连续重整装置的积炭问题(讲课版)
连续重整催化剂碳含量异常原因及解决措施
连续重整催化剂碳含量异常原因及解决措施路则超;竺家培;秦卫龙【摘要】结合某公司1.8 Mt/a连续重整装置催化剂异常积炭情况,阐述了反应苛刻度、氢油比、原料组分、催化剂循环速率、重整进料量对重整催化剂积炭的影响.分析得出待生催化剂碳含量、混二甲苯产品中非芳烃含量异常升高的原因为原料组分变化,提出了以下生产优化措施:重整进料终馏点由179℃降至170℃,氢油比由2.0提高至2.1,重整进料量由218 t/h降至198 t/h,重整反应温度由525℃降至522℃.采取措施后,待生催化剂碳质量分数由7.23%降至5.53%,混二甲苯中非芳烃质量分数由1.55%降至0.35%,生产恢复正常.【期刊名称】《炼油技术与工程》【年(卷),期】2018(048)010【总页数】4页(P37-40)【关键词】连续重整;催化剂;碳含量;原料干点;反应温度;氢油比;积炭【作者】路则超;竺家培;秦卫龙【作者单位】中国石油化工股份有限公司青岛炼油化工有限责任公司,山东省青岛市266500;中国石油化工股份有限公司青岛炼油化工有限责任公司,山东省青岛市266500;中国石油化工股份有限公司青岛炼油化工有限责任公司,山东省青岛市266500【正文语种】中文某公司1.8 Mt/a连续重整装置由预处理、重整、催化剂再生、苯抽提以及配套的公用工程与余热锅炉等部分组成,采用UOP第3代工艺,催化剂为中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院研发的PS-Ⅵ催化剂,按年运行8 400 h设计,催化剂连续再生循环量为1 361 kg/h。
重整反应过程中发生的中间产物烯烃聚合和环化生成的稠环化合物逐渐积累在催化剂表面会导致生成焦炭,使催化剂失去活性[1]。
所以对于连续重整,催化剂碳含量是一项非常重要的工艺指标,只有严格控制催化剂碳含量才能使反应始终在高苛刻度下进行,生产出高辛烷值汽油组分和保持高芳烃转化率、高产氢率。
该装置工艺卡片要求待生剂碳质量分数在3%~7%,再生催化剂碳质量分数不高于0.2%。
连续重整装置运行中的问题及应对措施
连续重整装置运行中的问题及应对措施摘要:本文对连续重整装置运行过程中常见问题进行分析,主要包括还原电加热器失效、再生注氯线不畅、预加氢补氢线堵塞、重整进料板式换热器冷侧压降不正常等问题,并提出相应的解决对策及改进措施,希望能对广大炼油厂工作者有所助益。
关键词:连续;重整装置;运行;催化剂所谓连续重整,是移动床反应器连续再生式重整的简称,是一种石油二次加工技术,该技术工艺主要利用铂Pt-铼Re双金属催化剂,在500℃左右的高温条件下将低辛烷值的直馏石脑油、加氢石脑油等进行分子重排与异构,提升芳烃产量与汽油辛烷值【1】。
在连续重整装置中,催化剂会连续依次流过移动床反应器,最后一个反应器流出的待生催化剂含碳量为5%-7%,待生催化剂在重力或是气体的提升作用下进入再生器再生。
待再生催化剂活性恢复后便会返回第一反应器进行反应,从而在整个装置系统中形成闭路循环。
基于工艺角度来看,正因为催化剂能够频繁再生,因此可选择较为苛刻的反应条件,如低反应压力(0.8-0.35MPa)、低氢油比(摩尔比,4-1.5)以及高反应温度(500℃-530℃),从而有利于烷烃芳构化反应,提升液体收率与氢气产率【2】。
然而,在连续重整装置运行中依旧存在一定的问题,文章便针对于此展开分析,并提出具体的应对措施。
一、还原电加热器失效问题及应对措施一般来讲,还原电加热工艺会选用含氢气体作为介质,将含氢气体加热至377℃,从而满足催化剂还原工作的技术要求。
但是从实际运行情况来看,会出现还原电加热失效的情况,导致催化剂的还原效果与使用寿命有所下降,究其原因就在于含氢气体中的氢浓度过低,并且其中还有重烃组分,正因为重烃加热氢解之后会产生积碳,长时间运行之后便会造成电加热器加热管上积碳累积,加热管的传热性能便会逐渐下降,倘若长时间加热运行,便极易导致加热管温度异常升高,从而出现失效或是损坏等问题。
为有效应对还原电加热器失效的问题,结合工作实践应当基于如下几点着手解决:1)应急操作开展前,先降低还原气体的流量,提高还原电加热器负荷,进而保证催化剂还原性能得到良好发挥;2)合理调整再接触系统操作,目的在于保证再接触罐压力保持平稳;3)对增压器聚液器脱液管线后路进行检查,保证其畅通,避免存在还原气带液情况。
某连续重整装置圆筒炉烟气CO含量超标治理
质量与检测点,因此难以满足A级道路石油沥青质量要求,但却有蜡含量小的优点;(4)2种原油生产的50号沥青,低温10℃延度性能都不好。
2调合生产沥青试验分析根据这2种原油所产渣油的性能,利用2种不同的原油由于其性质的差异可以实现其性能互补的特点,设计了3种不同掺兑比的生产方案,并对所产沥青进行了考察,见表2。
由表2可以看出,随着原油A比例的增加,所产沥青的软化点、动力粘度、薄膜烘箱针入度比都得到了很大的改善,而原油A因调入原油B进行生产,也解决了蜡含量偏高的问题,并且两种原油按三种比例调合所产的70号、90号沥青均能满足国家标准与交通部标准的70号、90号A级道路沥青的指标要求,但低温10℃延度性能仍是制约该原油生产50号A级道路沥青的主要问题。
因此,如何有效提高沥青的低温延度是该原油生产优质低标号重交沥青的关键。
3组分油掺兑调合配方研究沥青的主要成分为饱和烃、芳烃、胶质和沥青质等,沥青性质与其组成有直接关系。
重交沥青的理化和使用性质很大程度上取决于其胶体体系的性质,能否形成稳定的胶体结构又与其组成密切相关。
而组分油富含大分子芳香烃、胶质和沥青质。
根据组分油中的芳香分可改善沥青质的分散程度,改善沥青的塑性,尤其是能大大提高低温延度,所以沥青中芳香分含量高对沥青的延度有很大帮助,尤其对保证薄膜烘箱后有足够的延度起的作用更大。
因此,在原油炼制过程中添加组分油按适当的比例进行调合,可以解决10℃延度不合格的难题。
根据A、B两种原油的性质特点,通过实验,按原油A:原油B=1:1的比例进行调和,并采用常减压蒸馏装置进行深拔,再用组分油进行回调的方法,改善其渣油的指标性能,使10℃延度得到了很好的改善,生产出的50号沥青完全满足国家标准《重交通道路石油沥青》(GB/T151180-2010)与交通部标准(公路沥青路面施工技术规范)(JTG F40-2004)中的要求,测定结果见表3。
4结语(1)单纯蒸馏法对于原油A,B来说,都不能生产A级道路沥青。
连续重整反应器专题培训课件
锦西石化分公司
3.3积炭处理 1)彻底清除4个反应器壁上的残炭;用机械
打磨方法去除附着在器壁的积炭,使其露出金属 光泽,并用抹布进行擦拭;
2)手工清除夹杂在扇形筒约翰逊网之间的 催化剂颗粒;并用大型真空设备将落入每根扇形 筒内的碎催化剂与炭粉一起吸出;
3)将每个反应器内卸出的催化剂都进行筛 分,去除催化剂中的碳粉及焦块。
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3.4反应器内构件损坏原因分析
从检查结果及对反应器的处理可以得出结论:重 整反应器内构件损坏的主要原因是反应器内积 炭。重整装置反应器壁积炭,是指在重整反应的 条件下,反应器高温部位的器壁产生的积炭。装置开 工至末期,经常出现催化剂下料管出现堵塞,催化剂 卸料不畅等现象,需要人工敲打催化剂下料管才能维 持催化剂的正常循环,这是装置出现反应器积炭的特 征之一。
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3.5积炭的类型及生成机理
通常炭的沉淀是一个包含不同生长 形式的复杂结构,如果将这些复杂结 构进行分类的话,可以分为三大类: 无定形炭、石墨炭和丝状炭。首先气 相的烃类分子吸附在金属的表面;吸 附的烃类分子经过一系列的分解、脱 氢反应,在金属表面生成炭原子;这 些炭原子逐渐的溶入或渗入金属的晶 粒间或金属的颗粒间;随着时间的推 移,金属颗粒上生成的炭不断的向颗 粒间转移,并逐渐生成丝状炭,最后 将金属颗粒推离金属母体。
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3.反应器内构件损坏情况及原因分析
3.1内构件损坏情况
表1-1反应器内构件损坏情况
中心管损坏情 扇形筒损坏/根 支撑圈损坏/根 升气筒密封板开裂/块
反应器编号
况
第一反应器
无
无
第二反应器 下部1处裂口
22
第三反应器
无
重整反应器器壁积碳原因分析及预防措施
重整反应器器壁积碳原因分析及预防措施摘要连续重整装置在石油加工产业链中占据着举足轻重的地位,对于炼化企业的整体物料平衡和效益提升起着至关重要的作用。
作为大型炼化企业最重要的二次加工装置之一,连续重整装置可以把上游装置来的廉价石脑油通过重整反应转化成高效的汽油产品和化工产品,同时富产氢气和液化气,供其它用氢装置使用。
但是,随着连续重整工艺的不断发展和重整反应苛刻度的不断提高,重整装置在运行中出现的问题也层出不穷,其中重整反应器器壁积碳问题就是其中之一,重整反应器器壁积碳严重影响重整装置的安稳运行,必须采取有效的措施加以预防和控制。
本文通过对重整反应器器壁积碳的原因进行详细的分析,提出有效的预防和控制措施,从而保证重整装置的长周期安稳运行。
关键词连续重整;反应器;器壁;积碳;丝状碳;硫含量1 概述某连续重整装置于2018年9月建成投产,装置由70万吨/年预加氢、140万吨/年连续重整、1360kg/小时催化剂连续再生以及配套的公用工程部分组成。
本装置以直馏石脑油、渣油加氢石脑油和加氢裂化重石脑油为原料,生产拔头油、戊烷油、C6~C7馏分(抽提装置原料)、混合二甲苯(去PX装置)、C9C10高辛烷值汽油调和组分、重芳烃,同时副产H2和液化气等产品。
装置设计操作弹性为60~110%,年开工时间为8400小时。
重整反应部分采用UOP超低压连续重整工艺技术及R-334 催化剂,平均反应压力0.35MPa,反应温度536℃,体积空速1.6h-1,氢烃分子比2.5:1(体积分数),C5+馏份辛烷值为RON105.2。
重整4台反应器采用并列2台+2台叠置式,物流为上进上出,降低了反应-再生构架高度。
作为连续重整工艺核心部分的催化剂再生系统采用美国UOP公司最新的CycleMaxⅢ工艺技术,并采用Chlorsorb工艺技术回收再生放空气体中的氯,在Chlorsorb氯吸附后又增加了再生气脱氯设施。
2 装置存在的主要问题装置自2018年9月投产运行至今,总体运行比较平稳,但是催化剂再生系统因为仪表原因、阀门故障、保温伴热不到位、催化剂提升管线不畅等原因发生多起热停车事件。
连续重整再生系统运行问题与对策
198舟山石化116万吨/年连续重整装置是中海石油舟山石化四大装置之一。
主要有石脑油加氢分馏、重整反应、催化剂再生、芳烃分馏等部分组成。
催化剂再生部分采用采用的是美国环球油品公司(UOP)CycleMax三代专利技术,再生规模2000Ib/h。
积碳后的催化剂在气力输送下通过“L”阀组以连续的方式送到分离料斗,催化剂在重力的作用下依次通过再生器、氮封罐、闭锁料斗,在还原段还原后,得到再生后的催化剂。
其中闭锁料斗是实现连续催化重整催化剂连续循环和再生的关键,通过催化剂再生控制系统来完成催化剂的提升,并控制催化剂的提升循环速率[1]。
由于连续重整反应在低压、高温条件下进行,失氯和积碳速率较大[2],催化剂再生系统的连续正常运行是实现整个连续重整装置长周期运行的关键。
1 再生系统频繁触发热停的问题连续重整催化剂再生过程控制系统比较先进,基本可以实现异常状态下自动安全停车。
在既要实现再生催化剂靠重力作用在再生过程中的流动,又要在空气和氢气环境间的切换,主要通过在氢和空气环境间设立氮气泡通过控制合理的差压控制来实现,只有氮封罐压力同时略高于再生器、闭锁料斗才能在满足催化剂流动的情况下隔离空气和氢气环境,否则异常波动就会有安全风险,就需要触发强制停车动作,以保护装置的安全。
2 造成热停的原因分析造成再生热停的触发条件主要为氮封罐与闭锁料斗或氮封罐与再生器的差压小于0.5KPa延时10S触发热停车动作。
再生器压力通过排空气量控制再生器压力与闭锁料斗差压为零,氮封罐通过补氮调节控制氮封罐压力与闭锁料斗和再生器差压为5KPa,在正常情况下再生系统压力的高低有闭锁料斗压力决定。
闭锁料斗器直接排放至重整反应产物空冷前,所以再生系统压力基本和重整高分罐压力相等,同时随高分罐压力波动而波动。
通过分析确定闭锁料斗压力波动于排放气后路压力有关。
主要有两个因素,一是由于公司仅有一套重整装置,产氢大部分送下游馏分油加氢装置,无其它氢气来源,氢源比较单一,整个氢气管网相对比较薄弱,受外界因素影响比较大,重整气液分离罐(V3201)压力波动大。
连续重整预处理讲义
(3)脱氧反应
• 在加氢精制条件下,有机氧化物(如酚类) 的脱除是向C-OH键加氢,氧氢化合成水分 子脱除
• 苯酚
-OH+H2—
+H2O
(4)属化合物 的形式存在,它的脱除主要依靠催化剂的 吸附作用,这决定于催化剂的容金属能力。 随着运转时间的延长,金属杂质将向床层 深入扩展,当催化剂的容纳能力达到极限 后,金属将穿透床层,催化剂的活性将大 大降低,需更换催化剂。 • RX(金属有机化合物)+H2—RH(烃)+H2O
(6)脱卤素反应
• 原料中的卤素通常以有机卤化物的形式存在,有 机卤化物加氢反应后生成卤化氢,在加氢精制反 应中氯被脱氯剂及洗涤水结合而被脱除,或被带 至汽提塔顶部脱除,脱卤化物的反应比脱硫的反 应难的多,在相同的条件下,卤化物的脱除率最 大仅为90%左右,甚至远低于此值,因此必须分 析精制石脑油的氯含量,来调整重整注氯
预加氢
• 预加氢的作用:除去原料中能使重整催化剂中毒 的毒物,如砷、铜、铅、汞和硫、氮、氧等,使 这些毒物的含量降至允许的范围内,同时还使烯 烃饱和减少重整催化剂的积炭从而延长使用周期。 • 重整催化剂中毒分为:永久性中毒和非永久性中 毒。其中砷、铜、铅、汞为永久性毒物,硫、氮、 氧为非永久性毒物。因此预加氢反应对控制重整 进料的杂质含量,保护重整催化剂十分重要
预加氢过程主要有以下几个转化过程:
(1)脱硫反应 • 通常重整原料中含硫化合物主要有:硫醇 (RSH),硫醚(RSR),二硫化物 (RSSR),噻吩等 • 在重整反应过程中生成H2S,当重整反应系 统H2S浓度增加到一定程度,就会使重整催 化剂的活性和选择性受损,另外硫对系统 的设备还有腐蚀作用
• • • •
• 氯化物 C-C-C-C-C-Cl+H2—C-C-C-C-C+HCl
连续重整装置典型问题及处理
连续重整装置典型问题及处理摘要:本文主要总结天津分公司0.8Mt/a重整运行过程中出现的典型问题以及采处理措施。
分析问题产生的原因,通过技术改造、工艺参数优化和设备更新等方式,解决装置运行过程中出现的原料硅含量超标、加氢反应器压降增高、重整进料换热器堵塞、再生运行不稳定等问题。
通过持续优化调整改造,实现了装置在不断变化生产条件下稳定高效运转。
1 概况中国石化天津分公司0.8Mt/a连续重整装置于2000年6月建成投产。
采用全馏分石脑油和重石脑油作为原料,产出重整产品作为下游芳烃联合装置原料。
加氢部分处理能力0.6Mt/a,采用先分馏后加氢工艺设计。
重整部分采用超低压重整技术设计反应压力0.35Mpa,目前使用石油科学研究院研制PS-Ⅶ重整催化剂。
催化剂再生部分采用UOP第三代CycleMax连续再生工艺,催化剂再生能力681Kg/h。
装置投产后一直高负荷连续运行,期间各单元出现了各种问题。
针对出现问题,经过不断优化改造满足了生产条件变化,实现了高效、稳定生产。
2 装置出现问题和解决方案2.1加氢反应器床层压降上涨,无法满足4年检修周期系统内杂质积累、频繁开停工、原料超标等多种因素均可导致加氢装置床层压降上涨。
正常情况下,加氢反应器床层压降随着装置运行增加呈缓慢上升趋势。
装置开停工,原料标会加速上涨速率。
以本装置2012年至2016年运行周期为例,2012年9月开工后至2015年6月压降由0.01Mpa缓慢增至0.05Mpa。
随后加氢压降增长速率突然加快至2015年10月加氢压降增长至0.3Mpa。
反应器压降过高,加氢氢烃比无法满足生产要求。
加氢停工检修96小时,更换部分加氢催化剂。
检修期间重整装置保持80%低负荷运转,对天津公司原料和氢气平衡产生一定影响。
本次加氢压降升高原因主要是外购石脑油中氧含量和硅杂质超标。
加氢催化剂产生结焦,此外由于加氢催化剂不具备脱硅功能硅进入重整反应系统对重整催化剂造成硅污染,持氯能力下降,活性降低。
连续重整装置运行中的问题及应对措施
连续重整装置运行中的问题及应对措施时宝琦【摘要】The operation of a 800,000 TRY continuous catalytic reforming unit of SINOPEC Tianjin Petrochemical Company ever since its start-up in March, 2009 is described. By the collection and analysis of information of feedstock composition and data of reforming reaction, the relationships between reformer feed and reforming reaction are found out. The impact of deterioration of reformer feed quality on reforming reaction and other units under a certain reforming reaction severity is studied. The eountermeasures are recommended, including adjusting the ratio of three different naphtha streams in reformer feed, increasing the potential aromatic content in reformer feedstock, optimizing feed initial boiling point and end point etc. Based upon the analysis of impact of processing straight-run naphtha from high sulfur condensate oil on the stable operation of the unit, the effective measures are proposed in respect of process and equipment, such as strict control of sulfur in feed, strengthened monitoring and control of pre-hydrotreating system and reforming reaction system, effective detection of corrosion rate of critical pipelines and equipment in pre-hydrotreating unit and material upgrading & replacement of important corroded equipment and pipelines etc. The implementation of these measures has ensured the long-term operation of the unit, made the most of the PS-VH catalyst and improved the aromatics yield and unit' s profitability.%介绍了天津分公司化工部800kt/a连续重整装置自2009年3月开工以来的运行情况,通过对原料组成和重整反应数据的收集整理,找出了重整原料与重整反应情况的对应关系.分析了在重整反应苛刻度一定的条件下,重整原料品质的降低对重整反应和联合装置内其他相关装置的影响,提出了调整3种石脑油进料比例、提高重整进料的芳烃潜含量、优化原料的初馏点和终馏点等应对措施.分析了加工高含硫凝析油的直馏重石脑油对装置稳定运行的影响,并提出了工艺和设备方面采取的应对措施,包括严格监控原料硫含量;加强加氢反应系统和重整反应系统工艺参数的监控;加强加氢系统重点部位管线、设备腐蚀速率的临测;对重点腐蚀设备、管线进行材质升级更新等.通过实施这些措施,保证了装置的长周期运转,充分发挥了PS-Ⅶ催化剂性能,提高了芳烃产率和装置效益.【期刊名称】《炼油技术与工程》【年(卷),期】2012(042)004【总页数】3页(P15-17)【关键词】连续重整;原料;催化剂;凝析油【作者】时宝琦【作者单位】中国石化股份有限公司天津分公司化工部,天津市300271【正文语种】中文天津分公司化工部连续重整装置原设计能力为600 kt/a,采用UOP cyclemax再生技术,2004年8月装置扩能改造至800 kt/a。
连续重整装置长周期运行存在的问题及对策
2017年03月连续重整装置长周期运行存在的问题及对策刘延平(中海沥青(营口)有限责任公司,辽宁营口115007)摘要:总结了某公司2.0Mt/a 连续重整装置运行存在的问题,并提出相应对策。
通过增加分离料斗大法兰伴热、提高氯吸附区入口温度解决了氯吸附区氯腐蚀的问题;通过增设重整液相脱氯罐,解决脱戊烷塔、脱丁烷塔塔顶氯腐蚀和铵盐堵塞问题;通过增设预加氢高温脱氯罐,解决预加氢经陶瓷喷涂,提高了四合一炉燃烧效率,降低了辐射室出口温度。
关键词:连续重整装置长周期问题对策1装置整体情况介绍本公司连续重整装置采用美国环球油品公司(UOP )超低压连续重整专利技术,设计规模为2.0Mt/a 。
该装置有0.8Mt/a 预处理部分、2.0Mt/a 重整反映部分及2045kg/h 催化剂连续再生部分组成。
其中预处理部分采用加氢后分馏的技术,重整反映器采用重整布置,催化剂再生部分采用UOP 的Cyclemax 专利技术。
装置以直馏石脑油与加氢重石脑油为原料,主要产品是重整生成油、戊烷油、含氢气体等。
装置于2009年4月26日一次开车成功,2011年10月进行第一次检修,2014年10月进行第二次检修并更换了重整催化剂。
装置在长周期运行过程中出现了一系列问题,通过实施技术改造和操作优化,解决了相应的问题,确保装置的长周期运行。
2异常问题及处理2.1再生氯吸附区氯腐蚀问题及对策2009年4月26日重整装置投料试车成功,5月8日再生单元开始进行催化剂白烧,Chlorsorb 氯吸附系统正式投入使用。
2009年5月下旬开始,再生系统催化剂烧焦出现了不正常的偏烧现象,同时出现了分离料腿提升不畅通的现场。
经检查时分离料斗底部大法兰未进行伴热、保温、局部低温造成氯腐蚀。
同时发现再生氯吸附区入口的操作温度对设备的氯腐蚀影响较大。
UOP 公司推荐的吸附区入口温度为138℃,虽然在操作压力0.25MPa 下水蒸气的饱和温度是125℃,但由于影响因数不确定,实际在138℃已经有水析出,造成设备的氯腐蚀。
连续重整装置混入高炭剂的现象及对策
3321 装置简介 广州石化1#连续重整装置1989年开工投产,采用UOP一代技术,三个反应器垂直布置,高压重整低压再生,催化剂选用石科院研制的低积炭速率、高选择性PS-Ⅵ催化剂,其催化剂循环设计参数见表1。
表1 1#重整设计参数项目单位控制指标(设计值)30-R-1、2、3入口温度℃≤543氢油比Nm 3/m 3800±50重整进料m 3/h 33~66反应空速v/v 2.64产品分离罐30-D-1压力 MPa0.77±0.05汽油辛烷值RON92~98再生循环气加热器出口温度 ℃477氯化加热器出口温度 ℃510空气加热器出口温度℃538再生区催化剂床层最高温度℃≤649氯化区催化剂床层最高温度℃≤538再生气体操作含氧量%(v /v)0.9~1.3待生剂炭含量%(m /m) 4.0~6.0催化剂循环量kg/h 26.3~136.1催化剂藏量m 3252 催化剂物理分级连续重整装置以石脑油为原料,以生产高辛烷值汽油调合组分和石油化工用芳烃产品。
反应在装有含铂催化剂(颗粒状)的移动床层径向反应器中进行。
在装置连续运行过程中,催化剂在反应器与再生器之间不断地循环,催化剂的内外表面上会产生结炭,一般情况下,积炭量为3 %~6 %。
通常,在装置检修期间,当反应器中卸催化剂时,由于卸剂流量比较大,死区高积炭催化剂很容易被正常循环催化剂带出从而污染低积炭正常催化剂。
受污染的催化剂不应再使用,如果循环使用,高积炭催化剂在再生器烧焦区燃烧不完全,流经氯化区时导致飞温的可能性很大。
因此,装置在检修期间,利用物理分级技术将高积炭催化剂从低积炭正常催化剂中分离出来,对装置长周期安全平稳运行具有重要意义。
3 高炭剂烧焦3.1 黑烧过程2017年1#重整装置大修过程中没有对催化剂进行物理分级,开工过程造成了一系列不利影响。
8月29日重整反应系统投料33 m 3/h,反应温度480 ℃,后逐步提量提温至60 m 3/h,520 ℃。
连续重整装置催化剂粉尘异常原因及对策
连续重整装置催化剂粉尘异常原因及对策宋鹏俊【摘要】总结了中国石化海南炼油化工有限公司1.2 Mt/a连续重整装置第二周期运行中出现的还原段催化剂跑损、氧氯化段温度异常、还原区床层温度频繁波动(最低175℃,最高460℃)、反再系统卸粉尘量减少(仅有0.5kg/d)、重整氢循环机及增压机轴振动值连续偏高等问题.分析了原因,提出了应对措施:对再生器约翰逊内网过渡区破损点进行补焊;对第四反应器中心管底部约翰逊网裂缝增加加强圈;对重整催化剂过筛和分级并补加新剂;循环机入口过滤器改造等,解决了因催化剂粉尘累积所引起的生产问题.【期刊名称】《炼油技术与工程》【年(卷),期】2014(044)004【总页数】5页(P36-40)【关键词】连续重整装置;催化剂粉尘;约翰逊网【作者】宋鹏俊【作者单位】中国石化海南炼油化工有限公司,海南洋浦578101【正文语种】中文中国石化海南炼油化工有限公司(海南炼化) 1.2 Mt/a连续重整装置采用美国UOP 公司超低压连续重整专利技术,主要生产清洁高辛烷值汽油组分和少量的苯产品,并副产氢气及LPG。
预加氢采用全馏分加氢工艺,再生采用UOP公司第3代催化剂再生工艺“CycleMax”。
装置于2006 年8月首次开工,采用UOP R-274催化剂, PS-VI催化剂作为补充剂。
2009年10月进行了首次大检修,2010 年2月全部装置开工,截止2013年7月31日已累计运行1 282 d,期间于2013年2月25日因反再系统催化剂粉尘量明显增加,频繁地更换粉尘收集器中的粉尘过滤布袋,同时还原尾氢中携带大量破损和整颗粒催化剂,跑损严重。
重整氢循环机及增压机轴振动值连续偏高影响了装置的正常运转。
为此,装置停工抢修,通过整改使装置运转归于正常。
1 装置第二周期运行情况表1 列出了海南炼化连续重整装置第二周期运行的主要运行参数。
由表1可见:(1)装置一直高负荷运行,汽油产品辛烷值过剩,加权床层入口平均温度始终未达到设计值,对各操作参数和收率综合分析可知重整催化剂仍然有较高的活性、选择性和稳定性;(2) 2011年3月,在连续高负荷运行下,催化剂活性有明显下降的趋势;(3)2012年9月以后,为保证催化剂良好稳定的水氯平衡, 在装置正常生产过程中,根据催化剂氯含量、重整反应温度、重整反应器温降、重整循环氢组成、产品芳烃含量、重整生成油辛烷值和纯氢收率等综合分析重整催化剂性能,及时调节注氯量,并加强标定;(4)2013年2月,因反再系统催化剂卸粉尘异常,还原尾氢携带大量催化剂跑损,被迫停工抢修后恢复生产,催化剂持氯能力明显下降,各项指标偏低。
连续重整原理简介ppt课件
42
重整基本反应
烷烃的脱氢环化
43
重整基本反应
加氢裂化反应
44
重整基本反应
脱甲基反应
45
重整基本反应
芳烃脱烷基反应
46
重整基本反应
积炭
烃类的深度脱氢,生成烯烃和二烯烃,烯烃进一步环 化及聚合,形成稠环芳烃,吸附在催化剂上,最终转化成 积炭,使催化剂失活。
催化剂积炭应该说是重整过程的正常反应,为了保持 长周期稳定运转,应该保持正常的积炭速率。
50
连续重整催化剂
重整催化剂是双金属催化剂,包括分散在氧化铝载体上的铂 金属以及(锡)金属助剂。
重整催化剂由三部分组成: 金属组分:铂金属以及锡金属助剂,提供催化 剂的加氢、脱
氢活性功能。 酸性组分:添加到催化剂上的CL。提供酸性功能。 担体:金属组分和酸性组分的承载体。
51
连续重整催化剂
金属和酸性功能 催化剂通过金属和酸性催化作用来影响反应速率,这两种作
Sulfur = 0.5 1p5pm
NHT流程
Feed surge drum
Charge heater
reactor
separator
Recycle compresser
Sour naphtha Sulfide infection
Inhibitor injection
stripper
Makeup gas
原理简介
.
1
催化重整的发展
• 催化重整工艺是主要的炼油二次加工过程之一, 它是在一定温度、压力、临氢和催化剂存在的条 件下,使石脑油转变成高芳烃含量的重整油,并 副产大量氢气的过程。
• 重整发展面临着生产高辛烷值调合组分、适应质 量升级要求,多产芳烃产品、提升炼油效益和多 供廉价氢气,降低炼油成本等繁重任务。 ●对清洁的、高辛烷值调合组分的需求增加。 ●催化重整装置生产的芳烃是石油化学工业的重 要基础原料。 ●催化重整工艺过程副产氢是炼油工业加氢过程 的主要氢源。
连续重整装置的积炭问题(讲课版)
3,硫化抑制金属器壁积炭
硫化抑制金属器壁积炭,在工业上已经有成熟的 经验,如石脑油蒸汽裂解制乙烯装置 ;
Bennett等人对25/20/Nb不锈钢进行预硫化和连 续硫化,并在高温下考察了硫化对丝状炭生长的影 响。结果表明,无论是使用噻吩、硫化氢、二氧化 硫还是硫醇为硫化剂,都具有抑制丝状炭生成的作 用,硫化剂直接吸附在金属表面的吸附活性中心上, 阻止了或减弱了金属表面对烃类的吸附,其中噻吩 是最有效的添加物,因为噻吩的分子最大,吸附在 金属表面对表面活性中心的阻隔效应最好;
反应器编号 一反 二反 三反 四反 合计
炭量,桶 10 26 9
(200立升)
9 54
据统计,在装置停工前6个月至清理反应 器后再次开工期间,共消耗催化剂30多吨。
反应系统内构件的损坏情况如下表。
反应器 编号
一反 二反 三反
四反
中心管损坏 扇形筒损坏 下料管堵塞
根
根
根
下部2个小孔
17
9
无
12
4
无
4(另有4根
5,金属器壁积炭问题
重整装置金属器壁积炭,是指在重 整反应的条件下,重整装置高温部位 的金属器壁产生的积炭,这些设备包 括加热炉管、反应器、换热器等,其 中反应器壁的积炭最为严重 。
自1985年我国第一套CCR装置投运以 来,至2005年底已有21套CCR装置建成 并投产,发生反应器壁积炭的重整装置 已经有6套,其中反应压力为0.88MPa的 装置1套;反应压力为0.35MPa的装置5 套。其中,既有引进美国专利技术的装 置,也有引进法国专利技术的装置。
d,重整各反应器的温降分布出现倒置的 现象,如第二反应器的温降高于第一反 应器的温降,或第三反应器高于第二反 应器;
连续重整装置反应器结焦问题原因分析及对策
1201 发现结焦的经过某连续重整装置第一周期按计划停工检修,检修期间,对反应器和再生器的内件进行检查(再生器卸剂,反应器没卸剂),扇形筒、内构件没有发现变形,再生器内外网无过热现象。
检修开工一年后,出现待生催化剂提升不畅,停再生,拆开待生”L”阀组后,在”L”阀组弯头处发现有碳块,清理后再生恢复正常。
对于碳块的出现,车间高度重视,马上对重整注硫进行了调整,由0.1~0.2ppm调整为按0.3~0.4ppm注。
同时将碳样寄送北京石科院做碳型分析。
在离第2周期检修前3个月,催化剂再生系统的提升开始频繁出现问题,主要是有碳块带到下部提升线,造成催化剂无法提升。
重整注硫由0.3~0.4ppm调整为0.4~0.5ppm注,也将碳样寄送北京石科院做碳型分析。
3月车间在收集器出口至待生催化剂“L”阀组处增设临时过滤网,减少了停车的次数。
连续重整装置第2周期按计划停工检修,重整反应器、再生开始卸剂,利用大概2天时间4台反应器初步清焦完毕。
2 反应器及炉管的检查情况2.1 重整第一反应器重整第一反应器底死区、扇形筒与器壁拐角部位有结炭,有块状结炭,个别扇形筒内有结炭,设备内构件没有损坏。
2.2 重整第二反应器重整第二反应器扇形筒底部死区拐角部位结炭严重,扇形筒支撑板严重变形,共8根扇形筒有不同程度的变形,2根扇形筒下部已变形裂开约有20cm,扇形筒内、扇形筒间隙、支撑圈、输送管及反应器器壁等均有不同程度的结碳现象,催化剂输送管已堵塞了约三分之二。
2.3 重整第三反应器重整第三反应器底死区、扇形筒与器壁拐角部位有结炭,有块状结炭,个别扇形筒内有结炭,设备内构件没有损坏。
2.4 重整第四反应器重整第四反应器底部、中心管、扇形筒内无明显结炭,设备内构件没有损坏。
2.5 重整四合一炉集合管重整第一、二、四反应器出口炉管有微量的碳粉,无明显结炭出现。
3 装置积碳原因分析装置出现炭块后,及时将收集到的炭块送至石科院进行了物化分析,并由此分析炭块形成的初步可能原因,并及时采取了相应的措施。
矿产
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
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a,催化剂收集料斗的高速吹扫气的流量 曲线 明显变化;
b,第四反应器下部的催化剂下料管表面 温度,部分管线表面温度变低(在0.35Mpa的 CCR装置观察不到这一现象);
c,在某一时段催化剂粉尘量异常增多, 尤其是细粉增多(见图<1>);
3,硫化抑制金属器壁积炭
硫化抑制金属器壁积炭,在工业上已经有成熟的 经验,如石脑油蒸汽裂解制乙烯装置 ;
Bennett等人对25/20/Nb不锈钢进行预硫化和连 续硫化,并在高温下考察了硫化对丝状炭生长的影 响。结果表明,无论是使用噻吩、硫化氢、二氧化 硫还是硫醇为硫化剂,都具有抑制丝状炭生成的作 用,硫化剂直接吸附在金属表面的吸附活性中心上, 阻止了或减弱了金属表面对烃类的吸附,其中噻吩 是最有效的添加物,因为噻吩的分子最大,吸附在 金属表面对表面活性中心的阻隔效应最好;
80
120
颗 粒 宽 度 , nm
图 <20>金 属 颗 粒 大 小 与 炭 生 长速率的关系
6,脱离了金属母体的丝状炭仍然具有化学活 泼性。
环 己 烷 转 化m率%
C 1- C3产 率m %
16 14 12 10
8 6 4 2 0
400
丝状炭
p=0.8MPa H/HC=3
活性炭
450
500
550
d,由于反应器内的积炭附着在设备的 壁上,它们都是进一步积炭的种子,因此 最好在器内进行喷砂处理;
e,如果全厂因生产需要或其它原因,CCR装 置暂时不能停工处理。此时需要注意以下几点:
1)在准确分析重整原料油硫含量的基础上, 将重整进料硫含量调节到0.45ppm,并稳定长期 注硫;
2)装置必须稳定操作,尽量不出现大的波动, 如停电、停油泵或循环氢压缩机等;因为大的波 动可能使得被炭块包裹着的催化剂床层倒塌,会 使反应器下部的催化剂下料管堵塞或引起反应器 压降上升 ;
对金属器壁硫化是CCR装置可采取的重要技 术措施。由于重整催化剂对原料油中的硫含量要 求不大于0.5ppm,硫含量过高会造成重整催化剂 中毒,硫含量太少又会引起重整装置金属器壁积 炭。为此,在重整装置进料的总硫含量控制上必 须掌握:进料中硫的总含量尽量接近0.5ppm,但 是不要超过0.5ppm原则。
1, 反应器壁积炭的工艺特征及危害
1)反应器壁积炭的工艺特征
我国第一套引进的CCR装置,反应压力为 0.88MPa,于1985年3月2日投运。装置运转至 204天后,第四反应器的催化剂下料管出现堵塞, 需要人工敲打第四反应器的催化剂下料管才能维 持催化剂的正常循环。此前,第四反应器下部收 集料斗的高速吹扫气流量出现不正常的情况,这 是装置出现反应器壁积炭的第一个特征。
b,由于反应器内有大量炭、少量硫化 铁及油气,遇见空气极易自燃。为此清炭、 卸剂工作需在氮封条件下进行。同时准备 好必要的清理工具,如大功率吸尘器等。 最好请有关专业人员进行清理。
c,清炭后必须对反应器内构件进行全面 清扫,将扇形筒和中心管缝隙中的夹杂物 清除干净。尤其要注意的是仔细检查带夹 层的中心管,因为夹层缝隙中有可能夹有 杂物,必须进行彻底吹扫,以防运转时引 起压降不正常;
催化剂分析结果
样品名 C, S, Cl, Pt, Sn, 比表面积, 称 m% m% m% m% m% m2/g
待生剂 3.4 0.006 1.09
再生剂 0.02 0.006 1.38
142
还原剂
1.20 0.29 0.30 143
电子探针分析结果
丝状炭的生成机理
通常炭的沉积是一个包含不同生长形式的 复杂结构,如果将这些复杂结构进行分类的 话,可以分为三大类:无定形炭、石墨炭和 丝状炭 。
2,金属表面增加涂层
Brown等人提出在Incoloy 800的裂解炉管 内壁利用气相沉淀法,在炉管高温(995℃) 氧化的条件下将烷基硅氧化合物(如四乙基原 硅酸酯)沉积在炉管壁上,形成一层很薄的无 定形的氧化硅膜。试验结果表明,在炉管温度 为700-880℃时,炉管的积炭量可大幅下降 (减少10倍),当温度大于900℃时,效果明 显下降。
五,重整装置出现炭块后的处理
CCR重整装置在出现反应器内积炭后,它 所带来的经济损失少则数十万,多则上千万元, 因此装置一旦出现炭块,必须引起充分的重视。 首先需要做的事情是将收集到的炭块(或炭 样),尽快联系有关部门进行必要的物化分析。 以尽快的确定炭的形态,判断炭块形成的原因。
如果炭的形态是丝状炭,需要采取以下措 施:
3)密切注视装置的压降 变化,定期测 定各反压降;
4)最好在一号提升器内加装过滤网, 以防止炭块带入再生系统。
5)在装置满足全厂最低要求的条件下, 尽管能在较缓和的苛刻度下运转,防止积 炭情况恶化过快,并造成更严重的内构件 损坏。
▪ 为了抑制金属器壁积炭,人们研究过向金 属材料中添加氧化物、在金属表面增加涂层、 对金属表面进行硫化处理等方法。
1,金属材料中添加氧化物
Baker等人考察了在铁-镍中加入SiO2、 AL2O3、TiO2、WO3、Ta2O5和MoO3等金 属氧化物对抑制生长丝状炭的规律。
研究发现,这些氧化物对铁-镍生长丝状 炭都有抑制作用,但是它们起作用的机理 不同。
图C,颗粒A发生分裂;由图D可以看到,分裂的 颗粒(直径为50-20nm)上丝状炭的生长情况。对图AD的图象和数据进行分析后得到,在颗粒A(直径为95 nm)上,丝状炭的生长速率是每秒22.3nm,在颗粒B (直径为50nm)和颗粒C(直径为20nm)上,丝状炭 的生长速率分别为每秒41.8nm和56.5nm。
各个反应器扇形筒更换的数量 反应器编号 扇形筒更换的数量,/根
第一反应器
23
第二反应器
23
第三反应器
4
第四反应器
0
扇形筒固定圈损坏实况
扇形筒下部积炭实况
三,反应器壁积炭的原因:
反应器内部的积炭从表观看可以分为: 粉状炭和块状炭。部分的粉状炭和小块的 块状炭可以在催化剂循环时被带出反应系 统。块状碳又可以分为软炭块、硬炭块和 软底炭。
a,出现炭块后的首选处理方法是尽早 停工处理。
由于反应器内构件可能损坏,而且在处 理前不能够详细了解内构件损坏的程度和 数量,因此必须准备好足够的内构件(数量 和规格),同时要考虑好损坏部件的修复办 法;
另一方面,由于部分催化剂被炭包裹, 清出后无法使用。为此需准备好一定数量 的催化剂。在做好准备工作的基础上,再 停工检修。
2 )反应器壁积炭的危害
通常由于对反应器壁积炭的危害性认 识不足致使装置未能得到及时处理,造 成严重的危害和重大损失。
反应器壁积炭造成的危害主要表现在 二个方面---催化剂大量损失和反应器、 再生器内构件损坏。
以下列举2个实例进行说明。
例1, 某CCR装置的处理能力为 40万吨/年。
1996年7月投产 ,1997年9月因反应器壁 积炭而停工。四个反应器内清理出来的炭 的数量如下表。
由上述丝状炭的特征可以看到,在金属 器壁上产生一定数量的丝状炭后,如果未能及 时采取相应的技术措施,积炭将会以较快的速 度发展,同时生成的丝状炭又会炭生炭,加快 了炭的累积速度,并会产生严重的后果。
因此一旦装置出现积炭迹象,应该尽快 的停工处理。
4.0 金属器壁积炭的抑制
▪ 金属器壁积炭会导致加工工艺中的管线、阀门、 换热器、反应器等发生堵塞或损坏,轻者造成 工业装置运转周期缩短,重者造成装置被迫停 工或出现安全事故,因此对于抑制金属器壁积 炭必须引起重视。
4,丝状炭顶部的金属颗粒如果被沉积物全部包裹, 丝状炭将会停止生长;生长中的丝状炭,顶部 的金属颗粒未被沉积物包裹;
5,顶部金属颗粒的大小与线状丝状炭的生成 速率有关,如下图所示,金属颗粒越小, 线状丝状炭的生成速率越快;
线 状丝 状 炭生 成 速 率 , nm/s
60
50
40
30
20
10
0
0
40
金属表面生炭机理示意图
丝状炭的特征
1,所有丝状炭的顶部多有一个金属颗粒;
2,丝状炭的直径受顶部金属颗粒大小的控制。在大 部分情况下,金属颗粒是比较小的,因此丝状 炭的直径通常在500-1000 Å左右;
3,丝状炭的生长速率与温度有关,在铁、镍和钴乙炔系统中,温度升高320℃,丝状炭的生长速 率加快20倍;
在600℃下,无论是预先硫化还是连续硫 化,在Gr2O3表面的烃类分解没有减少,这 反映出,在Gr2O3表面的烃类分解的反应机 理与Fe2O3不同;
连续硫化的效果,与带入硫化剂气体中 的硫化剂的分压有关,硫化物分压愈高,效 果愈好。
从CCR装置采集炭的样品的分析显示,积炭 属于比较典型的丝状炭结构。由于重整催化剂是 一种对硫十分敏感的催化剂,因此在采取抑制金 属器壁积炭的措施上必须十分谨慎。
软炭块样品
硬炭块样品
炭样的元素分析结果
元素,m% 一反底部软质炭 一反底部硬质炭
C
98.84
98.25
H
0.65
0.68
Fe
0.3708
0.2140
Ni
0.0044
0.0051
Cr
0.0043
0.0029
Mo
0.0049
0.0052
Mn
0.0025
Hale Waihona Puke 0.0016炭样的TEM谱图
积炭催化剂的TEM谱图
5,金属器壁积炭问题
重整装置金属器壁积炭,是指在重 整反应的条件下,重整装置高温部位 的金属器壁产生的积炭,这些设备包 括加热炉管、反应器、换热器等,其 中反应器壁的积炭最为严重 。
自1985年我国第一套CCR装置投运以 来,至2005年底已有21套CCR装置建成 并投产,发生反应器壁积炭的重整装置 已经有6套,其中反应压力为0.88MPa的 装置1套;反应压力为0.35MPa的装置5 套。其中,既有引进美国专利技术的装 置,也有引进法国专利技术的装置。