辊压机联合粉磨系统的调试及生产经验

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② 对 辊压 机 喂料 装置 开度 进 行校 正 ,使 中控
与 现 场 开 度 大 小 吻 合 , 能 够 稳 定 调 控 喂 料 量 。 调 整
直 径 为 一英 寸 的镀 锌 管 , 管 内安 装 一 根w P 型 z 中1m X6 0m 的热 电阻 , 插入倾斜镀锌管 内的长 6m 5 m
辊压 机 联 合粉 磨 系 统全 部 采用 D S 制 ,并 配 C控 有工业 监 控 电视 ,生产 原料 为回转 窑 熟料 、石 膏、 石 灰 石及 混合 材 。主 要产 品 为P・ 4 . 级水 泥和 0 25 P・ 3 . 级水泥 。该系统工 艺流程见 图1 C25 ,系统配 置
见 表 1 。
示 出 磨风 温 。 2 6 V 选 粉机 导 流 叶 片 角 度 调 整 不 合 适 ,对 物 . 形
后,再没出现 因偏 差大 导致辊压机跳停情况 。
2 3 磨 尾 吐渣 口漏 料 和 漏 1m 的 钢球 , 出磨 提 . 0m
升机 入选粉 机斜 槽弯 头处及 选粉机 风道 内有钢 球 与 积 料 ,走料 不 畅 ,增 加 了岗位 工的劳动 强度 ,同时 因二 仓 中的小钢 球减 少 ,降低 了研磨 能力 ,影 响成

我公 司新建 设 了一个年 产 1 0 水泥粉 磨站 , O 万t 生产 线采用 3 8 ×1 m 泥磨带辊压机 闭路联合粉 .m 2水 磨 系统 。该 系统2 1 年8 0 1 月开机 调试生产 ,后经过 生 产 实践 ,得 到 了不 断完善和 提 高 , 目前运 行情 况 良 好 ,生产基本 正常。
检修 时,对稀油站过滤 网进行清洗 。
② 在 出料 端滑 环 罩底 部两 侧观 察 门上 加轴 流 风机 ,注 意风机 进 口加过 滤罩 ,确保 鼓入清 洁 的空
气。
V 形 选 粉 机 V 2 0 ,带 料 量 :9 ~ 1 0 / ,选 粉 风 X00 6 6 th 细 粉 分 离 器 双 旋 风 筒 选 粉 风 量 : 10 0 0 1 00 0。 2 0  ̄ 5 0 m/
具 体措 施 :
图 1 工 艺 流 程
① 加 强稀油润滑站冷 却装 置的维护 ,每次停机
表 1 主 机 设 备 配 置
设 备 名 称 料饼提升机 技术 参 数 N E 0 - 6 4 50 S 5 0 3 . - 3 ,输 送 量 :5 0 h 3 ̄/
量 : 10 0 0。h 5 0 m/
动 ;辊 缝 突 然 上 升 至 6 m ,压 力 升 至 上 限 1M a 0m 5 P ,辊 压机不跳停 。
辊压机 振动 ,确保 平稳运 行 。一次 因空压 机故 障, 导 致 水 泥磨 磨尾 高 浓 度 袋 式 除 尘器 高 压 风 供 应 不 足 ,提 升 阀板全 部关 闭,风机 开着 但水泥 磨系 统没 有 了负压 ,磨头 返尘 ,水泥 磨机跳 停 。辊 压机 上部
步 考 虑 利 用 停 机 大 修 时 问 ,在 筒 体 与 衬 板 之 间加

层 隔热 材料 垫层 ,避免 物料 的热量 直接传 递给滑
环 。
分析 原 因:辊压机 喂料 采用双 进料装 置 ,即两
2 2 辊压机故 障多, 白2 1 年8 9 . 0 1 月1 日至9 同 月3
个 电动 螺旋丝杆 升 降机 ,通 过增 大和减 小斜插 板 的
跳停 。
板 开度 ,防止 内部物料 将 下料挡板 及螺 旋法 兰盘 顶
坏。
2 5 中控显示出磨风温温度低 。 . 分 析原 因:水 泥磨开机 运行 时 ,中控显 示 出磨
风 温度最 1 2 . ℃,最 高5 . ℃。经现场 检查 , 出 ' 58  ̄ 07 磨 负压风 管道 测温 点 处倾 斜地 焊 了一 段长 3 0 m 0m 、
技 术 应 用
别 是 1 。、 1 。、2 。和 l 。。这样通 过v 5 5 0 5 形选粉 机
的风走 上 部 ,形成 短路 ,风 中 的料 不 能经过 由隔 板 形成 的多层风墙 阻隔分离 , 粗颗粒会 随风进入细粉 分离器 ,入磨物 料粒度 较大 ,增加磨 内负荷 。
8 0 m筛筛余 由5 % 降为4 % u 0下 0。
开度 由8 % 0 关至0 ,把斜插板与丝杆法兰盘顶坏 。 采 取 的纠正及 预 防措 施 :给新 学员培 训 ,遇 到 磨机 、辊压 机跳停 情况 ,先联 系现 场巡检 工 ,在现 场先 关手 动棒 闸,对辊 压机进 行盘 车使 溜至 下料螺
旋装 置 内的料通 过辊 压机辊 子后 ,再减 小下 料斜插
2 1耳N 2 02 O

量,并适当增 加喂料量 ,降低 出磨物料温度 。 采 取上 述措 施后 ,实现 了磨机 的连 续运转 。下

尾挡料 板加 高3 m 。处理后 磨尾 出渣 口不 再漏 球和 0m
漏料 。 2 4 辊压机喂料 螺旋装 置下料斜插 板和法兰 盘 . 被顶坏 。
风量 :8 0m/ , 电动机 功 率 :4 0W 10O 0 3 h 5k , 转 速 :6 r m n 9 0 / i 出 磨 提 升机 N E0-3.5 S 5 0 8 4 ,输 送 量 :5 0 。h 0 m/
排 风 机
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2 生 产 调 试 中所 遇 问题 及 其 处 理
2 1 多次发生 因磨尾滑 履轴承温 度高报警 ,高 . 至6 ℃磨机跳停事故 ,影响 了水泥磨 的正常运行 。 5
循环风机
况 ,逐 步提 高设 定温度 。 由原来 的6 "报 警6 ℃跳 0C 5 停,改为6 ℃报警 7 ℃跳停 。 5 O
辊 压机
CF4—5 L 1 0 6 ,通 过 能 力 :2 1 3 0/ , 4  ̄ 5 t h 产 品粒 度 平 均 : m 占6% < O0 r <2m 5, .8m a 占2 % 0
采 取 的措施 :停机 后用 合适 直径 的钢筋 塞焊较 大 的篦 缝与 篦板 间缝 隙 ,补焊 回转 筛磨 漏处 。将磨
3 一 2
料的分散效果差、分离 效率低 、入磨物料粗 。 分析原 因:导流 叶片 自上至下共有4 ,角度 分 个
2 1年N . 02 O2
水 泥助 磨 剂 c me t r dn i e n i igad gn


根据 现场 观 察滑 环油 膜及 滑 履端 部测 温情
Y — 3 lN 1. D 4 7 一 l o7 8 ,通 风 量 : 10 O 03h 5 0 m/, 转 速 :9 5/ i 8rmn 放 风 袋 除尘 器 F M 68 G 9 — ,处 理 风 量 :4 0 m/ 6 0 0 。h
O Sp 30 ,选粉 空 气量 : 10O0 ̄h -eaN 00 8 0m/ , 高 效 选 粉 机 产 量 :9  ̄ 10 / (2  ̄3 0 。k ) , 5 9 th 3 0 6m/ g 最 大 喂料 量 :5 0 / ,转 子转 速 : 4th
10 2 8 / i 2 ̄ 0rmn
别调至 :0 。、l 。、3 。和3 。。 / 0 0 0 l 入磨 物料
表2 不 同 负 荷 时 磨 机级 配 项目 3% 0 负荷 6% 0 负荷 9% 0 负荷 仓 级 配 () t 一 仓 平 均 中4 ①3 中2 中2 合 计 0 0 5 O 球 径 (m ①2 ①1 m) O 7
3 8 ×1m 生产 能 力 : 1 O/ , .m 2 , lt h 主 电 动机 功 率 : 2 5 0W 0k
④ 增大0 S p 选粉机 的冷风量来 降低回磨粗 一 ea
粉 的温度 。 ⑤ 提高高浓度 除尘器 风机转速,加大磨机通风
球 磨 机
3 l
技术应用
水 泥助 磨 剂 c me t r dn i e n i igad gn
气 动棒 闸因气缸 的二位 五通 电磁 导 向阀无高 压风不 能正常关 闭。中控 人员着 急把下 料螺 旋装置 关 闭,
② 辊压机 喂料装 置中控 显示开度与现场开度不 符 ,不 能有 效调控 ,导致喂 料仓 内物料 瞬 间卸 下, 辊 缝迅 速增 大 ,液压 系统来 不及加 压 ,辊缝偏 差就
3 调试生产 中研 磨体 级配 、工艺运行 参
数 和 质 量指 标
负荷 调试 期间 ,根据磨 机及 减速 器磨 合时 间的 要求制定 了3% 0  ̄ 9 % 0 、6 % 1 0 负荷试 车计划 。不 同负荷 时钢球级 配见表2 。
采取 的措 施 :将 自上至 下4 个 P一 片角 度分
度 为5 0 m 0 m ,进入 负压风管道测量 出磨含尘负压风 的 热 电阻长度 仅2 0 m 0 m ,其 余3 0 m 在 负压风管 道外 0m 部 ,这部 分所测 得接 近外部 环境温 度 , 因此 不能 实 际反映风管 内带料的风温 。 采取 的措 施:将镀锌管截短2 0 m 0m ,进入 负压 管 道 内的热 电阻长 度为4 0 m 中控显 示 出磨 负压 0m , 风 温度 升高 了 ,温度 在6 ~7 ℃之 间 ,能够 正确显 0 2
开度来 控制调 整辊 压机喂 料量 的大小 ,细粉 多时减 小斜插 板 的开度 ,细粉 少时增 大斜插 板开度 ,减 小
辊 压 机 跳 停 多达 1次 ,不 能 连 续 稳 定 生 产 。 0
分析 原 因 :
① 辊 压机 电控系统程序为厂家新开发 的软件 , 首 次应用 ,而 且厂 家调试人 员对 水泥 粉磨 生产不 熟 悉 ,运行 出现故 障较 多 。辊 压机 压力波 动很 大 ,动 辊 压 力在 6 1 M a 动 ,定 辊压 力 在 3 l M a ~ 4P 波 ~ 3 P 波
品 的 比表 面 积 。
分析 原 因:停机 检 查磨机 出磨篦 板篦 缝 、篦 板 间隙及 回转筛 筛孔 ,发 现篦缝 不规 则 ,采 购订 货尺
寸 为 5m m ,实 际 为 7 8 m 篦 板 间缝 隙较 大 ; 回 转 筛  ̄ m; 孔 有 儿 处 磨 漏 ,能 漏 出小 的钢 球 。
分 析 原 因 :简 体 与 衬 板 之 间没 安 装 隔 热 层 ,
物料 在粉 磨过 程 中产 生大 量 的热能 ,高温 的物料 与 风将 热量 传递 给磨机 简体 ,磨机 简体 与滑环 直接接 触 ,简 体 热 量 直接 传 递 给 滑 环 ,测 温 点 设 在滑 环 上 ,其所 测温度 为滑 环温度 而非 瓦温 ,所 以原先所 设定保 护轴 瓦 的跳 停温度 6 ℃过低 。经 过一 段时 间 5 的运行 和摸索 ,将 设定温度定为7 ℃。 0
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水 泥助 磨 剂 c me t r dn i e n i igad gn
技 术 应 用
辊压机 联合粉磨系统 的调试及生产经验
李 永 琴 , 高先 仕 , 刘 丽芳
( 山东山水水泥集 团有限公 司,山东济 南 2 0 0 ) 5 37
文 章编 号 : 2 1- 8 2 ( 0 2 2 0 3 - 3 2 8 9 8 2 1 )0 - 0 10
达 到 设定 的上 限 ,保 护系统 自动 卸压 ,频繁 处于 纠
偏 状 态 , 从 而造 成 辊压 机 无 法 正常 工 作 。
采取 的措施 : ① 联系 厂 家对 液压 电控 程序 ,根据 实 际情 况 进 行调整 。经 过多 次调试 ,确 定辊压 机最佳 控制 参 数 为:辊 缝正常值2  ̄4 m ,辊缝偏 差7 m 5 0m m 报警 1m 5m
磨 尾 高 浓 度 FM 2— ×8 G 18 2 ,处 理 风 量 :1 0 0 0 。 , 8 0 m/ h 袋 除尘 器 出 口浓 度 : < 3m / 。( 态 ) ,阻 力 : 0gm 标
1 7O 1 4 ~ 77 Pa 0
1 工 艺 流 程 及 系 统 主 机 配 置
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