某发电厂低压加热器无温升分析处理

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某发电厂低压加热器无温升分析处理
摘要:电力系统对我们的日常生活有极为重要的影响,而发电厂是产生并运转
电力的基础。

在火力发电厂中正确使用低压加热器可以降低热能损失,提升热力
系统的能源循环效率,然而在实际的运行过程中,由于各种问题的存在,造成低
压加热器温升未达到设计值或无温升的现象,导致发电中产生能源损失,影响转
换效率。

对此本文通过综述和经验详细叙述低压加热器无温升的原因,并且列举
处理的过程及方案,说明处理完成后的效果,希望对火力发电厂的高效发展有所
裨益。

关键词:加热器;无温升;分析;处理
发电厂是电力系统的关键部分,可被视为电力能源的主要转换场所。

随着社
会的发展,我们对电力系统的要求越来越高,也就开始寻求增大发电厂电能转换
效率的办法,随之发现如果改善低压加热器温升未达到设计值现象,也就会在一
定程度上控制能源损失,加强能源转换。

本文中结合某发电站2×300MW级燃煤
汽轮发电机组,探究低压加热器无温升的具体原因,并对具体的处理过程及方案
进行介绍,阐述处理效果,内容如下。

一、机组概况:
某发电厂2×300MW级燃煤汽轮发电机组采用北京北重汽轮电机有限责任公
司制造的NZK330-17.75/540/540型亚临界参数、中间一次再热、三缸、双排汽、
单轴、直接空冷冷凝式汽轮机。

此机组由四级低压加热器组成,4、5号低压加热器正常疏水采用逐级自流的
方式直接进入低压加热器疏水箱,6号低压加热器正常疏水经过一个3.6米高的“U”型水封自流至低压加热器疏水箱,疏水再通过疏水泵打入至6号低压加热器
出口凝结水管路。

6号低压加热器与低压加热器疏水箱还有一根汽平衡管相通。

正常疏水管道上无任何阀门,也无危急疏水管道。

六号低压加热器是上海电气集
团股份有限公司的设备。

加热器型式是倒立式、不锈钢U型管,立式安装。

汽轮
机在额定工况下,六号低压加热器凝结水流量是637.7 t/h,凝结水进口温度
76.63℃,凝结水出口温度97.27℃,上端差2.8℃,下端差5.6℃,抽汽流量24.84 t/h,抽汽温度106.3℃,抽汽压力0.1MPa,加热器总面积:500 m2,只有凝结
段是有效热交换面积,疏水管是φ219x6,汽平衡管是φ219x6。

2007年12月通过168小时基建期试运行,从2008年1月正式投入生产期运行。

从基建试运行开始,每次机组启动,六号低压加热器可以随机投入运行,但
六号低压加热器的凝结水位无法保持在正常水位,在短时间内达到高Ⅲ报警值,
并连锁关闭六段抽汽逆止门和电动门,六号低加热器解列。

只有汽轮发电机负荷
升至250MW以上时,手动才能投入;当汽轮发电机负荷下降到250MW以下时,由于六号低压加热器的凝结水位又达到高Ⅲ警值而解列,此问题严重影响着汽轮
机的热经济性,并且对汽轮机存在安全事故风险。

二、检查及问题分析:
1、运行中切换4、5号低压加热器疏水至危机疏水系统,切换完成后关闭正
常疏水调门。

观察低压加热器的基本情况,判断是否由于压差过高造成6号低压
加热器疏水阻塞。

2、常规检查压差后,运行中操作启动和连续排空气阀,展开对低压加热器
状态检查,验证两阀门的状态,判断其是否影响6号低压加热器的疏水受阻。

3、机组停运后,在汽平衡管和疏水管上开检查窗,利用红外检测技术,完
成对管道整体的检测检验,并判断检查管道中是否存在异物导致回汽不畅而造成
压差过高导致6号低压加热器疏水不畅。

4、低压加热器疏水的“U”型水封高度过高,导致6号低压加热器疏水阻塞,进而造成低压加热器无温升问题。

综合上述检查过程,可以完成对该电厂低压加热器无温升原因的分析。

严格
的遵照上述检查方法,并重视观察具体的检查细节,通过综合结果进行判断,会
发现低压加热器无温升的原因可能涉及到多项因素,包括压差过高、连续排空气阀、管道异物、“U”型水封高度过高等,只要有其中之一因素都使加热器不能顺
畅高效的进行疏水工作,进而诱发发电厂加热器无温升的情况发生。

那么再对具
体的发电厂低压加热器无温升原因进行充分了解后,就可以根据具体的原因进行
处理,制定针对性、科学合理的方案,依照方案严格执行,最终将问题得以解决。

三、处理过程:
针对上文中通过检查得到的各种产生问题的原因,需要专业人员制定方案进
行处理,具体的处理步骤如下:
1、在汽轮发电机负荷250MW以下,六号低压加热器解列时,切换4、5号
低压加热器疏水至危机疏水系统,关闭正常疏水调门,将低压加热器疏水箱和六
号低压加热器的水位降至最低水位,手动打开六段抽汽电动门和逆止门,六号低
压加热器的水位逐渐上升,最后达到高Ⅲ报警值,六号低压加热器解列。

上述做
法的目的在于保证发电厂稳定有序的运行,尽量控制低压加热器无温升造成的影响,以免发生更大的事故,产生严重的后果,这也同样适用于处理类似问题,首
先将影响控制在一定范围内,再对其进行处理。

2、在汽轮发电机负荷250MW以下,六号低压加热器解列时,运行中操作
启动和连续排空气阀,全部开启或关闭启动和连续排空气阀,六号低压加热器的
水位无变化,扔然保持在高Ⅲ报警值。

3、机组停运后,在汽平衡管的进、处口及“U”型水封管道底部位置开检查
窗检查,在“U”型水封管道底部位置只有极少量的焊渣和锈垢,其它部位无异物,不会造成回汽不畅现象。

4、经过查阅汽轮机厂、低压加热器厂及设计院的施工图纸、说明书、计算
书及设备运行的历史曲线等资料,发现六号低压加热器设计数据和实际运行工况
下的抽汽压力、五号低压加热器疏水压力有较大的差异。

重新通过计算发现六号
低压加热器疏水的“U”型水封高度过高,汽轮发电机负荷在250MW以下时,六
号低压加热器的实际抽汽压力比设计值低,造成6号低压加热器疏水受阻。

根据
现场实际测得的数据进行计算,需要将六号低压加热器疏水的“U”型水封高度降
低350毫米。

最后确定将六号低压加热器疏水的“U”型水封排水至低压加热器疏
水箱的垂直管道割掉350毫米。

按照上述的处理方案,展开对不同类型的低压加热器无温升问题的处理,处理前首先要
通过验证方法对低温加热器无升温的原因进行详细的检验,确定其具体的原因才能制定有效
的处理方案,方案必须要与发电厂、加热器的实际情况相符合。

需要多次试验得到具体详细
的结果,并进行效果验证,才能最终得出最后的结论。

四、效果:
结合上述处理方案,可以实现对低压加热器无法流畅、顺利进行疏水的问题进行处理,
在处理问题时,相关工作人员需要以细致、负责的态度进行操作,整个处理结束后,才可以
对机组进行重新启动,启动完成后,需要对六号低压加热器的运行的各项情况进行检查、统
计和记录,了解其运行状态,以二次仪表为辅助设备,改变汽轮机功率,以得到低压加热器
在不同功率下的各个参数,详细记录数据并进行分析如下:
机组启动后,专业人员检测发现六号低压加热器随机投运情况表现为正常,当汽轮发电
机在300MW时,六号低压加热器的凝结水温升可达到19.22℃;当汽轮发电机在250MW时,六号低压加热器的凝结水温升可达到14.1℃;当汽轮发电机在160MW时,六号低压加热器
的凝结水温升可达到11.25℃。

由数据结果可见,在任何负荷工况下运行,六号低压加热器的凝结水位始终保持在正常
水位,没有再次出现低压加热器疏水不畅的情况,这也就说明六号低压加热器的凝结水温升
达到了设计的标准,保障了机组的热经济性,较好的解决了低压加热器无温升现象带来的问题,进一步实现了对无温升的控制,与预期结果相一致,与发电厂的需求相符合,说明上述
解决办法是非常适合处理此问题的合理措施,建议推广。

结束语:
冷源损失对火力发电厂来说是巨大的损失,而作为大中型汽轮发电机组中不可或缺的辅
助设备,低压加热器的性能直接决定了火力发电厂能源损耗和热循环结构,影响了机组是否
能安全、高效的带来经济效益。

而在实际的运行中会发现低压加热器无温升现象屡见不鲜,
对火力发电厂的运行和经济效益造成了阻碍,常常表现为作功不足、排汽损失等,不利于火
力发电站能源转换。

本文中以实际运行的燃煤汽轮发电机组为研究对象,对其具体问题进行
系统的分析,特别是可能出现的情况,情况产生的原理,造成的问题,并借助有效处理方案,促使低压加热器的恢复到正常运行状态,并使其凝结水温升达到设计标准。

面对火力发电厂低压加热器无温升问题,一定要注重个体差异,在进行详细了解不同发
电厂、加热器的基本资料、设备信息、原有情况,现有问题后,通过一定手段检验其问题原因,针对不同的原因和实际情况制定科学、合理的处理方案,按照方案可通过有效地办法对
其功能进行改善,最终解决问题,提升电力能源转换水平。

我也相信在更多的电力工作者研
究者的共同努力下,会有更多的解决办法用于低压加热器无温升现象中,甚至会研发出更加
适合发电厂高效作业的新型加热器,实现电力企业的持续健康发展,为广大人民谋福。

参考文献:
[1]北京重型机械厂汽轮机使用说明书(330MW机组调速部分)
[2]低压加热器使用说明书(上海电气集团股份有限公司)
[3]大唐甘谷发电厂低压加热器疏水管道安装施工图(西北电力设计院)。

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