ZY48001332型大倾角液压支架改造

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主要改造部位:
1、在液压支架顶梁、掩护梁、底座、四连杆主体结构不变的情况下,截身由600mm改为800mm,并能与MG200/500-AWD采煤机、SGZ730/400刮板机配套;
2、通过支架立柱中缸加垫块的方式,使液压支架的最低高度改为1.42m,从而满足支架抬底的有效高度为125mm的要求;
3、推移千斤顶的行程改为900mm,相应加长底座中间箱体;
附件二:开滦(集团)有限责任公司
科技进步奖申报书
项目名称
ZY4800/13/32型大倾角液压支架改造
主要
完成人
赵来燕、崔志刚、车永奎、刘华亮、张养恒
完成单位
项目起止时间
申报等级
申报日期
项目简要概况:(包括国内外情况)
根据我公司现有地质资料分析,6采8煤层与9煤层工作面地质构造较为复杂。由于工作面顶底板破碎,ZY3600/11/28型液压支架不能满足现场使用条件,必须调整支护高度和支护形式,加大液压支架的初撑力和工作阻力,防止片帮等事故发生。
申报部门推荐意见
总工程师签字:
单位公章
年月日
专业化公司评审推荐意见
技术负责人签字:
年月日
集团公司审批意见
总工程师(评委会主任)签字:
年月日
1、工作面煤层厚度在三米左右,局部可达3.5米厚,因ZY3600/11/28型液压支架高度不够,造成支架达不到初撑力。
2、由于ZY3600/11/28型液压支架没有抬底装置,使支架架脚陷得很深。造成移架速度缓慢,容易造成顶板事故。
3、在顶板破碎、劈帮后,由于ZY3600/11/28型液压支架没有伸缩梁即使超前移架,每班只能出1刀煤,很难完成生产任务。
4、每组配置接口DN25的板式反冲洗过滤器,可随时进行清洗;
5、架间主进、主回、喷雾三条胶管加保护套,防止移架损坏;
6、立柱、推移操作阀采用400L/min,安全阀采用200L/min。
7、每组配置接口DN10的压力表一块,可随时观察顶板压力;
经济效益Байду номын сангаас计算方法:
项目负责人签字:
财务公章
年月日
社会效益:
首先,我公司要求是,支架的工作阻力在4800KN以上,截身必须满足800mm,支架顶梁带伸缩装置,支架底座带抬底装置高度尽量加大,大流量、快速液压系统等要求。
根据我公司的上述要求,我们对集团公司现有的ZY4800/13/32型大倾角支架进行改造。使之能与MG200/500-AWD采煤机配套。将支架的最低高度加高到1.42m,从而满足支架抬底的有效高度为125mm的要求。并且,将抬底千斤顶进液孔改为垂直布置,解决进液嘴容易刮断的难题。推移千斤顶的行程改为900mm,相应加长底座中间箱体,用于保护加长的推移千斤顶。改进了推移千斤顶嘴子与底座箱体干涉问题。相应去掉后连杆中间的箱体,将单后连杆改为双连杆,解决连杆中间箱体与支架底座中间箱体干涉问题。将推杆前端半包改为全包形式,使推杆前端强度大大提高。伸缩梁前端起吊耳位置尺寸由914mm改为1100mm,伸缩梁后部适当位置增加一封底板,后部护板加长至200mm,厚度改为16mm,以提高强度。加大侧推千斤顶拆装孔,解决侧推千斤顶拆装不便的问题。推杆导向条距前端距离改为300mm,长度改为900mm。顶梁、掩护梁侧护板起吊孔改为φ85mm。管路系统采用B(DN)系列。架间进液31.5D,架间回液B40。架间主进、主回、喷雾三条胶管加保护套,防止支架在移架过程中管路造成损坏。顺槽配置14条进液管路和14条回液管路以及连接附件,每条管路长度为15米,进液管路规格为31.5D,回液管路规格为B40。支架过滤器改为板式反冲洗过滤器,过滤精度40μm。立柱、推移操作阀采用400L/min,安全阀采用200L/min,全部为不锈钢产品。立柱上升与抬底千斤顶收回实现联动。立柱下腔加垫块,保证支架降到最低高度时操作手把操作自如,同时不与其它件干涉。
根据工作面情况,我公司应选用带伸缩梁、带抬底装置、采高在1.5-3.5米的液压支架。为了遵守集团公司支架型号统一的要求,这样只能对集团公司现有的ZY4800/13/32型大倾角支架进行改造。替代我公司ZY3600/11/28型液压支架,满足我公司生产的需要。
详细的技术内容:(总体思路、技术方案与创新成果、实施效果)
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