作动器试验故障分析及改进
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一
套可借鉴 的方法 ,所采用 的强度分析方法为类似产
品的设计 验证 提供了借 鉴。
参考 文献ห้องสมุดไป่ตู้:
【 1 】 孙 占刚 , 贾 志 宁. 内燃机 连 杆疲 劳 破 坏机 理 研究 综 述
[ J ] . 内燃机 , 2 0 0 6 ( 4 ) : 1 — 3 .
L =2 45 . 5 mm =0 . 2 4 5 m
【 2 】范勤, 王华林. 桥式起重机主粱结构疲劳机理分析[ J ] .
武汉科技 大学学报 , 2 0 0 4, 2 7 ( 3 ) : 2 7 1 —2 7 3 .
【 3 】 凌卫 宁. 钢结构 疲劳 破坏 的机理 及原 因 [ J ] . 广 西水 利
水 电, 2 0 0 1 ( 3 ) : 7 3— 7 6 .
在实际 的加 载试验过程 中,经测量加 载力 与作动 器活塞轴 发 生 的偏 角 为 2 . 5 。 。在此 条 件 下 ,当加载 1 0×1 0 N载荷 时 ,产 生 的 侧 向力 为 P=1 0 0 0 0 0×
t a n 2 . 5 =4 3 6 6 . 0 9 N M :P ×L = 1 0 6 9 . 6 9 N ・m 盯 =M / W =2 0 7. 0 2 MP a
安装支架之 间的间隙引起 。
根据作动器 的结 构尺寸以及加载试验 中作 动器 耳 环与加 载设备 安装支架之 间的间隙 ,计算在 加载试 验
过程 中 ,作 动器 处 于两 个 极 限 位 置 ( 伸 出和 缩 回)
时加载力 与作 动器活塞轴线形 成 的角度 最大约 为 8 。 ,
见 图5
在采用方案二对作动器安装进行改进后 ,重新进 行试验 ,故 障现象 消除 ,试验顺利完成 。
5 结 论
窝槽位置 的弯 曲应力 为 d r = M / 其中: 为抗弯截面 系数 ;
D为窝槽处外径 ;
作 者从设 计 、制 造 、试验等方 面分析 了某作 动器 试验故障 的原 因,并对故障原因进行 了机制分析 ,在
图 5 作动 器偏 移角度分析简 图
方案一 ,重 新设 计加 工 加 载试 验设 备 的安 装 支 架 。此方案 的优点是可 以彻底解决针对此作动器加载
在此 角度 下 ,作 动器承受额外 的弯矩 ,根据 相关
参数建 立作 动器 的弯矩模型 如图 6所示 。图中的窝槽 位置 即为活塞 轴与定位面 的过渡 圆角边缘 部位 ,衬套 1 、衬套 2是活塞杆在作 动筒 内部的两个支点 。
o f A e r o n a u t i c s a n d A s t on r au t i c s , S t a n f o r d U n i v , 2 0 0 1 .
利用 以上方 法计 算 不 同载荷 下所 产 生 的 弯 曲应
第 1 7期
李 锋 等 :作动器试验故 障分 析及 改进
・1 7 9・
3 作 动器 试验 故 障机 制分 析
为 了进一步定位故 障原 因 ,还需要从机制上进行
进一步定量分 析。
力 ,叠加弯 曲应力与参考应力 ,计算受侧向力时的作 动器在加载试验和压力脉 冲试验下 的疲劳寿命 。方 法与第 2 . 1 节 中疲 劳 寿命分 析方 法相 同,结果 D > 1 ,即疲 劳寿命 不满 足要求 。 通过此节分析 ,进一步明确了造成作动器试 验的 故 障原 因,是 由于试验环节 中作动器耳环与加载设 备
【 4 】C H A N GF uK u o , I H N J e o n g B e o m. S m a r t P a t c h e s f o r M o n i t o r i n g F a t i g u e C r a c k G r o w t h i n A i r c r a f t S t r u c t u r e s [ R] . S t a n f o r d : D e p t
P
试验 的问题 ;缺点是零件加工周期长 、成本较高 。 方案二 ,选用尺寸满足要求 的垫 片 ,安装在耳环 与加载设 备 安装 支架 之 间 ,从 而消 除两 者之 间 的 间 隙。此方 案的优 点是 简单 、快 速 、成本低 ;缺点是在 该作动器每次试验时都需要安装垫片 ,过程繁琐 。 由于作动器的加载试验一般是在某个阶段或某一
此基础上提 出了改进措施 ,最终有效地解决 了作动器
d为窝槽处 内径 ; 为尾座 轴承到尾座端外衬套 的距离 ;
P为侧 向载荷 。
有:
D =3 7. 5 mm =0 . 03 7 5 m
d =3 0 . 2 mm =0 . 0 3 0 2 m
的试验故 障。研究 内容为类似产 品的故 障分析提供 了
4 作动 器试 验 改进 经过 以上分析计算 ,定位 引起作 动器试验故 障的 原 因是 由于在试 验环节 中,作 动器耳 环与加 载试验设 备 的安装支架之间存在间隙 ,使得在加载过程中作 动 器活塞承受 了额外 的侧 向力 ,加速 了作动器 的疲劳损 伤 ,最终导致作动器活塞断裂 。 根据故 障原 因 ,设计 出多 种改 进措 施 来进 行 解 决 ,详细如下 :
批次进行 ,试验间隔长 ;其次加载试验设备为通用设
图 6 作动筒受侧 向力 时弯矩分布 图
备 ,不便于专用改造 。因此选用方案二可有效解决此
问题 。
衬套之间 的弯矩相 等为最大弯矩 M = P x L
窝槽位置 的抗弯截 面 系数 为 W=叮 『 ×D 3× [ 1一 (( D— d )/ D)4 ]/ 3 2
套可借鉴 的方法 ,所采用 的强度分析方法为类似产
品的设计 验证 提供了借 鉴。
参考 文献ห้องสมุดไป่ตู้:
【 1 】 孙 占刚 , 贾 志 宁. 内燃机 连 杆疲 劳 破 坏机 理 研究 综 述
[ J ] . 内燃机 , 2 0 0 6 ( 4 ) : 1 — 3 .
L =2 45 . 5 mm =0 . 2 4 5 m
【 2 】范勤, 王华林. 桥式起重机主粱结构疲劳机理分析[ J ] .
武汉科技 大学学报 , 2 0 0 4, 2 7 ( 3 ) : 2 7 1 —2 7 3 .
【 3 】 凌卫 宁. 钢结构 疲劳 破坏 的机理 及原 因 [ J ] . 广 西水 利
水 电, 2 0 0 1 ( 3 ) : 7 3— 7 6 .
在实际 的加 载试验过程 中,经测量加 载力 与作动 器活塞轴 发 生 的偏 角 为 2 . 5 。 。在此 条 件 下 ,当加载 1 0×1 0 N载荷 时 ,产 生 的 侧 向力 为 P=1 0 0 0 0 0×
t a n 2 . 5 =4 3 6 6 . 0 9 N M :P ×L = 1 0 6 9 . 6 9 N ・m 盯 =M / W =2 0 7. 0 2 MP a
安装支架之 间的间隙引起 。
根据作动器 的结 构尺寸以及加载试验 中作 动器 耳 环与加 载设备 安装支架之 间的间隙 ,计算在 加载试 验
过程 中 ,作 动器 处 于两 个 极 限 位 置 ( 伸 出和 缩 回)
时加载力 与作 动器活塞轴线形 成 的角度 最大约 为 8 。 ,
见 图5
在采用方案二对作动器安装进行改进后 ,重新进 行试验 ,故 障现象 消除 ,试验顺利完成 。
5 结 论
窝槽位置 的弯 曲应力 为 d r = M / 其中: 为抗弯截面 系数 ;
D为窝槽处外径 ;
作 者从设 计 、制 造 、试验等方 面分析 了某作 动器 试验故障 的原 因,并对故障原因进行 了机制分析 ,在
图 5 作动 器偏 移角度分析简 图
方案一 ,重 新设 计加 工 加 载试 验设 备 的安 装 支 架 。此方案 的优点是可 以彻底解决针对此作动器加载
在此 角度 下 ,作 动器承受额外 的弯矩 ,根据 相关
参数建 立作 动器 的弯矩模型 如图 6所示 。图中的窝槽 位置 即为活塞 轴与定位面 的过渡 圆角边缘 部位 ,衬套 1 、衬套 2是活塞杆在作 动筒 内部的两个支点 。
o f A e r o n a u t i c s a n d A s t on r au t i c s , S t a n f o r d U n i v , 2 0 0 1 .
利用 以上方 法计 算 不 同载荷 下所 产 生 的 弯 曲应
第 1 7期
李 锋 等 :作动器试验故 障分 析及 改进
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3 作 动器 试验 故 障机 制分 析
为 了进一步定位故 障原 因 ,还需要从机制上进行
进一步定量分 析。
力 ,叠加弯 曲应力与参考应力 ,计算受侧向力时的作 动器在加载试验和压力脉 冲试验下 的疲劳寿命 。方 法与第 2 . 1 节 中疲 劳 寿命分 析方 法相 同,结果 D > 1 ,即疲 劳寿命 不满 足要求 。 通过此节分析 ,进一步明确了造成作动器试 验的 故 障原 因,是 由于试验环节 中作动器耳环与加载设 备
【 4 】C H A N GF uK u o , I H N J e o n g B e o m. S m a r t P a t c h e s f o r M o n i t o r i n g F a t i g u e C r a c k G r o w t h i n A i r c r a f t S t r u c t u r e s [ R] . S t a n f o r d : D e p t
P
试验 的问题 ;缺点是零件加工周期长 、成本较高 。 方案二 ,选用尺寸满足要求 的垫 片 ,安装在耳环 与加载设 备 安装 支架 之 间 ,从 而消 除两 者之 间 的 间 隙。此方 案的优 点是 简单 、快 速 、成本低 ;缺点是在 该作动器每次试验时都需要安装垫片 ,过程繁琐 。 由于作动器的加载试验一般是在某个阶段或某一
此基础上提 出了改进措施 ,最终有效地解决 了作动器
d为窝槽处 内径 ; 为尾座 轴承到尾座端外衬套 的距离 ;
P为侧 向载荷 。
有:
D =3 7. 5 mm =0 . 03 7 5 m
d =3 0 . 2 mm =0 . 0 3 0 2 m
的试验故 障。研究 内容为类似产 品的故 障分析提供 了
4 作动 器试 验 改进 经过 以上分析计算 ,定位 引起作 动器试验故 障的 原 因是 由于在试 验环节 中,作 动器耳 环与加 载试验设 备 的安装支架之间存在间隙 ,使得在加载过程中作 动 器活塞承受 了额外 的侧 向力 ,加速 了作动器 的疲劳损 伤 ,最终导致作动器活塞断裂 。 根据故 障原 因 ,设计 出多 种改 进措 施 来进 行 解 决 ,详细如下 :
批次进行 ,试验间隔长 ;其次加载试验设备为通用设
图 6 作动筒受侧 向力 时弯矩分布 图
备 ,不便于专用改造 。因此选用方案二可有效解决此
问题 。
衬套之间 的弯矩相 等为最大弯矩 M = P x L
窝槽位置 的抗弯截 面 系数 为 W=叮 『 ×D 3× [ 1一 (( D— d )/ D)4 ]/ 3 2