超低碳钢钢水增碳的分析

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Q=,r XDXLXhX p=3.14×283cm×70cm×0.2cmX2.989/cm3=37.09Kg/(每炉)
镁碳砖的[c]含量平均值为13%,则侵蚀的包衬中含[c]为:
Q【。产37.09×13%=4.82kg
精炼钢的平均炉产量104t,若上述[c]全部进入钢水中,则钢包渣线镁碳砖侵蚀造成每炉钢增碳:

M=(4.82X 10096)/(104X 1000)=O.0046%(即46ppm)
(2)包壁部位使用铝镁碳砖砌筑8层,总高约1840mm,钢包内径平均约为2700mm, 则计算所得包壁部位侵蚀的总重量为:
Q=ⅡXDXLXhX P=3.14×270c1×184cmX0.IcmX2.99/c#=45.26Kg(每炉)
2钢中碳含量分布状况
本次共统计了173炉超低碳钢。莱厂从精炼脱碳终点至热轧卷样碳含量的分布情况。见表l和图1.
13
脱碳终点
拙站 工序点连铸中包
热轧卷样
图l精炼脱碳终点至热轧卷样碳含晕的最小、最大和平均值分布情况 表1 精炼8≈碳终点至热轧卷样碳含晕的变化情况
…”’“’
…4批“%r一.f懈舳^
琏%。f-乜
超低碳钢钢水增碳的分析
李慈颖彭明耀王仕华甘绍君
(涟源钢铁集团有限公司,湖南娄底417009)
摘要:超低碳钢连铸坯的含碳量(质量分数,下同)要求控制在≤0.005%,关键在于精炼脱碳时将碳降到0.003% 以下,然后在脱氧合金化、调温浇铸成坯的过程中,在各个环节采取低碳和超低碳材料及工艺手段防止钢水增碳。 关键词:超低碳钢;碳的控制:增碳
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Abstract:111e carbon content of continuous casting slab of ultra-low-carbon steel is normally
t0
be controlled within the limit of O.005%.To fulfil the purpo se the key point is
结合图2,反推出在精炼出站至连铸中包这一阶段钢包内衬的侵蚀量.见表3.
16
表3钢包内衬侵蚀量与增碳景的关系【精炼出站至连铸中包 慢蚀壮.mill 增碳星.% 铝镁碱砖钢包 正碳钒包 乜晦
渣线
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9眺。
68
连铸中包垒热轧卷样.最大增磺量为0 00蛳女增曦的p次选到T r 22 73%.增碟量为0 003%的炉次为9 0外。
l跚.增砖量在0
001%一0
00妯的炉冼占
生产过程中目I起镕液增碳的主要原目有钒包包衬侵蚀增磷、加^的台盒辅科增碳、操怍T当引起的增碳和连 铸浇铸辅科(中包覆盖剂、结晶g保扩罐等)增碳等。
3分析与讨论 码∞_1【*。z--j柑*。-∽__z’:W0:t:1川㈣;
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精炼m#§连辟中包的甲均增碳量为0 oo蛳.最大增蹴量为o 007%,束增碳的炉次为19 0粕,增碳量在0

001%一
OO蹦的炉攻占r
58
96%,n增碾量太f

铝镁碳砖的[c]含量平均值分别为lO.3%,则侵蚀的包衬中含[c]为:
Q【。j=45.26 X 10.3%=4.66kg
按精炼钢平均炉产量104t计算,则钢包侵蚀所造成增碳量约为:

M=(4.66X 10096)/(104X 1000)=0.00448%(即44.8ppm)
(3)包底部位使用铝镁碳砖砌筑2层,包底内径平均约为2634mm,则计算所得包底部 位侵蚀的总重量为:
37
O啉,增碗量为0
001%的炉攻占7
7眺.增囔譬^于0 001%的炉次m占比

5弧。使用无碳钢包的炉次中,有1吨的炉放来增碳而使用铝钱碟砖钢包日十则甄有I
6螂。
固此,钢包炉村是决定钢水增碳的原吲之。 镕包遗线船竹的村料足镁碳砖(化学成分指标见^:).取样幢测-,《C)t3%:乜肇为≈{薹碳砖或£碳砖。镁磺砖 的热震稳定性和抗遗性较好.但却带来T钢水增碳问题。精炼持蛛“,钢包内衬在使用中下断受到铜液和熔渣侵蚀 毗及机械冲刷作用,而渣线部位的镁碳砖自披锕水浸泡,造成钢m增碳。为对增瑞量的范围作出估算,TI弹最太值 时侣吐破钢水熔蚀的部{々镁(铝)碳砖中的碱±韶进^Ⅷ液.再根据钢包』作层的n何R寸估算出每炉披钢水熔蚀耐 材的体积,Ⅵ得出自衬生成的增碳量范田约0~0 0ll%。钢包内衬侵蚀增瑞HM个阶段:一是转炉出锕至精慷处理期.
technologies have carbonization. to
low carbon materials and closely
to
related
be used in each and everyoperating step in order
prevent
the steel from
Keywords:ultra-low-carbon steel,carbon control,carburization
讣。披精慷生}6超慨蹴制lf竹肌^弁盘的增曦目f、I W…r{川台盘的w^谙n增硅目

衰4不同合金的加入量及增碳量 合金名称 75%硅铁 低碳锰铁 精炼精炼荆 硅钙
1JuA,量,埘炉
900 200
C含量,%
O.25
O.56
每炉钢重量,吨
增碳量,%
O.002l 0.001l
104 200
60
Oห้องสมุดไป่ตู้3
1.4

前言
超低碳钢是指含碳量在0.005%以下供冷轧用钢,该钢种生产的技术难点之一就是含碳量的控制。它的生产工艺
复杂,制造技术严格,国外的生产技术都以专利形式加以保护,视为企业的生命。超低碳钢板的制造技术和产品质 量是衡量一个国家特殊钢生产和科技发展水平的重要标志之一。 碳对超低碳钢的性能影响很大。因此碳在超低碳钢中为有害元素,超低碳钢中成品碳含量应尽可能低。在开发 超低碳钢冶炼工艺技术时,为了获得碳含量小于0.003%,甚至更低的超低碳铜,关键是脱碳的水平及精炼后至连铸 浇注成坯的过程中防止钢水增碳叭御。
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图4班组与精炼出站钢水[O]的情况
0.013・ o.以2・ 0.01,1・ 0.010・
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0 68 0 82 096 1(19 】23 】37
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无璀目乜目铝镁碳砖钢包的M圳谯』乜壁甘镕J使用的足无碳砖和≮{镁暖竹;111_:^{fu
L面“并得出.‘礁
001%,
崩尤蹴锅包相比,使用铝镁碳砖钢包.钏水增碳的机丰明锰增加,使用正琏包时磷自叠琏铸中乜中均增碳为0
Q=丌X r2×hX p=3.14X 131.72cmX0.08eraX2.99/cm3=12.6Kg(每炉)
铝镁碳砖的[c]含量平均值为10.3%。则侵蚀的包底中含[C】为:
Qfd=12.6X 10.3祭1.3kg
按精炼钢平均炉产量104t计算.则钢包侵蚀所造成增碳量约为:

M=(1.3X loo%)/004x 1000)一0.ool25%(即12.5ppm)
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O.003%down below in the refined carburization phase.and then deoxidize and alloy.In the process
extra
of temperature adjustment and casting the low carbon and
O.0006 0.00008
从表4可见,精炼钢水在合金化后,钢水增碳量不会高于0.00388%(即38.8plm)。结合图3,精炼钢水在合金化 时,合金加入到真空室内,且钢水处于高速循环状态,钢水中还含有大量的氧,含金中大部分碳被脱掉了,故合金 中碳含量增加与理论计算有很大的偏差. 3.2.2辅料增碳 超低碳钢生产中使用的辅助材料有复合还原刺、低硅调渣剂、大中包无碳覆盖剂。但均投放在钢水表面,且加 入后,钢水处于静止或自然下降状态。辅料没有与钢水混合的机会。其中的碳不能进入钢水中,因此,辅科对钢水 增碳的影响可忽略。 3.3操作不当引起增碳 不同班组超低碳钢钢水的【c】控制情况有所差异,用子统计的炉数(不包括中包第一炉、中包无化学成分及不清 楚记录班组的炉次)为:A班组共6l炉,B班组共49炉,C班组共67炉。图4----6示出了不同操作工对钢水【C】控制 的情况。
这一阶段钢包内衬侵蚀进入钢水的[cl大部分在精炼处理过程中被脱掉了;二是精炼出站至连铸中包这段时间,这是 引起钢水增碳的主要原因.
表2镁碳砖的化学成分指标
项目
MTl0A MgO.%
80
指标
MTl0B 78 MTlOC 76 MTl4A
76
MTl4B
74
MTl4C 74
MTl8A 72
MTl8B
70
3l包村佳蚀增碳 在I 73炉檀低碗钢中,有站炉钢使用r包哮为芷砖砖的钒包.其泉钢色包壁均为*:镬《砖。H 2刊出,M精琼
m站至琏铸中包使用无碱钢包与铝镁碳砗钢包制m的增磷情况。
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则往转炉自钢i精炼处m过秤中.制包自衬懵蚀增瑞罩为0 003%使川销镬礁砖时精慷{连铸cll乜平均增璀为

O吼刚枉辅胤处g过程th铝包山对罹蚀增磙毒为0
2合盒辅科增璀 嘲{示出r音盘化前5铡木的增碳情况。
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图3台金化前后锕水的增碳情况
图2使用无碳钢包与铝镁碳砖钒包钢水增碳情况 从猎婊m站琶庄铸中乜镕水增碳的分布情M看,使用商畦锕包・,铝镁鹾砖钢包钢水增琏仃较^差异.使用无碳
制包的炉次平均增碳量为0 001%,增碳量为0 001%的炉放占7 镁碳砖铜包的炉冼的平均蜡嚷量为0 例达到r
4T 26
67%.增磺晕^十0∞l~的”冼为33 33%:性川
Analysis of Carburization of Ultra.Low.Carbon Steel
LI Ci-ying,PENG
Ming-yao,WANG Shi-hua,GAN Shao-jun 417009) required
(Lianyuan
Iron and Steel Group Co.Ltd.Loudi Hunan
MTl8C
70
不小于
C.%
lO lO lO
14
14
14
18
18
18
不小于
根据测量,精炼每处理一炉钢,钢包渣线部位侵蚀量平均约为2rim,包壁部位侵蚀量平均约为lmm,包底部位侵 蚀量平均约为0.8m=。 (1)钢包渣线部位使用镁碳砖砌筑13层,钢水浸泡渣线部位总高约700ram,钢包内径 平均约为2830mm,则计算出渣线部位侵蚀的重量为:
由坤:¨U见.舟台化6*岳铜水的嚣大增硅量为O【)04%。+・音盘化前…E订盒化£丰增磷的炉敞占r∞365. 这’j取}}&检自有冀:增蘸的炉班占,43 6‰.增囔景大吾B舒台n】枉o 001%~o肿胤,!b此l目雎,n待砾Ⅻ理垃程 巾,台盘厦辅料造成钢水增碳。
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1台盘增& 精慷击慷期ml^的*种台台辅科1攫是^l ILl.碱%‰、砰铁i1:鸽和储炼刺肆H的是为J’悦氍f¨涸锆钢被胰
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