发电厂风机变频改造节能技术分析
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发电厂风机变频改造节能技术分析
在发电厂的锅炉运行中,风机是重要的设备之一,风机的运行效率直接关系到锅炉的运行效率,对于发电厂来讲具有非常重要的影响。通过对于现阶段的风机运行状况,对其进行运行性能的分析阐述,然后对其进行变频改造。文章通过对风机进行变频改造,在节能方面具有非常明显的效果,为发电厂创造了更大的经济效益。
标签:火电厂;风机;变频改造;节能分析
1 风机运行能耗分析
要对风机进行改造,首先必须对风机的能耗进行全面的分析,然后有针对性的提出改造的措施和手段,制定出合理的改造方案。
1.1 风机性能
在发电厂运行中,为了考虑到风机运行时动力源的安全问题,在设计阶段就已经作出足够的裕量,所以电机容量较大。在这种状况下,如果机组处于低负荷运行阶段,那么就无法最大限度的发挥出风机的运行效率,在能量方面是一种浪费。
1.2 风机启动
在通常情况下,直接启动电机时,电流要比正常情况下高很多,由此对电机造成很大的影响,缩短了使用寿命,增加了损耗。
1.3 风机运行调节
在锅炉运行的过程中,根据负荷的变化,需要在给煤、给水和风量方面进行调整。而当风机在进行定速运行时,只能通过风门来调节,因为风门的调节精度低,反应不及时,所以会造成一定的能耗损失。
1.4 风机的喘振
风机在上升段的不稳定区运行时,会发生喘振的现象,并且伴随有噪声,这种周期性的变化,会造成能耗的损失。
2 变频调速原理和优点
2.1 变频调速原理
采用变极调速时,一般为双速电动机,但双速电动机仍为有级调速,不能实
现连续调速,变速时仍会产生冲击电流。而当极对数P一定、转差率s变化又很小时,转速和频率基本成正比,即为变频调速,基于这个原理可以使用变频电源(变频器)实现真正的连续转速调节。
2.2 变频调速改造
在对变频调整改造时可以采用加装变频器的方法来进行,变频器加装后,会使风机在启动和风量上都有明显的变化,改变了传统的定速方面的问题,而实现了连续调节功能,可以随时改变转速和风量,从而达到降低能耗的目的。变频器在风机上使用后,不仅可以进行快速的调速,同时也不会在频率发生变化时增回电动机转差的损失,改造的风机具有较宽的调速效率,非常适合低负荷状态下的运行。另外改造后的变频装置可以随时随地退出运行,或是做为启动设备来使用。
3 变频改造节能效果分析
3.1 试验工况
该电厂为循环流化床锅炉,最大负荷410 t/h,每台锅炉配备有2台离心式一次风机、2台离心式引风机,试验选取1台锅炉的引风机和一次风机进行。以锅炉负荷和风机的变频、工频状态为工况条件,共计330 t/h(工况一)、300 t/h(工况二)2个负荷,风机变频和工频两种状态。工频状态就是将电机运行频率逐步调节为50Hz固定,模拟改造前的风机运行状态。
3.2 试验参数
3.3引风机变频改造节能效果试验
引风机设计裕量一般最大,变频改造的预期效果也较大。试验结果如表l-表3所示。
3.4 一次风机变频改造节能效果试验
一次风机是锅炉运送燃料的主要动力源,所以一次风机的运行调节关系到整个机组的负荷变化。试验结果如表4-表6所示。
3.5 节能分析
3.5.1 风机变频运行后,引风机单耗由原来的2.70kWh/t降低为0.98kWh/t,一次风机单耗由原的2.88kWh/t降低为1.40kWh/t。
3.5.2 对比风机变频前后,引风机的节电率达到60%,一次风机的节电率达到50%。
3.5.3 通过变频改造,该电厂的引风机和一次风机的节能效果都很明显。由
各工况对比来看,引风机的节能节电效果好于一次风机,且低负荷下的节能节电效果较显著。
4 结束语
综上分析可以看出,风机在变频节能改造后,不仅其运行的能耗了有明显的降低,而且其运行进的整体耗电量仅为原来没改造之前的百分之五十,取得了非常好的效果。同时通过实际运行得知,变频节能改造对于容量较大的风机效果则更为显著,风机的运行和机组的运行处于同步状态,使资源达到了合理的配置和利用。另外在对改造后的风机运行一段时间的观察中,没有出现不稳定的现象,风机的运行一直处于平稳的状态,同时其安全性也有所提高,运行费用明显降低,使发电厂的经济效益得到了明显的提升。
参考文献
[1]李明.火电厂泵与风机变频改造技术及应用[J].华电技术,2008,(8):55-57.
[2]吴民强.泵与风机节能技术问答[M].北京:中国电力出版社,1998.