360m^2烧结机跑偏的调整办法
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t 艟计
从上 述的数据可 以看 出, 在经 过调整之 后两侧齿 板的对 应点 的标高差 保持在 了 0 — 2 . 4 m m之间 。 在经过实际运行之后 , 3 6 0 m 烧 结机 台车 的跑偏 程度 大大降低 , 相 邻台车 的 错位情况也得 到了很好 的缓解。 西侧前 轮轮 缘 的磨损 大大 减轻 。在经 过几 天 的运 行之 后, 各项数据都达到 了预期 的效果 。
摘 要: 通 化钢铁 厂 2 0 0 7年新 建 的 3 6 0 m 烧 结机在 长期运 行之 后 , 出现 烧结 机跑 偏 的情 况 , 这 不仅 造 成 漏风 率的 大 大增加 , 还 影 响 了烧 结矿 的质量 。为 了解 决这 个 问题 , 在 相 关设 备 的检 测基 础上 , 对 烧结 机跑 偏 的原 因进行 了全 面分析 与探 究 。 本 文 对 3 6 0 m 烧 结 机 的跑偏 原 因 以及调 整 办法进 行 简要 分析 。 关 键词 : 3 6 0 m ' 烧 结机 ; 跑偏 ; 调 整 中图分 类号 : X 7 9 9 文 献标 识码 : A 许多 3 6 0 m 烧 结机 往往 在上 部 轨道 运 行很正 常 , 但从 机尾到 弯道m 口的地方经 常 会 出现 跑偏 的现象 。根据有关 数据显示 , 烧 结机车 轮部分会 因为 跑偏致使 轮缘磨损 , 并 且机尾星轮齿板工作 面不 能正常接触 。 经 过 停机发现 , 机尾 弯道的一 侧一般会 从 中部 开 始一直延伸到下部都会出现磨痕,其中, 下 3 0  ̄ 的磨损最为严重 , 往往会达 到 3 mm 。 而台 车跑 偏 的主要原 因是 因为 台 车进入 弯道 后 受到极大 的强制力趋 势其 发生跑偏 。 如果 不 在这 个基 础上进 行 整改 , 长此 以往 , 台车 的 车轮有可 能发生变形甚 至脱落 , 同时 现烧 结机顶弯道等 危险 腈况。 1 3 6 0 m 2 烧结机 台车跑偏 的原 因 1 . 1烧结机尾轮相应齿板不 同步 为 了研究 出 3 6 0 m : 烧结机 跑偏 的原 因 , 技术 人员 对不 同类 型的烧 结机 进行 了仔 细 的研究 与分析 , 按照常 规思路调 整 了机尾 的 比重 、 烧 结机尾 部 的星轮 轴承 座 , 另 外还 对 机尾上 的移动架进行 了调节 , 但跑 偏 的情 况 依 旧发生 。 经过对烧结机 的进一步 观察和分 析, 将烧结 机从整体到 零部件都 进行 了全方 位 的数 据测量 。其测 量方法 为 : 在烧结 机尾 的轮平 台上 固定住水 准仪 , 接 着把尾轮 任一 齿板接 缝处转 到接 近水平位置 的地方 , 再 根 据齿板 接缝处和定位 螺栓作 为基准 , 对其 进 行 测量 , 根据 测量 发现 , 两端齿 板 的高度 存 在差距 。进一步分 析得 出 , 烧 结机尾 轮两侧 的齿 板存在 标高差 ,标高 差的差距 高 达 9 — 1 3 mm ,从 而得知烧结 机跑偏 的根本 原因就 是 因为尾 轮两侧的相应齿板不 同步 。 而之所 以烧 结机两侧齿板 不 同步 , 其 一是 由于轴楔 键 与尾轮 的轮 毂在安装 的时候存 在误差 , 其 二是 轮毂的定 位孔 发生 了错 位 , 其三 可能是 齿板 定位孔 出现 了错位 , 也 可能是齿 板的齿 位 孔在加工时发 生 了偏差 , 导致烧结 机尾轮 两侧的齿板不 能同步 , 从而造 成 了烧 结机 台 车会发生跑偏的现象 。 1 - 3其他 对 于一般 的 3 6 0 m 烧结机跑偏 来说 , 除 了上述原 因, 通常 滑道与轨道 间还存 在或大 或 小的偏差 、头 轮水平度存 在一定 的误差 、 轨 道 的直线 度偏差 以及 水平 标 高较 大等其 他 因素。 在对 3 6 0 m 2 烧 结机进行跑偏分析 的 时候 , 同时要 注意对 上述原 因的分析 。 2对 3 6 0 m 烧结机 跑偏 的调整 2 . 1针对性 的跑偏 调整 根 据 实 验 与 测 量 ,我 们 已经 找 到 了 3 6 0 m 2 烧结机 台车跑偏 的原 因 ,要想能够通 过 调整 尾轮 两侧 的齿板 , 使 他们 同步 , 应该 作 为调整 的关键 。但新 的问题又来 了 , 如果 根 据常规 的思 路 , 就需要对 尾轮轮毂 上的连 接孑 L 以及定位孔 重新加工 , 这样就需 要将整 个 尾轮从烧结 机中分离 出来 , 并对 轮毂进行 拆卸, 大概估算一 下所用 的工作 时间至少需 要 十五天 。因此 , 为 了减少工期 , 降低操作难 度, 减 小 因为停 机产生 的各种负 面影响 , 最 终决定 只加 工尾 轮 的西侧 这一 面 的连接 孔 和定位孑 L 。 具体操作方法 :利用 C A D对 尾轮齿板 图纸进行相 同 比例 的绘制 , 但 由于相邻 的接 缝数值有 所偏差 , 而且 每块齿板 错位 的角 度 也有所不 同 , 如果只是根 据测量 的数据进 行
Q : f 工
工 业 技 术
Ch i n a Ne W T e c h n o l o g i e s a n d P r o d u c t s
Fra Baidu bibliotek
3 6 0 m2 烧结机跑偏 的调整办 法
刘治 国
( 通 钢 烧 结 厂机 动科 , 吉林 通 化 1 3 4 0 0 3 )
为 了验证 调偏实验 的效果 如何 , 先对有 着较大偏差 的 4 # 齿板进 行加T ,回装之后 再进行相关 的测量 。 测 量之后 , 我们 发现 , 标 高差 由原来 的 1 l m m 降到 了 2 . 4 m m, 完 全与 预期结果吻合 。 接着 , 将其他齿板拆 卸下来 , 同样 进行 一定 的加工 ,之后 将他 们安 装紧 固, 测 量每 块齿板 的相 关数 据 , 得 出表 1 的 结果 。
从上 述的数据可 以看 出, 在经 过调整之 后两侧齿 板的对 应点 的标高差 保持在 了 0 — 2 . 4 m m之间 。 在经过实际运行之后 , 3 6 0 m 烧 结机 台车 的跑偏 程度 大大降低 , 相 邻台车 的 错位情况也得 到了很好 的缓解。 西侧前 轮轮 缘 的磨损 大大 减轻 。在经 过几 天 的运 行之 后, 各项数据都达到 了预期 的效果 。
摘 要: 通 化钢铁 厂 2 0 0 7年新 建 的 3 6 0 m 烧 结机在 长期运 行之 后 , 出现 烧结 机跑 偏 的情 况 , 这 不仅 造 成 漏风 率的 大 大增加 , 还 影 响 了烧 结矿 的质量 。为 了解 决这 个 问题 , 在 相 关设 备 的检 测基 础上 , 对 烧结 机跑 偏 的原 因进行 了全 面分析 与探 究 。 本 文 对 3 6 0 m 烧 结 机 的跑偏 原 因 以及调 整 办法进 行 简要 分析 。 关 键词 : 3 6 0 m ' 烧 结机 ; 跑偏 ; 调 整 中图分 类号 : X 7 9 9 文 献标 识码 : A 许多 3 6 0 m 烧 结机 往往 在上 部 轨道 运 行很正 常 , 但从 机尾到 弯道m 口的地方经 常 会 出现 跑偏 的现象 。根据有关 数据显示 , 烧 结机车 轮部分会 因为 跑偏致使 轮缘磨损 , 并 且机尾星轮齿板工作 面不 能正常接触 。 经 过 停机发现 , 机尾 弯道的一 侧一般会 从 中部 开 始一直延伸到下部都会出现磨痕,其中, 下 3 0  ̄ 的磨损最为严重 , 往往会达 到 3 mm 。 而台 车跑 偏 的主要原 因是 因为 台 车进入 弯道 后 受到极大 的强制力趋 势其 发生跑偏 。 如果 不 在这 个基 础上进 行 整改 , 长此 以往 , 台车 的 车轮有可 能发生变形甚 至脱落 , 同时 现烧 结机顶弯道等 危险 腈况。 1 3 6 0 m 2 烧结机 台车跑偏 的原 因 1 . 1烧结机尾轮相应齿板不 同步 为 了研究 出 3 6 0 m : 烧结机 跑偏 的原 因 , 技术 人员 对不 同类 型的烧 结机 进行 了仔 细 的研究 与分析 , 按照常 规思路调 整 了机尾 的 比重 、 烧 结机尾 部 的星轮 轴承 座 , 另 外还 对 机尾上 的移动架进行 了调节 , 但跑 偏 的情 况 依 旧发生 。 经过对烧结机 的进一步 观察和分 析, 将烧结 机从整体到 零部件都 进行 了全方 位 的数 据测量 。其测 量方法 为 : 在烧结 机尾 的轮平 台上 固定住水 准仪 , 接 着把尾轮 任一 齿板接 缝处转 到接 近水平位置 的地方 , 再 根 据齿板 接缝处和定位 螺栓作 为基准 , 对其 进 行 测量 , 根据 测量 发现 , 两端齿 板 的高度 存 在差距 。进一步分 析得 出 , 烧 结机尾 轮两侧 的齿 板存在 标高差 ,标高 差的差距 高 达 9 — 1 3 mm ,从 而得知烧结 机跑偏 的根本 原因就 是 因为尾 轮两侧的相应齿板不 同步 。 而之所 以烧 结机两侧齿板 不 同步 , 其 一是 由于轴楔 键 与尾轮 的轮 毂在安装 的时候存 在误差 , 其 二是 轮毂的定 位孔 发生 了错 位 , 其三 可能是 齿板 定位孔 出现 了错位 , 也 可能是齿 板的齿 位 孔在加工时发 生 了偏差 , 导致烧结 机尾轮 两侧的齿板不 能同步 , 从而造 成 了烧 结机 台 车会发生跑偏的现象 。 1 - 3其他 对 于一般 的 3 6 0 m 烧结机跑偏 来说 , 除 了上述原 因, 通常 滑道与轨道 间还存 在或大 或 小的偏差 、头 轮水平度存 在一定 的误差 、 轨 道 的直线 度偏差 以及 水平 标 高较 大等其 他 因素。 在对 3 6 0 m 2 烧 结机进行跑偏分析 的 时候 , 同时要 注意对 上述原 因的分析 。 2对 3 6 0 m 烧结机 跑偏 的调整 2 . 1针对性 的跑偏 调整 根 据 实 验 与 测 量 ,我 们 已经 找 到 了 3 6 0 m 2 烧结机 台车跑偏 的原 因 ,要想能够通 过 调整 尾轮 两侧 的齿板 , 使 他们 同步 , 应该 作 为调整 的关键 。但新 的问题又来 了 , 如果 根 据常规 的思 路 , 就需要对 尾轮轮毂 上的连 接孑 L 以及定位孔 重新加工 , 这样就需 要将整 个 尾轮从烧结 机中分离 出来 , 并对 轮毂进行 拆卸, 大概估算一 下所用 的工作 时间至少需 要 十五天 。因此 , 为 了减少工期 , 降低操作难 度, 减 小 因为停 机产生 的各种负 面影响 , 最 终决定 只加 工尾 轮 的西侧 这一 面 的连接 孔 和定位孑 L 。 具体操作方法 :利用 C A D对 尾轮齿板 图纸进行相 同 比例 的绘制 , 但 由于相邻 的接 缝数值有 所偏差 , 而且 每块齿板 错位 的角 度 也有所不 同 , 如果只是根 据测量 的数据进 行
Q : f 工
工 业 技 术
Ch i n a Ne W T e c h n o l o g i e s a n d P r o d u c t s
Fra Baidu bibliotek
3 6 0 m2 烧结机跑偏 的调整办 法
刘治 国
( 通 钢 烧 结 厂机 动科 , 吉林 通 化 1 3 4 0 0 3 )
为 了验证 调偏实验 的效果 如何 , 先对有 着较大偏差 的 4 # 齿板进 行加T ,回装之后 再进行相关 的测量 。 测 量之后 , 我们 发现 , 标 高差 由原来 的 1 l m m 降到 了 2 . 4 m m, 完 全与 预期结果吻合 。 接着 , 将其他齿板拆 卸下来 , 同样 进行 一定 的加工 ,之后 将他 们安 装紧 固, 测 量每 块齿板 的相 关数 据 , 得 出表 1 的 结果 。