继电保护动作分析报告
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二. 保护动作情况 220kV临兴线97号塔发生C相大盖绝缘子瞬时
性接地故障,双套纵联保护动作,C相断路器跳闸,重 合成功。双套保护动作正确。
220kV罗临II线保护误动作,动作报告如下:
0-3ms 保护启动
金罗侧CSC101D 3ms保护启动
金罗侧PSL603GM
0ms纵重电流启动 0ms距离零序启动 1ms差动保护启动
康线保护定值,建议双康线康城站侧投入保护。 4、协助相关部门与定值计算部门联系,核对110kV兑
镇站兑双线141保护定值,建议增加级差配合。
2013年8月6日 220kV罗临II回线路故障
一. 故障经过
2013年8月6日22时07分38秒,220kV临兴线线 路区域雷雨天气,220kV临兴线发生C相瞬时性接地故 障,双套纵联主保护正确动作,C相断路器跳闸,重合 成功。
⑥ 如果保护动作,重合复掉,这种情况比较复杂。有的是 瞬时性故障,如:重合时绝缘未能及时恢复,大风引起 对杆塔、树木、交叉跨越距离不够放电,有小电源对故 障点注入电流等。也可能是永久故障,如:倒杆断线, 绝缘损坏,外力破坏等。调度的处理原则是:根据负荷 情况,一般可试送一次,试送不成功,不得再次试送。
同时,220千伏罗临II线金罗侧纵联距离保护(装 置面板为CSC101B,实际程序为CSC101D)动作跳 268 C相断路器,重合成功。金罗侧268 C相断路器重 合成功后,临县侧纵联距离保护动作跳242 C相断路器, 随后金罗侧纵联距离与纵联差动保护零序后加速动作, 跳268三相断路器,纵联差动保护向临县侧发远跳命令, 临县侧收远跳令,跳242 A、B相断路器,最终罗临II 线停运。
2、ZH-5主变故障录波器录波,录波启动时间4 月30日7时48分42秒630毫秒,启动原因1号主变中压 侧电流突变量,故障性质外部故障,相对时间163毫秒 后,故障电流消失。
3、110kV1#线路故障录波器录波,录波启动时 间4月30日7时48分42秒629毫秒,启动原因电流突变 量启动,相对时间6毫秒RCS-915AB母线保护装置跳II 母开关量闭合,相对时间122毫秒RCS-915AB母线保 护装置跳II母开关量闭合。
781ms综重重合闸复归 6017ms综重电流复归
临县侧 CSC101D
3ms保护启动
临县侧PSL603GM
0ms纵重电流启动 0ms距离零序启动 1ms差动保护启动
125ms发信126ms 收信持续到
1179ms
675ms纵联保护出 口跳C相
730ms单跳启动重 合
850ms三跳闭锁重 合闸
729ms综重重合闸启动
四. 结论 本次故障中,110kV母线I母、II母连续发生故障,
110kV RCS-915AB母线差动保护跳I母、跳II母动作正 确,全站故障录波器录波完好。
起动时间
2013-04-30 07:48:41:252
装置型号
母差保护动作报告
金罗变电站 110kV母线差动保护 RCS-915AB 1.10母线保护装置
⑦ 上述情况是指主保护动作,如:光差、距离I、II段,如 果是后备保护动作,一般是越级掉闸。
2. 220kV线路保护掉闸 220kV线路都配备双套保护,并且开关操作机构都
是分相操作的。在220kV线路故障时,对系统冲击较 大,站内大部分保护 装置都要启动,信息量大,故障 数据多,为准确判断故障范围提供大量数据,但运行 人员一定要抓住重点理清头绪,准确判断。一般情况, 本线路故障,两套主保护都要动作,并都有测距。 220kV故障录波也有测距,如果三个测距都在本线路 范围,那么保护肯定属于正确动作,否则属于误动作。
相对时间
动作 相别
动作信息
3ms 20ms 21ms 116ms 119ms
B
变化量差动跳II母161,102,169,171,165,163,母联
B
稳态量差动跳母联
AB
稳态量差动跳II母
A
稳态量差动跳I母162,101,167,168,166,164
A
变化量差动跳I母
2013年7月6日双池110kV变电站全站失电
继电保护动作分析报告
事故掉闸的处理步骤
一. 变电值班人员在事故掉闸发生后,要冷静沉着,重点 关注什么保护动作,哪些开关掉闸,结合后台信息, 认真查看保护装置报文,保护动作情况以保护装置动 作报文为准。开关掉闸后,要查看开关位置指示,有 无负荷电流,并要到现场实地查看开关位置,一次设 备有无异常等。
4、110kV兑镇站兑双线141接地保护II段0.3s与双池站
六. 采取措施 针对这次全站停电所暴露出的问题,为避免类似事故再
次发生,我公司特制订如下措施: 1、对双池站双康线122保护CT极性予以更改。 2、 协助相关部门与定值计算部门联系,核对110kV双
晟线保护定值,建议投入后备保护。 3、协助相关部门与定值计算部门联系,核对110kV双
c. 母线和线路有不同相别的接地短路。
d. 主开关保护与出线定值不配合误动。处理原则:如母线 设备故障,将故障设备隔离,尽快恢复无故障设备;如 果出线保护或开关拒动,通知有关人员尽快排除故障恢 复供电。
e. 主变高压侧后备保护动作,一般是中低压后备拒动引起, 也可能是变压器故障,主保护拒动造成。根据保护报文, 结合故障录波图定性定量分析,得出结论。
3. 母差保护动作掉闸 ① 首先应该清楚母差保护的范围,如果母差保护正确动作,
故障一定发生在母线及其连接元件上(以元件CT为界) 当时一定有声、光等现象,如果母线在室内还应有气味, 因此母差保护动作,一定要迅速确定母线保护范围是否 短路过。有故障基本属正确动作。隔离故障设备,迅速 恢复供电。 ② 如系统无任何冲击,母差保护就属误动,如:人员误动, 装置故障。 ③ 母差动作同时,有出线保护动作,并未查到本站有故障, 此情况属于区外故障引起的误动,此种误动比较常见。
594ms重合出口 670ms带负荷电流
789ms发信790ms收信 819ms零序III段加速出
口跳ABC相819ms 闭锁重合闸 819ms三跳闭锁重合闸
136ms综重重合闸启动
775ms零序加速段动作 775ms保护永跳出口 825m远传跳闸出口 826m差动永跳出口 826ms远传A出口
复归
799ms远传跳闸出口 799ms永跳出口 801ms远传A出口
807ms综重重合闸复归 6017ms综重电流复归
三.罗临II线保护动作行为和原因分析 220kV临兴线97号塔发生C相大盖绝缘子瞬时性接
二. 要及时准确地汇报调度保护及开关掉闸情况。 三. 根据保护报文及故障录波图深入分析,初步确定系统
有无故障,故障大概范围,保护与开关动作是否正确, 当好调度员的参谋。
四. 如果故障发生在变电站,应将故障设备隔离,并判断 其它设备完好的情况下,汇报调度,及时恢复对用户 的供电。 下面就将各种保护动作后的处理,分别叙述一下:
双池站110kV双康线122保护动作情况如下 2. 110kV兑镇变电站141保护动作情况
110kV兑镇变电站141接地距离II段保护动作,开关 跳闸,未重合。
。
保护类型 距离保护
双池变电站 110kV双康线122保护动作信息
装置型号
PSL-621C线路保护装置
事件时间
事件名称
事件参数
11:08:50.160 11:08:50.174 11:08:50.174 11:08:51.380 11:08:56.479
五.存在问题分析 通过这次事故暴露出如下问题: 1、110kV双康线双池站侧保护CT极性反,致使双康线
122保护误动。但由于线路对侧保护未投入。该保护动作 后未造成康城站失电。
2、110kV双晟线无后备保护,不满足系统运行要求, 是造成此次事故的主要原因。
3、110kV双康线作为联络线(康城站带小电源),康 城站进线开关应投入保护,而不应作为终端负荷站退出 保护。
4. 变压器保护动作 ① 变压器主保护动作 a. 差动保护 I. 差动保护正确动作,故障一定发生在差动保护范围内,
就是变压器各侧CT到变压器之间,包括变压器。如果 故障发生在变压器外部,应该是很快能找到;如果故 障发生在变压器内部,重瓦斯应该动作,瓦斯继电器 有气体,并且是可燃的。
II. 如果差动范围无故障,就属于误动。误动原因较多应 逐一分析。
163
162 A相
B相
161
二. 故障简述 2013年4月30日7时48分41秒站内运行人员听见巨响, 后台报110kV母差保护动作,110kV母线所带开关图 标全部闪烁,检查110kV母差保护装置,跳I母、跳II 母灯亮;现场检查110kV母线所带开关全部在跳位。 巡查结果:110kV金城线161-西刀闸开关侧B相触头、 刀闸连杆、西母侧A相绝缘支柱顶帽均有烧蚀痕迹, 现场发现受伤的麻雀。
距离保护启动 B接地距离I段出口 故障类型和测距 距离后加速永跳 距离保护整组复归
无 阻抗0.26+j0.19Ω 测距-1 BN 4.10KM 阻抗 0.11+j0.19Ω
无
四. 保护动作原因分析
经检查保护录波数据发现,故障锁定在110kV双晟 线124线路侧,经相关部门联系得知,晟安电厂母线B 相避雷器爆炸(见图一),造成B相永久接地。由于晟 安电厂母差保护未投入(见图二),不能快速切除故 障,致使故障进一步延伸。又由于双晟线路保护仅投入 纵联差动保护,不投后备保护(注:定值未下),故 障不在线路差动保护范围内,故双晟线保护不动作。 由于本级保护未动作,保护越级至上一 级兑镇侧接地 保护II段动作,切除故障。110kV双康线122由于线路 保护CT极性反,致使本保护误动作,最终造成双池站 全站停电。
2013年4月30日金罗220kV变电站110kV母线故障
一. 故障前运行方式如下:
220kV西母 220kV东母
10kV A母
202
201
200
8801
171
169 168 167
8800 8802
102
101
Байду номын сангаас10kV B母
110kV西母 (I母)
110kV东母 (II母)
100 166
165
164
27-36ms金罗侧 断路器C相 跳闸出口
93-136ms金罗侧 断路器启动 重合闸
594-670ms金罗 侧断路器重 合
675-730ms临县 侧断路器C 相跳闸,启 动重合
775-826ms金罗 侧双套纵联 保护零序加 速动作,罗 临II线停运
27ms发信28ms收信 36ms纵联距离保护跳C
相 93ms单跳启动重合
1. 110kV线路保护掉闸 ① 保护动作类型,故障测距。 ② 重合闸是否动作,是否成功。 ③ 开关动作情况,事故发生后开关所在位置。 ④ 收集保护动作报文及相关录波图,确定故障范围和性质,
并对保护和开关的动作行为给予评价。 ⑤ 如果保护动作,重合成功,属瞬时故障,这种情况雷雨
天气时居多。将测距结果告诉巡线人员,作为巡线时的 参照。
三.保护动作情况 金罗变电站110kV母差保护动作及故障切除时间: 1、110kV母差保护动作,故障发生时间4月30日7时48分
41秒252毫秒,相对时间3毫秒,B相故障,变化量差动跳 II母,切除161、102、169、171、165、163及母联开关; 20毫秒后稳态量差动再次跳母联; 21毫秒后稳态量差动 再次跳II母,短路故障电流约21kA。 116ms后A相故障, 稳态量差动动作跳I母,切除162、101、167、168、166、 164开关;119ms后变化量差动再次跳I母,短路故障电流 约12kA。
b. 变压器重瓦斯保护动作 I. 变压器的重瓦斯正确动作比较好判断,有气体可燃一
定正确。
II. 重瓦斯不是正确动作,就是误动作,误动原因较多, 如:继电器问题、回路绝缘损坏、直流接地等。
② 变压器后备保护动作
a. 变压器中低压侧后备保护动作,一般是中压侧母线故障 (母线未装母差保护)。
b. 所在母线出线开关保护或开关拒动。
一. 故障时系统运行方式
110kV兑镇 变电站
141
120 110kVI段
101
100 122
1#变
123
124
110kVII段 102
2#变
110kV双池 变电站
195
晟安电厂升 压站
二. 故障简述 2013年7月6日11时08分,双池站110kV双康线122
保护动作,开关跳闸,重合复跳;全站失电。 三. 保护动作情况 1. 110kV双池变电站保护动作情况