难处理金精矿焙烧预氧化工艺实践

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的浸出率普遍偏低 ( 60 % 左右 ) 。 另外, 生产实践中 也存在较多问题: 喷枪更换复杂, 维护工作量大, 进料 不稳定, 焙砂性质变化幅度大, 硫酸浸出杂质金属脱
收稿日期: 2013 - 07 - 01 基金项目: 国家自然科学基金资助项目( 51164011 ) ; 福建省区域科技重大合作项目( 2011H4025 ) 作者简介: 廖元杭( 1970 —) , 男, 福建上杭人, 高级工程师, 主要研究方向为贵金属、 有色金属的冶炼及加工; 福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号, 364200 紫金矿业集团股份有限公司,
12FeAsS + 29O2 4Fe3 O4 + 6As2 O3 + 12SO2 ( 4 ) 从反应 ( 1 ) ~ ( 4 ) 可知, 在低温、 缺氧焙烧条件 下, 硫化铁、 硫化亚铁、 砷黄铁矿氧化分解。 其中, 大 部分砷以易挥发的三氧化二砷气体形式逸出 , 通过收 避免了砷的扩散, 同时降低了 砷系统得到收集利用, ; 砷转化为难挥发五氧化二砷的概率 而铁的硫化物氧 化分解时, 会部分生成三氧化二铁 ( 红棕色、 疏松、 多 致密、 空隙少) ; 部分硫通过 孔) 和四氧化三铁( 褐色、 低温氧化焙烧得到脱除。 二段高温、 富氧焙烧: 焙砂中部分未分解的硫化 物, 进一步氧化分解; 部分一段焙烧产物, 在高温、 富 氧条件下也会发生转变。其化学反应式如下: 16Fe2 O3 + FeS2 11Fe3 O4 + 2SO2 2Fe3 O4 + 1 /2O2 3Fe2 O3 ZnS + 3 /2O2 ZnO + SO2 PbS + 3 /2O2 PbO + SO2 As2 O3 + O2 As2 O5 12CuFeS2 + 35O2 6Cu2 O + 4Fe3 O4 + 24SO2 ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10 )
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Fe2 O3 + 3SO3 幑幐Fe2 ( SO4 ) 3 ( 17 ) 从反应( 11 ) ~ ( 17 ) 可知: 难处理金精矿中含铜 硫化物在焙烧时, 生成部分氧化亚铜、 四氧化三铁; 在 有足够氧气时, 氧化亚铜、 四氧化三铁继续氧化, 生成 氧化 铜、 氧 化 铁。 如 果 焙 烧 气 氛 控 制 恰 当, 反应 ( 15 ) 、 ( 16 ) 、 ( 17 ) 将向右进行; 这 3 个反应为可逆反 应, 焙烧温度、 焙烧气氛对反应进行的方向影响显著 , 富氧对反应向右进行起关键作用 。生产实践表明: 如 铁基本以疏 果焙烧产物中铜基本以硫酸铜形式存在 , 松三氧化二铁或硫酸铁形式存在 , 可以保证金、 银、 铜 获得较好的回收率; 而一段高温、 富氧焙烧可以实现 这个目的, 所以该工艺对于处理含铜难处理金精矿具 有明显优势。 二段焙烧预氧化含铜矿物的症结是 : 焙烧时三氧 化硫浓度低, 铜以氧化铜或者氧化亚铜的形式进入焙 砂, 硫酸浸出困难; 且在氰化过程中, 以氧化铜、 氧化 亚铜、 硫化铜、 硫化亚铜形式存在的铜, 会消耗大量的 氰化物, 严重干扰金、 银的浸出。
2013 年第 10 期 / 第 34 卷
黄 金 来自百度文库OLD
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难处理金精矿焙烧预氧化工艺实践
廖元杭
( 紫金矿业集团股份有限公司)
摘要: 结合生产实践, 阐述了 难 处 理金 精 矿 二 段 焙烧 预 氧 化 工 艺 和 一段 焙烧 预 氧 化 工 艺 的 应 用。针对福建金山黄金冶炼有限公司二段焙烧预氧化工艺的缺陷, 对其配矿、 进料、 焙烧、 输送等技 术进行改造, 采用综合配矿、 浆式进料、 工艺切换、 集成热料输送等新技术, 取得了显著的经济效益。 关键词: 难处理金精矿; 一段焙烧; 二段焙烧; 预氧化
中图分类号: TD 953 文献标志码: B 文章编号: 1001 - 1277 ( 2013 ) 10 - 0053 - 04 doi: 10. 11792 / hj20131013
焙烧氧化法具有工艺成熟、 生产成本低、 处理量 [1 ] 大等优点 , 目前已成为难处理金矿预处理技术应
[2 ] 用最广泛的工艺之一 , 尤其是处理含高硫、 高砷、 高碳的矿石, 可以获得较优的效果。近 10 年来, 随着
2013 年第 10 期 / 第 34 卷 ( 富含铜、 铅、 锌、 砷等矿物 ) 在焙烧过程中局部易发 生过烧、 欠烧现象, 提高有价金属回收率。 根据公司生产实践以及难处理金精矿的不同性 质, 将金精矿配制成 3 种不同类型的配矿。高铜难处 理金精矿成分: 金 ≥ 30 g / t, 铜 ≥ 2. 5 % , 铅 + 锌≤ 1 %, 硫 26 % 左右, 砷≤0. 1 % , 碳≤0. 4 % 。高砷难 铜 ≤0. 3 % , 铅 + 锌≤ 处理金精矿成分: 金 ≥30 g / t, 1. 5 % , 2. 0 % ≤ 砷 ≤ 3. 5 % , 硫 26 % 左 右, 碳≤ 0. 4 % 。高碳难处理金精矿成分: 金 ≥ 30 g / t, 铜≤ 0. 3 % , 铅 + 锌 ≤1 % , 硫 26 % 左 右, 砷 ≤ 0. 1 % , 2 % ≤碳≤7 % 。 2. 2 焙烧工艺的切换技术改造 以目前焙烧工艺的发展趋势和金山黄金公司多 研发出了一段焙烧工艺和二 年生产实践经验为依据, [11 ] 段焙烧工艺相互切换技术 。 在原有的二段焙烧工 艺基础上, 增加了一段高温、 富氧焙烧。 这种切换技 术的应用使得现有工艺的原料适应性大大增强 , 能处 理多种类型( 含砷或含铜、 碳 ) 的难处理金精矿, 且工 艺参数稳定。 该切换技术的原理是: 在一段焙烧炉和二段焙烧 炉之间的高温密闭回料器上安装一定量的焙砂切换 通道, 灵活应用切换通道来处理各种难处理金精矿 。 当处理含铜、 含碳难处理金精矿时, 进行一段焙烧, 焙 而产生的烟 砂不经过二段焙烧炉直接进入酸浸系统 , 气在进入布袋除尘器前, 先通过烟气切换通道进入文 , 丘里烟气净化装置 使烟气最终切换到文丘里烟道; 当处理含砷难处理金精矿时, 采用两段焙烧, 产生的 烟气直接切换到原布袋收砷系统 。该技术于 2010 年 研发成功并应用于工业生产至今, 其工艺流程简单, 金、 铜提取率较高且稳定。 其中, 一段氧化焙烧处理 含铜难处理金精矿, 铜提取率达 92 % 以上, 金提取率 达 96 % 以上; 一段高温、 富氧焙烧处理含碳难处理金 精矿, 焙 砂 中 有 机 碳 含 量 低 于 0. 05 % , 脱除率达 97 % 以上, 金提取率达 95 % 以上; 一段低温、 缺氧焙 富氧焙烧处理含砷难处理金精矿, 焙 烧和二段高温、 砂中砷含量低于 0. 1 % , 脱除率达 97 % 以上, 金提取 率达 94 % 以上。 2. 3 进料技术改造 传统沸腾炉浆式进料枪, 是由一根中心管端套在 矿浆直管和压缩空气直管组成的一根三通管道上 , 并 在其外围包裹一个低压空气套管的一种进料枪 。 该 进料枪的缺点主要有: 一是喷射料浆时, 料液供给易 出现断续现象, 造成喷入到沸腾炉中的料浆供给不稳 定; 二是风压大时, 矿浆易从分配器中溢出, 中断了沸 腾炉给料。 金山黄金公司设计了沸腾炉双环式雾化进料
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二段焙烧预氧化工艺的改造
从反应( 5 ) ~ ( 10 ) 可知: 在低温、 缺氧条件下, 部 分未分解的硫化铁、 硫化亚铁继续氧化分解, 致密的 四氧化三铁等中间产物氧化生成疏松多孔的三氧化 二铁, 而且硫也得到了进一步的脱除; 而在低温、 缺氧 硫化铅、 条件下未发生氧化分解的硫化物 ( 硫化锌、 黄铜矿) 在高温、 富氧条件下得到氧化分解, 使金、 银 暴露的更充分, 有利于金、 银在氰化工艺中的浸出。 若直接采用一段高温、 富氧焙烧工艺, 含砷难处理金 精矿中大部分砷会以五氧化二砷的形式存在于焙砂 中, 严重干扰氰化浸出金、 银的过程; 这是一段焙烧法 不适合处理含砷矿物的主要原因 。
由于二段焙烧预氧化工艺和一段焙烧预氧化工 艺都有矿物兼容性差的缺陷, 金山黄金公司对二段焙 烧预氧化工艺进行了改造, 以进一步提升该工艺的处 理能力和对矿物的适应性。 2. 1 配矿技术改造 对难处理金精矿, 金山黄金公司根据焙烧工艺参 、 , 数 不同矿物性质 进行综合配矿, 使进料的性质尽量 从源头上拓展了 接近焙烧预氧化工艺最佳进料参数 , 二段焙烧预氧化工艺的适应性。 综合配矿技术充分 利用了不同金精矿之间矿物组成 、 元素品位、 粒度、 密 度、 焙烧热 能 等 性 质 差 异, 有效避免了单一金精矿
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除不理想, 废水处理成本高等。由于二段沸腾焙烧法 的特点, 使该工艺处理矿物原料单一, 导致该公司原 料供应压力较大。 该公司若采用一段焙烧工艺预氧 化难处理金精矿, 金、 铜的浸出率较高, 可分别稳定在 96 % 、 95 % 左右, 但也仅对含铜、 含碳难处理矿物效 果较好, 对含砷矿物处理效果较差。 所以, 对焙烧工 扩大工艺对矿物的适应性, 是焙烧 艺进行优化改良, 工艺获得竞争优势, 提升企业经济效益的重要举措。 1. 2 含砷难处理金精矿二段焙烧预氧化工艺应用 对含高砷难处理金精矿进行二段焙烧 : 一段 低温、 缺氧焙烧; 二段高温、 富氧焙烧。 在一段低温、 FeS、 缺氧 焙 烧 时, 含 砷 难 处 理 金 精 矿 中 的 FeS2 、 FeAsS 发生如下化学反应: 4FeS2 + 11O2 2Fe2 O3 + 8SO2 3FeS + 5O2 Fe3 O4 + 3SO2 2FeS + 7 O Fe2 O3 + 2SO2 2 2 ( 1) ( 2) ( 3)
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, 主要包括压缩空气直管、 矿浆直管、 枪管, 还包 括下压缩空气变径管、 矿浆变径管、 矿浆大直管、 压缩 枪 空气大直管、 法兰、 气孔板、 上椎体、 紧固螺母、 下锥 体。枪管上端设有法兰, 枪管下端自上而下依次设有 上椎体、 紧固螺母、 下椎体构成的气浆混合 由气孔板、 其 室。矿浆直管一端用矿浆变径管连接矿浆大直管 , 另一端与枪管倾斜连成三通管。 压缩空气直管一端 用压缩空气变径管连接压缩空气大直管 , 其另一端直 接套入枪管至气孔板。 该进料枪是通过不同管道将 高压空气与矿浆送至气浆室并混合后喷出 , 故气浆混 合雾化效果好, 燃烧充分; 而枪管下端设有下椎体、 紧 固螺母、 上椎体、 气孔板, 故能防止风压大时矿浆溢 出; 且使用变径管、 大直管分别连通矿浆直管和压缩 有利于提高操作压力、 加快矿浆流速, 从而 空气直管, 能持续稳定地给料。 该料枪的特征有: 喷嘴直径为 3 26 mm、 喷射能力为 5. 5 m / h, 使用 2 个分别装好浓 度为 70 % 矿浆的喷枪在离炉口 2. 6 m 处进料, 其雾 喷射稳定。 化效果好, 2. 4 焙烧送料方式改造 传统送料系统通常采用滚筒排渣机输送焙砂。 该系统主要缺点有: 输送物料时散热快, 使酸浸温度 铜提取率低, 除杂效果差, 氰化时碳酸 低( 约 348 K) , 钠和氰化钠消耗量大。针对传统送料方式的缺陷, 金 山黄金公司研发了一种集成热料输送系统 , 用高温埋 [13 ] 取得较好的效果。 刮板输送机替代滚筒排渣机 , 用集成热料输送系统替代老式送料系统 , 能合理 利用焙烧产生的热能, 炽热的焙砂通过该系统送至酸 浸系统, 从而在高温 368 K 及硫酸质量浓度为 18 ~ 20 g / L 的条件下完成浸出过程。 高温、 高酸有利于 铜的浸出, 铜的提取率得到提高; 并且, 部分铁选择性 地被浸出, 而在废水处理时砷、 铁转化为砷酸铁, 达到 以废治废, 降低废水处理成本的目的。输送系统改造 前后指标对比情况见表 1 。
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含铜难处理金精矿一段焙烧预氧化工艺应用 对含铜难处理金精矿, 采用二段焙烧预氧化工艺
( 一段低温、 缺氧, 二段高温、 富氧 ) , 金、 银、 铜的浸出 率均 不 理 想。 经 生 产 实 践 发 现, 一 段 高 温、 富氧焙 , 可以提高该类矿物的利用率, 有价金属能够得 到综合回收。含铜难处理金精矿一段高温、 富氧焙烧 烧 发生的化学反应式如下: 12CuFeS2 + 35O2 6Cu2 O + 4Fe3 O4 + 24SO2 ( 11 ) 2CuFeS2 + 13 /2O2 2CuO + Fe2 O3 + 4SO2 Cu2 O + 1 /2O2 2CuO 2Fe3 O4 + 1 /2O2 3Fe2 O3 SO2 + 1 /2O2 幑幐SO3 CuO + SO3 幑幐CuSO4 ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )
取率, 实现资源的高效综合利用, 提升企业的经济效 益。本文以福建金山黄金冶炼有限公司 ( 下称“金山 ) 焙烧氧化工艺技术改造为背景, 黄金公司” 详细介 绍了该工艺的特点, 实践中面临的问题以及技术改造 的措施, 以期为该技术的进一步完善和推广提供依 据。
在焙烧氧化技术上的突破, 尤其 是沸腾炉的设计开发、 应用, 焙烧氧化工艺处理量和 相关领域研究者 效率均得到大幅度的提高, 在黄金冶炼行业的推广步 [8 ] 伐不断加快 。 随着资源供应压力日益增大, 以及 焙烧氧化工艺也遇到了一些问 环境形势的日趋严峻, 题亟须解决, 以提高难处理矿物中伴生有价金属的提
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难处理金精矿焙烧预氧化工艺
难处理金精矿焙烧预氧化工艺实践存在的问题 金山黄金公司设计采用二段焙烧工艺 ( 见图 1 )
图1
二段焙烧工艺流程
预氧化难处理金矿石。 该工艺对含砷难处理金矿石 的处理效果较优; 但对含铜、 含碳难处理金矿石的处 理效果不理想, 金、 银、 铜的浸出率较低, 尤其是银、 铜
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