半轴承体略低于水平中分面处,装有一止动销,它延伸到轴承座的一条槽内,以防止轴承转动。
润滑油通过轴承座与垫铁之间通孔进入轴承,沿通道进入上半轴承体的进油槽,可靠地供油润滑。
进油槽并不延伸到轴承两端,部分润滑油经过轴承两端周向油槽的下部回油孔泄到轴承座内,顶轴油在轴承体底部进入轴承。
当转子中心变化引起轴颈倾斜时,轴瓦随之转动自动调位,从而使轴颈与轴承间的间隙在整个轴承长度范围内保持不变,这就要求轴瓦球面垫铁和球面座之间的球形配合面接触非常好。
由于圆柱形轴承是单油楔轴承,因此油膜稳定性较差,并且由于轴瓦结构原因,一但有异物进入轴瓦楔形间隙将会卡在轴颈与轴瓦之间,造成轴颈的损伤。
汽轮机轴瓦温度偏高的原因与故障排除
汽轮机轴瓦温度偏高的原因与故障排除钱涛(湖北大峪口化工有限责任公司,湖北荆门431910)摘要:汽轮机机组对于生产企业的正常运转具有非常重要的作用,一旦发生故障会对企业生产造成严重的不良影响。
其中,轴瓦温度异常升高是最为常见的故障问题,会对整个汽轮机机组的稳定高效运行造成一定破坏。
剖析汽轮机机组轴瓦温度异常升高的原因,提出排除该项故障问题的措施。
关键词:汽轮机轴瓦;温度偏高;故障排除中图分类号:TK260.+1文献标识码:B DOI:10.16621/<i.issnl001-0599.2021.01D.410引言汽轮机作为大型机械系统,在很多企业中发挥着非常重要的作用。
一旦汽轮机机组出现运行异常问题,会对整体机械系统的高效稳定运行产生严重影响,不仅给生产企业造成相应的经济损失,严重情况下,甚至会引发安全事故,威胁周围人员的人身安全。
因此,在汽轮机机组运行过程中,必须加强对各项机组运行参数的控制,使其处于符合运行标准的范围之内。
特别是轴瓦的温度,作为汽轮机机组运行的重要参数,其一旦发生异常升高,会影响到整个汽轮机机组的稳定、高效运行。
造成汽轮机机组轴瓦温度异常升高的具体原因有很多种,在实际检修过程中,检修人员要结合实际情况,进行逐一排查分析,明确温度异常的根本原因,才能采取切实有效的处理措施。
1汽轮机轴瓦温度偏高原因分析1.1轴瓦的安装施工不当在汽轮机的轴瓦安装施工过程中,引发后期汽轮机运行期间出现轴瓦温度异常升高的原因是多方面的:①安装使用的零部件质量未达到轴瓦在汽轮机运行期间的性能要求,或者安装之前零部件就存在某些损坏状况,但是施工安装人员没有及时发现,都会影响到轴瓦的运行温度;②施工人员在安装汽轮机轴瓦时,如果操作不当,或者没有按照施工标准进行操作,导致轴承的位置不对中,轴颈和轴承无法具有相同的扬度,进而显著降低轴瓦的调节性能,最终使汽轮机在运行过程中发生轴瓦温度异常升高的问题;③汽轮机运行的周边环境也会对轴瓦的运行温度产生一定的影响,但是由于造成轴瓦温度异常的环境因素具有多样性与隐蔽性,导致检修人员在排查故障时具有很备损坏等事故。
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汽轮机轴瓦温度高的分析及处理
摘要: 本文分析了某350MW机组运行中2号轴瓦温度高的原因,阐述了影响可倾瓦温度的关键因素,并通过调整轴瓦的载荷分配、合理选择轴承的油隙、修刮可倾瓦的进出油楔等手段,使该轴瓦温度明显降低,确保了机组的安全运行。
关键字:轴承;温度;载荷;垫铁
0 引言
某厂引进型350MW机组,为亚临界一次中间再热、双缸双排汽、单轴凝汽器汽轮机,该机组共有3个落地式轴承座,设有4个径向轴承,其中:1、2号轴承为可倾瓦;3号轴承下半部为可倾瓦块结构,上部为圆筒形轴承;4号轴承为圆筒形轴承,设有一只推力轴承,推力轴承布置在1号轴承座。
运行过程中#2径向支持轴瓦温度偏高,正常运行中在85℃左右,最高达到91℃,且还有增大趋势,设计95℃报警,105℃停机,2号轴瓦温度高危及轴承使用寿命甚至损坏,严重影响了机组运行安全。
1 影响轴瓦温度的因素
由于汽轮机轴承处在高转速、大载荷的工作条件下,所以要求轴承工作必须安全可靠,且摩擦力小。
为了满足这两点要求,汽轮机轴承都采用以油膜润滑理论为基础供油,由供油系统连续不断的向轴承供给压力、温度符合要求的润滑油。
转子的轴颈支撑在浇有一层质软、熔点低的巴氏合金上,并作高速旋转,使轴颈与轴瓦之间形成油膜,建立液体摩擦,从而减小摩擦阻力。
摩擦产生的热量由回油带走,使轴承温度始终保持在合理的围之。
轴承的工作情况主要依据轴承温度、轴承回油温度、轴承振动、轴系的稳定性等来衡量。
影响轴瓦温度的因素有:
1)轴瓦乌金工作面有脱胎、损伤现象,或与轴颈接触不均匀。
若轴瓦有脱落、损伤会破坏油膜稳定性,接触不良会导致轴颈与轴瓦局部摩擦增大,轴瓦温度升高。
2)轴瓦载荷分配不均。
轴瓦载荷分配不均造成的原因是转子中心偏差、轴承座温度和度变化、转子受到向下的力过大、轴振动过大、转速超过允许值、轴封漏汽引起轴承座标高发生变化等。
对于动压式滑动轴承,如果轴承载载过轻,轴承油膜过厚,油膜容易失稳而发生油膜振荡;如果轴承载荷过重,油膜
容易破裂而产生轴瓦和轴颈局部干磨擦而使轴瓦温度升高。
3)轴承润滑油温度过高。
油温度过高或过低、润滑油黏度不合格、油流量过大或过小、润滑油短油、回油不畅、油质不良或油质恶化、润滑油油压力过低或过高、油流中或轴承存在气体或杂物、顶轴油管逆止阀不严油膜压力下降等都会造成轴承润滑油温度过高,使得润滑油失去润滑冷却效果,使轴瓦温度升高。
4)润滑油量影响。
轴承润滑油有润滑和冷却功能,如果轴瓦进油量不足或排油不畅,使得运行中产生的热量无法及时带走,就会导致轴瓦温度偏高。
5)轴瓦油隙不合格也会造成轴瓦温度高。
轴瓦与轴顶部间隙过小,机组高速旋转过程中紧力大,油膜受到破坏,导致轴颈与轴瓦乌金表面干摩擦,造成轴瓦温度升高。
6)缸热量辐射影响。
轴瓦附近若汽缸保温效果不好,会导致汽缸热量直接辐射轴瓦,导致温度升高。
7)轴瓦安装有问题,使轴瓦球面自动调整能力差或进油孔处垫铁接触不好。
轴承紧力过大、轴承底座垫片过多、可倾瓦垫块方向装反限制了活动围、轴承安装偏斜、轴承与轴颈度不一致(不同心)等,都可能是轴瓦自动调整能力变差,从而使轴瓦温度升高。
8)温度测量存在错误,轴承温度测量系统异常。
例如温度测量元件损坏、温度测量后补偿方法或标准不对、安装不正确、温度补偿系统受外界干扰等,都会使测温产生误差。
2 轴瓦温度升高的现象及分析
2号轴承为密切尔式支持轴承,由四块能在支点上自由倾斜的弧形瓦块组成,上半轴承两块可倾瓦,下半轴承两块可倾瓦,瓦块在工作时随着转速或载荷及油温的不同而自由摆动,在轴颈四周形成多油楔。
若忽略瓦块的惯性、支点的摩擦阻力及油膜剪切摩擦阻力等的影响,则每个瓦块作用到轴颈上的油膜作用力总是通过轴颈中心,故具有较高的稳定性。
但这种轴承结构在半圆至少有两个瓦块以上,相对而言,其结构较为复杂,给制造、安装和检修技术增加了一定的难度。
轴承的润滑油由轴承底部的一个通道进入,通过轴承键中心的一个孔口进入轴承外壳的下半部,沿轴流向轴承外壳环状空间两端。
油再从环形空间经6
个孔口进入轴承瓦块,沿轴颈分布,并从轴颈两端排出,其中两个位于轴承垂直中心线的顶部,两个位于水平线上。
在轴承的两侧均装有油封环,以防止润滑油的大量泄漏,同时为了保证油封环的工作可靠,油封环上有一个油槽,并设有排油口,以使被阻挡的油很快排除。
2号轴瓦结构如图一所示。
图一: 2号轴瓦结构
1-轴承壳体;2-弹簧;3-平垫;4-球面垫;5-螺塞;6-防转销;7-油封体;
8-螺栓;9-轴承瓦块;10-油封体;11-定位销;12-油封体
1)机组运行中2号轴瓦数据及分析:
机组正常运行过程中,2号瓦温一般在85℃左右,夏天满负荷最高达到91℃,回油温度偏高。
2号轴瓦温度高严重威胁了机组的安全运行。
2号轴瓦温度随机组负荷变化曲线如图二所示。
图二:2号轴瓦温度随机组负荷变化曲线
由图我们可以看到2号轴瓦温度在机组各个负荷段都高。
同时从整个机组运行参数来看轴瓦进油温度和压力都正常,其他轴瓦温度都正常,回油温度只
有2号轴瓦偏高,则说明2号轴瓦自身存在缺陷,与机组润滑油系统没有关系,应从该瓦的载荷分配、节流孔板直径、轴承油间隙及轴承合金浇铸质量等方面查找原因,然后给予针对的治理。
2)2号轴瓦解体检修中发现的问题及分析:
在机组B修中对2号轴瓦进行全面解体,解体发现2号轴承顶部间隙超标,设计值0.61-0.71mm,实测值0.78mm。
并对中低对轮中心进行了复查,中低对轮全缸中心:下口0.185mm,右口0.165mm,高压转子低0.02mm,偏左0.035mm;半缸中心:下口0.165mm,右口0.185mm,高压转子低0.05mm,偏左0.055mm。
设计值:高压转子低0.10mm,下口0.158mm,其余外圆口均≤0.02mm。
高压转子偏高,右口超标较多。
轴承下部瓦块乌金有轻微烧伤,无明显划痕,对轴瓦表面乌金进行着色检查没有发现脱胎和有裂纹现象。
对应转子轴颈表面也完好、无划痕,测量轴颈椭圆度、锥度都在标准围。
对轴承下部垫铁进行接触检查,发现带来油孔的垫铁与轴承座洼窝接触不好。
并对轴承节流孔板进行了检查没有发现异物,孔径大小与设计值相符。
通过对2号轴瓦解体分析,中低转子中心偏差较大,高压转子偏高,造成2号轴瓦载荷大,是2号轴瓦温度高的主要原因。
3 处理措施
综合以上分析,结合机组的实际情况,现对2号轴瓦采取下列处理措施:1)适当调整2瓦标高,重新对轴瓦进行载荷分配。
轴瓦的载荷分配就是我们通常所说的转子找中,长期以来,一般将大修中联轴器断开,调整联轴器端面和圆周偏差,称为转子找中心。
这是一种误解,对于半扰动性或固定式联轴器而言,这种找正结果与两个转子是否同心没有任何关系,而是在找轴瓦的载荷分配。
真正的转子找中心是在联轴器连接螺栓拧紧的情况下,检测轴颈的偏心值。
本次扩大型B修包含了高中压缸解体检修,为彻底解决2号轴瓦温度高创造了条件,因为处理针对轴承乌金温度高的问题,最好采用方法是重新进行载荷分配,调整汽封间隙。
本次检修调整2瓦垫铁,减轻了该瓦的载荷。
兼顾转子度的同时调整中低联轴器左右外圆及口到标准围。
中低对轮全缸中心:下口
0.175mm,右口0.0175mm,高压转子低0.10mm,偏左0.015mm。
2)重新研瓦,使其垫铁接触符合轴瓦检修工艺要求。
既垫铁与轴承座洼窝的接触痕迹应占垫铁总面积的75﹪以上,且接触点应均匀分布,特别是对带有来油孔的垫铁,油孔周围接触点一定要严密,以防润滑油外泄。
3)检查瓦与轴颈的接触面、轴与轴瓦各部间隙和轴承紧力,符合相关规要求。
4)修刮可倾瓦块的进、出油斜边,减小流通阻力,从而增加了润滑冷却流量。
4)回装时窥镜检查进油孔是否有残留异物;落入下瓦时一定要放正,检查下半可倾瓦瓦快活动情况,要活动自如,没有明显的阻力,落入转子盘车几圈检查轴瓦水平是否和轴承座水平一致。
经过以上措施处理,机组成功启动,2号轴瓦瓦温明显下降,其它运行参数都在标准围。
相比修前3号轴瓦瓦温有所增加,但是仍然在标准围,同时其它轴瓦各项参数也正常。
通过2号轴瓦和3号轴瓦修前修后参数的对比,说明了调整轴瓦载荷是处理轴瓦温度的主要手段,检修过程中轴系载荷分配一定要严格按照设计要求调整,同时还要注重检修工艺质量,减小测量误差,对于重要数据一定要严格按照质量验收程序进行验收,不给机组的安全运行留下任何隐患。
4 结论
轴承是汽轮机的重要组成部件,其温度过高,不仅会损坏部件,甚至会被迫停机,造成损失,为电力生产带来了安全隐患。
本文通过正向推理诊断故障方法,首先阐述了影响轴瓦温度的主要因素,然后对2号轴瓦温度高的案例,进行了分析,然后与影响因素对比,找到了原因,通过重新调整轴系载荷分配,成功的处理了2号轴瓦温度高的缺陷。
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