一起接地变保护动作跳闸原因的分析

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10kV2号接地变越级跳闸故障分析

10kV2号接地变越级跳闸故障分析

10kV2号接地变越级跳闸故障分析发布时间:2021-11-17T23:59:31.553Z 来源:《福光技术》2021年18期作者:白冰[导读] 因定值整定错误,从而导致#10kV2号接地变越级跳闸事故的经过,并对保护动作行为进行了详细分析及反思。

国网南京供电公司江苏南京 210000摘要:本文介绍了2018年3月一起发生在110kV某变电站,因定值整定错误,从而导致#10kV2号接地变越级跳闸事故的经过,并对保护动作行为进行了详细分析及反思。

关键词:越级跳闸;故障处理;定值整定一、变电站保护动作情况相关继电保护装置报文信息收集如下:二、故障检查情况1、10kV 号接地变2J2间隔相关一、二次设备检查。

2号接地变组合柜采用小电阻接地成套装置,零序电流采用独立互感器采集三相电流矢量和的零序分量,二次人员首先通过一次通流验证了2个CT的独立性,进一步检查该间隔的零序CT屏蔽线安装情况符合标准;在对保护装置进行二次全校时,分别对过流保护和零序保护进行独立试验,采样结果和动作特性均互不影响,2号接地变校验通过。

2、由于故障发生时10kVxx线141断路器未第一时间跳开,重点对141间隔相关一、二次设备进行检查。

由于现场故障隔离后,监控远程遥控将141断路器合闸,初步推测该开关无故障。

检修人员对该开关进行整组传动试验和机械特性试验,结果均正常。

检修人员对断路器本体的连杆、拐臂和瓷柱等机械部分进行排查,未发现变形和损伤。

相关试验数据如下:最低分闸电压130V,分闸时间28.13ms,符合跳闸线圈的最低动作电压应在操作电压额定值的30%~65%之间的规定要求。

针对141保护装置及其二次回路,检修人员仔细检查了装置采样值、电源上电等情况,并反复进行了多次传动试验,均正常。

对相关二次线和端子排也进行了全面检查,没有发现线头松动和绝缘下降的问题。

三、故障时序分析2018年3月27日22:49:07.772(本节采用D5000SOE时间为基准),110kVxx变10kVxx线141保护装置因感受到故障零序电流而启动录波。

一起站用变多次跳闸事故的原因分析与整改措施

一起站用变多次跳闸事故的原因分析与整改措施

装备应用与研'♦Zhuangbei Yingyong yu Yanjiu一起站用变多次跳闸事故的原因分析与整改措施林依青(广东电网有限责任公司汕头供电局,广东汕头515000)摘要:针对某110%V变电站一起站用变多次在本站10%V馈线近区接地故障跳闸时出现低压零序过流保护动作而跳闸的事件,分析了事故原因,指出了站用变电流回路存在的缺陷,并提出了整改措施。

关键词:站用变;电流回路;跳闸原因0引言变电站的站用变系统是整个变电站正常运转所需能量的来源,其能否运接变电站供电系统的叭低压站用变系统的变压一用直接接地的方式,除了过保护之外,还需装设零序过保护作站用变接地保护的后保护,,低压零序电站用变低压侧接地线回路的零序CT二次。

本文介绍了某110%V变电站一起站用变多次在本站10kV馈线近区接地故障时出现低压零序过流保护动作而跳闸的事件,分析了事故原因,并提出了的整改措施。

1事故过程该110kV变电站10kV接线为单母线分段接线。

站用变系统由2台10kV站用变压,量160kVA,分在10kV I母线和-线上。

站用变低压380V侧是线分段接线。

为了保站用电的供电,2台站用变用,站用变因故障跳闸电时,一站用变出运的站用变的切。

2019年9月至2020年4月,该110kV变电站连续发生4次#2站用变低压零序保护动作跳闸事件,时有站10kV馈线近区接地故障零序保护动作跳闸事故的,况如表1所示。

表1#2站用变动作跳闸情况表时间跳闸馈线馈线发生故障时一次/二次零序电流值/A#2站用变保护装置低压侧一次/二次零序电流/A2020-04-08a线(位于III母线)199/4.98378/9.462020-01-01b线(位于I母线)307/2.50346/8.642019-12-24=线(位于III母线)260/6.50336/8.392019-09-16>线(位于I母线)286/2.38376/9.39 2020年4月8日,该站的10kV a线站外发生近区接地故障,一次零序电199A,大于整,馈线零序保护正确动作。

变电站直流系统一点接地导致开关跳闸的原因分析及对策

变电站直流系统一点接地导致开关跳闸的原因分析及对策

变电站直流系统一点接地导致开关跳闸的原因分析及对策摘要:对500kVJL站500kV开关5031控制回路进行全面检查和分析,通过试验,得出直流系统分布电容大小、操作箱TBJ启动电流对直流系统一点接地造成开关跳闸的对应关系,为有效防范各变电站直流系统一点接地造成开关跳闸开展原因分析及相应的对策建议。

关键字:直流系统;接地故障;分布电容0 引言直流接地对变电站继电保护及二次回路的正常工作威胁很大,特别是控制回路,由于直流系统正、负极对地分布电容的存在,直流系统一点接地,同样可能导致开关误跳闸。

为研究变电站直流系统分布电容大小、开关操作箱TBJ继电器启动电流与直流系统一点接地时开关跳闸之间的关系,笔者对500kVJL站500kV 开关5031控制回路进行全面检查和分析,通过试验,得出直流系统分布电容大小、操作箱TBJ启动电流对直流系统一点接地造成开关跳闸的对应关系,为有效防范各变电站直流系统一点接地造成开关跳闸开展原因分析及相应的对策建议。

[1]1 直流系统等值电路5031断路器跳闸回路的原理如图1所示,其中LP表示“3LP1”压板,TBIJA 表示跳闸保持继电器电流线圈,TQ表示跳闸保持继电器电压线圈,R1、R2分别表示正、负极性桥电阻, C1、C2分別表示正、负极对地电容(包含直流系统所接电缆对地电容和各保护装置抗干扰对地电容) 。

[2]图1 5031断路器跳闸回路原理图2试验分析笔者从直流系统对地分布电容、TBJ继电器启动电流、断路器跳闸试验、平衡桥电阻等因素进行试验,得出试验参数与跳闸电流的内部联系。

2.1直流系统对地分布电容测试笔者分别测试了直流系统I段、II段及合环运行时的系统分布电容,详见表1。

从测试数据可以看出,500kVJL站直流系统对地分布电容较小。

表1直流系统对地分布电容测试数据(平衡桥电阻30K)2.2500kV断路器控制回路检查(1)操作箱TBJ启动电流校验500kV断路器操作箱采用的是南瑞继保公司生产是CZX-22G型操作箱,其中TBJ继电器的接线原理如图2所示。

一起控制回路直流接地引起的主变变低开关跳闸事件分析及风险防范措施

一起控制回路直流接地引起的主变变低开关跳闸事件分析及风险防范措施


参 考 文献
隐患 :目前换 流站 P C P A系统单个远端模块中某个故障 , P C P A 独立。( 2 ) 在不易增加耦合板卡时 , 考虑增加一根传输电缆 , 将两根 系统 会 退 出运 行 , 威 胁 直流 输 电 系统 运行 , 如图 3 所示 。 电缆并接 , 实现传输电缆冗余。 4结 束 语 , 、 l n l _ , 、 通过 分 析 直 流测 量 装 置典 型故 障 及 处 理情 况 , 探 讨 设 备 改 进措 施, 对设备厂家及运维人员具有一定借鉴意义 。期望对新建直流工 I 程提供参考, 避免 同类故 障发生 , 进一步提高直流测量装置可靠性 , 远 PCP Al 远 I 保 障 电网 安全 。 端 端
在故 障 发生 后 , 经 工 作 人 员现 场 检 查 为 # 3主变 变 低 5 0 3 B开 关 偷跳 , 相关设备无故障。 1 9时 1 7 分 ,经调 度 令 合 上 # 3 主 变 变低 5 0 3 开 关 ,断 开 l O k V 3 B M、 2 B M分 段 5 3 2 B开 关 , 1 0 k V 3 B M恢 复 正 常运 行 方式 。
摘 要: 目前发 电厂 及 大 、 中型 变电站 的控 制 回路 、 继 电保 护 装置 及 其 出 口回路 、 信 号 回路 均采 用直 流 系统供 电 , 直流 系统 的 完善 可 靠对 发 电厂 、 变 电站 的安 全 、 经 济运 行 起 到 了至 关 重要 的 作 用。直 流 系统 为不 接 地 系统 , 直 流 系统 的两 极 对地 没 有 电压 , 大地也 没有直流电位 , 直流 系统一点接地容 易引起断路 器偷跳 , 影响设备可靠运行 。文章分析 了一起 关于控 制回路直流接地引起的跳 闸 事件 , 并就直流 系统 的特点, 提 出相应 的风险防范措施 。

一起10kV接地变保护动作跳闸事故分析及处理

一起10kV接地变保护动作跳闸事故分析及处理

一起10kV接地变保护动作跳闸事故分析及处理一、概述某某年07月28日18:35,110kV某变10kV#2接地变保护高压零序过流1时限、高压零序过流2时限、过流Ⅱ段动作跳开10kV #2接地变075断路器及110kV 2号主变10kV侧002断路器,致使110kV某变10kVⅡ段母线失压。

二、某变主接线图/图1. 110kV某变电气主接线图三、保护动作行为分析某某年07月28日18:35 110kV某变10kVⅡ母A、B、C三相电压分别为91.4V、86.3V、17V,见图4,判断为10kVⅡ母系统发生C相接地故障。

10kV#2接地变A、B、C三相电流分别为1.18A、1.13A、1.16A(CT变比为400/5),零序电流为14.09A(CT变比为75/5),达到10kV #2接地变过流Ⅱ段和高压侧零序过流定值,10kV#2接地变过流Ⅱ段和高压侧零序过流保护动作跳本侧075断路器的同时,联跳110kV #2主变低压侧002断路器;本次10kV#2接地变保护动作的原因,可能有2条:1)10kVⅡ段母线相应的线路间隔上发生接地故障,但10kV线路保护装置零序过流保护拒动,由10kV #2接地变保护动作跳闸110kV 2号主变10kV 002断路器消除接地故障;2)10kVⅡ段母线或10kV #2接地变间隔发生接地,10kV #2接地变保护动作;本次故障小电流接地选线装置的选线结果为10kV #2接地变075断路器间隔接地,且现场检查本次10kVⅡ母线除#2接地变外其余10kV线路间隔保护均未启动,故判断10kV #2接地变间隔可能发生接地,需将10kV #2接地变停运,进行进一步检查。

四、现场检查情况基于上述分析于某某年7月29日向调度申请将110kV某变10kV #2接地变由运行转为检修后,对10kV #2接地变开展了直阻及绝缘检查,检查结果无异常,初步判断10kV #2接地变间隔未发生过接地。

接地变保护误动原因分析及防范对策

接地变保护误动原因分析及防范对策

件 发, 经 过
值情况 呵划定本 I 火事件 为 1 0 k V新 、 l 线 发生按地故 障
2 0 l 4年 0 7月 2 3 L I l 8 : 4 8 ,1 1 0 k V A变 电站 群 2接 后 , 由 干 棹 2接 地 变 装 置 低 眶 侧 零 J 保 t 定 值 错 , 地变低f f f ! f 』 零 序过 流 I I 、 Ⅲ段 保护 动 作 , 2按 地 变 低 俐 事 故 发 生 后 O 6 S 跳 升 2主 变 变 低 B 分 支 5 0 2 1 3丹 芙 造
关键 词 : 接地 变 ; 保护误 动; 定值整定 中图分类号 : T M 5 6 『 文献标志码 : B 文 章 编 号 :f ∞j 0 8 6 7 ( 2 0 i 6 ) O 9 一@ 0 3 2 —0 2
】 l O k V 变 电 i r J 、 】 股 采崩接地 变 怍 为 1 0 k V 站
2 事 件原 因分 析
2 . 1 误 动 原 因 分 析
# 件 发生 前 , l 1 o k V l } = l 线供 电 l 1 0 k V A 变 电 站 1
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现场 一 次 设备 外观正 常 ,各项指 示均 无异常 , : 次

一点接地引起保护误动理论分析、试验与案例

一点接地引起保护误动理论分析、试验与案例
采用仪器:QDP-01直流系统对地参数测试仪; 带电测量直流系统对地电容和对地绝缘电阻;该 设备由广东电力研究院与广州市仟顺电子设备有 限公司共同研制。
国内首创,独家生产
2.校验绝缘监测装置
校验金昌局现有运行变电站,运行的绝缘监测装 置,测试其工作状况、性能与电压偏移及电压波 动情况,了解这些运行的绝缘装置的安全隐患。
2. 两极不能正确告警有14个站,占 77%。
模拟正极10K、负极20KΩ的两极接地故障, 显示正极40-100K,负极为无穷大。 两极接地故障,极易造成直流系统烧坏。
3.电压波动,引起正负极压差超过 40V,有8个站,占44%。
有接地故障或绝缘降低时,电压波动,引 起正负极压差过大,
动过大,如20%以上,对地电压将超过70% 再发生接地故障,由于直流系统对地电容的蓄能
作用,将使出口(中间)继电器或跳闸线圈动作, 从而发生误动
(五)项目背景
1.直流系统对地电容
开关电源的大量使用,保护装置电源进线 增加了母线对地滤波电容
采用屏蔽电缆,使控制节点存在较大的对 地电容
发生接地时,上述电容的充、放电过程, 能够足够大的电流,从而一点接地引起保 护误动
保护动作情况: 线路开关发生A相单相跳闸后,重合闸最快804ms动
作, 901ms开关重合成功。 保护动作报告:
4.事故后现场检查分析
4.1现场检查故障基本情况
线路RCS-931BM、PSL-603GC型保护分别 停运改定值工作。工作负责人带领工作班成员 进行RCS-931BM型保护改定值工作,故障时 刻正在进行保护改定值后定值打印及压板电位 测试工作,开关发生A相跳闸后,保护班组随 即停止工作,离开保护室。

一起线路故障引起的零序I段动作跳闸原因分析及预防措施探讨

一起线路故障引起的零序I段动作跳闸原因分析及预防措施探讨

一起线路故障引起的零序I段动作跳闸原因分析及预防措施探讨摘要:变电站内部及送出线路最容易发生事故的设备就是电缆线路,其中单相接地故障引起零序过流Ⅰ段动作占很大比例,极少数项目现场出现零序过流Ⅱ段动作跳闸,零序过流I段动作大多数是一次设备异常引起的保护动作。

本文结合工作中的35KV光伏电站开关站接地变零序保护动作跳闸的实际案例,从引起跳闸的原因着手,阐述了事故检查过程及预防措施,深入分析一起线路故障引起的零序过流I段动作跳闸事故,通过制定对策,避免开关站再次出现该跳闸事故。

从而给其他现场处理类似事故提供一定的帮助。

关键词:光伏电站零序I段动作跳闸原因分析及预防措施1事故过程及设备简介:某光伏电站建设规模为40MW,以2回35kV 集电线路至 35kV光伏电站内开关站,开关站汇集电能后以1回35kV架空线路接入110kV变电站。

光伏区电能汇集后通过13台35kV箱变升压,集电线路原有道路敷设可方便到达开关站,总长约6.5公里。

(1)故障前后电站运行方式故障发生前,某光伏电站35kV送出Ⅰ回线在运行状态,站内35kV母线在运行状态。

35kV光伏场区集电Ⅰ回线带负荷17.2MW,35kV光伏场区集电Ⅱ回线带负荷21.1MW,全站送出总负荷38.1MW。

故障发生时,某光伏电站内35kV母线保护装置1M差动相电压保护、1M失灵相电压保护启动,但未动作出口。

故障发生后,某光伏电站35kV开关321、322、323、324、325断路器跳闸。

35kV送出Ⅰ回线,35kV母线、35kV接地变、35kVSVG、35kV集电Ⅰ回线、35kV集电Ⅱ回线均转为热备用状态,全站送出总负荷变为0 MW。

(2)事件发生经过2022年11月22日16时59分09秒860毫秒,某光伏电站35kV接地变兼站用变高压侧零序I时限保护动作出口,(动作电流1.058A,动作时限735ms)。

跳开35kV集电Ⅰ回线324断路器、35kV集电Ⅱ回线325断路器、35kV SVG 322断路器、35kV送出Ⅰ回线321断路器、35kV接地变323断路器。

一起风电场接地变零序保护越级跳闸事故分析

一起风电场接地变零序保护越级跳闸事故分析

一起风电场接地变零序保护越级跳闸事故分析杜 辉(中国大唐集团科学技术研究院有限公司西北电力试验研究院,陕西 西安 710021)Analysis of Zero Sequence Protection Overstepping Trip ofGrounding Transformer in the Wind FarmDU Hui(Datang Northwest Electric Power Test and Research Institute, Xi’an 720021)〔摘 要〕 针对一起风电场汇集线单相接地,接地变零序保护动作,导致越级跳闸的原因进行了深入分析, 通过等值电路模型、理论计算说明了中性点经电阻接地系统,发生单相接地故障后零序电流的特征,并给出了继电保护整定与配合,从故障录波的波形实际数值与理论计算分析,给出了其他可能导致此次越级跳闸的原因。

〔关键词〕 风电场;单相接地;零序保护;越级跳闸Abstract :The paper analyzes the cause of incident that zero sequence protection action of single-phase grounding of collection line for the wind farm causes overstepping trip, through equivalent circuit modeling and theoretical calculation, it describes the characteristics of zero sequence current produced after single-phase grounding fault when neutral point is connected through electric resistance grounding system, and presents the relay protection setpoints and their configuration, based on the waveform actual data of fault wave recorded and theoretical calculation, it also points out other causes which may lead to such overstepping trip.Key words :wind farm; single-phase grounding; zero sequence protection; overstepping trip 中图分类号:TM62 文献标识码:A 文章编号:1008-6226 (2020) 06-0035-05作重视不足,导致风电场电气事故频发。

一起压板氧化造成越级跳闸事故分析及处理

一起压板氧化造成越级跳闸事故分析及处理

一起压板氧化造成越级跳闸事故分析及处理摘要:本文通过对某站一起10kV线路接地故障所引起10kV #1主变变低501开关跳闸事故分析,得出事故原因为由于跳闸出口压板氧化导致接触不良,开关拒分引起的越级跳闸,并详细分析这起事故的原因,提出了相应防范措施及注意事项,避免类似事故的发生。

作为运行人员,我们要吸取事故教训,触类旁通,对变电站所有运行的保护测控装置压板进行排查,检查压板是否出现氧化生锈现象,发现异常立即上报处理。

关键词:压板,接触不良,防范措施1 引言本文通过对某站一起10kV线路接地故障所引起10kV #1主变变低501开关跳闸事故进行详细的分析,并对疑似氧化压板电阻情况进行测量,随即更换压板,对保护装置进行数次故障模拟,验证压板接触不良。

查找出事故原因是由于跳闸出口压板氧化导致接触不良,同时给出了事故的检查分析过程,提出了相应防范措施及注意事项。

2 故障概况2.1 事件前运行方式110kV某变电站110kV单母线分段并列运行、10kV单母线分段分列运行。

正常运行方式下,#1主变变高1101开关、#2主变变高1102开关在合位。

10kV分段500开关处于热备用状态,10kV分段500开关备自投投入,#1主变变低501开关在合位,#2主变变低502开关在合位,分别带10kV I段、II段母线负荷,如图1所示。

图1 事件前运行方式2.2 事件经过2020年05月10日05时18分14秒,110kV某变电站10kV F10佰易线发生接地故障,零流故障二次电流8.121A(定值0.95A),10kV F10零流I段保护正确动作,但未跳开510开关;保护装置、站内监控后台均无510开关变位信息。

05时18分15秒#1站变兼接地变高零流1时限动作,故障电流1.35A(定值0.24A),闭锁备自投,持续2.891s后(定值2.5s),高零流2时限动作,故障电流1.32A,跳开#1主变变低501开关,10kV IM失压。

一例10kV系统单相接地跳闸分析

一例10kV系统单相接地跳闸分析

一例10kV系统单相接地跳闸分析摘要:针对一变电站10kV小电流接地系统发生单相接地,一相电流增大,引起户外线路真空开关跳闸,用二阶微分方程分析了网络的过渡过程,开关跳闸是由于网络的暂态过程引起的。

关键词:电容电流过渡过程共振频率控制装置等效网络一、问题的提出:110kV LWYY变10kV 侧,连续多次515线路发生单相接地,开关跳闸。

控制装置记录显示:LWYY变10kV 侧,515线装有第一级总断路器,断路器内置3只单相CT、变比600/5,由ZK-40智能控制装置配合真空开关运行。

正常运行时显示负荷电流约为:IA=1.53A、IB=1.52A、IC=1.49A、I0=0.016A ;装置显示电流保护定值:瞬时速度I1=10A、0s,延时速度 I3=3.6A、0.3s,I0=0.3A、5s(退出)。

2014年11月16日,ZK-40智能控制装置显示:距变电站1.5km处线路发生单相接地、三相故障电流:IA=2.2A、IB=10.2 A、IC=2.2 安、B相电流明显增大,A;瞬时速断保护动作,第一级总开关跳闸。

以下是对故障现象、装置动作情况进行分析。

二、原因分析1、线路参数计算LWYY变10kV系统架空线路约30km、电缆线路约4.6 km;其中,515园艺线电缆截面积240mm2为:4.6km。

10kV架空线路电容电流:IC1= UeLi×10-3= 2.7×10×30×10-3 (A)= 0.81(A)Li——架空线路长度(km)IC1——架空线路电容电流(A)10kV电缆线路电容电流:IC2=0.1 UeLi= 0.1 ×10×(1.9+2.7)=4.6 (A)Li——电缆长度(km)Ue——系统标称线电压IC——架空线路电容电流(A)10kV系统总电容电流:IC= IC1+IC2=0.81+4.6=5.41(A)10kV系统总对电容:变电站距故障点1.5km处10kV电缆线路电阻R、感抗XLR=0.13×1.5=0.195(Ω)XL=0.358×1.5=0.806(Ω)L=0.806/314=0.00257(H)=2.57(mH)2、原理分析若10kV系统(小电流接地系统),发生开关跳闸,至少伴随两相电流增大,而控制面板显示这次故障只有一相电流增大,电流超过动作值(1200A),此现象可能有两种情况:一是ZWHF-12型户外交流高压分界断路器接线错误;二是确有1200A单相电流,使开关跳闸。

一起光伏电站35 kV接地变保护跳闸事件原因分析

一起光伏电站35 kV接地变保护跳闸事件原因分析

机 电 工 程 技 术 第49卷 第11期MECHANICAL&ELECTRICALENGINEERINGTECHNOLOGY Vol 49 No 11收稿日期:2020-04-25 DOI:10 3969/j issn 1009-9492 2020 11 073袁晓博一起光伏电站35kV接地变保护跳闸事件原因分析[J].机电工程技术,2020,49(11):238-239 一起光伏电站35kV接地变保护跳闸事件原因分析袁晓博(五凌电力有限公司,长沙 410004)摘要:基于某光伏电站35kV母线接地导致接地变保护跳闸事件监控信息,通过对其母线电压故障与接地变电流录波图深入分析,判断此次故障为母线单相短时接地现象,凝露闪络和污闪是其主要原因。

提出的整改措施包括加装热缩母排保护套管或使用防污绝缘涂料,利用夜间光伏低发期对35kV高压室定期清扫且门窗尽量保持常闭,采用碘钨灯交替加热各柜内母线及绝缘设备等。

实践证明,这些方法可有效防止类似故障再次发生,为光伏行业类似故障处理提供技术参考。

关键词:光伏电站;母线故障;保护跳闸;凝露闪络;污闪中图分类号:TM561 文献标志码:A 文章编号:1009-9492(2020)11-0238-02AnalysisonaProtectionTripof35kVEarthedTransformerinPhotovoltaicPowerStationYuanXiaobo(WulingPowerCo ,Ltd ,Changsha410004,China)Abstract:Basedonthetripeventmonitoringinformationofearthedtransformerprotectioncausedby35kVbusgroundinginaphotovoltaicpowerstation,thevoltagefaultofitsbusandtheoscillogramofearthedtransformercurrentwereanalyzedindepth.Itwasjudgedthatthefaultisthesingle-phaseshort-timegroundingphenomenonofthebus,andthemainreasonsarecondensationflashoverandpollutionflashover.Theproposedrectificationmeasuresincludeinstallingheatshrinkablebusbarprotectionsleeveorusingantifoulinginsulationcoating,regularlycleaningthe35kVhigh-voltageroomandkeepingthedoorsandwindowsnormallyclosedasmuchaspossibleduringthelowoccurrenceperiodofphotovoltaicatnight,usingiodinetungstenlamptoalternatelyheatthebusbarandinsulationequipmentineachcabinet.Practiceshowsthatthemethodcaneffectivelypreventsimilarfaultsfromhappeningagain,andprovidetechnicalreferenceforsimilarfaulttreatmentinphotovoltaicindustry.Keywords:photovoltaicpowerstation;busbarfault;protectiontrip;condensationflashover;pollutionflashover0 引言光伏发电在越来越多国家和地区实现平价上网解决经济性瓶颈后,必将成为普惠能源。

一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施

一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施

一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施接地变压器是电力系统中的重要设备,它用于将高压电网的电压变换为低压电压,以供低压配电网络使用。

一旦接地变压器出现跳闸现象,将会影响整个电力系统的正常运行,因此必须及时分析跳闸原因并采取相应的处理措施。

1. 短路故障接地变压器的短路故障是导致跳闸的最常见原因之一。

例如,当接地变压器的高压侧和低压侧之间发生短路时,瞬时电流将远远超过额定电流,导致保护装置触发跳闸。

2. 电容电流当接地变压器的高压绕组和地之间存在电容时,如果通过它流过的电流超过了保护设置的范围,也会导致跳闸。

3. 过载故障当高压侧或低压侧的负载超过接地变压器额定容量时,将导致变压器过载跳闸。

4. 接地故障当接地变压器的中性点接地故障时,将出现不对称短路电流,导致保护装置触发跳闸。

5. 油箱漏油当接地变压器的油箱泄漏或有油渍时,可能导致浸泡在油中的绝缘件受到损坏或漏电,从而引起跳闸。

1. 找出问题的根本原因并采取针对性措施。

当接地变压器跳闸时,首先需要分析原因,找出跳闸的根本原因,然后采取相应的措施。

2. 检查绝缘状态。

接地变压器跳闸后,需检查绝缘状态是否正常。

如有遗留的绝缘问题,应及时采取相应的措施加以处理。

3. 更换故障元件。

当接地变压器跳闸时,有可能是器件本身出现故障导致。

此时,需要更换故障元件并重新启动变压器。

4. 加强维护管护。

对接地变压器及其连接设备定期进行检查和维护,必要时进行保养维护。

同时,加强管护,及时发现和处理可能存在的故障问题。

总之,接地变压器的跳闸问题必须引起我们的高度重视。

只有及时准确地找出故障原因,并采取相应的补救措施,才能保证电力系统的正常运行。

一起变压器低后备保护跳闸事故分析及防范措施

一起变压器低后备保护跳闸事故分析及防范措施

一起变压器低后备保护跳闸事故分析及防范措施[摘要]:本文阐述了某风电场110kV电力变压器在新投运后,因低后备电流回路一次绕组与二次绕组极性不一致,在风电场满负荷发电上网运行时主变压器低后备保护动作跳闸原因分析,并就此制定了相关对策和措施。

[关键词] 变压器、保护、极性、跳闸一、事故简介某风电场110kV升压站在建成后投入运行发电,风电场初期由于各方面原因,发电负荷较小,后期具备条件后,在风资源大好的情况下,投入风机发电上网负荷逐步增大,进入满负荷发电上网运行时,主变高低压侧断路器跳闸,综自后台报文故障事件显示,主变低后备保护装置动作同时跳开主变高低压侧断路器,造成风电场110kV升压站退出运行。

二、跳闸事故现象风电场110kV升压站主变跳闸后,分别查看了主变高后备、低后备、差动保护装置,调取故障录波装置波形进行综合分析,主变低后备保护装置动作电流A:0.686A;B:0.708A;C:0.706A,主变差动保护三相差流均为0A,无短路故障电流。

再查看35kV母线、1#SVG、1#接地变、1#集电线路、2#集电线路保护装置信息,也无短路故障电流现象。

为此,又查阅主变低后备保护定值单,结合当时风电场运行情况综合分析,发现风电场110kV升压站投运至今,发电上网负荷较小,主变跳闸前,风电场风机全部投入并网发电,处于满负荷上网发电状态,主变低后备保护定值单复压过流闭锁II段1时限投入,经方向闭锁,指向母线,定值0.71A,跳闸时主变低后备保护装置动作电流A:0.686A;B:0.708A;C:0.706A,根据装置说明书,过流保护启动元件:当三相电流最大值大于0.95倍整定值时动作,此启动元件用来开放相应的过流保护.动作值=0.71*0.95=0.6745A,ABC三相都超过0.6745A,保护装置动作正确。

三、跳闸原因分析1、六角向量图分析采集主变低后备复压过流II段1时限跳闸时主变差动保护、高后备保护、低后备保护等装置故障录波数据,画出六角向量图:根据六角图判断分析表明:主变接线方式YDN11a高低压侧A/B/C三相电压电流按顺时针走向,相差120°,高低压电流电压正常;b因主变接线方式是YDN11,低压侧电压ua超前高压侧电压UA约30°,高低压电压相位正常;c因主变接线方式是YDN11,高压侧电流IA超前高压侧电压UA在0-30°高压侧电流电压相位正常;e因主变接线方式是YDN11,低压侧电流Ia超前低压侧电压Ua在0-30°低压侧电流反向约180°;从上图可直观看出主变低压侧电流反向,初步分析判断主变低压侧用于低后备TA二次接线的极性与一次绕组极性不一致。

一起35kV接地变越级跳闸事故分析

一起35kV接地变越级跳闸事故分析

关键词:小电阻接地;接地变;越级跳闸;单相接地;电力电缆
中图分类号:TM75
1 事故介绍
风电汇集站中集电线路中多采用电力电缆与架空线 路结合方式[1],单相接地时故障电容电流较大,为
新疆某 220 kV 风电汇集站位于新疆哈密东南 了快速切断接地故障点,减少绝缘老化,延长设备
区,配置有 2 台 210 MVA 变压器,汇集站设 220 kV、 使用寿命,提高设备可靠性,结合风电汇集站主变
图 1 35 kV 主接线图
35 kV 汇集线保护装置为 PCS-9612,配置有零 序 保 护 、 电 流 保 护 。 接 地 变 保 护 装 置 为 RCS9621D,配置有电流保护、零序保护。
2014 年 4 月 13 日 14:10:34,综保监控显示 35 kV 母接地报警。峡风 1 线至 10 线, 2#站用变, 2#接地
DOI:10.13882/ki.ncdqh.2019.07.015
安全生产
一起 35 kV 接地变越级跳闸事故分析
邵彬
(重庆市万州区三峰环保发电有限公司,重庆 万州 404000)
摘要:分析了一起风电汇集站 35 kV 接地变因电力线路发生单相接地而引起接地变越级跳闸事故原因,并
提出整改和防范措施。
RURAL ELECTRIFICATION
2019 年第 7 期 总第 386 期
53
1907 第53页 共120页
CMYK
2019-07-31 10:25:26
安全生产
出 B 相发生接地。接地故障导致接地变保护动作、断 于故障线路一直未切除,从而导致延时时间到峡风
路器跳闸。而有故障的线路零序保护并未动作,线 二线保护拒动,使接地变越级跳闸。

一起因直流一点接地而导致的跳闸事件分析_邹进

一起因直流一点接地而导致的跳闸事件分析_邹进

0引言电力系统运行经验一般认为发电厂、变电站直流系统发生一点接地系统仍能继续维持运行,但应立即报警、尽快消除,否则再发生一点接地就会形成两点接地,很有可能造成保护装置误动、拒动,或直流系统短路等故障。

随着变电站规模的扩大、变电容量的增加、站内电子设备的大量使用等因素,使得发电厂和变电站直流系统正负母线对地电容量的大量增加,随之给电网带来“直流系统一点接地引起保护装置误动”的频繁发生。

该文通过对一起因直流系统一点接地引起的事故进行分析,研究了直流一点接地引起动作发生的机理,并提出了解决措施。

1概况2011年5月10日14时28分,220kV TC 变电站2号主变高压侧202开关跳闸,102、902开关未跳,后台机无任何保护动作信息。

15:13在检查2号主变无异常后TC 变2号主变恢复正常运行。

国网江西省电力科学研究院专业技术人员赶赴现场会同当地供电公司及保护、开关生产厂家技术人员于5月12日退出2号主变,对TC 变202开关动作情况进行检查。

事发前后处理经过如下:1)14:33监控中心汇报:14:28TC 变2号主变202开关跳闸,102、902开关未跳,后台机无任何保护动作信息,3号主变过负荷。

2)14:45经转移负荷后3号主变约接带14.5万kW。

3)15:13在检查2号主变无异常后TC 变2号主变恢复正常运行。

2原因分析2.1现场继电保护动作情况分析2号主变高压侧操作箱显示开关变位,分位绿灯亮,2号主变测控屏高压侧202开关绿灯亮;中、低压侧开关未变位。

从保护、故障录波装置启动记录波形等相关信息分析,该主变双套保护装置(CSC-326,北京四方)除启动信息外无任何保护动作信息;主变故障录波器显示无任何外部故障电流,220kVI、II 母线电压正常,可排除外部系统故障引起跳闸。

根据SOE 记录时间,主变保护启动时间晚于202开关跳闸时间,时间间隔几个毫秒,可以推断该主变启动记录是由开关变位引起,主变双套保护启动行为正常。

一起厂总变保护动作导致机组跳闸事故的分析

一起厂总变保护动作导致机组跳闸事故的分析
总 变 保 护 装 置上 l B厂 总 变 复压 过 流 /负 序 过流 、
后无延时动作跳 闸。后按定值 单要 求修改逻辑组
态 ,经 确认 无 误后 ,1 号机 组 于 2 3 : 4 7冲转 ,次 日
0 0 : 3 1 并 网。
高 压 侧 负 序 过 流 保 护 动 作 灯 亮 。就 地 检查 1 B 9厂 变 高压侧 开关 1 B 9 H 跳 闸。
第l 5 卷 ( 2 0 1 3 年第 7 期)
电 力 安 全 技 术

变 低压 侧 不对称 故 障的灵敏 度 ,增设 了高压 侧 负序 过 流保 护 。根据后 备保 护延 时配 置原 则 ,厂 总变 高 压 侧负序 过 流保护 应 经延 时后启动 全停 出 口,以保 证 保护 动作 的选择 性 。
检查 l B厂 总变 T 6 0 - I 、T 6 0 I ! 保护 装置 ,高
1 事故经过
事 故发 生 前 ,1 号 机组 带 负荷 4 2 0 MW ,厂用 电 按 正 常 接 线 方 式 运 行 ,l A和 1 B厂 总 变 分 别
带 1 0 . 5 k V 1 A1 、3 . 1 5 k V l A2 和 l 0 . 5 k V l B1 、
压 侧负序 过流保 护 出 口动作 跳 闸 ,动作 时负序 电流 7 3 2 . 4A,对应 B,C相 电流最 大 2 . 1 k A。
现 场 检 查 发 变 组 、 厂 总 变 无 异 常 ,1 B 9 H 开 关 、1 2 Bl H开关、l B厂 总 变 保 护 二 次 回路 正 常 ,
缘分别是 0 . 0 3 M Q ,0 ,0 ,确 认 1 B 9厂 变 高压 侧
大主机 均为 引进 国外技 术生 产的设备 ,锅 炉为 引进

一起单相接地引发35kV母线跳闸的事故分析

一起单相接地引发35kV母线跳闸的事故分析

一起单相接地引发35kV母线跳闸的事故分析摘要:不接地系统发生单相接地允许短时间运行,但不及时处理可能引发出其它故障。

本文针对一起35kV电容器组户外电缆头击穿发生单相接地,造成35kV开关柜穿柜套管炸裂,引发35kV母线跳闸的事故,分析事故原因并提出防范措施,提高电网运行的安全稳定性。

要求在新投产设备采购和验收时把好设备质量关,提高变电运行人员事故处置分析能力。

关键词:单相接地;套管;母线跳闸;分析Abstract:No grounding system,single-phase grounding allows the short running time,but not timely treatment may cause other faults.Aiming at a series of capacitor banks outdoor cable head of single-phase grounding breakdown which caused 35kV switchgear bushing’s drivepipe burst,and led to a 35kv busbar trip accident ,the cause is analyzed and the preventive measures are proposed,To improve the security and stability of power system. In the new production equipment procurement and acceptance of the good equipment quality,improve substation disposal operation personnel accident analysis ability.Keywords:single-phase grounding,bushing,busbar trip,analysis一、引言目前对于220kV变电站35kV系统多采用中性点不接地的方式运行,当35kV 系统发生单相接地时,保护装置不动作于跳闸,只给出接地信号,允许运行2小时,极大的提高了供电可靠性。

一起直流接地造成线路开关跳闸事故的分析

一起直流接地造成线路开关跳闸事故的分析

一起直流接地造成线路开关跳闸事故的分析【摘要】本文对一起直流系统接地造成线路开关跳闸的事故进行分析,找出线路开关跳闸的原因,制定出防范措施,防止事故再次发生。

【关键词】直流接地;开关跳闸;事故分析一、引言变电站直流系统作为继电保护装置、自动控制装置、微机监控、事故照明等的电源,被称为变电站的“心脏”,因此要求其有很高的供电可靠性。

直流系统运行中发生接地故障,将会造成严重后果。

直流系统发生两点接地故障,可能构成接地短路,造成继电保护、自动装置误动或拒动;也可能造成直流保险熔断,使继电保护、自动装置、控制回路失去电源。

因此直流系统接地故障的正确查找和排除对变电站安全稳定运行至关重要,本文针对一起直流接地故障处理不当造成一条线路开关跳闸的实例进行原因分析,以便今后在直流接地故障处理时防范此类事故再次发生。

二、事故发生经过介绍某110kv变电站一次接线图见图1。

当天运行方式为:110kv线路一141开关供110kvⅰ母及1号主变,经桥联100开关供110kv ⅱ母及2号主变;35kvⅰ、ⅱ母线并列运行供出线5回,35kv线路五746开关为并车开关运行于35kvⅱ母线;10kvⅰ、ⅱ母线并列运行,供出线16回。

35kv并车线路五746开关保护投入情况:第一,限时电流速断保护投入;电流定值:20.5a,时限:0.5s。

第二,定时限过流保护投入;电流定值:5a时限:1.2s。

第三,定时限低压保护投入;电压定值:65v时限:5s(定时限低压无流闭锁:退出)。

第四,低周减载投入;频率定值:48.2hz时限:0.2s。

第五,三相一次重合闸投入;投入检无压时限:1s。

保护装置硬压板配置为:跳闸出口压板、重合闸出口压板、低周低压出口压板。

事故当天凌晨下过雨,早晨7:10监控机发该110kv变电站直流绝缘告警信号,7:30值班员到现场检查直流系统绝缘监察装置显示正对地电压11v,负对地电压-209v,正对地电阻8.9kω,负对地电阻9999.9kω,直流监控机发出直流绝缘告警信号。

一起控制回路直流接地引起的主变变低开关跳闸事件分析及风险防范措施

一起控制回路直流接地引起的主变变低开关跳闸事件分析及风险防范措施

一起控制回路直流接地引起的主变变低开关跳闸事件分析及风险防范措施目前发电厂及大、中型变电站的控制回路、继电保护装置及其出口回路、信号回路均采用直流系统供电,直流系统的完善可靠对发电厂、变电站的安全、经济运行起到了至关重要的作用。

直流系统为不接地系统,直流系统的两极对地没有电压,大地也没有直流电位,直流系统一点接地容易引起断路器偷跳,影响设备可靠运行。

文章分析了一起关于控制回路直流接地引起的跳闸事件,并就直流系统的特点,提出相应的风险防范措施。

标签:直流系统;控制回路;接地引言直流系统是发电厂和变电站的重要系统,是厂站内控制回路、继电保护装置及其出口回路、信号回路的供电源。

直流系统为不接地系统,系统两极对地无电压,直流系统发生一点接地,易导致断路器偷跳,且一点接地后若再发生另外一点接地,可能造成直流系统短路中断供电,或造成断路器误动或拒动,影响设备可靠运行。

文章解析了一起因控制回路直流接地造成的开关偷跳事件,并结合生产实际提出了相应的风险防范措施。

1 #3主变变低开关503B开关跳闸事件分析1.1 事件概述2014年12月25日11时23分48秒,220kV某变电站#3主变变低503B开关跳闸,11点23分52秒10kV备自投装置动作合上10kV 3BM、2BM分段532B 开关,由#2主变带10kV 3BM母线负荷。

在故障发生后,经工作人员现场检查为#3主变变低503B开关偷跳,相关设备无故障。

19时17分,经调度令合上#3主变变低503开关,断开10kV 3BM、2BM分段532B开关,10kV 3BM恢复正常运行方式。

1.2 现场检查1.2.1 保护动作情况检查现场检查#3主变变低503B开关相关保护,未发现有保护动作跳开503B开关,检查全站保护动作情况,只有10kV备自投装置于503B开关跳闸后动作合上532B开关相关信号及报文。

1.2.2 10kV备自投动作情况检查11点23分52秒134毫秒:10kV备自投动作;11点23分52秒437毫秒:母联532B开关合闸;10kV备自投动作情况与保护定值单一致。

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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

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