钻机故障现象及解决方法
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钻机调试中故障现象及解决方法
1.发电机不启动,但手推执行器柴油机能启动,打到怠速,执行器应有1V左右电压。
由此判断,调速器2301A未工作,经查电路看PLC状态,是PLC无输入即21.0无信号但K6已动作,查电路是K6的前点无24V。
措施:引一根24V电线到K6的9脚,上电打到怠速后柴油机启动正常,原因是天水少接一根24V线,或先接的线无24V。
40DB。
03发电柜有此问题。
40JD改40DB调试中遇到的问题:
1.绞车编码器坏,A、B相无脉冲,先查线后换,更换正常,报F053。
2.优化绞车时报F107,R949=1008,U未触发,闭环控P100=4情况下,西门子反复设置参数均不好使,但开环:P100=3时能过去不报错,后经用测试盒测试,确认是U未触发,报修,西门子来人检修,拆板子后发现是一个触发线头掉了,恢复后再测,闭环优化正常,在报F107时,PUM控制电机能转但不稳定。
3.优化绞车时,报F061,且DC电压只能设到660V,不能达到890V,且电流只能设到600A左右达不到1280A。
后经确认是功率部分定义有问题,重新定义功率(按大全,参考电流值对应的编号)。
4.F015:――绞车编码器无脉冲――线无问题,传感器坏。
F015,F053:――送钻编码器A、A-、B有脉冲,B-无脉冲且干扰太大。
经查线,接头处进水,且送钻编码器线焊错。
经烘干,重新接线后测试测速信号全部正确,且泚形很好(PTI前端有干扰,后端波形好)。
5.转盘启动风机无风压信号:(1)风机正转没问题,出风口风很大。
(2)孔堵上,仍没有风压信号。
(3)开箱查压力开关,发现其负压端气管折死不通气。
(4)正压端有透明堵头,去调,且负压端螺丝朝上进水。
经以上处理,正常。
6.自动送钻风机不启动,报西门子人。
7.接触器无控制电压(220V),经查控制电压开关未合。
8.无零位信号,经查零位开关无24V。
9.测试盒调试变频的方法:(变频器断电情况下测试)
(1)取下CUVC板
(2)插入检测板
(3)给测试盒接上24V电源(10A)
(4)分别测六个桥的通断触发情况并廁输出电压,某桥无灯亮或无输出电压,测此桥触发电路或IGBT坏。
10.通讯无法正常,三个LED只二个闪:
(1)查线路A1、B1、A2、B2及入出顺序全部正确
(2)ON、OFF位置正确
(3)只有2#泵与CPU通讯正常,三灯闪,但报F008,其它㘬不正确,柜上F008是已处于使能状态,但应急通讯,屏上均未启动2#泵。
(4)查看2#地址,及使能。
(5)查看1#泵、绞车、转盘、P544.1和P918地址,均错误,改正参数后,所有通讯均正常(房内)。
(6)IM153设置地址为10后,所有通讯均正常。
(7)触摸屏控制DW、RT、1#MP、2#MP,均不动作。
经查无风压启动信号、风压检测信号,查电路,SM323的24V和0V不对,重新接24V和0V后,检测有风压启动,反馈回风压信号正常。
(8)SM331、FM350故障灯亮:
①查接线(电源线),FM350按编码按新规则定义接线并校线,正确改
正田的电路图,但仍然报错,查硬件组态,组态正确,查量程卡,未调
整,调整到24V后,工作正常,无故障。
②SM331查线(电源线)正确,查组态,组态错误,定货号、位数对不
上,改为8×12Bit,并设置其属性输入类型±10,4~20mA二线制,仍报
错,查量程卡,按照定义调整量程卡后工作正常。
(9)绞车正常回路手柄控制时,不启动,经监视程序,无风压,无零位。
经查①检修开关状态不正确,恢复到正常位置(压入),风压通。
②手柄零位未接进PLC――接线后零位信号正常。
③触摸屏给定时――风压零位正常。
(10)在程序中加入断线防止绞车高速运行的程序段。
40DB。
01也就加入此保护。
(11)试泵时,在高速运行状态下,给定清零,变频器季F006,直流母线电
压过高。
措施:设置直流母线调节功能,P515=1,P259=-10%,后测试正常,注。
无制动单元的设置要设置此参数,有制动单元的不需要设置。
(12)送钻离合器应与绞车启动互锁,硬件(应急)软件(程序)中都使用,气控箱送钻压力开关返回到PLC中,即当送钻离合器动作后,常开点闲合,送给PLC一个24V信号,使之不能启动绞车。
(13)当绞车运行时:应急回路:硬件互锁,不能启动送钻离合器。
通讯回路:程序控制,不能启动送钻离合器。
(14)当绞车未运行,且送钻未运行,离合器未合闸时,刹车动作。
当绞车出故障且离合器合闸,送钻未运行或故障,刹车。
当送钻未运行,离合器合闸,绞车未运行或故障,刹车。
当送钻故障,离合器合闸,绞车未运行或故障,刹车。
当送钻故障,且绞车故障,刹车。
当送钻未运行,绞车未运行,刹车。
当绞车运行,刹车打开。
当送钻运行,且离合器合闸,刹车打开。
以上通过送钻离合继电器、刹车继电器、送钻压力开关、刹车压力开
关和程序共同实现。
(15)盘刹的驻车制动,紧急制动,厂家用的都是常开点。
PLC输出常闭点,控制刹车继电器的常闭点与盘刹的紧急制动常开点并联,即PLC无输出(继电器不闭合)或紧急制动按钮按下时,盘刹刹车。
程序中刹车输出改为闭点。
(16)应急状态下,绞车、送钻、与盘刹的关系?
(17)程序中加入给定断线保护,即当绞车给定断线时,让程序中判断使给定为0。
(18)40JD改为40DB(苏丹)绞车传动箱多出一个离合器,此离合器由过卷阀常供气,当过卷或过卷无供气时,此离合器无抱合,滚筒不随电机转动。
(19)报F026,有一个或一组IGBT击穿短路。
□008,启动即有使能,可能是启动信号未撤消或是使能参数设置有问题。
2007年7月15日
40DB.03
1.辅机断路器合不上闸,按合断按钮均无反应。
经查,加入的欠压线圈没有电(正常时其电磁阀机构有电缩回)线未接好,恢复后正常。
2.2#房400V合不上闸,合上即跳。
经测A相也N相通,分段查电路,是2#房MCC柜母排短路,去掉2#房MCC所有外接电路,确认为MCC短路。
单个MCC柜体查,1#柜A相与N相通,拆掉,各后侧挡板,A立排根处有一个接线端子使之与壳通,取出后正常,恢复外部电路,2#400V合闸正常。
50DB.04
1.3#车并上网后过几秒钟报错跳闸,1#、2#并网正常,1#、3#,2#、3#并网正常但1#、2#并网后再并3#,则3#跳闸。
分别校正三个车电源管理的发电机电压,母线电压,显示。
然后调整6R70,使三台车发电均为600V。
最后二台二台并网正常,三台先后并网正常。
2007年7月18日40DB.03
1.发电柜运行无输出,现象同40JD改造,引一根2V4电线到K6的9脚后柴油机启动正常。
2.打到怠速即有460V电压。
济柴发电机本身有励磁系统,只要柴油机启动即发电。
措施:拆出济柴发电机本身励磁系统,把发电柜的两根励磁线接到发电机的F1、F2上即可,有正负,发电正常,即怠速30V满速80V。
3.柴油机发电(发电柜打到发电位置):电压不稳,在540-680之间波动很大,很快。
分析:闭环回路有问题,与6R70积分时间、增益有关。
增益时间:P156 P225增节,调节后电压稳定。
2007年7月20日40DB.03 郑连亮
1、绞车优化时:P115=2时报F011、F09,过流或短路。
查看P128值设不了1260,
判断功率定义有问题,查P070=129,查手册,最大输出电流600多A,显然不正确,查看整流订货号为。
P070=149(此为标牌值),重新定义功率设P070=149,然后工厂复位,查P070=149,然后按专家设定步骤优化绞车,非常顺利优化完成。
(1)前期对编码器的测试很重要。
(2)查看功率定义也实际标牌值是否相同,若不同以铭牌为准。
(3)优化时,0.1组和0.2组都设准确。
2.3#发电柜打到发电位置不发电,查电路K8吸合未断开(指示灯亮),测X1的8、9有1.2左右电压,说明自励回路触点未接通,正常工作时K8吸合瞬间即断开有接触器接通瞬间断开,有吸断声。
因此判断:K8控制KM回路有问题。
措施:换另下个柜的K8,插上后发电正常。
有问题的继电器换到另一台发电柜中工作正常,也能发电。
分析:可能是继电器本身触点有问题,该断的未断,该合的未合。
3.3#柜合不是闸,合闸按钮跳动
分析:1、合闸线圈有电,但瞬间即跳闸,可能是分断线圈一直供着电,导致此现象,但分断继电器K3并未吸合,PLC也无输出。
2、断路器机构有问题。
措施:1拔下K3,打到并网,断路器合闸,测试继电器触点正常,再把K3插上,打到并网断路器合闸正常。
2007年7月22日40DB04刘言
1.自动送钻加到500转时报F053,编码器故障,用示波器测信号,有干扰措施:查线,线号定义A-、B-未接入,重新定义并焊线如下:
送钻编码器线号:12345678屏
功能:0V10-30V A B A- B- o o- 花
插头针号:1234567
传送线号:1234567
50DB.04刘言
1.测试自动送钻钻压给定:
现象:悬重无显示为00,但有一次显示为50吨后即无变化(说明有线接触不良,特别可能是电源)
措施:1、按图纸查SM331(IW20)到悬重传感器线路,接线正确(注意有正负之分)
2、查SM331,电流电压输入口定义,前6路均为电流输入后2路为
电压输入,定义正确
3、查SM331电源供电,接1#端子的24V线松动,重新接好压紧,
MP370中悬重值显示值正确,打压后悬重值变化
经验:测试中注意很微小的变化现象,可能这就是问题所在。
测钻压给定控制:
(1)打到10吨悬重,钻压较零,缓慢放压,使悬重显示6吨左右,此时钻压为4吨。
(2)挂离合器启动送钻。
(3)给定钻压3吨,变频器加速,到500转时报错F053,重试,仍然加到500转时报F053
(4)用速度给定测试加速到200转后速度波动很大,而不是特定在200转,再加速报F053
重新优化:
(1)复位工厂值
(2)按专家设置优化变频器,到P115=4时报F053,判断为编码器回路有问题。
措施:
(1)用示波器测编码器脉冲,DTI出口有干扰尖脉冲,测DTI前端:A、B、B-有脉冲,A-无脉冲。
(2)从DTI入端――编码器出线,校线改线,如下:
编码器线号:12345678屏
功能:0V10-30V A B A- B- o o- 花
插头针号:1234567
传送线号:1234567
(3)测试A、B、A-、B-及DTI出端A、B无干扰。
重新优化P115=4,仍报F053(P215增大5到10仍不起作用)。
(4)单独启动电机(PMU控制),加速到5Hz.
(5)重新测DTI出端A、B波形,波形很干净,但有一个现象值得注意:脉冲有断续现象,有两种可能:1、联轴器松动打滑。
2、编码器有问题,丢脉冲。
查编码器联轴器很牢固。
(6)测编码器,以固定的转速,不停顿的转动编码器轴1圈,用示波器测A、B脉冲,A、B两相均有中断现象,因此判断,编码器有问题,丢脉冲。
(7)换一个新的送钻编码器14000,以(6)步方法测测,A、B脉冲连续,安装好编码器,联轴器到电机轴上,重新P115=4,OK,通过动态整定,P115=5,OK,优化完毕。
未报任何错误,电机运转很平稳。
2.测试速度送钻,正反转加到1500转,电机工作很平稳。
钻压给定测试:油泵连到指重表油管入口,用油泵打压到指重表有显示,指针转动,触摸屏上有数值,10吨左右,然后(1)钻压校零,(2)放掉一部份压力,悬重显示6T,钻压显示4T,开始钻压送钻测试:
(1)拉离合器,启动钻压送钻,电机不动,调整钻压给定在3-5T变化,但电机转速不变化,始终是0转,不正确。
正确的工作动作是:当给定钻压在3-5T变化时,电机转速也随之加速或减速直到满速或反转满速。
分析:电机不动说明送钻变频器参数设置有问题。
检查参数,确实是参数设置错误,修改参数(详见参数表)后测试,启动钻压送钻,电机加速到满速,无论给定大于4T,小于4T电机均满速送钻,但钻压有正、负变化时转速和转向变化。
分析:程序有问题,查程序,FC51,钻压给定与钻压反馈送到1个参数,修改后测试钻压送钻,速度及转速和转向变化当给定在钻压上下变化时。
3.绞车及送钻的上提、下放与大钩运行方向相反。
(1)调整变频输出端两相相序,及编码器DTI到CUVC的A、B相相序,起动测试,正给定――正频率――大钩上提。
2007年7月28日40DB03
1.手柄推到头,速度降为0,查程序中断线保护限值,并监视程序。
2W12为6C48(前推最大)93C8(反拉最大)FDE8(系统0位)
但高速只达72Hz。
2.速度达0.6m/s钩速时,报F053
因优化无问题,低速控制也无问题,分析:可能是干扰或联轴器或编码器松动造成的。
措施:(1)编码器法兰装紧加固。
(2)联轴器緾胶带
再试,钩速超过0.6m/s达72Hz,不报F053。
3.变频器设置电机Fe=33.5,参考F=66,测试高速时变频器只能达到72Hz,72/66=110%。
分析是变频器最大速度限设置过小,默认110%,应为P452=200%(正转),P453=-200%(反转)。
4.修改变频器输出相序及编码器到CUVC的A、B相序,使得:正给定――正频率――大钩上提。
若变频器使能后,即有输出且在正负频率之间变化如+0.2~-0.2Hz间跳变,其原因是:编码器A、B相序与电机实际相序相反,调整编码器A、B相序后控制正常。
2007年8月1日40DB03
测试上碰下砸时出现以下现象:
1.大钩高显示值与大钩运行方向相反,即实际大钩上升时触摸屏上值减小,大钩下降时,屏值增加。
2.上、下保护均刹不住车后报F015,为负值时才能刹住。
分析及措施:
1.可能滚筒编码器转向有关,调换A、B相序,P464=6,P462=6,修改上升-下降时间,高度显示及上碰下砸刹车功能均正常。
2.修改变频器参数:P128改为装置铭牌值,1904A MAX。
高速测试时不报F008或功率定义有问题。
3.限幅调节器对于不带自动单元的变频器,此功能要激活。
P515=1(激活),P259=-10(允许回馈的最大有功功率),在再生运动时限制直流母线电
压过高,报F006。
2007年8月2日40DB03转盘
1.优化过程中P115=4时,报F091。
2.把40DB02的参数全部下载到转盘VFD,报□005。
分析:报□005,可能是下载参数未优化造成的。
报F091,旋转测量比测量状态下编程设定的时间长,可能负载转矩太大,负载不均匀,斜波发生器被封锁
措施:1。
负位工厂
2.重新优化
3.顺利优化完成
※注意:优化时不能用电脑把全部参数下载进去,而应按步骤逐项进行优化。
2007年8月11日40DB03
1.自动送钻优化过程中报F098,开环优化无问题。
分析:编码器信号未接入或信号有误。
(1)测信号波形无干扰,A、B、A-、B-信号均很好,DTI也很好。
(2)CUVC板处编码器线未插入,插上插头后重新优化仍报F098,
(3)在DTI板输出端的A、B相信号线交换位置,重新优化,优化正常完成。
2007年8月22日70DB01调试柴油机
1.柴油机不起动:打到怠速PLC无输出,I1.0也无输入,即执行器无输出,原因与以前的一样,K6、9脚无24V。
措施:从X2端子上引24V到K6、9脚,打到怠速PLC有输出但柴油机不起动。
直接卡特人测ECM处的执行器信号,柴油机不转时两端电压为0V,卡特
人说执行器无信号,但我分析:柴油机无转速,执行器无输出是正确的,因此要求卡特人边起动边测执行器信号,柴油机转起来后执行器有信号
2-6V左右,但柴油机仍起动不了。
无气?气路气压正常,应无问题。
无油?油路正常。
油路有气?排气后起动仍不行。
分析执行器信号有正
负之分,在发电柜中调整执行器信号正负,再起动,柴油机起动正常,
达1100转/分。
下一步由高、程调怠速900转/分,满速1500转/分。
柴油机发电机调试中可能出现的问题(先调满速后调怠速)1.柴油机不起动
2.速度不稳,怠速、满速,执行器抖动
3.电压不稳波动
4.发电柜合不上闸(直跳或吧嗒吧嗒开关合分反复)
5.5.并不上网(电压不同步相位不对、频率不同步、相序不同)
6.6.功率分配不均,功率分配后波动大不能趋于平稳。
2007年8月30日50DBZ01用于50DB05放架子,只有自动送钻及简单操作
箱
1.优化自动送钻时闭环带编码器4096脉冲,报F098
编码器回路有问题,查DTI-编码器接线正常,测DTI入端脉冲信号,A、B、A-、B-信号正确,测DTI出端到CUVC板信号,A、B无信号,分析CUVC 端的15V未接到DTI出端,查线及测15V端子,线路接错,改正线路,优化正常完成(在P366=0复位后优化)
2.在P366=3复位后优化,P115不能设置为2,而用P366=0复位后优化,P115就能设置为2,为什么?
2007年9月10日50008队,盘刹刹不住车或钳子打不开。
50DB07:1。
DW运行到600转时抖动
2.防碰、过卷无效,经查A:过卷供气未输出。
B:绞车处进出气孔插反,过卷处进出气孔插错,应为常断,过卷时气送到气控箱。
C:打到释放时防碰、过卷有回气,盘刹动作刹车,打到工作时,刹车钳即抱死。
D:查气路气控箱中的防碰压力开关无24V电,引一个24V电给防碰压力开关后,防碰释放打到工作时,防碰过卷保护正常刹车。
2007年10月18日50DB07
1.绞车高速到1800转时,报错F008,参考频率由33.5改为75Hz。
设置P515=1,P517=1后正常,动能缓冲打开。
2.2#车向3#车并网,并上网停几秒即跳闸?
3.在屏上启动DWA、B后,绞车不起动使能,在应急状态,启动动作正确,程序为70DB01,此程序没有问题,,通讯线路正常。
分析:(1)DW参数主给定地设置有问题,经查正确。
(2)PLC未发出使能信号,监视程序确是没有发出使能指令,往上查,风压联锁,零位启动正常,M370使能正常,但动力急停I3.6有输入,按钮却又未按下,去掉此线,启动DWA、B正常,给定正常。
2007年9月26日70DB01高速时(1900转)减速器振动特别大。
(1)修改各种参数均无效
(2)测速度信号波形,A相信号电压均值不高4.3V,B相7.3V,有点干扰,说明速度信号有问题。
措施:以前都工作正常,最近几天下过雨是否与此有关。
找开7芯插头,发现里边有积水,用热风枪吹干后测试DWA、B运行到1900-2200转减速器无振动产生,问题得到解决。
2007年10月18日50DB07现场调试
1.2#发电机并网后几秒钟跳闸。
现象:1。
PM130显示相电压不正确,分别为300V、600V、300V,实际电压均为600V
2.并网跳闸后瞬间电源管理器上显示REC mini_power
3.比较2#、3#车,电源管理器上的参数设定,GEN中显示57V,3#车为107V,明显不正确
现象1表明电路或变压器,互感器有问题
现象2表明发电机逆功率,相序反或有功均衡反,或检测电路有问题
现象3表明参数设置不正确或检测元件型号不同
措施:(1)测电压,600V正常。
(2)测相序,同相,正确。
能合闸说明调整并网检测调整电路无问题。
(3)检查测量变压器,发现有一个熔断器未合上。
合上后,启动柴油机到满速,电表显示三相相同电压40V,电源管理器上显示87V,测母线实际电压为40V,说明电源管理器上显示有问题。
(4)修改电源管理器上的发电机电压互感器变比600:100与3#车相同,电源管理器上显示为40V,实际电压为40V,说明电路参数均正常。
(5)发电,并网均正常。
(6)2台车分别相互并网均正常。
2007年10月19日冀东50DB04
现象:启动绞车后刹车打不开
测试措施:(1)看刹车继电器,无动作SM323的Q2.1无输出
(2)监视程序,无MPI线监视不到
(3)用24V接到Q2.1刹车继电器动作,刹车能打开,后边电路无问题
分析:此前程序、刹车电路工作正常,在程序和Q2.1后边电路中只有SM323,只SM322无输出,分析为SM323模块坏。
更换。
2007年10月24日40609转盘通讯故障报F082
现象:1。
应急状态起动转盘,给定控制正常
2.在通讯状态下不起转盘通讯正常,屏显示数据正常,起动转盘,转盘使能一下即报F082。
加大报文时间,(等待报故障时间),P781.13原为0,加大到25,50后再启动转盘使能后不报错,但速度给不上,且停不了变频器(撤消起动),等待一会后,报F082,此时MP370上显示通讯中断,控制字写不到PLC中。
分析:此现象表明通讯的信号线无问题,典型的屏蔽接触不良,导致启动变频器后干扰串进信号中,致使通讯中断,联想到此队以前转盘使用均正常,此为搬家后第一次使用调试,可能在搬家或接本过程中,通讯电缆受伤了。
措施:测线,屏蔽不通(房端到司钻台)且两端插头进水油泥等,清洁插头换新的通讯电缆测试转盘控制正常。
中间还换过一块CBP2板,原板被换新的,放于工具箱中可能被碰伤,再换回原板,故障依旧,换新CBP2板后,转盘控制正常。
2007年10月26日40DB04开环调试中报F012
40DB04原电机进行开环控制,优化到P115=1,其它不做,设置F100=3,其它控制参数设置正确,起动后报F012,励磁电流小于12.5%,工厂篡位参数后,PMU控制正常,说明开关控制参数设置有问题。
咨询姜力(西门子):不带电机时,只能是P100=1,V/F控制,不能选速度控制,即无电机P100不能设为2、3、4、7。
修改P100=1,启停、给定控制正常。
2007年10月26日50DB07优化泵报F107
分析:(1)输出大线有问题
(2)检测回路有问题
经查:(1)输出大线正常,无短路断路情况,电机绕组正常
(2)变频器检测电路和IGBT控制电路,线有接错的。
应按线号接线,恢复正确位置,优化正常通过。
2007年11月30日40DB05
1.馈电柜T原边600V合不上闸
(1)测T原边线路,接线正确,无相间或对地短路现象。
(2)去掉T副边电缆,T原边能合上闸,判断为后边电路问题。
(3)测T副边电缆(拆掉电缆测试),接线正确,断开T副边馈电柜,重新
接上电缆,合T原边断路器,合闸正常,说明馈电柜T副边电路有问
题,通知厂家维修。
(4)T副边与辅机未互锁,通知厂家来做
2.测试通讯回路,IM153与CPU连不上。
IM153、SM331、FM350均亮红灯,此种现象大部分为通讯线路问题,或模块地訨、量程卡、电源等设置接线不正确,或组态不正确,或接线质量不好,屏蔽未接触好或与红绿线连接。
(1)查线:入出方向正确,红(2)绿(3)屏(1)正确,从房内到房端-司钻房-IM153-MP370线路。
(先前:组态正确,地址、量程卡、设置正确,电源接线正确)发现
司钻房端插座焊法错误,应为1屏2红3绿。
改正后IM153灯闪烁。
(2)更改IM153地址正确后,红灯灭,通讯正常。
但SM331、SFM350仍为红灯。
2007年12月5日40DB05
1.钻台与电控房房体不通,组态中监视,IM153打×
IM153红灯亮且不闪:通讯线路或红绿线接反
IM153红灯亮且闪:通讯线路正常,IM153地址错误,重设地址,重新上电后正常
IM153红灯亮且不闪:前一天通讯正常,查线路司钻房与电控房线路都未动过,用力插一下插座,IM153红灯开始闪,重新旋紧电控房插头(未插到底)后通讯正常。
2.ADR正常控制方式启停给定动作正确,但应急控制不使能。
查线路24V信号(使能)到X101:9(DI1)端子,参数P554.2=22正确,应急P590.2=12。
X101:3(DI2)正确,上提下放均正确,但ADR不启动,全部查完均正确。
在一次插拔X101端子时有使能通断现象,即使能又行了,端子可能虚焊,线接得不牢。
发现接到X101:9号端子的线松动,端子螺丝未拧紧,上紧端子螺丝,使能正常。
2007年12月23日40DB4
1.2301A、执行器补偿在3-4格之间,在怠速时执行器稳定,2301A一般在出
厂时已设置完,钻机出厂后就不用设置了。
在怠速和满速时,,执行器补偿起作用。
2.RESET-积分时间,顺时针积分时间增大,GAIN-增益,顺时针增益增大(带载时调节执行器响应速度)
3.RAMP TIMP-增速时间,怠速-额速时间。
4.带载(并网)空载运行时无功功率2.45,有功功率0.119,对地。
D11中-V控制器增益,控制有功均衡输出幅值
积分时间,控制有功均衡调整频率
-F控制器增益,控制有功均衡输出幅值
积分时间,控制有功均衡调整频率
并网时注意,在运行调整灯运行缓慢时,或空后再并网,快速调整时不并网。
D11调整一点点,柴油机变化即很大-与柴油机特性有关。
D11中功率限制是:限制柴油机输出功率,当达到限值时,柴油机不再增加输出功率但不跳闸,应再系统中加通讯检测功率,当达到满值时,系统应整体减负荷(降泵冲、DW速度、停相关设备等)并报警,在屏上或VFD房中有报警。
逆功率设置,7%延时3S跳闸。
柴油机由满速-发电时,柴油机突然加速,突增大声音一下。
2007年10月17日晚50DB07
1.绞车A,B启动不动作,程序正常,M370为1,但绞车反应□009,监视程序,发送程序段未运行,跳转走了,查动力急停有信号,查I3.6有输入24V,去掉此线,起动绞车正常,DWB正常。
2.风机B跳闸,测电源正常,热继调到24A后运行一会跳闸,测电机绕组,绝缘良好,电阻0.5Ω,1.2Ω正常,重新结好线仍跳,换抽屉后启动正常。
3.(1)司钻房灯坏(2)盘刹未接入急刹,断线且与DWA、B、QDR互锁。
(3)更换绞车手柄。
(4)调DWA、B、输出相序及测速相序。