脱湿技术在高炉鼓风上应用的可行性分析

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脱湿技术在高炉鼓风上应用的可行性分析

【摘要】随着国内外钢铁产能的增长,经济效益对于钢铁企业越发重要。而高炉脱湿可以提高高炉鼓风的送风温度,稳定高炉运行炉况,降低高炉的能耗,以及降低炼铁焦比,提高喷煤比,从而降低能源消耗成本,提高经济效益,因此很有必要采用高炉鼓风脱湿技术。

【关键词】脱湿技术高炉鼓风应用可行性

1 前言

自然鼓风的湿分即是大气自然湿分即空气绝对湿度。空气绝对湿度取决于空气温度和相对湿度,随着气温的升高,大气饱和湿分(相对湿度100%)增加。温度不变时,随着相对湿度的提高,实际含湿量上升。因此,大气温度确定了湿分的最大变化范围,而相对湿度则决定了该温度下的实际湿分。一年四季随着气温的变化,大气湿分会发生很大的变化,从冬季的不足1g/m3达到夏季最高的40g/m3以上。即使在同一温度下,湿分也可能发生很大的变化,特别是在气温偏高的条件下。如中国南方沿海地区及印度尼西亚等地气候,平均气温高、相对湿度大,因而湿分偏高,特别是夏季的高温多雨季节。

我国大部分钢铁厂热风炉普遍技术落后、风温偏低,与国际先进水平相比低100~150℃,仍然是我国炼铁技术中与国际先进水平差距最大的地方。现在我国高炉风温大多在900~1000℃左右,要提高到1100~1300℃,潜力还很大。国外先进水平的风温已经达到1500℃,国内风温先进水平也已经达到1450℃。每提高100℃风温约降低焦比4%~7%(约16~28kg/t铁),提高产量3%~4%.在当前能源紧张的形式下,迫切地需要进一步提高风温。利用脱湿技术,能够解决高炉鼓风温度、湿度变化的问题,从而增加炼铁生产能力,提高企业效益,同时具有减排带来的社会和环境效益。

2 预计节能量概算

项目节能的理论依据如下:

(1)高炉内:理论燃烧温度:

从式中可看出,如果在保持理论温度不变的情况下,增加Q风和减少Q吸皆可减少Q碳和Q焦,达到节焦的目的,而增加Q风和减少Q吸就是要增加热风温度和减少空气和焦煤中的含水量。

焦碳在高炉冶炼过程中,与CO2、O2和水蒸气发生化学反应:C+O2→CO2+393.3(kJ·mol-1);C+1/2O2→CO+110.4(kJ·mol-1);C+CO2→CO-172.5(kJ·mol-1);C+H2O→CO+H2-131.3(kJ·mol-1)

可见,高炉内碳和水蒸汽反应吸收了大量的热量。若除水达5g/m3空气,则这些水分解反应所消耗的热量为:36.472kJ,实际高炉内这些水分解所消耗的总热量为:80kJ/m3;如果送风量为100000Nm3/h,水分解反应所消耗的热量为:8000000kJ/h,相当于多燃烧273kg/h标煤。

(2)热风炉内:理论燃烧温度:

若空气和煤气都不预热,它们带入的物理热只占总热量的1-2%,此时影响t理的主要因素为煤气的发热量QDW。

增加QDW、Q空、Q煤减小Q吸和V产皆能提高t理热。增加QDW就是提高煤气热值,可混加高热值煤气(如转炉或焦炉煤气)或将高炉煤气提高一定比例的纯度来提高热值。增加Q空、Q煤就是提高助燃空气和煤气的入炉温度。减小Q吸就是要除去空气中的含水量;减小V产就是减少CO2和N2的含量,可增加助燃空气氧含量降低空气过剩比例系数来实现。如果除水达5g/m3空气,从温度20℃到1200℃,这些水所消耗的热量为:23.72kJ;如果送风量为100000Nm3/h,这些水所消耗的热量为:2372000kJ/h,相当于多燃烧81kg/h标煤。

(3)几种发热量不同的煤气在不同助燃空气预热温度下的理论燃烧温度t 理(℃)

从表1中可见,助燃空气温度在800℃以内,每升高100℃,相应提高t理30~35℃,一般按33℃计算。

(4)热风温度影响焦比的计算:Kg/t,K0-基准干风温度时的折算焦比(干焦比+喷吹燃料比×置换比),Kg/t;bt-不同风温水平时影响焦比的经验系数;t0、t1-变化前后的干风温度,

tb-进入高炉的热风温度,℃;qH2O-每克水分分解消耗的热量,kJ/g;cpt-热风温度为tb时的比热容,kJ/(m3·℃);Φ’-鼓风水分,g/m3。

3 节能实例数据

统计国内外已作项目节能实际数据,结果如下:(1)降低综合焦比,降低综合焦比反映在两个方面:一方面为高炉鼓风中的水份除湿后通过加热炉燃烧同样多的燃料,可提高热风温度,含湿量每降低1g/m3,焦比降低0.3kg/t。另一方面高炉内的化学反映热的节能,含湿量每降低1g/m3,理论燃烧温度降低7.6℃(首钢经验值),焦比降低1kg/t,合计可降低综合焦比1.3kg/t。根据实例,保守取含湿量每降低1g/m3,焦比降低1.2kg/t。(2)提高喷煤煤比置换焦比从而降低能源成本,鼓风湿分对喷煤的影响也是很明显的。仅从保持理论燃烧温度不变的因素考虑,湿分每降低1g/m3,煤比要增加1.5-2.23kg/t,可置换焦比1.2-1.8kg/t。(3)节约鼓风能耗实现负能除湿,由于高炉除湿鼓风后,鼓风机进口的空气密度提高,鼓风能力加强,所以在不增产的情况下鼓风的能耗将下降,根据实例,保守取下

降10%。(4)高炉除湿带来的高炉顺行增产效益,高炉除湿鼓风可带来增产的能力为湿分每降低1g/m3,炼铁产量要增加0.1-0.5%。(5)提高负氧,除湿每10g/m3可提高富氧1.5%(如表3)。

4 结语

综上所述,高炉脱湿可以提高高炉鼓风的送风温度,稳定高炉运行炉况,降低高炉的能耗,以及降低炼铁焦比,提高喷煤比,从而降低能源消耗成本,提高经济效益。因此,很有必要采用高炉鼓风脱湿技术。

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