某水利枢纽工程溢洪道模型试验研究

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后,试验并详细观测此方案的溢
卵砾石层,结构密实。 挑流鼻坎长15.5 m,宽10 m,鼻坎半径22.0 m,
挑角27.58。,鼻坎高程607.491 m。溢洪道平面布置 图见图l。
洪道运行水位流量关系及典型洪 水位时开度流量关系,以及在正常蓄水位、设计洪水 位、校核洪水位的不同开度条件下的水面线及流速分 布、沿程动水压强分布、出口挑坎的挑距及起挑流量 等wenku.baidu.com数。
表3各种工况下1:5陡槽段内最大水深及其位置(桩号)
运行工况
泄流量 开度
最大
/m3.s—l 水深/m
位置(桩号)
设计边墙
高彬m
正常蓄水位(650L 00 m) 全开 553.85 4.52 0+149中心

设计洪水位(6觚39 m) 垒:开 589.21 5.60 0+170右边墙

校核洪水位(653.36 m) 全开 857.68 矗O 0+175右边墙
1 工程概况
某水利枢纽工程位于新疆阿勒泰市境内的某河峡 谷出山口上游处,该工程开发任务是农牧业灌溉和生 态用水,并兼顾发电。枢纽工程由沥青混凝土心墙 坝、泄洪兼导流洞、开敞式溢洪道、发电引水洞、厂 房、灌溉引水隧洞、倒虹吸及引水渠道等建筑物组 成。
工程为Ⅱ等工程,工程规模为大(2)型。水库总 库容1.76亿m3,最大坝高63.00 m,水库正常蓄水 位650.0 in,死水位646.5 m,死库容1.046亿In3。电 站装机容量5 MW,多年平均发电量0.189亿kW·h。 溢洪道由进口引渠段、控制段、泄槽段、消能段等组 成。
试验模型共布设了45个测压孔,控制段18个, 1:15陡槽段9个,1:5陡槽段8个,挑流鼻坎反弧 段10个。测定了各种工况下溢洪道的动水压强沿程 分布见表4。
表4及试验表明:溢洪道陡槽段所有工况条件下 的动水压强最小值均位于变坡点下游附近处(桩号0 +213.846),实测压强最小值为1.04 m,计算空化 数为0.67,其他工况下计算相应的空化数都在0.3
水利水电技术第42卷2011年第2期
某水利枢纽工程溢洪道模型试验研究
顾佳俊1”,赵向波2,王建2
(1.新疆农业大学水利与土木工程学院,新疆乌鲁木齐830052; 2.新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局,新疆乌鲁木齐830000)
摘要:通过某水利枢纽溢洪道单体水工模型试验验证,对枢纽布置方案的水力学性能及不同流量时
泄流量 最大
开度
/m5.s一1
水深/m
位置(桩号)
设计边墙
高膨m
正常蓄水位(650.00 m) 垒:开 553.85 5.92 0+077中心
11.5
设计洪水位(650.39 m) 全开 鼹9.2l &O 0+060右边墙
11.5
校核洪水位(653.36 m) 全开 8卯.68 l 0.O 0+061.6右边墙 11.5
弱风化层为2.5~3.5 m/s、新鲜 基岩为5.0~6.0 m/s。
3模型试验分析
3.1原设计方案试验
在制作并率定好的溢洪道水
工模型上首先进行了溢洪道原设
计方案的验证试验:观测分析各
图1 新疆克孜加尔水库枢纽溢洪道水工模型布置图(长度单位:mln)
工况溢洪道各过流部位的流态、 流速及压力分布等;观测分析设 计和校核工况下溢洪道挑流冲坑
2试验模型设计
根据合同要求、试验内容及试验供水、场地等条 件,模型按照重力相似准则设计,其模型几何比尺为 A£=40。流量比尺:AD=10 119.3。流速比尺:A。= 6.32。糙率比尺:A。=1.85。时间比尺:A。=6.32。 泥沙粒径比尺:Ad=40。
在模型平台上根据设计单位提供的资料尺寸,严 格按照几何相似缩制,模型由高水箱、驼峰堰控制 段、陡坡段、挑流消能段及量水设备组成。下游动床
出口段:出口段采用挑流消能,挑流坎布置在河 岸基岩上,岩性为第四系全新统坡积碎石土、冲积砂
收稿日期:2010—11-30 作者简介:顾佳俊(1978一),男,工程师,在读工程硕士。
Water Resources and Hra唧owe,Engine州ng VoL 42 No.2
顾佳俊,等∥某水利枢纽工程溢洪道模型试验研究
3.2.1 水位流量关系 试验测定了643.5—653.36 m等20多种不同洪
水位时溢洪道的下泄流量,测得的各典型洪水位时溢 洪道的下泄流量见表1。
表1 各典型洪水位时溢洪道的下泄流量 m3/s
项目
正常蓄水位 (650.OO m)
设计洪水位 (650.39 m)
校核洪水位 (653.36 m1
流量试验值 流量设计值
文章编号:1000.0860(2011)02.0076.03
Experimental study on spillway model test for a water control project GU Jiajunl”,ZHAO Xiangb02,WANG Jian2
(1.College of Hydraulic and Civil Engineering of Xinjiang Agricultural University,tlromehi 830052,Xinjiang,China; 2.Xinjiang Construction&Management Bureau of Ertix River Basin Deve lopment Project,Orttmchi 830000,Xinjiang,China)
553.85
589.21 586.75
857.68 849.94
冲坑形成的模拟采用散粒体法,按给定的基岩抗冲流 速。由伊兹巴斯公式计算冲料粒径
vI=K矗
式中,E为抗冲流速,K为经验系数,其取值范围一 般为5—7 mT/s。强风化层允许抗冲流速为1.0 m/s、
由表l可见,设计、校核洪水位时溢洪道下泄流 量的试验值均大于计算值,结果说明在设计、校核洪 水位情况下,溢洪道的泄流能力均能满足泄洪要求。 3.2.2溢洪道的水面线
万方数据
进口引渠段:引渠段布置在右侧坝肩岸坡上,引 渠长71.7 m,该段基岩裸露,岩性为花岗片麻岩, 岩层走向与溢洪道近垂直。
控制段:堰型采用驼峰堰,堰顶高程642.50 m。 堰高2.5 m,堰后接1:15陡坡段,采用弧形工作门 挡水,另设平板检修门。控制段长25.0 m。
泄槽段:泄槽主要通过坝肩岸坡,长250 m,基 岩裸露,岩性为变质砂岩、黑云母斜长花岗岩互层, 岩体坚硬,抗冲蚀能力强。
形态。
试验结果表明此时溢洪道
进口由于直角连接,流态较紊 乱,局部壅高,在设计水位和
校核水位情况下,驼峰堰的堰
流流态不明显,影响了堰的过
流能力,经与设计单位沟通,
将闸前进口形式改为1/4圆弧
连接(半径为10 m),进口引渠
段底宽改为20 m(见图2)。
3.2修改方案试验
在进口形式改为圆弧连接
图2溢洪道进口修改图(圆弧方案)(长度单位:mm)
万方数据
以上,而《溢洪道设计规范》中折坡的初始空化数取 0.3,因此陡槽段压强试验计算空化数都大于初始空 化数。相对安全。但考虑到两种工况空化数为0.38 及0.41,比较接近临界值,加上槽内流速较高,可 以考虑设置掺气槽。
表4各种工况下溢洪道陡槽段的最小压强值
运行工况
下泄流量 最小
开度
位置(桩号) 空化数
Abstract:Through the verification from the hydraulic model test made on the spillway of a water control project,the hydraulic performance of the project layout and the downstream energy dissipation and erosion-control facilities under various flow conditions are evaluated,and then the relevant improvement measures are also put forward.Moreover,the suggestions for the optimizations on the form and shape of the flip bucket a咒presented after the assessment on the design rafionalifies of the shape of the overnow weir,ogee section and flip bucket At last,the energy dissipation effect,the scouring conditions of both the fiver channel and bank slope are judged as well Key words:spillway;model test;flow paRem;optimized design;water control project;Xinjiang
/m3.g一1 压强/m
正常蓄水位(650.00 m) 全开 553.85 设计洪水位(650.39 m) 全开 589.21 校核洪水位(653.36 m) 全开 857.68
1.04 0+213.846 1.32 O+213.846 2.00 O+213.846
0.5l O.52 0.49
4结论
[M].北京:水利出版社,1985. [4] 华东水利科学院.水工设计手册[M].北京:水利出版社,
1982
[5] 方宗岱,尹学良.水库淤积物干容重资料分析[J].泥沙研究, 1958,3(3):45—51.
[6] SL253--2000,溢洪道设计规范[s]. [7] SL/T 19l—96,水工混凝土结构设计规范[s].
该工程溢洪道经模型试验、修改试验及其试验结 果分析可以得出如下结论:
(1)在正常蓄水位、设计、校核洪水位情况下, 溢洪道控制段能够满足泄流量要求。
(2)溢洪道1:15陡槽段边墙高度能够满足最大 泄流要求,而且局部段还有一定富余,边墙高度可以 考虑适当降低;1:5陡槽段边墙前段高度不够,需要 加超高。
试验测定了正常蓄水位、设计洪水位不同开度工
水利水电技术第42卷2011年第2期
万方数据
顾佳俊,等∥某水利枢纽工程溢洪道模型试验研究
况下溢洪道的下泄能力,测得的不同工况时溢洪道 1:15陡槽段、1:5陡槽段的泄流量和水深分别见表2 和表3。
表2各种工况下1:15陡槽段内最大水深及其位置(桩号)
运行工况
的下游消能防冲设施作出评价,并提出了相应的改善措施。对溢流堰堰型、反弧段及挑流鼻坎体型设
计的合理性进行了评估,并提出了挑流鼻坎形式及体型的优化建议。最后,还对消能效果、河床及岸
坡冲刷情况进行了评价。
关键词:溢洪道;模型试验;流态;优化设计;水利枢纽;新疆
中图分类号:TV651(245)
文献标识码:B
(3)溢洪道陡槽段压力最小值为1.04 m;各种工 况下计算相应的空化数都大于其初始空化数,可见溢 洪道体型设计是合理的,相对安全。
参考文献:
[1] SL一155295,水工模型试验规程[s]. [2] 李建中.水力学[M].西安:陕西科学技术出版社,2002. [3] 水利水电科学研究院,南京水利科学研究院.水工模型试验

由表2可见,溢洪道1:15陡槽段在设计、校核 洪水位下闸门全开时的最大水深均位于0+060断面 前后,主要是由于断面收缩折冲水流摆动影响,校核 洪水位下水流间歇拍打边墙最大水深达到10.0 m; 设计洪水位及正常蓄水位时水流间歇拍打边墙最大水 深可达8 m。不同洪水位其他开度时水深相对较低, 水流折冲现象明显,但间歇拍打边墙相对不高,相同 水位条件下不同开度的最大水深随开度增加向上游移 动,而此处边墙高为11.5 m,可以考虑根据最大水 深位置适当降低边墙高度。由表3可见,溢洪道1:5 陡槽段在设计、校核洪水位下闸门全开时的最大水深 均位于0+170断面前后,也是受上游折冲水流摆动 影响,校核洪水位下水流间歇拍打边墙最大水深超过 6.0 m;设计洪水位及正常蓄水位各种开度时水深都 在5.6 m以下,而此处边墙高为6.0 m,因此此处边 墙高度不能满足过流要求,需要在变坡点(桩号0+ 145)至桩号0+200之间加高边墙高度,另外边坡点 上游也需要适当加高边墙。 3.2.3溢洪道沿程的动水压强
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