焦化废水零排放

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焦化废水零排放可研报告

一、焦化废水排放现状

现我焦化厂生产、生活废(污)水外排总量约170~300m3/h,受工艺条件限制,部分生化废水中氨、氮严重超标,对环境造成很大影响,在大力提倡“保护环境,造福后代”的今天,对其进行改造,达到废水零排放目标势在必行。

1、废水种类

按废水性质分类:焦化废水包括三大部分,一部分是有毒有害废水,即经过蒸氨—生化系统处理的废水,主要有剩余氨水、终冷水、水封水、粗苯分离水、洗氨水,原水约18m3/h,生化后外排总量40~50m3/h;第二部分是无用的清水,这部分水是在生产过程中因温升而不能再直接利用的清水,主要有横管、螺旋板等设备冷却水及冷却塔排污水,总量120 m3/h(冬季)~240 m3/h(夏季);第三部分是生活污水,总量在10 m3/h左右。

2、生化废水水质、水量分析

现有废水采用普通生化法进行生化处理。其中剩余氨水9.5 m3/h,粗苯分离水月1 m3/h,终冷水约0.5 m3/h,进入生化系统总水量约11 m3/h,其中稀释水量39 m3/h。

进入生化系统的废水浓度为挥发酚300~400mg/L,氢化物2~4 mg/L,COD1500~2200 mg/L,氨氮150~350 mg/L。生化系统排水中挥发酚、氢化物均小于0.5 mg/L,达到排放标准;但COD、氨

氮严重超标,对环境影响较大。

生化废水水质、水量情况详见表一:

表1 焦化废水水质、水量表

3、现有焦处理工艺

我厂现有新、老两座焦炉,新、老两套系统产生的废水,汇集于新鼓冷剩余氨水槽,经泵输送至蒸氨预处理,蒸氨处理后的废水7 m3/h送至老粗苯洗氨,循环使用,剩余11 m3/h废水稀释至50 m3/h,进生化处理,处理后约10 m3/h,送新、老焦炉作息焦补充水,其余约40 m3/h外排。其工艺流程见图一。

外排40 m3/h

图1 现有焦化废水处理工艺流程图

二、废水零排放实施方案

废水零排放具体实施分两步走,第一步:先解决蒸氨—生化废水零排放问题,关键在于解决氨氮指标;第二步:在实现上述目标的基础上,进一步统筹考虑其它污(废)水的零排放问题。本方案重点是第一步。

(一)生化废水零排放

1、原则:“治理源头,控制过程,减少总量,闭路使用”。做到

投资省,运行费用低,处理效果好,兼顾节能降耗。

①焦化废水经改造后,要达到提高蒸氨效果,减少生化出水

量,控制氨氮指标小于100 mg/L,厂内闭路使用。

②在现有工艺基础上进行扩容或改建,充分利用原设备或设

施,达到投资省、见效快的目的。

②充分利用现有条件,对废水进行管式炉预热处理,达到减

少蒸汽能耗,降本增效的目的。

2、生化废水零排放方案

①工艺流程

本方案的主要设想是改造蒸氨,扩容生物处理,最终结果是

进生化原水11 m3/h,稀释水闭路循环,适量补充,生化出水

小于20 m3/h,送去息焦,实现零排放。

图2 蒸氨改造工艺流程图

图3 生化系统改造工艺流程图②工艺流程说明

新老系统生产的废水汇集后先经气浮除油,经泵送入硫氨工部1#蒸氨塔,其中塔底抽出18~25 m3/h进行管式炉加热,再回流至塔底,抽出7 m3/h废水,经换热,送去循环洗氨,11 m3/h水进入2#蒸氨塔,送生化处理,生化系统出水经焦化集水池沉淀后,送至热力分厂预处理,回送至焦化作生化稀释水和消沫水,剩余部分作息焦补充水,实现强制性零排放。

③零排放废水平衡

如图2,改造后的废水处理工艺中,废水入塔前总量为18 m3/h,出塔后为7 m3/h蒸氨废水,经冷却循环后循环洗氨,剩余11 m3/h废水进生化系统处理,1:4稀释,总水量约50 m3/h 其中稀释水循环30 m3/h,剩余20 m3/h作息焦补充水,从而达到零排放平衡目标。

3、为达到上述目标须对现有系统进行改造

①蒸氨改造

增设一台蒸氨塔,采用二次蒸氨,增设气浮除油,对相应设备进行扩容和更新,如预热器、换热器、冷却器、分缩器、废水泵等。改造工艺流程,即废水经粗苯管式炉循环加热到130℃左右,进行热脱氨,节约蒸汽。

②生化系统改造

增建有效容积550m3的一次曝气池一座及相应附属设备,如风机、管道、消音器等。

4、改造项目投资估算:180万元(计算过程略)。

(二)其它废水零排放

这部分废水主要是横板、螺旋板等设备冷却清水,污染指标为温升,水量冬季约120 m3/h,夏季约240 m3/h。对这部分废水零排放的问题,结合我厂实际生产情况,主要有种两设想。第一种:将其全部集中回收,通过加压输送至热力厂3#水池集中使用。此种方法投资省,施工周期短;第二种:在焦化厂增设一台处理能力为250~300m3/h的制冷机,并完善横管塔及老系统冷却塔等附属设施,从而达到厂内部清水系统的闭路循环。此种方法投资大,施工周期长,但彻底解决了这部分废水的排放问题,循环使用,减少了水资源的消耗,也不会给其它分厂造成额外的负担。

三、效益分析

1、经济效益

①实现废水零排放后,年减少排污费60万元。

②废水经管式炉加热后,年节约蒸汽消耗8000吨,节支68

万元。

③循环使用后降低生化稀释消耗水量17.52万吨,节支14万

元。

2、环境效益

实现零排放后,年减少废水排放量43.8万吨,尤其是高浓度氨氮水,杜绝了对环境的污染,环境效益显著。

保护环境,利在当代,功在千秋。

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