高热装铁水比冶炼工艺的优化_邓叙燕
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钢 铁 研 究 学 报 第 25 卷
含量。所以多次 换 渣 操 作 是 脱 磷 的 有 效 措 施,但 流 渣量大会使金 属 铁 和 热 量 的 损 失 增 大,因 此 在 满 足 脱磷的条件下尽可能减少流渣量。 从 图 3 可 见 ,在 电 弧 炉 吹 炼 过 程 中 ,随 着 低 碱 度 渣的流出和多 批 次 石 灰 的 加 入,炉 渣 的 碱 度 逐 渐 升 高。冶炼前期渣中的 P2O5 含量较低,这主要是由于 炉 渣 的 碱 度 较 低 ,并 且 熔 池 的 温 度 较 低 、传 质 条 件 较 差 ,脱 磷 反 应 进 行 不 充 分 。 所 以 ,推 迟 留 渣 可 提 高 炉 渣的脱磷 效 率、减 少 渣 量。 冶 炼 后 期,随 着 高 P2O5 含量的炉渣的流出和石灰的加入,渣中的 P2O5 含量 逐 渐 降 低 ,有 利 于 降 低 熔 池 中 的 磷 含 量 。
Abstract:To resolve the issues of high lime consumption and high FeO content in the slag during EAF steelmaking process,the effect of temperature,slag chemical composition,slag amount,and deslagging time on dephosphori- zation was investigated,the effect of carbon content of end point,slag basicity,and oxygen blowing intensity on FeO content of end point was also investigated,oxygen blowing schema and slag forming schema were optimized. The industrial practice shows that lime consumption decreases from 34.3to 25.2kg/t,oxygen consumption de- creases from 48.2to 42.5m3/t,FeO content in final slag is reduced from 33.4% to 25.1% ,and carbon content of end point increases from 0.07% to 0.15%. Key words:electric arc furnace;high hot metal charging ratio;dephosphorization;FeO content in slag
数 的 主 要 因 素 有 :温 度 、炉 渣 成 分 、渣 量 。
2.1 熔 池 温 度 脱 磷 是 强 放 热 反 应 ,所 以 低 温 有 利 于 脱 磷 反 应 。 从 热 力 学 角 度 考 虑 ,高 温 对 脱 磷 反 应 不 利 ,但 熔 池 中
碳 氧 反 应 剧 烈 ,对 熔 池 的 搅 拌 作 用 较 强 ,钢 水 的 流 动
近 年 来 ,随 着 中 国 废 钢 价 格 和 电 价 的 持 续 上 升 , 国内很多电弧炉车间都通过大量配加铁水来加快生 产节奏和 降 低 生 产 成 本 。 [1-4] 在 高 热 装 铁 水 比 条 件 下 ,熔 池 中 的 碳 含 量 和 磷 含 量 较 高 ,因 此 脱 碳 和 脱 磷 任务相对较重;并 且 冶 炼 过 程 中 熔 池 的 温 度 主 要 受 化 学 热 的 控 制 ,导 致 脱 磷 反 应 不 易 控 制 ,不 容 易 冶 炼 低磷钢(成品 wP≤0.01%)[5]。 沙钢集团有限公 司 润 忠 炼 钢 厂 的 Concast电 弧 炉于2007年建成 投 产,主 要 用 于 生 产 冷 镦 钢 (成 品 wP≤0.015%)。通过加 大 热 装 铁 水 的 比 例 (占 总 装 入量的70%~75%),冶 炼 过 程 中 不 需 要 通 电,生 产 成 本 显 著 降 低 。 但 是 ,为 了 保 证 脱 磷 效 果 ,渣 料 的 消
第 25 卷 第 5 期
钢铁研究学报
2013 年 5 月
Journal of Iron and Steel Research
Vol.25,No.5 May 2013
高热装铁水比冶炼工艺的优化
邓 叙 燕1, 马 建 超1, 赵 伟 杰1, 曹 斌2, 金 红 军2, 李 森2
Process Optimization of High Hot Metal Charging Ratio for EAF Steelmaking
DENG Xu-yan1, MA Jian-chao1, ZHAO Wei-jie1, CAO Bin2, JIN Hong-jun2, LI Sen2
[1.Institute of Research of Iron and Steel of Jiangsu (Shasteel),Zhangjiagang 215625,Jiangsu,China; 2.Runzhong Steelmaking Plant,Shasteel Group Co Ltd,Zhangjiagang 215625,Jiangsu,China]
P2O5 与 P2O5的摩尔分数相同,4CaO·P2O5 的 活 度
可以用 P2O5 的 摩 尔 分 数 来 代 替。 因 此,渣-金 间 磷
的分配系数可按下式ຫໍສະໝຸດ Baidu算:
LP= (xw(P[2PO]5))2 =Kθ·a5FeO·a4CaO
(2)
由式(1)和式(2)可 知,影 响 渣-金 间 磷 的 分 配 系
2 电弧炉脱磷的影响因素
脱磷反应主要在渣-金界面进行,反应式为 : [6] 2[P]+5(FeO)+4(CaO)= (4CaO·P2O5)+
5[Fe]
lgKθ
=ln
a4CaO·P2O5 (w[P])2 ·a5FeO ·a4CaO
=40 T067-
15.06
(1)
由于炉渣中4CaO·P2O5 的浓度很低,且4CaO·
图2 渣中自由 CaO 含量与炉渣碱度的关系 Fig.2 Relationship between free CaO content and slag basicity
2.3 流 渣 量 和 流 渣 时 机 电弧炉冶 炼 过 程 中,流 渣 量 的 增 加 意 味 着 渣 中 P2O5 浓度的稀释,在 LP 一 定 时 可 降 低 熔 池 中 磷 的
1 工艺技术参数
润忠炼钢厂电 弧 炉 的 公 称 容 量 110t,变 压 器 容 量80MW,炉 壳 直 径 6 500mm,电 极 直 径 550mm, EBT 出钢。在炉壁上 安 装 了 5 支 超 音 速 集 束 氧 枪, 每支枪的 最 大 氧 气 流 量 为 2 250m3/h,可 分 4 档 控 制 ;每 支 集 束 氧 枪 上 集 成 了 一 支 氧 燃 烧 嘴 ,每 支 烧 嘴
性好,炉渣的 泡 沫 化 程 度 较 高,可 增 加 渣-金 间 的 接 触面积,有利于 熔 池 中 的 磷 和 炉 渣 中 的 P2O5 传 质。 同时,熔池的温 度 是 影 响 碳 与 磷 竞 争 氧 化 的 一 个 主
要 因 素 ,在 一 定 的 温 度 下 ,脱 碳 反 应 可 能 会 抑 制 脱 磷
可知:要使选 择 性 氧 化 转 变 温 度 大 于 1 400℃,渣 中
P2O5 的活度应小于10-27。 因 此,要 提 高 转 变 温 度,
使 碳 与 磷 同 时 被 氧 化 ,必 须 形 成 碱 性 氧 化 渣 ,降 低 渣
中 P2O5 的活度。 电弧炉炼 钢 过 程 中,炉 渣 和 熔 池 中 的 磷 含 量 随 熔池温 度 的 变 化 情 况 如 图 1 所 示。当 温 度 小 于 1 400℃ 时 ,炉 渣 中 的 P2O5 含 量 较 低 ;当 温 度 达 到
耗较高,钢 水 的 过 氧 化 较 严 重,终 点 渣 中 的 FeO 含 量过高,导 致 金 属 收 得 率 较 低 ,热 量 损 失 较 严 重 。 为 进 一 步 降 低 生 产 成 本 、提 高 钢 水 的 质 量 ,润 忠 炼 钢 厂 于2012年2 月 开 始 对 电 弧 炉 的 炼 钢 工 艺 进 行了优化。
图 1 炉 渣 的 w 和 (P2O5) 熔 池 的 w[P]随 温 度 的 变 化 Fig.1 P2O5content in slag and P content in melt with the change in temperature
1 500℃左 右 时,渣 中 的 P2O5 含 量 最 高,熔 池 中 的 w[P]能 脱 至 0.02% 以 下。 因 此,电 弧 炉 脱 磷 的 最 佳 温 度 区 间 为 1 400~1 500℃ ,在 该 温 度 区 间 应 加 强 换 渣脱磷操 作。 在 1 500~1 650℃ 温 度 区 间,渣-金 间 磷的分配系数较小,但通过 换 渣 操 作 减 少 渣 中 P2O5 的含量可进一步脱磷。 2.2 炉 渣 的 成 分 由式(2)可知,增 加 渣 中 FeO 含 量,炉 渣 的 氧 势 增加,使 LP 增加,有利于 脱 磷。 但 随 着 FeO 含 量 的 增加,渣中 P2O5 的活度将会增加,不利于反应(1)的 进行。增加炉 渣 的 碱 度 可 提 高 渣 中 CaO 的 活 度 并 降低 P2O5 的活度,从 而 有 利 于 脱 磷 反 应 的 进 行;然 而,碱度过高将使炉 渣 变 黏,不 利 于 渣-金 间 的 传 质; 并且碱度越 高,渣 中 未 熔 化 的 CaO 就 越 多,导 致 石 灰的利用率越低,如图2所示。 生产数据证实,当渣 中 w(FeO)=20%~25%,碱度控制在1.5~2.0时,炉 渣的脱磷效率较高。
作 者 简 介 :邓 叙 燕 (1983— ),男 ,硕 士 ,工 程 师 ; E-mail:dengxy-iris@shasteel.cn; 收 稿 日 期 :2012-08-22
第5期 邓叙燕等:高热装铁水比冶炼工艺的优化
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的功 率 为 1.5MW。 炉 门 氧 枪 的 最 大 供 氧 强 度 为 2 800m3/h。废钢的装入量 为 35~40t、铁 水 的 装 入 量为76~84t;装 料 顺 序 为 废 钢 料 、一 次 铁 水 、二 次 铁 水 ,其 中 装 入 废 钢 后 立 即 装 入 一 次 铁 水 ,装 入 量 为38~42t,6~8min 后装入二次铁水,装入量 为 38~42t。
(1.江苏省沙钢钢铁研究院,江苏 张家港 215625; 2.江苏沙钢集团有限公司润忠炼钢厂,江苏 张家港 215625)
摘 要:针对电弧炉炼钢过程中石灰消耗较高、炉 渣 中 FeO 含 量 过 高 的 问 题,研 究 了 温 度、炉 渣 成 分、渣 量、流 渣 时机对脱磷的影响以及终点碳含量、炉渣的碱度、吹 氧 强 度 对 终 点 渣 中 FeO 含 量 的 影 响,并 对 吹 氧 制 度、造 渣 制 度进行 了 优 化。 工 业 应 用 表 明:石 灰 的 消 耗 从 每 吨 铁 34.3kg 降 到 25.2kg,氧 气 的 消 耗 从 每 吨 铁 48.2m3 降 到 42.5m3,终 渣 中 w(FeO)从 33.4% 降 到 25.1% ,终 点 w[C]从 0.07% 提 高 到 0.15% 。 关键词:电弧炉;高热装铁水比;脱磷;渣中 FeO 含量 文 献 标 志 码 :A 文 章 编 号 :1001-0963(2013)05-0014-05
反应的发生。碳与磷发生选择性氧化的热力学条件 可表示为 : [7]
2[P]+5CO=(P2O5)+ 5[C]
lgap5C5C·Oa·Pa2O2P5 =31 T052-39
(3)
若取 w[C]=2.5%、w[P]=0.05%、pCO =1,并 考
虑 熔 池 中 碳 与 磷 的 活 度 相 互 作 用 系 数 ,由 式 (3)计 算