电机轴的断裂分析及优化设计

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相组织( 图 " ) 照片分析表明,该轴形成了沿圆周分 布的环状裂纹,该部位是因为肋板与电机轴焊接时采 用低碳钢焊条,使轴表面形成了软化的堆焊层,在循 环的交变应力作用下,该部位形成连续的沿周向分布 的环状裂纹,进而裂纹区扩大,最后整个轴断裂,造 成事故;另一方面,电机轴的非配合面在加工时经常 被忽视,轴表面和轴肩过渡圆角处常留有刀痕,表面 粗糙度过大,这样会引起状态系数 " 降低,使轴的抗 疲劳能力降低而引起折断;在使用花键联结的电机轴 中,经常出现在加工时未按图纸的规定将花键加工成 圆齿根,这也可能是导致轴断裂的原因之一。 ( 1 ) 应力集中 这是电机轴断裂最常见的原因。电机轴在设计和 工艺上经常有各种槽( 如越程槽、卸载槽等) 、阶梯 过渡处和轴肩等结构,如果槽结构不合理或不均匀、 过渡圆角太小、轴径变化较大等,电机轴在交变应力 的作用下,这些部位的应力分布会极不均匀,在应力 特别高的部位逐步形成微观裂纹且逐渐扩展,最后导 致突然脆性断裂。 我们利用 &,-.- 软件对某厂 !"$$ 电机断轴进行 有限元分析发现该轴与肋板的结合处应力最大,与实 际断裂处一致,说明此处的形状转折过大引起了应力 集中,是造成断轴的主要原因。
在对某厂 !W$ 因疲劳断裂的电机轴进行金相组 织分析中,从轴心部位金相组织( 图 # ) 和轴表层金
图 #4 轴心部位金相 4 4 组织( Z3 [ ) 4
图 "4 轴表层金相 4 组织( Z3 [ )
#" 断裂分析
电机轴在工作中主要承受交变弯曲应力和扭转应 力的作用,通常由作用在肋板上的电磁拉力、轴两端 的拉力、轴颈处的重力引起,这些应力随运行过程不 断发生变化,一旦过载、突然启动和制动、多次重载 荷冲击,电机轴的某些局部位置可能发生低周大应变 疲劳开裂和扭转过载塑性断裂。 断轴情况发生负荷侧,主要可能出现在前轴承支 承处、有明显的刀痕处、肋板与主轴的结合处、轴肩 处及有槽的地方。根据观察、实验和分析,断裂的原 因有以下几点: ( # ) 材质缺陷 我们从断轴中选取一部分进行材料分析和机械性 能试验,材料分析结果表明,当选用的材料为优质碳 素结构钢和合金钢且未经过有效的热处理时,材质性 能差、强度不够;通常的电机轴采用 !3 Y 钢,但从送 检的 !3 Y 钢进行的物理探伤检验,发现有大量大于 !" 的缺陷,因此,材料的选用不当和材料的质量低劣是 可能导致电机轴断裂的主要原因。 ( " )万方数据 加工工艺和焊接工艺不当
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图 A- 应力分布图
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《 机床与液压》 "++$? 2*? &
从应力最集中处可以看到与实际断裂处一致,说 明计算结果与实际情况基本相符。基本上可以认为肋 板与轴的结合处的形状转折过大,造成了应力集中。 #优化处理 改结 合 处 为 过 渡 曲 线 平滑 的 形 状,优 化 后 的 电 机轴 ( 0(* 1 / 设 计 ) 和 应 力分析( .2343 有限元分 析) 如图 $ 、图 A 所示。 图 $- 优化之后的装配图 $计 算 结 果 数 据 输 出 及结论
《 机床与液压》 "$$32 ,*2 1
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电机轴的断裂分析及优化设计
杨湘洪
( 湖南工学院( 筹) 机械工程系,湖南衡阳 !"##$# )
摘要:对电机轴断裂进行了系统的分析,并引入最先进的 %&’ 软件,结合 ()* + ’ 建模、&,-.- 有限元分析对电机轴进 行了优化设计,进一步完善了电机轴的改进措施,确保了电机轴的安全运行。 关键词:电机轴;断裂;改进;优化设计 中图分类号:/01$12 34 4 文献标识码:54 4 文章编号:#$$# 6 177# ( "$$3 ) 1 6 #$8 6 "
・ ""!・ !" 改进措施
( ! ) 取消或改进槽结构,提高电机轴的加工精 度 在电机轴的加工中,可取消越程槽,在满足设计 要求的前提下,改磨削为精车;特别注意电机轴非配 合面的加工,应严格保证设计中的表面粗糙度要求; 另可设计轴径变化小的轴肩代替原有的卸载槽等槽结 构。 ( " ) 改进轴的材质,选择合适的轴承 提高常 见 电 机 轴 材 料 #$ % 钢 的 质 量,进 行 热 处 理。如 #$ % 钢不能达到要求时,用其它材质好的材料 代替,如 &$’()* 调质、#+’( 钢等。选用承力状况较 好、不容易破损的轴承,保证轴的运行质量。 ( & ) 提高焊接质量,改变连接方式 选用含碳量合适的焊条,改进焊接工艺,以达到 消除残余应力,克服母材不受影响的目的。同时建议 在大型电机轴与转子的连接时用花键取代焊接,即保 证了定位精度,又避免材质因受热而软化。 ( # ) 采用圆角过渡,减少应力集中现象 电机轴花键根部、轴肩 等 处 会 承 受 非 常 大 的 扭 矩,在设计、加工中一定要避免出现尖角、直角和台 阶,改转折处为曲线平滑的形状,尽 量 加 大 过 渡 圆 角,可降低 ! , " # $ 应力集中系数,减少应力集中的 现象出现。 针对 这 种 最 常 见 的 断 裂原 因,我 们 采 用 最 先 进 的 ’./ 软 件, 充 分 利 用 0(* 1 / 和 .2343 技 术,对 某厂 !"++ 电机轴进行了优 图 &- 优化前的电机轴 化设计,其设计过程如下。 !优化前的电机轴建模( 0(* 1 / 设计) 和应力分 析( .2343 有限元分析) 如图 & 、# 所示。
!" 引言
电机轴是电机的关键部件,常用的电机轴主要由 若干块( W X 7 ) 肋板焊接或利用花键联结与主轴组 合而成。电机广泛应用于各种机械、矿山、冶金、油 田、农业等行业,由于工作条件恶劣,过载时间长, 加之频繁的正转和反转,经常在肋板与轴的结合处、 轴肩等处产生裂纹,最终导致断裂事故,给生产及安 全造成很大的影响。为此,我们对电机轴的断裂原因 进行 了 比 较 系 统 的 分 析,并 采 用 %&’ 软 件,结 合 ()* + ’ 建模、&,-.- 有限元分析对电机轴进行了优化 设计,使电机的工作性能达到最优的同时,大大缩短 了设计周期,降低了设计成本,在实际应用中得到了 良好的效果。
"数据输入及结果分析 ).56)7) .839:7;/ <.:7/3 29=/ "#>> "$!& "&!> 万方数据 <.:7/ , +? @#AB!/@ , +? &A+B$/@ , +? #!BB@/@
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参考文献
【 ! 】 胡世炎等 ? 机械失效分析手册[ ) ] ? 成都:四川科 学技术出版社,!>B> :&!# C &#+? 【 " 】 上海市机械制造工艺研究所 ? 金相分析技术 ? 上海科 学技术出版社,!>B@? 【 & 】 万家礼 ? 机电工程金属材料手册 ? 上海科学技术出版 社,!>B@? 【 # 】 =DEFG HI JKLLKMI 0N9 1 KOPFOKK( "++! 中文版实用教程 ? 北京大学出版社,"++!? 图 #- 应力分布图 【 $ 】 刘国庆,杨庆东 ? .2343 工程应用教程 ? 中国铁道出 版社,"++!? 作者简介:杨湘洪( !>AB C ) ,女,湖南湘潭人,副 教授,在职研究生,现从事机械设计的教学与科研工作。
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