余热锅炉高温过热器爆管的控制

余热锅炉高温过热器爆管的控制
余热锅炉高温过热器爆管的控制

锅炉过热蒸汽温度控制系统设计

课程设计任务书 题目: 锅炉过热蒸汽温度控制系统设计 摘要 本文是针对锅炉过热蒸汽温度控制系统进行的分析和设计。控制系统采用串级控制以提高系统的控制性能,在系统中采用了主控-串级控制的切换装置,使系统可以适用于不同的工作环境。通过使用该系统,可以使得锅炉过热器出口蒸汽温度在允许的范围内变化,并保护过热器营壁温度不超过允许的工作温度。 关键字:过热蒸汽控制串级控制系统自动控制主控-串级切换 目录 1 生产工艺介绍 .................................................. 错误!未定义书签。 1.1 锅炉设备介绍............................................................................ 3 1.2 蒸汽过热系统的控制................................................................ 52控制原理简介 ..................................................................................... 6 2.1控制方案选择............................................................................. 6 2.1.1单回路控制方案................................................................. 6

锅炉过热器爆管原因分析及对策

锅炉过热器爆管原因分 析及对策 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

锅炉过热器爆管原因分析及对策摘要:锅炉承压部件的安全运行对整个电厂的安全至关重要。文章结合微水电厂实际,分析了过热器爆管泄漏的机理、原因及实际采取的一些对策,以求对锅炉过热器设备的完好运行有所裨益。 关键词:锅炉过热器爆管电网 1 前言 据统计,河北省南部电网锅炉各种事故约占发电厂事故的63.2%,而承压部件泄漏事故又占锅炉事故的86.7%。因此迫切需要大幅度降低锅炉临修次数。下面结合微水电厂实际,分析过热器爆管泄漏的机理、原因及采取的一些对策。 微水发电厂锅炉型号为HG-220/100-4,露天布置,固态排渣煤粉炉,四角切圆燃烧,过热器由辐射式炉顶过热器、半辐射屏式过热器、对流过热器和包墙管4部分组成。减温水采用给水直接喷入,分两级减温。炉顶管、包墙管和第二级过热器管用38×4.5的20号碳钢管组成。第一级过热器和屏过热器用42×5的12Cr1MoV钢管组成。 2 过热器爆管的主要原因 2.1 超温、过热和错用钢材 2.2 珠光体球化及碳化物聚集

针对12Cr1MoV钢分析,试验表明当12Cr1MoV钢严重球化到5级时,钢的室温强度极限下降约11kg/mm2。微水发电厂1993年4月过热器爆管的统计资料表明:因局部长期过热,珠光体耐热钢已达到了5级球化现象,而它的塑性水平仍然比较高。发生球化现象以后,钢的蠕变极限和持久强度下降。通过580℃下对12Cr1MoV钢的持久爆管试验,可以看出到了球化4级的钢管,其持久强度降低1/3。影响珠光体耐热钢发生球化的因素主要有温度、时间、应力和钢材的化学成份等。在钢中掺入“V”这种强碳化物元素,可以阻碍珠光体的球化过程,只要能形成稳定的碳化物,则球化过程减速。 通过对12Cr1MoV管试验发现,温度在540℃时,随着运行时间的增加,钢的工作温度下蠕变极限和持久强度也相应降低。随着运行温度的提高、时间的延长、应力的变化都会加速合金元素的固溶体和碳化物间的重新分配现象。 2.3 焊接质量 钢材焊接质量也是影响安全的重要因素之一。焊接的缺陷一般指焊接接头裂纹未熔合、根部未焊透、气孔、夹渣、咬边,焊缝外形尺寸不合格以及焊接接头的金属组织异常等现象。 2.4 金属在高温下的氧化和腐蚀

600MW机组锅炉省煤器爆管事件分析及对策

600MW机组锅炉省煤器爆管事件分析及对策 文章根据南方某电厂600MW机组锅炉省煤器爆管事件进行分析,得出机组运行时发生受热面泄漏相关处理措施及注意事项。为后续的机组安全运行提供科学指导及依据。 标签:600MW机组;省煤器;爆管;分析;对策 Abstract:Based on the analysis of the tube burst of economizer of a 600MW boiler in a power plant in South China,this paper concludes the relevant measures and cautions as regards the leakage of the heating surface when the unit is in operation. It provides scientific guidance and basis for the safe operation of the following units. Keywords:600MW unit;economizer;tube burst;analysis;countermeasure 简介 南方某电厂#7锅炉型号为DG1920/25.4-Ⅱ6型。本型号锅炉系国产600MW 超临界参数变压直流本生锅炉,一次再热、单炉膛、尾部双烟道结构、采用烟气挡板调节再热汽温,固态排渣,全钢构架、全悬吊结构,平衡通风、露天布置,前后墙对冲燃烧。炉膛水平切面积为22162.4×15456.8mm2(宽×深)。锅炉深度为43000mm,锅炉宽度为49000mm,顶棚拐点标高为69500mm。 1 事件经过 7月10日22:40,#7机组负荷562MW,主汽压力24.8MPa,主汽温度564/563℃,再热汽压3.7MPa,再热汽温570/569℃,给煤量256t/h,中间点温度404℃、过热度15.6℃,值班人员发现锅炉各主参数突变,锅炉给水流量突然从1602t/h突升至2057t/h,蒸汽流量由1624t/h降低至1450t/h,炉膛压力突升至1508Pa,引风机开度由74%、76%突升至96.8%、97.3%,机组负荷降低至492MW,主汽压力由24.8MPa降低至21.6MPa,给煤量升至284t/h,固定端省煤器入口烟气温度1/2由477/496℃降低至86/92℃;扩建端省煤器入口烟气温度1/2由501/494℃降低至462/462℃;两侧烟温偏差大。中间点温度由404℃升至475℃(480℃触发锅炉MFT)、过热度由15.6℃最高升至136.2℃。判断为锅炉省煤器泄漏,但锅炉炉管泄漏系统未报警,当值主控立即下令将机组运行方式由AGC 方式切至基本方式手动控制,同时投入等离子助燃,紧急停运A、D制粉系统,减负荷至208MW,同时切换DCS所有画面分析事故点,调节好各主参数,同时派巡检就地全面仔细检查机组各部,联系化学值班员提高除盐水压力及汇报值长申请故障停炉处理。 2 原因分析

余热锅炉控制操作说明书

余热锅炉控制 操作说明书 1.主画面 在该画面中给出了整个系统的操作模式,通过触摸不同的按钮,可进入相对应的画面。 1.1 点击按钮,可进入运转图画面。 1.2 点击按钮,可进入趋势图画面。 1.3点击按钮,可进入趋势图画面。 1.4点击按钮,会跳出Password设定画面,(口令缺省为:******;每次输入口令后,待最后一次操作结束1分钟之后, 自动登出)。当正确输入口令后,需再次点击按钮,将进入参数设定画面。

1.5点击按钮将复位报警。 1.6点击按钮将使报警静音。 2. 运转图画面 2.1 在该画面中给出了整个系统的运转图,可以观察系统中所以设备的运行情况。 2.2 锅炉汽包水位有两种显示方式:一是数值显示,显示范围为 -175mm至175mm;二是棒形图显示,显示范围顶部为175mm,底部为-175mm,红色部分为水位高度。 2.3 与锅炉对应的发电机运行状态将以动画的方式指示。 2.4 锅炉给水泵的运行状态将以动画的方式指示,图标红色和绿色交替闪烁为运行状态,暗灰色且不闪烁则为停止状态。 2.5 锅炉出口压力为数值显示,显示范围为0.0Bar至16.0Bar。

2.6 锅炉进口烟温为数值显示,显示范围为0℃至600℃。 2.7 变频器输出值为数值显示,显示范围为0Hz至50Hz。 2.8 三通风门控制方式,自动时显示红色的自动,手动时为黑色的手动。 2.9 给水泵的控制方式,变频时显示红色的变频,工频时为黑色的工频。 2.10 点击按钮,将返回主画面。 2.11 点击锅炉区域将翻页至相对应的锅炉控制回路画面。 3. 各锅炉控制回路画面 3.1 锅炉汽包水位有两种显示方式:一是数值显示,显示范围为 -175mm至175mm;二是棒形图显示,显示范围顶部为175mm,底部为-175mm,红色部分为水位高度。

蒸汽过热器(锅炉)爆管剖析——调节蒸汽温度正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 蒸汽过热器(锅炉)爆管剖析——调节蒸汽温度正式 版

蒸汽过热器(锅炉)爆管剖析——调节 蒸汽温度正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为了进一步从根源上找出爆管原因,全面分析了调节蒸汽温度的各种因素,以便彻底消除减温器事故隐患,见图2: 图2 面式减温器与省煤器进水示意图注:1——给水电动调节阀;2——给水旁通阀;3——逆止阀;4——给水直通阀;5——省煤器;6——汽包;7——减温水电动调节阀;8——减温水旋转调节阀;9——逆止阀;10——面式减温阀;11——减温器出水阀 过热蒸汽温度的调节在近1年时间内,由于8减温水旋转调节阀内漏,司炉

工不得已采用手动调节11减温器出水阀,控制水量的大小,从而达到调节汽温的目的。经过减温器以后的冷却水,接至省煤器之前与给水混合,通过4给水直通阀全部进入省煤器,因而保证了省煤器供水的稳定、可靠性。 (1)当过热蒸汽温度下降时:关小或关闭11减温器出水阀,由于冷却水量出口的减小或中断,使10面式减温器内水压增大,蒸汽将热量传播给低温冷却水,随着时间的延长,减温装置内冷却水温逐渐升高,体积不断增大,蒸汽放热与冷却水吸热之间的温差越来越小,则蒸汽传热的速度越来越慢,传播给冷却水的热量也就越少,蒸汽温度也就升高。

锅炉过热器爆管原因及对策

锅炉过热器爆管原因及对策 前言 随着我国电力工业建设的迅猛发展,各种类型的大容量火力发电机组不断涌现,锅炉结构及运行更加趋于复杂,不可避免地导致并联各管内的流量与吸热量发生差异。当工作在恶劣条件下的承压受热部件的工作条件与设计工况偏离时,就容易造成锅炉爆管。 事实上,当爆管发生时常采用所谓快速维修的方法,如喷涂或衬垫焊接来修复,一段时间后又再爆管。爆管在同一根管子、同一种材料或锅炉的同一区域的相同断面上反复发生,这一现象说明锅炉爆管的根本问题还未被解决。因此,了解过热器爆管事故的直接原因和根本原因,搞清管子失效的机理,并提出预防措施,减少过热器爆管的发生是当前的首要问题。 1过热器爆管的直接原因 造成过热器、再热器爆管的直接原因有很多,主要可以从以下几个方面来进行分析。 1.1设计因素 1.热力计算结果与实际不符 热力计算不准的焦点在于炉膛的传热计算,即如何从理论计算上较合理的确定炉膛出口烟温和屏式过热器的传热系数缺乏经验,致使过热器受热面的面积布置不够恰当,造成一、二次汽温偏离设计值或受热面超温。 2.设计时选用系数不合理 如华能上安电厂由B&W公司设计、制造的“W”型锅炉,选用了不合理的受热面系数,使炉膛出口烟温实测值比设计值高80~100℃;又如富拉尔基发电总厂2号炉(HG-670/140-6型)选用的锅炉高宽比不合理,使炉膛出口实测烟温高于设计值160℃。 3.炉膛选型不当 我国大容量锅炉的早期产品,除计算方法上存在问题外,缺乏根据燃料特性选择炉膛尺寸的可靠依据,使设计出的炉膛不能适应煤种多变的运行条件。 炉膛结构不合理,导致过热器超温爆管。炉膛高度偏高,引起汽温偏低。相反,炉膛高度偏低则引起超温。 4.过热器系统结构设计及受热面布置不合理 调研结果表明,对于大容量电站锅炉,过热器结构设计及受热面布置不合理,是导致一、二次汽温偏离设计值或受热面超温爆管的主要原因之一。 过热器系统结构设计及受热面布置的不合理性体现在以下几个方面: (1)过热器管组的进出口集箱的引入、引出方式布置不当,使蒸汽在集箱中流动时静压变化过大而造成较大的流量偏差。 (2)对于蒸汽由径向引入进口集箱的并联管组,因进口集箱与引入管的三通处形成局部涡流,使得该涡流区附近管组的流量较小,从而引起较大的流量偏差。引进美国CE公司技术设计的配300MW和600MW机组的控制循环锅炉屏再与末再之间不设中间混合集箱,屏再的各种偏差被带到末级去,导致末级再热器产生过大的热偏差。如宝钢自备电厂、华能福州和大连电厂配350MW机组锅炉,石横电厂配300MW机组锅炉以及平坪电厂配600MW机组锅炉再热器超温均与此有关。 (3)因同屏(片)并联各管的结构(如管长、内径、弯头数)差异,引起各管的阻力系数相差较大,造成较大的同屏(片)流量偏差、结构偏差和热偏差,如陡河电厂日立850t/h锅炉高温过热器超温就是如此。 (4)过热器或再热器的前后级之间没有布置中间混合联箱而直接连接,或者未进行左右交叉,这样使得前后级的热偏差相互叠加。 在实际运行过程中,上述结构设计和布置的不合理性往往是几种方式同时存在,这样加剧了

锅炉过热器爆管原因分析及对策(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 锅炉过热器爆管原因分析及对策(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8363-82 锅炉过热器爆管原因分析及对策(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 摘要:锅炉承压部件的安全运行对整个电厂的安全至关重要。文章结合微水电厂实际,分析了过热器爆管泄漏的机理、原因及实际采取的一些对策,以求对锅炉过热器设备的完好运行有所裨益。 关键词:锅炉过热器爆管电网 1 前言 据统计,河北省南部电网锅炉各种事故约占发电厂事故的63.2%,而承压部件泄漏事故又占锅炉事故的86.7%。因此迫切需要大幅度降低锅炉临修次数。下面结合微水电厂实际,分析过热器爆管泄漏的机理、原因及采取的一些对策。 微水发电厂锅炉型号为HG-220/100-4,露天布置,固态排渣煤粉炉,四角切圆燃烧,过热器由辐

射式炉顶过热器、半辐射屏式过热器、对流过热器和包墙管4部分组成。减温水采用给水直接喷入,分两级减温。炉顶管、包墙管和第二级过热器管用?38×4.5的20号碳钢管组成。第一级过热器和屏过热器用?42×5的12Cr1 MoV钢管组成。 2 过热器爆管的主要原因 2.1 超温、过热和错用钢材 2.2 珠光体球化及碳化物聚集 针对12Cr1 MoV钢分析,试验表明当12Cr1 MoV 钢严重球化到5级时,钢的室温强度极限下降约11kg /mm2。微水发电厂1993年4月过热器爆管的统计资料表明:因局部长期过热,珠光体耐热钢已达到了5级球化现象,而它的塑性水平仍然比较高。发生球化现象以后,钢的蠕变极限和持久强度下降。通过580℃下对12Cr1 MoV钢的持久爆管试验,可以看出到了球化4级的钢管,其持久强度降低1/3。影响珠光体耐热钢发生球化的因素主要有温度、时间、应力和钢材的化学成份等。在钢中掺入“V”这种强碳化物元素,

电厂锅炉省煤器爆管的原因分析与处理措施实用版

YF-ED-J4851 可按资料类型定义编号 电厂锅炉省煤器爆管的原因分析与处理措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电厂锅炉省煤器爆管的原因分析与处理措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 摘要:针对省煤器结构特点以及布置方 式,着重分析了磨损、腐蚀以及振动等因素引 起省煤器超温爆管的内在机理。并且根据磨 损、腐蚀、振动的机理提出了一些解决省煤器 超温爆管的具有实用价值和借鉴意义的措施。 关键词:电站锅炉;省煤器;超温爆管; 解决措施 1 省煤器超温爆管机理分析 省煤器超温爆管的原因非常复杂,主要由 磨损、腐蚀以及振动引起。以下主要就这三方

面探讨省煤器超温爆管的机理。 1.1 磨损 由磨损导致的爆管中,飞灰磨损是主要原因,影响的因素包括飞灰浓度、烟气流速、飞灰的磨损性能等方面;另外,省煤器的结构也会磨损。 1.1.1 飞灰浓度 飞灰浓度大,表明烟气中含灰量多,灰粒撞击受热面的次数增多,引起磨损加剧。我国煤种的多样性和电厂用煤的不确定性,使当前许多电厂的燃煤含灰量大天设计值。有的燃料灰分高达40。煤质变差,灰分增加,燃煤量也增加,造成烟气中飞灰浓度剧增,增加了省煤器的磨损。 1.1.2烟气流速

9F燃机余热锅炉控制流程说明

9F燃机余热锅炉控制流程说明 (供参考) HBG-GE 图号:Y06750SM 杭锅自动化工程有限公司 2007年9月

注:以下的启停说明,如有不完善之处,希望用户、设计院及GE公司能进一步优化和完善,如有必要可在进一步会议中讨论。 一、HRSG(冷态启动)启动前的准备: 1.低压给水电动阀开X0LAB71AA002开 2.低压给水旁路调节阀关X0LAB71AA101关 3.低压循环泵1.2出口电动阀关X0LAB73AA002关 X0LAB73AA004关 4.低压循环泵出口调节阀关X0LAB73AA101关 5.低压汽包给水调节阀关X0LBJ11AA101关 6.低压汽包给水旁路电动阀关X0LBJ11AA003关 7.低压汽包紧急放水阀关闭X0LBJ11AA411关 X0LBJ11AA412关 8.低压汽包排污调节阀关X0LBJ11AA422关 9.低压蒸发器定期排污阀关X0HAD11AA422关 10.低压蒸汽对空排汽阀开X0LBA71AA403开 X0LBA71AA404开 11.低压蒸汽阀前疏水阀关X0LBA71AA409关 12.低压蒸汽阀后疏水阀关X0LBA71AA411关 13中压给水电动阀关X0LAB81AA002关 14.中压给水旁路阀开X0LAB81AA003开 15.中压给水泄压阀关X0LAB82AA004关 16.中压给水泄压调节阀关X0LAB82AA103关 17.中压给水调节阀关X0LAB81AA101关 18.低压汽包补汽电动阀关X0LBD21AA001关 19.低压汽包补汽调节阀关X0LBD21AA101关 20.中压汽包启动排污阀关X0LBJ21AA101关 21.中压汽包连续排污阀关X0LBJ21AA102关 22.中压汽包紧急排污阀关X0LBJ21AA405关 X0LBJ21AA406关 23.中压蒸发器排污阀关X0HAD21AA421关 24.中压过热器疏水阀关X0HAH21AA402关 25.中压蒸汽对空排汽阀开X0HAH21AA501开 X0HAH21AA502开 26.中压蒸汽疏水阀关X0HAH21AA504关 27.中压蒸汽调节阀关X0HAH21AA101关 28.中压蒸汽电动阀关X0HAH21AA012关 29.中压蒸汽旁路阀关X0HAH21AA011关 30.再热器1入口管道疏水阀关X0LBC21AA402关 31.再热减温器入口疏水阀关X0LBB21AA402关 32.再热减温器出口疏水阀关X0LBB21AA405关 33.再热减温水电动阀关X0LAF81AA002关 34.再热减温水调节阀关X0LAF81AA101关 35.热再热蒸汽对空排汽阀关X0LBB81AA502关 36.热再热蒸汽疏水阀关X0LBB81AA402关

锅炉主蒸汽温度低原因及处理

我厂三期机组主蒸汽温度低原因及处理 近期,我厂#6、7机组机组负荷在50%及以上时经常出现主蒸汽温度低现象,现总结其原因及其处理方向。 一、主蒸汽温度过低的危害 当主蒸汽压力和凝结真空不变,主蒸汽温度降低时,主蒸汽在汽轮机内的总焓降减少,若要维持额定 负荷,必须开大调速汽阀的开度,增加主蒸汽的进汽量。一般机组主蒸汽温度每降低10C,汽耗量要 增加 1.3%~1.5%。 主蒸汽温度降低时,不但影响机组的经济性,也威胁着机组的运行安全。其主要危害是: (1)末级叶片可能过负荷。因为主蒸汽温度降低后,为维持额定负荷不变,则主蒸汽流量要增加,末级焓降增大,末级叶片可能过负荷状态。 (2)末几级叶片的蒸汽湿度增大。主蒸汽压力不变,温度降低时,末几级叶片的蒸汽湿度将要增加,这样除了会增大末几级动叶的湿汽损失外,同时还将加剧开几级动叶的水滴冲蚀,缩短叶片的使用寿命。 (3 )各级反动度增加。由于主蒸汽温度降低,则各级反动度增加,转子的轴向推力明显增大,推力瓦块温度升高,机组运行的安全可靠性降低。 (4)高温部件将产生很大的热应力和热变形。若主蒸汽温度快速下降较多时,自动主汽阀外壳、调节级、汽缸等高温部件的内壁温度会急剧下降而产生很大的热应力和热变形,严重时可能使金属部件产生裂纹或使汽轮机内动、静部分造成磨损事故;当主蒸汽温度降至极限值时,应打闸停机。 (5)有水击的可能。当主蒸汽温度急剧下降50C以上时,往往是发生水冲击事故的先兆,汽轮机值班员必须密切注意,当主蒸汽温度还继续下降时,为确保机组安全,应立即打闸停机。 二、引起主蒸汽温度低的因素: 1)水煤比。 在直流锅炉动态分析中,汽轮机调节汽阀的扰动,对直流锅炉是一种典型的负荷扰动。当调节汽阀阶 跃开大时,蒸汽流量D和机组输出功率N E立即增加,随即逐渐减少,并恢复初始值,汽轮机阀前压力 P T一开始立即下降,然后逐渐下降至新的平衡压力。由于直流锅炉的蓄热系数比汽包锅炉小,所以直流锅炉的汽压变化比汽包锅炉大得多。当负荷扰动时,过热汽温T2近似不变,这是由于给水流量和燃 烧率保持不变,过热汽温就基本保持不变。 燃烧率扰动是燃料量、送风量和引风量同时协调变化的一种扰动。当燃烧率B阶跃增加时,经过一段 较短的迟延时间,蒸汽流量D会暂时向增加方向变化;过热汽温T2则经过一段较长的迟延时间后单调上升,最后稳定在较高的温度上;汽压P T和功率N E的变化也因汽温的上升而最后稳定在较高的数值。 当燃烧率不变而给水流量增加时,一开始由于加热段和蒸发段的伸长而推出一部分蒸汽,因此蒸汽流 量D、汽压P T、功率Nk几乎没有迟延的开始增加,但由于汽温T2的下降,最后虽然蒸汽流量D增加,而输出功率N E却有所减少;汽压Pr也降至略高于扰动前的汽压,过热汽温T2则经过一段较长的迟延时间后,最后稳定在较低的温度。 给水和燃料复合扰动时的动态特性是两者单独扰动时的动态特性之和,由图2可知,当给水和燃料按 比例变化时,蒸发量D立即变化,然后稳定在新的数值上,过热汽温则保持在原来的数值上(额定汽温)。这就是说明严格控制水煤比是直流炉主蒸汽调节的关键。

锅炉过热器爆管原因分析及预防措施

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/b112265811.html, 锅炉过热器爆管原因分析及预防措施 作者:黄金土 来源:《城市建设理论研究》2013年第28期 摘要:本文主要针对电厂锅炉高温过热器管连续出现爆管进行了简单的探讨,分析其爆管原因,并提出预防锅炉过热器爆管的措施,为锅炉的安全稳定运行提供保障,对其它电厂出现类似问题有借鉴作用。 关键词:电厂锅炉过热器爆管预防措施 中图分类号:U261.1文献标识码:A 现时期,随着我国经济、社会的发展,工业化进程的加快,对能源行业的要求越来越高,鉴于电厂锅炉设备对工业安全建设的重要意义,尤其是电能的需求量增大以及需求质量逐年增加,工业安全建设问题越来越被人们关注。锅炉作为电厂生产中重要的能源设备,其高效、有序运行对电厂安全、稳定生产起着重要的作用。然而,电厂锅炉因设计缺陷、安装遗留问题、运行时数增加、维护不到位等情况,往往存在诸多的安全隐患,导致事故的发生。本文针对广州市旺隆热电有限公司#1锅炉过热器爆管原因进行了详细分析,为电厂锅炉今后的运行维护 提供参考,具有重要意义。 1 过热器爆管事件经过 旺隆电厂#1、2锅炉是东方锅炉实业公司提供的DG420/9.82-Ⅱ型锅炉,额定蒸发量 420t/h,出口蒸汽压力9.82Mpa,过热蒸汽温度540℃,机组于2005年9月投产。 2010年6月15日旺隆电厂#1锅炉高温过热器B侧第25排第3条管(靠炉后)发生爆管,并 吹穿第25排第4条管,当时累计运行时数约为30000小时。经抢修,更换爆裂管段和吹穿管段。随后委托华南理工大学材料科学与工程学院对高过管爆裂原因进行测试分析。2010年8 月22日旺隆电厂#1锅炉高温过热器B侧第25排第3条管(靠炉后)又发生爆管,分析过热器管有异物堵塞,扩大检查范围至联箱,采用内窥和拍片结合的方法,在该管与联箱接管座第一个对接焊缝位置发现“钻孔底片”(俗称眼镜片),并在联箱接管座其它位置发现了5个眼镜片。 2 过热器弯管爆管原因分析 2.1 爆口宏观形貌观察 高温过热器管规格为Φ42×5,材质为12Cr1MoV,从爆裂管取爆口位置进行宏观形貌分析,如图1所示。 图1爆裂管的宏观照片

锅炉水冷壁泄漏爆管现象原因及处理

锅炉水冷壁泄漏、爆管现象、原因及处理 一、现象: 1:汽包水位降低,严重时汽包水位急剧下降,给水流量不正常的大于蒸汽流量 2:炉膛负压瞬时偏正且不稳定 3:炉管泄漏检测装置报警 4:从检查孔、门、炉墙等不严密处可能向外喷烟气和水蒸汽,并有明显泄漏声 5:主蒸汽流量、主蒸汽压力下降 6:泄漏后各段烟气温度下降,排烟温度降低 7:锅炉燃烧不稳火焰发暗,严重时引起锅炉灭火 8:引风机投自动时,静叶开度不正常增大,电流增加 二、原因: 1:给水、炉水质量不合格,使管内壁腐蚀或结垢超温 2:炉水泵工作失常、造成炉水循环不良 3:燃烧调整不当,火焰偏斜,造成水冷壁管被煤粉冲刷磨损4:节流圈安装不当,管内有异物造成水循环不良 5:管壁长期超温运行 6:吹灰器内漏或未正常退出,蒸汽吹破炉管 7:管材质量不合格,焊接质量不良 8:水冷壁结焦

9:大块焦砸坏水冷壁管 10:锅炉长期超压运行 11:锅炉启动升温、升压过快 12:管材老化失效 13:锅炉严重减水处理不当,继续上水使管子急剧冷却或锅炉严重减水使管子过热爆破 14:水冷壁膨胀受阻 三、处理: 1:当水冷壁管泄漏不严重能维持汽包正常水位时,可适当降低参数运行,降负荷运行,密切监视泄漏部位的发展趋势,做好事故预想,汇报值长,请示尽快停炉 2:当水冷壁管爆破不能维持正常水位时,立即停炉。停炉后继续加强上水,水位不能回升时停止上水,省煤器再循环门不应开启 3:水冷壁管爆破严重减水时,应进行下列处理 (1):立即停炉,维持引风机运行,排除炉内蒸汽 (2):停炉后继续上水,维持汽包水位 (3):若无法维持水位,应停止炉水循环泵及给水泵运行(4):停炉后,电除尘应立即停电

自然循环余热锅炉的热偏差的分析和控制

自然循环余热锅炉的热偏差的分析和控制 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

自然循环余热锅炉的热偏差的分析和控制对余热锅炉运行中的热偏差进行理论分析,分析其产生原因和将会造成的后果,并提出相应的改善措施。 为了响应国家淘汰低产能的号召,中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司冶炼厂对冶炼工艺进行改造,采用富氧底吹炉工艺生产,余热锅炉是这套工艺流程中的一个热交换设备,用以降低底吹炉出来的含有SO2的高温高矿尘气体的温度,以满足制酸工艺的要求,并达到余热利用的目的。本余热锅炉动力为自然循环,额定蒸汽压力3.8Mpa,蒸汽出口温度249℃。 在该工艺中,余热锅炉的安全稳定运行决定了底吹炉能否正常运行,所以需要保证余热锅炉能够长时间稳定的工作,那么余热锅炉的爆管事故就需要尽力避免,刨除材质和施工质量的原因,由热偏差产生的爆管事故占有较大的比重。所以本文将对余热锅里热偏差的分析和控制做出阐述。 热偏差的概念 自然循环余热锅炉是依靠热对流为动力来完成炉内循环,所以在自然余热锅炉的运行中很容易出现水冷壁各个位置由于热量分布不均产生金属

管壁超温,进而发生爆管等事故的情况,只有合理的设计和在运行中科学的操作控制,才能确保余热锅炉的水冷壁拥有比较长的使用寿命。 余热锅炉的烟道(即炉膛)是由许多平行管列组成的水冷壁。由于结构和制造的原因,烟道的水冷壁管的尺寸大体相同,但是在自然循环余热锅炉的各个部分所受的热负荷不同,导致水冷壁管中液体的吸热量不同,因此在管道中水循环的动力也是不同的。这也就产生了锅炉内部的热偏差。总的来说水冷壁中的热偏差是由于热力不均和水的流量不均造成的。 热偏差的形成原因 3.1.余热锅炉烟道内的热力不均 余热锅炉属于被动式锅炉,它所需要的热量完全来自烟气的温度,所以烟道内的热力不均是余热锅炉热偏差的一个主要的形成原因。烟道内的热力不均主要存在下列几种情况:

锅炉过热蒸汽温度控制系统设计

锅炉过热蒸汽温度控制系统设计 一、摘要 这次课程设计任务是对锅炉过热蒸汽温度控制系统进行设计与分析。在控制系统的设计与分析中,分别对串级控制系统和单回路控制系统进行了分析与阐述,通过分析比较发现,采用串级控制系统控制效果更好,可以使系统更能适应不通环境,从而达到更好的控制效果。通过使用该控制系统,可以使锅炉过热器出口蒸汽温度在允许的范围内变化,并保证过热器壁温度不超过工作允许的温度,使其能够正常工作。 二、锅炉设备的介绍及设计任务的分析 1、锅炉设备介绍 锅炉是石油化工、发电等工业过程必不可少的重要动力设备,它所产生的高压蒸汽既可作为驱动透平的动力源,又可作为精馏、干燥、反应、加热等过程的热源。随着工业生产规模的不断扩大,作为动力和热源的过滤,也向着大容量、高参数、高效率的方向发展。 锅炉设备根据用途、燃料性质、压力高低等有多种类型和名称,工艺流程多种多样,常用的锅炉设备的蒸汽发生系统是由给水泵、给水控制阀、省煤器、汽包及循环管等组成。 燃料与空气按照一定比例送入锅炉燃烧室燃烧,生成的热量传递给蒸汽发生系统,产生饱和蒸汽,形成一点观其文的过热蒸汽,在汇集到蒸汽母管。过热蒸汽经负荷设备控制,供给负荷设备用,于此同时,燃烧过程中产生的烟气,除将饱和蒸汽变成过热蒸汽外,还经省煤器预热锅炉给水和空气预热器预热空气,最后经引风送往烟囱,排入大气。

过热蒸汽送负荷设备 热空气汽包 炉膛 烟气排出 冷空气送入 水送入 热空气送往炉膛过热器 减温器 空气预热器 图1锅炉设备主要工艺流程图 锅炉设备的控制任务是根据生产负荷的需要,供应一定压力或温度的蒸汽,同时要使锅炉在安全、经济的条件下运行。为达到这些控制要求,锅炉设备将有多个不同的控制系统,如下: 锅炉汽包水位控制系统,要求保证汽包水位平稳; 锅炉过热蒸汽温度控制系统,要求保证过热蒸汽温度稳定; 锅炉蒸汽出口压力控制系统,要求保证蒸汽出口压力保持在一定范围内,同时实现逻辑提量和逻辑减量; 锅炉蒸汽出口压力控制系统,要求保证蒸汽出口压力保持在一定范围内,同时实现燃烧过程的经济运行; 锅炉炉膛负压控制系统,要求保证炉膛负压在一定范围内,以保证锅炉的安全运行。 锅炉安全连锁控制系统,以防止回火和脱火。 本设计根据任务要求主要对锅炉过热蒸汽温度控制系统进行设计与分析。 2、任务分析与设计思路 锅炉过热蒸汽温度控制系统则是锅炉系统安全正常运行,确保蒸汽质量的重要部分。这个设计我们的任务是锅炉过热蒸汽温度控制系统的设计与分析。 蒸汽过热系统包括一级过热器、减温器、二级过热器。控制任务是使过热器

锅炉省煤器爆管的原因分析与处理措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD801 锅炉省煤器爆管的原因分析与处理措 施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

锅炉省煤器爆管的原因分析与处理 措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 省煤器超温爆管机理分析 省煤器超温爆管的原因非常复杂,主要由磨损、腐蚀以及振动引起。以下主要就这三方面探讨省煤器超温爆管的机理。 1.1 磨损 由磨损导致的爆管中,飞灰磨损是主要原因,影响的因素包括飞灰浓度、烟气流速、飞灰的磨损性能等方面;另外,省煤器的结构也会磨损。 1.1.1 飞灰浓度 飞灰浓度大,表明烟气中含灰量多,灰粒撞击受热面的次数增多,引起磨损加剧。我国煤种的多样性和电厂用煤的不确定性,使当前许多电厂的燃煤含灰量大于设计值。有的燃料灰分高达40。煤质变差,灰分增加,燃煤量也增加,造成烟气中飞灰浓度剧增,增加了省煤器的磨损。 1.1.2 烟气流速

锅炉爆管典型事故案例及分析

锅炉典型事故案例及分析 第一节锅炉承压部件泄露或爆破事故大型火力发电机组的非停事故大部分是由锅炉引起的。随着锅炉机组容量增大,“四管”爆泄事故呈现增多趋势,严重影响锅炉的安全性,对机组运行的经济性影响也很大。有的电厂因过热器、再热器管壁长期超温爆管,不得不降低汽温5~10℃运行;而主汽温度和再热汽温度每降低10℃,机组的供电煤耗将增加0.7~1.1g/kWh;主蒸汽压力每降低1MPa,将影响供电煤耗2g/kWh。为了防止锅炉承压部件爆泄事故,必须严格执行《实施细则》中关于防止承压部件爆泄的措施及相关规程制度。 一.锅炉承压部件泄露或爆破的现象及原因 (一)“四管”爆泄的现象 水冷壁、过热器、再热器、省煤器在承受压力条件下破损,称为爆管。 受热面泄露时,炉膛或烟道内有爆破或泄露声,烟气温度降低、两侧烟温偏差增大,排烟温度降低,引风机出力增大,炉膛负压指示偏正。 省煤器泄露时,在省煤器灰斗中可以看到湿灰甚至灰水渗出,给水流量不正常地大于蒸汽流量,泄露侧空预器热风温度降低;过热

器和再热器泄露时蒸汽压力下降,蒸汽温度不稳定,泄露处由明显泄露声;水冷壁爆破时,炉膛内发出强烈响声,炉膛向外冒烟、冒火和冒汽,燃烧不稳定甚至发生锅炉灭火,锅炉炉膛出口温度降低,主汽压、主汽温下降较快,给水量大量增加。 受热面炉管泄露后,发现或停炉不及时往往会冲刷其他管段,造成事故扩大。 (二)锅炉爆管原因 (1)锅炉运行中操作不当,炉管受热或冷却不均匀,产生较大的应力。 1)冷炉进水时,水温或上水速度不符合规定;启动时,升温升压 或升负荷速度过快;停炉时冷却过快。 2)机组在启停或变工况运行时,工作压力周期性变化导致机械应 力周期性变化;同时,高温蒸汽管道和部件由于温度交变产生热应力,两者共同作用造成承压部件发生疲劳破坏。 (2)运行中汽温超限,使管子过热,蠕变速度加快 1)超温与过热。超温是指金属超过额定温度运行。超温分为长期 超温和短期超温,长期超温和短期超温是一个相对概念,没有严格时间限定。超温是指运行而言,过热是针对爆管而言。过热可分为长期过热和短期过热两大类,长期过热爆管是指金属在应力和超温温度的长期作用下导致爆破,其温度水平要比短期过热的水平低很多,通常不超过钢的临界点温度。短期过热爆管是指,在短期内由于管子温度升高在应力作用下爆破,其

如何控制余热锅炉膜式壁安装质量

如何控制余热锅炉膜式壁安装质量 一、工程概况 1.1 工程简述 重庆同兴垃圾处理有限公司投资约3 亿元人民币在北碚区童家 溪镇建设一座日处理垃圾量为1200吨的处理场。工程占地面积约10 万平米,是重庆市政府重点关注、特事特办的利用垃圾焚烧余热产生蒸汽发电的环保工程项目。该处理场采用德国马丁公司技术建造2条 垃圾焚烧线和2 台额定蒸发量为58.39t垃圾焚烧余热锅炉(该锅炉在 一定程度上超过了220t/台燃煤汽锅炉)。焚烧处理技术(燃烧介质为 垃圾)部分关键设备从德国马丁公司引进,垃圾焚烧和余热锅炉部份 由马丁公司负责概念设计和基本设计。深化设计分别由重钢设计院和 江西江联能源环保股份有限公司进行。两台余热锅炉在国内尚属首台试制垃圾焚烧余热锅炉, 每台焚烧炉日处理垃圾量达600 吨,是目前 世界上单台处理垃圾量最大的、较先进的垃圾焚烧炉,其主要受热面为膜式壁,共有154 片膜式壁。该工程是一个边设计、边制造、边施工的项目,工程由重钢建设公司总承包,工程监理为重庆长安监理公司,锅炉由江西锅炉厂制造,锅炉安装由重庆工业设备安装集团承担。 1.2 余热锅炉特点 该余热锅炉为垂直顶支吊形式,逆推式炉排,与膜式水冷壁之间空间高约为13m,整个锅炉钢架高度为42.8m。逆推式炉排上方有四个垂直烟道,第一、第二、第三烟中设置有膜式水冷壁管,也就是说第一第二第三烟道就是余热锅炉炉膛。余热锅炉的平面布置为对称布置,

长而窄。集箱多每台锅炉有 33 个集箱,因此焊接量大。烟道(炉膛)的 布置为:第一、第二、第三烟道布置有膜式垂直水冷壁管;第二烟道中 装有 3 片垂直管屏;第三烟道内装有高温过热器、低温过热器和蒸发 束管;第四烟道为护板结构内部装有省煤器管束; 膜式水冷壁由材料为 20g 的管子和材料为 Q235—A 的鳍片焊接而成, 四周的膜式水冷壁从上到下组成一个密封烟室。膜式水冷壁的两端与 不同的供给集箱和汇集集箱相接。 余热锅炉工艺流程为:余热锅炉的垃圾燃烧产生的烟气通过第一 烟道和第三烟道烟气向上流动,第二烟道烟气向下流动,第四烟道垂 直向下后,通过处理进入烟囱;余热锅炉的给水通过给水操作台进入 省煤器 上集箱 膜式水冷壁下集箱 锅筒(进行汽水分离) 二、工程重点及难点 2.1 工程重点 2.1.1 锅筒及集箱等设备安装 2.1.2 膜式水冷壁组对、焊接、吊装 2.1.3 过热器管安装 2.1.4 省煤器管安装 2.1.5 密封装置安装 2.1.6 锅炉本体管路安装,支、吊架安装 2.1.7 受热面焊接 2.1.8 安全阀调试、一次阀检验

锅炉过热器爆管原因分析及对策(通用版)

Enhance the initiative and predictability of work safety, take precautions, and comprehensively solve the problems of work safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 锅炉过热器爆管原因分析及对策 (通用版)

锅炉过热器爆管原因分析及对策(通用版)导语:根据时代发展的要求,转变观念,开拓创新,统筹规划,增强对安全生产工作的主动性和预见性,做到未雨绸缪,综合解决安全生产问题。文档可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。 摘要:锅炉承压部件的安全运行对整个电厂的安全至关重要。文章结合微水电厂实际,分析了过热器爆管泄漏的机理、原因及实际采取的一些对策,以求对锅炉过热器设备的完好运行有所裨益。 关键词:锅炉过热器爆管电网 1前言 据统计,河北省南部电网锅炉各种事故约占发电厂事故的63.2%,而承压部件泄漏事故又占锅炉事故的86.7%。因此迫切需要大幅度降低锅炉临修次数。下面结合微水电厂实际,分析过热器爆管泄漏的机理、原因及采取的一些对策。 微水发电厂锅炉型号为HG-220/100-4,露天布置,固态排渣煤粉炉,四角切圆燃烧,过热器由辐射式炉顶过热器、半辐射屏式过热器、对流过热器和包墙管4部分组成。减温水采用给水直接喷入,分两级减温。炉顶管、包墙管和第二级过热器管用?38×4.5的20号碳钢管组成。第一级过热器和屏过热器用?42×5的12Cr1MoV钢管组成。

锅炉过热器爆管原因分析及对策参考文本

锅炉过热器爆管原因分析及对策参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

锅炉过热器爆管原因分析及对策参考文 本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 摘要:锅炉承压部件的安全运行对整个电厂的安全至 关重要。文章结合微水电厂实际,分析了过热器爆管泄漏 的机理、原因及实际采取的一些对策,以求对锅炉过热器 设备的完好运行有所裨益。 关键词:锅炉过热器爆管电网 1 前言 据统计,河北省南部电网锅炉各种事故约占发电厂事 故的63.2%,而承压部件泄漏事故又占锅炉事故的 86.7%。因此迫切需要大幅度降低锅炉临修次数。下面结 合微水电厂实际,分析过热器爆管泄漏的机理、原因及采 取的一些对策。

微水发电厂锅炉型号为HG-220/100-4,露天布置,固态排渣煤粉炉,四角切圆燃烧,过热器由辐射式炉顶过热器、半辐射屏式过热器、对流过热器和包墙管4部分组成。减温水采用给水直接喷入,分两级减温。炉顶管、包墙管和第二级过热器管用?38×4.5的20号碳钢管组成。第一级过热器和屏过热器用?42×5的12Cr1 MoV 钢管组成。 2 过热器爆管的主要原因 2.1 超温、过热和错用钢材 2.2 珠光体球化及碳化物聚集 针对12Cr1 MoV钢分析,试验表明当12Cr1 MoV钢严重球化到5级时,钢的室温强度极限下降约11kg/mm2。微水发电厂1993年4月过热器爆管的统计资料表明:因局部长期过热,珠光体耐热钢已达到了5级球化现象,而它的塑性水平仍然比较高。发生球化现象以后,钢

相关文档
最新文档