汽轮机高加投入对经济效益的影响

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投退高加的热效率分析

投退高加的热效率分析

#1月投退高加的热效率分析一、2011年1月我厂主要指标:总发电量:2606.24×104kwh锅炉产汽量:295478t总供汽量:207534t汽轮机进汽量:257027t耗标煤:32199t运行中各状态焓值:锅炉产汽焓:3278kJ/kg供汽焓:2980 kJ/kg105℃给水焓:445kJ/kg150℃给水焓:636 kJ/kg标煤发热量:29310 kJ/kg二、1月锅炉未投高加,用正平衡法可求得热效率为:锅炉热效率=((锅炉产汽量×(锅炉产汽焓—105℃给水焓))/(耗标煤×标煤发热量))×100%=((295478×(3278-445))/32199×29310)×100%=88.7%锅炉热效率=锅炉产汽量×(锅炉产汽焓—105℃给水焓)×100%耗标煤×标煤发热量=295478×(3278-445)×100%32199×29310=88.7%同理,用反平衡法亦可求得锅炉热效率为88.7%。

经观察。

投入#2机高加后#2炉耗煤量基本不变,#2炉排烟温度升高了15℃,有经验得锅炉排烟温度每升高15℃,效率降低约1%,故投入高加后锅炉效率为87.7%。

一月份:南北线平均供汽189.672吨/小时,不投高减最大为150吨/小时。

高减小时汽量:189.672-150=39.672吨高减1月份汽量:39.672×31×24=29515.97吨,高减用汽:折合炉产汽量:29515.97×2/3=19677.31吨汽轮机热效率=被利用的热量100%工质从热源吸收的热量= 供汽量×供汽焓+发电量×3600÷103×100% (锅炉产汽量-高减用汽)×(锅炉产汽焓—给水焓)= 207534×2980+2606.24×3600×104÷103×100%(295478-19677.31)×(3278-445)=91.16%不投高加总热效率:锅炉热效率×汽轮机热效率=88.7%×91.16%=80.85%投入高加总热效率:锅炉热效率×汽轮机热效率=87.7%×91.16%=79.94%投入高加我厂总热效率下降:80.85%-79.94%=0.91%三、投退高加对汽轮机发电、供汽的影响1月份#1、2机进汽调节汽门始终处于全开状态、#4机基本处于全开状态。

纯背压汽轮机组设置高加必要性的分析

纯背压汽轮机组设置高加必要性的分析

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

背压汽轮机投高加的经济性分析

背压汽轮机投高加的经济性分析

背压汽轮机投高加的经济性分析1、背压型机组装设高加的目的由于背压机组不存在冷源损失,其装设高加的目的,主要是为了提高锅炉给水温度,降低工质吸热过程的不可逆损失,从而降低锅炉的燃料消耗。

同时,投入高加能增大汽轮机的进汽量,可改善汽轮机通流部分的运行状况,提高相对内效率。

2、对锅炉效率的影响在高加停运时,排烟温度因给水温度下降而降低,排烟损失减少,锅炉效率略有提高。

3、对机组内效率的影响背压机组的相对内效率与机组进汽量很有关系,在低负荷时,效率变化快,在额定负荷附近,效率变化不多,在机组进汽量一定时,机组相对内效率基本为定值,因此当热网负荷大于机组供热能力时,在进汽量不变的情况下停止高加运行可多向外供热,提高系统的经济效益,此时机组的相对内效率基本不变。

相反若热网负荷低于机组供热能力,机组在低负荷下运行时,投入高加运行可增加进汽量,能提高机组相对内效率。

若外界热负荷低于机组供热能力,机组长期处于低负荷运行时其相对内效率很低,如投入高加可使相对内效率回升,发电量增加,但对低负荷运行背压机组热电联产系统的效益改观不大。

若用户热负荷大于机组供热能力时,汽轮机进汽量一定,不投高加可增加对外供热量和供电量,此时机组相对内效率不变。

锅炉效率略有提高,电厂的热经济效益达到最大。

3、对锅炉尾部的影响不投高加时锅炉排烟温度降低,有可能会使锅炉尾部酸腐蚀增强,这与煤种含硫量及空气预热器的工作因素有关。

4、是否投入高加运行对于背压汽轮发电机组,高加是否投入应视热网的热负荷而定,当热负荷大于机组供热能力时,应不投高加以增加对外供热量,提高热、电整体经济效益。

当热网负荷低于机组供热能力时,机组长期低负荷运行时,可投入高加运行,使机组相对内效率回升,机组发电量也增加,其经济性得到一定程度的改善。

但这种改善的前提是必须产出大于投入才是有利的,否则将得不到经济效益。

汽轮机多行业经济效益全解

汽轮机多行业经济效益全解

经济性分析工业汽轮机应用经济性分析(2010-02-04 13:38:25)一、利用小型背压式工业汽轮取代电动机驱动给水泵热电联产就是在能源利用中,将一定品位的热量转换成高品位、高价值的电能,再将发电后的余热来满足低品位能源的需求,实现能源梯级利用。

热电厂在大气式除氧器系统中,通常是将相对高品位的蒸汽(0.4~1.0 Mpa)或供热蒸汽经阀门节流降压(0.02~0.15 Mpa)后通往除氧器,在此过程中0.4 Mpa以上的蒸汽压差被白白浪费。

a、提高了整个机组的热效率:工业汽轮机进汽来自汽轮机的抽汽,做功后其排汽进入除氧器,蒸汽实现了梯级利用。

对比大型电动机,可以降低厂用电,降低发电成本,提高经济效益。

b、实现无级调速:根据锅炉负荷采用变速调节给水泵的出水流量与压力,改变了原电动机驱动给水泵,转速调节给水流量节流调节方式,提高经济性,增加水泵运行效率,可靠性提高。

消除了阀门因长期动作而造成磨损,简化了给水调节系统,操作方便。

c、机组运行可靠性提高:可以防止因厂用电中断而给锅炉运行带来危险,利用锅炉余汽亦可正常运行。

从而避免锅炉缺水造成危险。

工业汽轮机驱动给水泵的经济分析(汽耗为18㎏/KWh型汽轮机)例、汽耗为 18kg/kwh型汽轮机。

S系列700KW的汽轮机为例。

〔实例〕吴江盛泽热电厂对外供热量达到500 t/h,有6炉7机。

其中5台背压机,2台抽凝机。

除了少量凝结水回收外,大部分锅炉给水要靠除盐水补充,将补充水加热到除氧器要求的水温,需要大量的低压蒸汽,约为供热汽量的10%。

通过2台抽凝机只有少量低压蒸汽,背压机本身没有低压蒸汽,只有将供热蒸汽节流,降压后再加热补水。

供热蒸汽节流后降压供汽,节流损失会很大,高品质能源利用很不充分、不经济,现改为汽动给水泵,乏汽加热除盐水。

理论计算:供热蒸汽带动给水泵作功后,蒸汽焓值下降,加热同样多的补给水到相同温度,需要更多蒸汽量。

除氧器多耗蒸汽量约为原来蒸汽量的7.03%。

高加解列对直流锅炉的影响及控制措施分析

高加解列对直流锅炉的影响及控制措施分析

高加解列对直流锅炉的影响及控制措施分析摘要:高压加热器简称高加,是一种接在高压给水泵后加热给水的表面式加热器,可以利用汽轮机的抽汽加热给水,提高锅炉给水温度,进而提高机组整体热经济效率。

关键词:高加裂解;直流锅炉;影响;控制措施;分析1导言本文通过对高加解列后产生的影响进行分析,并提出针对性的控制措施,以减少高加解列对机组正常运行造成的影响。

2分析直流锅炉概述及工作原理2.1分析直流锅炉的概述在给水泵的压头作用下,给水依次经过加热、蒸发和过热等受热面而生成具有一定压力和温度的过热蒸汽,这种锅炉即为直流锅炉。

直流锅炉运行时,给水中的杂质除部分随蒸汽带走外,其余都沉积在受热面上;机组停用时,内部还会由于腐蚀而生成氧化铁。

为了清除这些污垢,点火前要用一定温度的除氧水进行循环清洗。

直流锅炉在20世纪20年代初即已发明,30年代开始应用。

虽然它具有一系列优点:不用汽包;压力参数范围宽,既可用于亚临界压力锅炉,又可用于超临界压力锅炉;制造方便、节省钢材;启、停炉快速等。

但由于它对水处理和自动控制的要求高,并且,在蒸汽参数和锅炉容量不大时其优点并不显著,因而发展不快。

直到50年代末、60年代初,由于电厂锅炉向大容量、高参数方向发展,水处理技术和自动控制技术也有了长足的进步,直流锅炉才获得迅速发展。

2.2直流锅炉工作原理由于直流锅炉没有汽包,所以加热、蒸发和过热等部分之间无固定的分界线。

其工作过程如下:给水经给水泵送入锅炉,先经过加热区,将水加热至饱和温度,再经过蒸发区。

将已达到饱和温度的水蒸发成饱和蒸汽,最后经过过热区,把饱和蒸汽加热成过热蒸汽,最后送入汽轮机做功。

与自然循环锅炉比较。

直流锅炉优点如下:一是节省钢材。

直流锅炉不需要汽包,受热面管径又小,承压部件总质量轻,可节省钢材20%-30%。

二是制造、安装简单。

三是启、停炉速度快。

因不存在汽包上、下壁温差制约,一般从点火到达到额定参数时间,直流锅炉为四十五分钟左右,自然循环锅炉则需要四到五个小时;直流锅炉停炉只需十分钟到三十分钟。

600MW机组加热器水位优化调整对机组经济性的影响分析

600MW机组加热器水位优化调整对机组经济性的影响分析

600MW机组加热器水位优化调整对机组经济性的影响分析发布时间:2021-08-06T15:41:37.747Z 来源:《中国电业》2021年第10期作者:闫建平[导读] 高压加热器(简称高加)疏水水位过高或过低都会对机组的经济性和安全性产生一定的影响。

闫建平国家能源集团河北国华沧东发电责任有限公司邮编061113 【摘要】:高压加热器(简称高加)疏水水位过高或过低都会对机组的经济性和安全性产生一定的影响。

同时高加水位的变化会引起给水温度的变化,而给水温度的变化对锅炉和汽机运行的经济性都有很明显的影响。

文中主要通过不同负荷段对加热器液位进行优化时,对比分析对加热器出水温度、加热器瑞差以及机组经济性的影响。

【关键词】:加热器水位;煤耗:经济性Analysis on the influence of optimized adjustment of heater water level on unit economy of 600 MW Unit Yan Jianping Hebei Guohua Cangdong Power Generation Co., Ltd., Cangzhou 061003,China 【Abstract 】: if the drain water level of high pressure heater is too high or too low, the economy and safety of the unit will be affected. At the same time, the change of high pressure heater water level will cause the change of feed water temperature, and the change of feed water temperature has a significant impact on the economy of boiler and steam turbine operation. In this paper, the influence of heater water temperature, heater differential and unit economy is compared and analyzed when the heater liquid level is optimized in different load sections. 【Keywords】:heater water level; coal consumption: Economy 1、引言热力学原理告诉我们:无论参数如何选择,给水回热加热总是能够提高汽机装置的热效率,投入高压加热器(简称高加)一般可降低燃料消耗10%一15%。

600MW机组高加退出对参数影响分析

600MW机组高加退出对参数影响分析

600MW机组高加退出对参数影响分析徐海龙摘要:内蒙古岱海发电有限责任公司一期的高加长时间退出运行,对机组的经济性产生了较大的影响。

本文全面的从机组各个角度进行了分析对比,并就产生的这种的变化的原因进行分析说明。

关键字:高加、抽汽、除氧器、给水、凝结水、煤量第一部分高加的基本参数内蒙古岱海发电有限责任公司一期工程2×600MW汽轮发电机是上海电机制造厂在引进美国西屋公司技术并经改进后生产的新型产品。

机组抽汽共分八段,其中三台高加的汽源分别取至机组一段抽汽、二段抽汽、三段抽汽。

其主要作用是利用抽汽回热增加机组蒸汽的利用率,提高机组经济性。

第二部分高加长时间退出的具体分析九月初,一号高加事故疏水调门存在门芯脱落、动作迟缓、及其它缺陷。

为了配合检修人员尽快处理缺陷,保证机组长周期运行。

决定将高加汽侧退出运行。

在高加汽侧退出运行后,同等负荷下机组的主要参数发生了一些变化,如下图是对应600MW下的一些具体数值变化:图表 1 高加退出后运行参数图表 2:高加退出时机组参数图表 3 正常运行参数图表4:高加正常投入时机组参数图表 5 高加退出运行上水画面图表 6 高加退出运行轴封画面图表 7 高加退出运行后制粉系统画面除了以上图片中看到的,具体还有那些参数也发生了变化呢?通过对DCS画面的监视、分析、总结,发现:一、过热器和再热器的减温水量增大;二、空预器入口、出口烟温降低;三、总煤量增大;四、凝结水流量增大;五、凝泵出口压力升高;六、给水温度降低;七、低压缸排汽温度升高,真空下降;八、给水流量减少;九、低负荷时,两台前置泵流量摆动,前置泵电流降低;十、空预器出口一次、二次热风温度降低;十一、磨煤机出口温度偏低;十二、汽机调门开度变小;十三、省煤器出口温度下降;十四、轴封压力升高,轴封溢流调门开度增大;十五、一级过热器出口壁温偏高;十六、高压缸排气温度升高;十七、高压缸排汽压力升高;十八、再热汽压力升高;十九、各监视段压力略有升高;二十、磨煤机及六大风机电流增大。

珠海电厂700MW机组高加随机启动应用实践

珠海电厂700MW机组高加随机启动应用实践

珠海电厂700MW机组高加随机启动应用实践摘要:传统机组高加投运采用定参数启动,这种启动方法使高加投入时和抽汽汽源温差大对高加使用寿命和安全性影响较大且机组热效率较低。

高加随机启动可减少冷源损失,提高热效率,尽快提高给水温度和烟气温度,使设备热应力减小,减少热冲击,延长高加管材寿命,增加汽轮机内缸疏水的排放,改善机组热膨胀特性,减少胀差,也为提前投入SCR创造了有利条件。

本文主要介绍珠海发电厂2×700MW汽轮机组高加随机启动技术,分析操作要点,以使机组安全经济运行。

关键词:高加;抽汽;定参数启动;随机启动;滑参数一、珠海电厂高加设备结构简介:珠海发电厂700MW*2两台机组的汽轮机是从日本三菱重工公司引进的亚临界、反动式、单轴、三缸四排汽、一次中间再热、凝汽式汽轮机。

每台机组给水系统布置有三台表面换热式高压加热器和一台混合换热式除氧器,用于提高锅炉的给水温度减少凝汽器的冷源损失。

三台高压加热器型式基本相同,为卧式布置的管板式表面加热器,传热管为“U”型,加热器内布置有过热蒸汽冷却段、凝结段和疏水冷却段,属于三段式加热器。

机组采用的是一次中间再热八级抽汽回热的水蒸气动力循环,从而提高机组循环热效率。

第八段抽汽口位于高压缸的第6个非调节级后,抽汽供至8号高加;第七段抽汽从再热蒸汽冷段引出,供汽至7号高加;第六级抽汽口位于中压缸的第4级后,抽汽至6号高加;第五级抽汽从中压缸排汽口抽出,分别通往除氧器、给水泵汽轮机及辅汽联箱。

加热器疏水采用串联压差级自流式疏水方式,回收了工质,提高了经济效益,每台高加均设正常疏水阀、危急疏水电动阀和气动阀,危急工况下开启危疏阀排水至凝汽器保证机组安全。

下图为高加布置抽汽及疏水示意图:二、启用高加随机启动技术背景介绍现国家倡导节能减排,电量市场也竞争日愈激烈,为降低机组运行电耗,近年来珠海电厂已实现增引风机合并,磨煤机增设暖磨模式,凝泵自启逻辑修改,汽泵代替电泵启停机,优化厂用电运行方式等手段,效果明显。

0号高加在机组中的应用

0号高加在机组中的应用

0号高加在机组中的应用概要:为了进一步的节能挖潜,提高机组低负荷下的经济性,本次安阳电厂#2机升参数改造在通流改造的基础上对回热系统进行改造增设0号高加。

具体为在高压5级后设置0号高加抽汽,回热系统加装0号高加及相应的管路。

关键词:汽轮机;高加;给水温度;效率大唐安阳发电厂#2机汽轮机是在东方汽轮机厂生产的C300/235-16.7/0.343/537/537型(合缸)亚临界中间再热两缸两排汽采暖抽汽凝汽式汽轮机基础上,进行升参数节能改造。

改造后型号为C331/284-16.67/0.343/565/565,额定功率(ECR)330MW,最大连续功率(VWO)345.1MW,采用数字式电液调节(DEH)系统。

为了进一步的节能挖潜,提高机组低负荷下的经济性,本次安阳电厂#2机升参数节能改造在通流改造的基础上对回热系统进行改造增设0号高加。

具体为在高压5级后设置0号高加抽汽,回热系统加装0号高加及相应的管路。

一、0号高加的系统布置本机组改造后有九级回热加热,四个高压加热器,一个除氧器,四个低压加热器。

当加热器切除或新蒸汽参数降低时,为了保证叶片应力不超限,应减负荷限制流量运行。

任何工况下调节级后压力和各段抽汽压力不得超过最大工况下相应的压力。

高压加热器投入能提高机组效率,提高给水温度,进而减少进入锅炉的给水和炉膛的温差,减少了温差换热损失。

效率增加。

另外抽气也使得排到凝汽器的蒸汽减少,减少了热量损失。

二、0号高加的应用安阳电厂#2机0号高加增设了抽汽调节阀,在运行调整中应遵循以下原则:1、负荷230MW以下,0号高加抽汽调节阀全开。

2、保证0抽压力不超6.3MPA,(整定值,安全门动作)。

3、根据抽汽压力来调整调门开度。

4、机组并网后即投入高加汽侧运行。

安阳电厂#2机通过对0号高加的应用,大大提高了加热器效率,提高给水温度大约5 ℃,降低了机组汽轮机热耗率,降低了机组供电煤耗,提高了机组效率;同时给水温度的提高使省煤器因传热温差降低吸热量减少,省煤器出口的烟温提高,对机组脱销系统的投运节省了时间(脱硝投运要求烟温不低于310℃)。

浅析高加切除对汽轮机安全性及经济性的影响

浅析高加切除对汽轮机安全性及经济性的影响

浅析高加切除对汽轮机安全性及经济性的影响摘要:高压加热器是汽轮机组给水回热系统中的主要设备,它对汽轮机乃至全厂的安全经济运行影响很大。

文章就汽轮机的一种特殊变工况运行形式——高加停运(或称切除)的两种典型方式作了简要介绍,并对这两种不同的高加切除方式对汽轮机运行经济性和安全性造成的影响进行了分析。

关键词:汽轮机;高加切除;经济性;安全性四平热电公司4号机型号:C260/N350-16.7/537/537型抽汽凝汽式汽轮机。

型式:亚临界、一次中间再热、高中压合缸、双缸双排汽、单轴、双抽供热反动冷凝式汽轮机,汽轮机具有八级非调整抽汽。

一、二、三级抽汽分别向三台高压加热器供汽,四级抽汽除供除氧器外,还向两台给水泵汽轮机、辅助蒸汽系统供汽。

二级抽汽还作为辅助蒸汽系统和给水泵汽轮机的备用汽源。

五、六、七、八级抽汽供汽至四台低压加热器。

从冷再热蒸汽管道上接出一路至给水泵汽轮机的高压汽源,当机组低负荷时,给水泵汽轮机由高压汽源供汽,当正常运行时,该汽源作为备用。

在该汽管道上设有疏水点,经过疏水阀接入凝汽器。

冷再蒸汽管道上还接出两路分别至二号高压加热器和辅助蒸汽系统,作为二段抽汽用汽和辅助蒸汽系统的备用汽源。

本机组的给水系统采用2×50%B-MCR的汽动给水泵,正常运行时两台汽泵应全部投入运行,两台汽泵并列运行时的出口总流量力应能满足锅炉给水的要求。

本机组除氧器采用定—滑—定或定压运行方式,除氧器启动时采用辅助蒸汽定压运行,机组带到一定负荷后,加热蒸汽切换到冷段,然后切换到汽轮机4段抽汽,滑压运行,机组负荷降至一定值后,4段抽汽不能满足除氧器运行要求时,再次切换到冷段或辅助蒸汽,定压运行。

旁路系统采用二级串联旁路,按满足机组启动功能设计,高旁容量为15%BMCR蒸汽量。

汽轮发电机组实际运行中,高压回热加热器(以下简称高加)处于给水泵出口,承受的压力高,且在较高的温度下工作,运行条件差,发生故障的机会较多。

汽轮机高加投入对经济效益的影响

汽轮机高加投入对经济效益的影响

汽轮机高加投入对经济效益的影响汽轮机高加投入对经济效益的影响摘要:本文通过对高加回热的原理分析和实际参数的计算,阐述了高加投入对汽轮机组经济效益的重大影响,并提出了提高高加投入率的方法,在同类型机组上有很好的推广和借鉴作用。

关键词:汽轮机高加投入率经济效益一、绪言利用抽汽回热提高发电厂的循环效率,是大型发电厂提高经济性较普通使用的方法,但对于地方性的热电厂虽然多数也安装了高压加热器等回热设备,但真正投入运行的并不多。

因为高加回热,要求设备的运行条件及保护比较严格,再加上对其经济性没有足够的认识,投入率就更低了。

下面通过对锦州节能热电股份有限公司#1高加投入的经济性进行分析,认识到该设备投入对经济效益的影响,通过增加高加的投入率,既能为企业提高经济效益,又为整个社会节约能源,符合国家节能减排的政策要求。

二、高加投入的原理分析及计算锦州节能热电股份有限公司有三台汽轮机组,一台CB12-4.9/0.98/0.294抽背机组,两台CC12-4.9/0.98/0.294双抽机组,因其工作参数接近,仅以1#机高加参数为例说明, 1#机高加的进汽采用的是1#机第四级后的固定抽汽,抽汽参数随汽轮机负荷变化而变化,本文仅以汽轮机负荷在额定负荷实际参数为计算标准。

从图1中可以看到在热与功的转换过程中,必须是以一部分的冷源损失2-3-A-B-2为其循环实现条件的。

而在图2中,回热的那部分介质利用0-0`-a`-b`-0那部分热量加热了锅炉给水提高了给水温度,也就是回热的那部分介质没有冷源损失,因而整个循环效率提高了。

三、高加投入对经济效益影响因素分析1.高加的投入率的影响:根据我厂的运行情况非取暖期高加的进水量平均在140 T/H左右,以高加的投入率100%计算,从表中可以看到每月节煤款在192240元左右,冬季高加的平均进水量在400T/H之间,每月节煤款在547200元左右,以取暖期为5个月计算则全年平均每月节煤款34万元,全年总节煤款为408万元,可见高加投入的经济性是相当可观的。

百万机组高加切除后的影响及操作要点

百万机组高加切除后的影响及操作要点
吸热。高加跳 闸后,再热器出口 压力可能先上升后下降 注意监视再热 汽安全门和低旁状态。
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串 缸樽 气 如 忙土缸描气莹 靖水 墨压
易造成锅炉的水循环不良,稳定性变差 , 导致水冷壁传热恶化 , 水冷壁 出口温度产生偏差 ,尤其在低负荷时 , 锅炉的水循环不稳定发生的几率
会增大,引起管壁温度超限。
高加退 出还会影响机组热效率 ,给水温度下降约 1 O O ℃ ,燃料量
增加 , 排烟温度升高,锅炉金属壁温、主再热汽温升高,而且极有可能
动作 ,导致事故处理越来越麻烦。
5 低负荷情况下高加退出处理 在低 负荷时 ,由于 不存在过负荷 的危险,所 以主要以控 制汽温为 主。防止由于减温水和主汽温的温差的加大和给水温度 的下降而产生的
低气温 , 避免减温水开度过大造成~过进水。最好保持给水稳定 ,通过 调 节锅炉煤量来控制锅炉的水煤 比和中间点温度。
制难度较 大。下表是丰 八 组在 高加不同状态时的工况参数。

电 : ^章
提前减: } > 给水流量。
高加跳 闸后 ,中间点温度并不会立即变化 ,由于在给水流量没有 大幅变化的情 况下 ,省煤器的水容积为 2 2 3 m 。 ,高加水侧还有~定的 水容积 , 这部分 已 被加热 的水以及锅炉的热惯性作用 , 导致中间点温度 延时下降 , 但 中间点温度一旦下降 ,趋势将会很快。所 以在低负荷 时,
甜 披 风
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300MW火电机组高加长期解列对机组的危害研究

300MW火电机组高加长期解列对机组的危害研究

300MW火电机组高加长期解列对机组的危害研究摘要火力发电厂中,大容量机组均采用回热循环,以提升汽轮机的效率,但在运行过程当中由于缺陷处理不及时、检修工艺不到位、运行人员调整不及时等问题,导致加热器内部发生泄露甚至解列运行的事件时有发生,严重影响机组运行的经济性及附属设备的安全运行,故正常运行中加热器稳定运行尤为重要。

关键词解列;经济;影响;运行1 高压加热器系统的简介某厂高压加热器水侧采用的是“大旁路”系统,配置了高加组入口三通阀,高加汽侧正常疏水采用了“1号→2号→3号→除氧器”的逐级自流的疏水方式,每台高加都设有异常情况下控制水位的事故疏水阀,最后疏水至高加事故疏水扩容器,最后进入凝汽器热井[1]。

2 高加长期解列对机组的影响分析2.1 高加解列对机组经济性的影响从经济角度看,高加的停运将使给水温度降低,同时冷源损失增大,减弱了回热抽汽的回热效应,降低了热力循环的经济性。

特别是大容量机组高压加热器的退出,将使机组的出力下降8%—10%,供电煤耗增加5%左右,高加解列后,300MW机组满负荷运行给水温度降低84℃,按照给水温度每降低1℃,影响机组供电煤耗0.07689g/kw.h,高加解列影响煤耗达6.458g/kw.h,高加长期解列对机组经济性影响巨大。

2.2 高加解列对机组安全运行的影响(1)高加解列对锅炉效率的影响高加解列后锅炉效率有所增加,主要原因为高加解列后锅炉排烟温度降低了11℃,这主要因为高加解列后省煤器入口给水温度降低了84℃,根据传热学原理,锅炉省煤器吸热量将会大增,所以锅炉排烟温度降低了11℃。

所以高加解列后锅炉效率是增加的。

(2)高加解列对汽轮机效率的影响高加解列后汽轮机效率有所下降,机组在顺序阀运行的情况下高加解列前、后高压调节门开度会有所减小。

汽轮机#1、#2、#3段抽汽所对应的汽轮机做功单元焓降降低,#1、#2、#3段抽汽后的汽轮机做功单元焓降增加,即:汽轮机高压部分做功能力降低,中、低压部分做功能力增加。

高加解列与投入对胀差的影响

高加解列与投入对胀差的影响

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

600MW亚临界机组高加解列对机组的影响分析

600MW亚临界机组高加解列对机组的影响分析

Topics and reviews专题与综述0 引言600MW亚临界火力发电机组热力系统典型的设计为四台低压加热器、三台高压加热器和一台混合式除氧器。

高压加热器利用汽轮机的抽汽加热给水,提高给水温度,减少进入锅炉的给水和炉膛的温差,从而减少温差换热损失,提高发电机组的效率。

通常三台高加设计为大旁路方式,当任一台高加水位达到高三值时,整组高加将解列退出运行。

因此,一旦汽轮机防进水保护动作时,三台高加同时解列,对应的各级抽汽全部进入汽轮机做功,机组负荷瞬间急剧增加,对整个热力系统造成大的干扰冲击,如果运行人员处理不当,将直接导致事故扩大,机组跳闸,甚至发生损坏发电主设备的恶性事故。

为此有必要对高加解列后对系统造成的影响进入深入分析,从而为运行人员的后续操作处理提供指导,避免事故扩大。

1 高加解列对汽轮机本体设备的影响从物质和能量平衡的角度看,高加解列后,原用于加热给水的高中压缸抽汽将返回汽轮机做功,这就使得汽轮机的输出功率在瞬间提升,根据测算当高加解列的瞬间,汽轮机的输出功率可提高10%以上。

对于在高负荷段运行的机组来说,发电机可能在一段时间内超负荷运行,从而威胁到机组的运行安全[1]。

特别是经过增容改造后的机组,扩大了汽轮机的做功能力,也相对减少了发电机的裕量,在高加解列后发电机的过负荷量将更大,不利影响也将更为严重。

高加解列后负荷会很快达到汽轮机组的极限工况,此时汽轮机的动静间隙、推力瓦、轴向位移承受极大的工作负荷,极大的威胁汽轮机本体的安全。

2 高加解列对汽温的影响高加突然解列,高加处抽汽即中止,蒸发量瞬间降低,此时炉膛燃烧未及时减弱,即使及时减弱也有一定的迟滞性,汽压、汽温急剧升高。

高加解列后,对于主汽温来说,给水温度快速下降,进入锅炉蒸发段后,汽化热增加,导致蒸发量的减少,循环倍率加大,过热器管壁流过的蒸汽量减少,过热汽温呈快速上升趋势。

高加解列时,由于抽汽量减少使得高压缸做功增多,机组负荷上升,由于为了维持机组负荷不变,汽机关门使得主蒸汽流量减少,流过过热器的蒸汽流量减少,使得过热汽温在高加解列锅炉负荷未改变时汽温上升,且上升速度较快;对于再热汽温,由于一、二、三段抽汽流向再热器,高压缸排汽量的增加使得流过再热器的蒸汽流量增加,再热蒸汽量迅速增加,再热蒸汽则会呈现出与过热蒸汽相反的下降趋势。

浅谈影响汽轮机经济性的因素

浅谈影响汽轮机经济性的因素

浅谈影响汽轮机经济性的因素摘要:结合超临界600MW机组热力试验结果,分析影响汽轮机经济性的因素,并提出改进措施,达到节能降耗的目的。

Abstract: With the performance acceptance test results of 600MW supercritical unit, to analysis the factors which influent the turbine economy, and the improving measures were put forward for the purpose of saving energy.关键词:汽轮机,热耗率,节能降耗Keywords: turbine, heat consumption, save energy1引言目前能源公司所属600MW等级机组共12台,装机容量7120MW,占公司总容量的61.2%,其中超临界机组6台。

通过对2012年上半年数据统计,机组供电煤耗平均高于设计值9.94g/KW.h,高于全国同类型机组平均值4.34g/KW.h,节能降耗任务艰巨。

表1公司600MW等级机组供电煤耗与标杆值对比一览表单位:g/kw.h注:国内同类型机组先进值和平均值采用中电联2011年全国火电机组能效对表及竞赛发布的数据(先进值为前20%机组平均值)。

现以公司所属A电厂#1机组性能考核试验为依据分析影响汽轮机经济性的主要因素。

2试验情况A电厂一期两台660MW机组是由东方电气集团东方汽轮机有限公司生产的超临界、一次中间再热、三缸四排汽、直接空冷凝汽式汽轮机。

每台机组配置3台35%电动给水泵。

机组于2010年12月投入商业运营。

为考核其保证性能,于2011年9月完成性能考核试验,试验采用ASME PTC6-2004标准、三阀全开工况进行。

表2 主要性能考核试验结果机组试验热耗率经过第一、二类修正后为8171.83 KJ/KW.h,比机组保证热耗率高出423.83 KJ/KW.h。

高加解列对660MW超超临界机组的影响分析

高加解列对660MW超超临界机组的影响分析

高加解列对660MW超超临界机组的影响分析李永超江苏国华陈家港发电有限公司,江苏盐城224631【摘要】:本文通过对江苏国华陈家港电厂#2机组满负荷高加解列前后运行工况的分析,总结出一些相关的运行经验,针对超超临界机组高加紧急解列的操作方法及处理步骤提出一些个人建议,对同类型机组具有一定参考价值。

【关键词】:660MW 直流锅炉高加解列1机组概况江苏国华陈家港电厂#2燃煤发电机组锅炉为上海锅炉厂生产的超超临界参数变压运行直流炉,四角切圆燃烧方式、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、露天布置、全钢构架的∏型直流炉。

锅炉型号为SG-2037/26.15 M626型。

汽轮机为上海汽轮机有限公司660MW超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、凝汽式汽轮机(型号:N660-25/600/600)。

汽轮机设置两个高压主汽门和两个高压调门、两个中压主汽门及两个中压调门和一个过载补汽阀,机组采用全周进汽没有调节级,第一级采用斜置喷组。

汽轮机具有八级非调整回热抽汽,设有三台高压加热器、一台除氧器、四台低压加热器和一台疏水冷却器。

2工况分析(表1:高加解列前后参数对比)根据超超临界机组的运行特性,尤其是超超临界直流锅炉的运行特性,锅炉在高加解列时,随着给水温度的快速下降,锅炉的项目解列前解列后变化量△给水温度(℃)291.5 198 降低93.5 给水流量(t/h)1970 1664 降低306 燃料量(t/h)255 256 增加1 燃水比8.35 7.2 降低1.15 中间点温度(℃)435 422 降低13 主/再热汽温(℃)600 599 降低1 汽机高调阀开度(%) 46 29 降低17 汽轮机高排温度(℃)361 380 升高19 机组背压(kPa) 5.35 5.75 升高0.4 空预器出口二次风温(℃)302 291 降低11 空预器出口一次风温(℃)310 298 降低12运行特性将会发生很大的变化,锅炉特性变化将会对整台机组的运行调整带来新的挑战,下面对港电#2机组满负荷高加解列工况进行分析,希望找出规律,提供参考:#2机组在2012年12月进行了满负荷660MW退出高加的性能试验工况,下面对此次试验的相关数据进行简要的对比和分析:2.1高加解列后对燃料量的变化分析负荷稳定在660MW,高加解列前后,锅炉燃料量255t/h增加到256t/h,,锅炉的燃烧率变化不明显,这是因为虽然高加解列后给水温度虽然降低了93.5℃,要保持机组负荷不变就需要增加锅炉的燃烧率,但是高加解列后由于汽轮机#1、#2、#3段抽汽量的减少,机组同等负荷下用汽量降低,两者基本相抵消,所以对应锅炉的燃烧率变化不大,基本可以忽略不计。

高压加热器运行中存在的问题及对策

高压加热器运行中存在的问题及对策

高压加热器运行中存在的问题及对策【摘要】在运行当中,高压加热器的泄漏的原因是多方面的,主要原因是由于高加换热管口及换热管道被冲刷及磨损所致,高加是否投入运行对机组负荷和经济性的影响很大。

本文分析了高压加热器运行中存在的问题及对策。

【关键词】高压加热器;泄漏;投入率;对策汽轮机采用回热加热系统是提高机组运行经济性的重要手段之一。

回热加热系统的运行可靠性和运行性能的高低, 直接影响整套机组的运行经济性, 加热器的投入率是经济指标中重要的一项考核指标。

随着火力发电厂机组向大容量、高参数发展, 高压加热器承受的给水压力和温度相应提高; 运行中机组负荷突变、给水泵故障、旁路切换等引起的压力和温度的骤变都会给高压加热器的稳定运行带来影响。

为此,除了在高加的设计、制造和安装时必须保证质量外,还要在运行维护等方面采取必要的措施,才能确保高加的长期安全运行。

高加水位高信号报警,泄漏检测仪亦报警,另外还有高加端差增大,远远高于正常值。

由于高加泄漏,水侧大量漏入汽侧,通过疏水逐级自流入除氧气,为使汽包水位正常,则给水泵转速增加,给水流量增大。

高加泄漏后,由于传热恶化,则造成给水温度降低。

高压加热器泄漏后对机组的影响:高压加热器是利用机组中间级后的抽汽,通过加热器传热管束,使给水与抽汽进行热交换,从而加热给水,提高给水温度,是火力发电厂提高经济性的重要手段。

由于300MW机组高加水侧压力(20MPa)远远高于汽侧压力(4MPa),当传热管束即U型管发生泄漏时,水侧高压给水进入汽侧,造成高加水位升高,传热恶化,具体对机组的影响如下:高加泄漏后,会造成泄漏管周围管束受高压给水冲击而泄漏管束增多,泄漏更加严重,必须紧急解列高加进行处理,这样堵焊的管子就更少一些。

高加泄漏后,由于300MW机组高加水侧压力20MPa,远远高于汽侧压力4MPa,这样,当高加水位急剧升高,而水位保护未动作时,水位将淹没抽汽进口管道,蒸汽带水将返回到蒸汽管道,甚至进入中压缸,造成汽轮机水冲击事故。

汽轮机高加投入对经济效益的影响

汽轮机高加投入对经济效益的影响

高加 抽汽 前汽轮 机效 率:72% 发 电机 效率 :98% 锅 炉效率 :85% 电价 :0.36元 I KWh 标 煤价 格:238元 ,吨 查 焓熵表 得 : 新 蒸汽 焓:3280KJ/KG 排 汽焓 :209KJ/KG
l∞ l舯 l40 200 30o
8.35 1n02 l1.96
而 变化 ,本文 仅 以汽轮机 负荷在 额定 负荷实 际参数 为计算 标准 。 实际 参数如 下: 新 蒸汽 压力 :4.9Mpa 温度 :435℃ 排 汽压 力 :O.012Mpa温 度 50℃
11年 ~l2年 的投入 率达到 90%以上 ,通 过下 面的 计算表 可 以看到 每年 可以增 加效益 367万元 。
壬 艺鼹务
中 国化 工 贸易
China Chemical Trade
2Q鑫 月
汽轮机高加投入对经济效益的影 响
杨仲伟 刘杰熙
(锦 州节 能热 电股份有 限公 司 。辽 宁锦 州 121001)
摘 要 :本文通过对 高加 回热的原理分析和 实际参数 的计 算,阐述了高加投 入对汽轮机组 经济效益 的重大影 响 ,并提 出了提 高高加投入 率的方 法,在 同类型机组上 有很好 的推广和借鉴作用。
16.7 25.05
42l 505 589 8眈 1263
n 8 n96 L12
1.6 2.4
19o 228 267 380 570
l36800 164160 l951240 27360o 4lO40o
123l20 14 l73016 246240 369360
变化提 高高 加的经 济效益 。
3.高加 进 出口水温度 的影 响:
高加进 口水 是从 除 氧器 来的 脱氧 水 ,水温基 本 保持 在 104't2不变 ,
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

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