水系统优化
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水系统优化
1.我们厂的凝结水回收量少,通过改造把经过乏汽冷却器冷却后的凝结水不排地沟,改造用于循环水场使用。1、减少污水外排量50T/h,减少污水处理费用(一吨污水20元左右)。
2、又减少循环水场的补水量,减少软化水的用量,节约水处理的成本。
4.节水
(1)制氢装置的配汽碳酸水,一般是放掉的,因其排放温度高,并含有二氧化碳,给污水处理厂带来困难(温度高污泥不能承受),去年底改成去焦化除氧器后去,蒸汽发生器回用,即解决了污水处理问题又创造了效益(除盐水18元/吨,每小时7-8吨).
(2)起初焦化装置的机泵冷却水部分都现场排掉了,很大的浪费.后来检修时在装置加了一个地下水槽,机泵冷却水自流入槽,通过新添加泵抽出送至循环回水,节约了不少的能源.
(3)制氢的水可以加药处理的,处理后可以直接作为加氢装置的高压注水,不会给[wiki]催化剂[/wiki]造成影响; 这种药剂是一种多硫化物,主要是络和二氧化碳,一般是25PPM,对于加氢注水可以达到指标.不会对催化剂产生影响.
(4)在化工生产时候,用到很多水封罐。我们公司以前就是用纯水封出口酸气,需要有一定流量。现在将洗涤塔低浓度水流经水封罐再回到精馏塔,节约纯水,还能回收酸
(5)我厂将全区的蒸汽凝水及优质工艺凝液收集起来后,用除铁除油系统处理后,可用于生产软化水、脱盐水,用做锅炉给水,经济效益非常可观!!!
(6)循环水串联改造,我原先所在的装置有两个循环水回路,每路用水量都在500方/小时,其中一路要求冷却温度不高于35度,另一路要求在40左右,根据系统的要求,我将两个系统间加了条跨线,另加一道阀门,实现降低水耗400/时。(为了保证冷却效果,把水量提高了,使前一系统的冷却温度更好)。
(7)净化水回用
酸性水汽提装置排放的净化水,代替除盐水(加氢精制流程中)循环利用,取得了明显的经济效益和社会效益。也可用于冷焦水补水等。
(8)我厂加氢裂化装置回收凝结水,进注水罐做加氢注水用,节省了大量
水资源
(9)净化水回用改造
为进一步将北区60t/h酸性水汽提装置所产生的净化水回收利用,将产生的净化水回用到南北区焦化除焦水池、南北加氢装置,每小时回用20.5吨。
(10)催化装置凝结水回收改造
为将催化装置所产生的凝结水回收利用,将产生的凝结水回用到除氧器,代替除盐水,每小时回用10吨。
(11)催化装置锅炉排污水改造
为进一步将催化装置锅炉排污水回收利用,作为除焦水池除焦水,达到节能减排的目的,同时减少北区污水处理装置负荷,每小时回用3吨。
(12)南北区凝结水回用改造
为将南北区焦化装置及重油罐区所产生的凝结水用作南北区循环水,每小时回用15吨。
(13)干气制氢装置锅炉排污水改造
现干气制氢装置废热锅炉排污水直接排入装置区地沟,排污水水质较好,造成公司排污水量大,回用作循环水,每小时回用5吨。
(14)清水池污水返循环水池改造
为进一步将污水净化后回收利用,将公司南区污水场处理后的净化水返回到循环水场,作为循环水用,达到节能减排的目的,每小时回用5吨。
(15)常减压装置塔顶污水回用
原状:常顶、减顶污水直接排放,没有回收利用。改造:通过分析,常顶减顶污水大部分为蒸汽冷凝水(汽提、抽空),性质类似于软化水。通过利用储罐,将这部分污水简单存储后,引到电脱注水泵前,作为电脱盐注水。节省了软化水的用量。
(10)我公司DCC装置,有一个连续排污扩容器,余热锅炉、外取热器、油浆蒸汽发生器、燃气锅炉的中压蒸汽汽包的连续排污都排到这里,大量的蒸汽浪费了,并且在冬季时,刮西北风时大量的蒸汽刮向轴流风机入口过滤器,滤网结霜,风机入口压降增大,威胁轴流风机运行;检修时,给扩容器加了液位控制调节阀,顶部蒸汽憋压到0.2Mpa给除氧器的除盐水加热,节约了大量蒸汽,还减少了事故隐患。
16.水动风机冷却塔-----可以推广的节能项目,用在循环水系统。
水动风机冷却塔是一种新型的高效节能型冷却塔,其核心技术是微型双击式水轮机。在水动风机冷却塔中,水轮机用于取代电机作为风机动力源,使风机由原来的电力驱动改为水力驱动。水轮机的工作动力来自水泵的富余扬程,并在保证水轮机技术参数时水泵电耗不变。水轮机的输出轴直接与风机相连而带动其旋转,达到节能目的。合理的利用该项技术可对任何带有风机电机的冷却塔进行节能改造。
水轮机主要工作部件是叶轮,叶轮接受了流体的能量,使叶轮旋转,其中叶轮带动风机叶片,采取的水轮机是双击式水轮机,其旋转叶片之间水流有自由表面,不会对叶片产生气蚀,延长使用寿命;转轮前后水流没有压差;集中用速度能对叶片两次冲击,能量的转换效率较高;水流变化较大时适应能力较好;立轴布置更适合冷却塔的特殊空间及电机减速器原位更换;增设尾水管,回收能量为布水服务。
焦化装置是消耗新鲜水的大户,我们将放空塔顶冷凝水和装置含油污水,还有雨水回用,降低了焦化新鲜水消耗。
1、催化装置中有不少水封罐!如火炬气柜;催化烟气等平时建立水封时一般用新鲜水,可以接一根小小的管线改用脱硫净化水代替新鲜水;
2、锅炉排污一般用新鲜水进行冷却直排进入污水系统,这也可以用脱硫净化水代替新鲜水。
凝结水回注:
我们加氢装置采用的是分馏塔注汽工艺,在正常生产是需要注入2.5吨的汽提蒸汽;这些蒸汽通过塔顶水冷器冷凝后;排入地下污水管网。我们通过化验发现此酸性水呈中性,电导也很低。可以满足加氢注水的条件,在装置技改时改入注水泵的入口。通过此项改造每年可以节约2万多吨脱盐水,每吨脱盐水按12元计算;经济效益很可观。同时很能减轻污水处理厂的压力。
催化装置的凝结水直接进,余热锅炉除氧器,节约除盐水用量。
减顶油水分离罐分离出来的污水含有一定的油,此处设置一个旋流器,旋流器分离出来的污油返回减顶油水分离罐
乏汽和放空汽回收
我厂35t/h锅炉排污水和除氧器的放空汽含有大量热焓,如将这部分热量加以利用,会产生很大的经济效益,而且降低噪音,减少了对环境的污染。
一、
闪蒸汽
1、
排污率P
测给水Cl-:3.6 mg/L,锅水控制指标Cl-:80mg/L
P= = =4.5%
2、
排污量W
W=Q×P=35×4.5%=1.575t/h
3、
闪蒸蒸汽量W1
W1=W× =1.575× =0.421t/h
Ipwg-锅炉饱和水焓,3.34MPa,240℃饱和水焓1037.49kj/kg;
Isz-闪蒸压力饱和水焓,0.02 MPa(表压),105℃饱和水焓440.03kj/kg;Izf-闪蒸压力下蒸发焓,0.02 MPa(表压)下2245.4 kj/kg。
4、
热焓值Q1
Q1= W1×(Izf+ Isz)
=0.421×103×(2245.4+440.03)
=1130×103 kj/h
折合原煤400t/a,约20万元。