曲轴系开发过程的两起扭振优化案例_长安_康黎云

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

曲轴系开发过程的两起扭振优化案例

康黎云司庆九张小涛姜波薛军平

(长安汽车研究总院动力研究院技术研究所,重庆渝北区双凤桥空港大道589号,401120)摘要:本文讨论了曲轴系开发过程中两起扭振及优化案例,通过与试验结果的对比来标定分析模型,并在标定的模型基础上对曲轴进行结构优化,优化方案的有效性说明采用EXCITE Designer在解决曲轴系设计和优化方面具有显著效果。

关键词:EXCITE曲轴系扭振

主要软件:A VL EXCITE Designer

曲轴在周期性气体力、惯性力和力矩的作用下,承受弯、扭交变载荷。曲轴设计在满足总体设计的前提下,还需满足以下几方面要求:

(1)质量尽量轻,并满足弯扭综合疲劳强度;

(2)轴系扭振要满足要求;

(3)轴承润滑充分。

其中扭转刚度不足,会降低轴系扭振的固有频率,使工作转速范围内出现更强的低次扭振,增大曲轴的扭振附加应力,加大传动机构的噪音和冲击载荷下的磨损。

1案例一:前端惯量过大造成扭振大

图1是某对标发动机的曲轴系模型,发动机主要参数:缸径73mm,冲程74.25mm,缸心距81mm,连杆长137.6mm,主轴颈直径45mm,曲柄销直径38mm。曲轴为四平衡块设计形式,信号盘与1号扇形板(web1)用螺钉联接。前端为非减振的普通皮带轮,后端为单质量飞轮。曲轴材料为非调质钢49MnVS3。

图1 曲轴系结构示意图

1.1Designer建模及扭振分析

Designer建模时,先在PU模块下借用Auto shaft功能对曲轴进行自动识别,Web和Counter Weight的质量、惯量及质心位置等由程序自动完成。然后切换到Designer模块,手工完成其他参数,如凸台厚度、截面特性、圆角半径等。

扭振分析最重要的参数,包括Crank Train Globals中的尺寸、质量参数,shaft modeler 中的各单元尺寸、质量、惯量以及发动机的缸压,一般均采用外特性下的缸压数据,本发动机的测试缸压如图2所示。

图2 发动机缸压测试数据

扭振结果中常关注的有:

(1)临界转速。该结果有助于让设计者了解当前曲轴系的总体概况。一般PP2中会有两阶扭转模态频率,如果发动机不带减振装置(TVD),那么1阶扭转模态频率应该在440Hz 以上;

(2)前端角位移。皮带轮或TVD的Hub在各个转速下的角位移值是评价曲轴扭振的指标。对于直列四缸发动机而言,这条曲线的最大值应低于0.4~0.5deg。如果轴系的1阶扭转模态低于400Hz,则会激发较大的角位移;

(3)转速不均匀性。前、后端的转速不均匀性都非常重要,前端带轮的转速不均匀性影响正时、附件传动系统的设计,后端飞轮的转速不均匀性又影响着变速器的设计,因此需要关注。通常的做法是进行发动机对标,飞轮端需要控制的是低速下的不均匀度,如1250rpm 或1500rpm时的不均匀度低于设计值;

(4)最大总扭矩。曲轴上有两颗重要螺栓,即前端中心螺栓和飞轮螺栓。螺栓拧紧提供足够的轴力使得皮带轮和飞轮能够稳定工作,皮带轮和飞轮需要传递的扭矩即Designer 计算得到的最大总扭矩,而它们能传递的扭矩必须大于该值,否则会引起螺栓打滑、剪断等重大风险。

(5)耗散功。对于TVD而言,该值不应太大,过大的耗散功意味着橡胶产生过多的热量,加速橡胶老化,一般上限为200W。

(6)前、后端的扭角差。常与前端角位移结果配对使用,它表示的是曲轴自身的受扭情况,两者的物理意义稍有区别。

1.2分析结果及优化方案对比

本例中的主要扭振结果如图3、图4所示。其中的临界转速结果显示曲轴系的1阶扭转模态频率为389.5Hz,那么意味着四阶激励将在6000rpm以内与发动机共振,在前端角位移结果中可以看到,5850rpm时皮带轮角位移波动最大值达到0.65deg,超出允许值30%,并与试验结果曲线也吻合得相当好,说明仿真结果可信。

图4为前端皮带轮最大总扭矩波动曲线,试验时无法直接测量扭矩结果,但从记录的皮

带轮角加速度结果可以处理出扭矩值,蓝色点为根据皮带轮角加速度结果转换得到的皮带轮扭矩,与仿真结果也相当吻合。

图3 曲轴扭振仿真与试验结果

图4 曲轴前端扭矩仿真与试验对比

以上结果说明本台对标发动机的曲轴系扭振不能满足设计目标,需要对其进行优化,根据改动量、成本等因素有以下三种优化方案:

(1)采用TVD,频率为315±15Hz。根据原非减振皮带轮结构尺寸,设计TVD尺寸如图5所示,

图5 TVD方案

计算后的结果表明,采用该方案的扭振得到极大改善,但考虑到成本将增加50元/台,因此该方案并未采纳。

(2)将原铸铁的皮带轮换成铝合金材料,能降低66%的皮带轮转动惯量,减振效果明显。其优点是可以改动量少并且也不增加成本,但是由于担心铝合金的皮带轮强度不足,最终没有采纳。

(3)改变原皮带轮的外圆尺寸,将转动惯量降低33%左右,如图7所示。图8的减振结果显示该方案也达到优化目的,并且由于没有使用TVD,成本上也有优势,只是调整了轮盘直径,将影响到附件传动比,如低速下发电机的功率将有所降低,需要进行补充验证。

图 6 TVD方案的扭振结果

图7 减振方案三

图8 方案三扭振结果

1.3整机振动测试对比

图9所示的整机NVH测试结果,选取的测点1为压缩机支架,测点2为进气侧悬置支架,各测量X、Y、Z方向的振动加速度。绿线是优化前基础机的测试结果,红线为曲轴带轮优化后的测试结果。从绿线的峰值来看,在高速5700rpm附近的共振较为突出,与扭振的峰值频率也吻合,可以推测这个转速下的振动主要由曲轴扭振贡献。另外,红线基本在全转速范围内的振动幅值都较优化前得到改善,但在进气侧悬置支架的Z向加速度结果可以看到在3300rpm及4300rpm左右有两个小峰值,与曲轴扭振结果(图8)的转速也较为吻合是。曲轴皮带轮的优化使这些支架的振动加速度最大值从20g降低至10g左右,改善效果非常显著。

图9 整机NVH测试振动加速度对比

2案例二:扭转刚度不足造成扭振大

2.1问题描述

某一增压发动机扭振试验测试的曲轴前、后端转角差最大值达到0.57deg@4750rpm,而曲轴扭振分析结果为0.565deg@4800rpm,图10为测试及仿真结果的对比。两个结果的一致在验证分析模型足够准确之外,也说明该发动机扭振应该进行优化。

相关文档
最新文档