定子铁损试验分析
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###电站2#机定子铁损试验压降分析
一、试验目的
铁芯磁化试验是在定子铁芯堆积、初步压紧完成后进行,其目的就是确认定子铁芯硅钢片设计制造、现场堆积、压紧等整体质量,检查铁片间是否有短路情况,绝缘是否良好。发电机定子铁芯是由薄硅钢片现场叠装而成,在铁芯硅钢片的制造或现场叠装过程中,可能存在片间绝缘损坏,从而造成片间短路。为了防止运行中因片间短路引起局部过热,甚至威胁到机组的安全运行,在现场定子铁芯组装完成后,必须进行铁芯磁化试验。
二、试验基本原理及方法
在发电机定子铁片堆积、压紧后的铁芯上缠绕励磁绕组,绕组中通入一定的工频电流,使之在铁芯内部产生接近饱和状态的交变磁通,通常取激磁磁感应强度为1~1.2 T,铁芯在交变磁通中产生涡流和磁滞损耗,使铁芯发热,温度很快升高。同时,使那些铁芯中片间绝缘受损或劣化部分产生较大的局部涡流,温度急剧上升,从而找出过热点。试验中用红外线测温枪与酒精温度计测出定子铁芯、上下齿压板及定子机座的温度,计算出温升和温差;用红外线测温仪扫描查找定子铁芯局部过热点及辅助测温;在铁芯上缠绕测量绕组,测出铁芯中不同时刻的磁感应强度,并根据测得的励磁电流、电压计算出铁芯的有功损耗。把测量、计算结果与设计要求相比较,来判断定子铁芯的制造、安装整体质量。
三、基本参数
试验前需要计算励磁绕组的匝数、励磁电流大小及变压器的容量,计算中用到的基本参数如下。
铁芯外径:D1=6700mm
铁芯内径:D2=6000mm
铁芯高度:L1=1506 mm
通风沟宽度:b=6mm
通风沟数:n=41
定子槽深:hc=137mm
叠压系数:K1取1
铁心有效高度:L=K1(L1-n* b)=1*(1506-41*6)=1260mm
铁心轭部高度:h=(D1-D2)/2- hc=213mm
铁芯有效截面积:Q=L*h=0.26838m2
励磁绕组安匝数:AW=π*(D1-h)*aw=3870.1442(安匝)
aw单位长度安匝数取1.9安匝/cm、
单匝测量线圈电压:U=4.44*f*Q*B=4.44*f* L*h *B=59.58V
B—试验磁通密度,计算时取B=1T f电源频率取50Hz
四、试验电源的选择及试验接线方式
1、试验电源的选择
试验电源电压的选择根据施工现场电源电压等级有400V和10kV。
若选择400V作为试验电源,则励磁绕组匝数n1:
n1=400/59.58=6.7 取n1=7匝
则励磁电流I=3870.1442/7=552.87A
试验电源容量S=√3*U*I=1.732*400*552.87=383028.336V A
现场有两台施工变压器容量满足要求,接线也比较方便,决定采用400V作为试验电源。
2、试验用电缆的选择
为了试验安全,励磁电缆采用一根185mm2的单芯铜电缆,所需要长度大约:100米;测量线圈用4mm2塑料铜软导线。
3、试验接线方式
为了确保试验和供电安全,在定子铁芯附近设置600A空气开关,电源从施工变压器上取得,励磁线圈采用按2个部分分布,分别缠绕3匝、4匝;测量绕组绕2圈。定子铁损试验接线布置见下面示意图
五、试验过程
六、试验压降分析
在试验前测出励磁电源电压为408V,实际励磁电压为352V。计算后得出单位铁损最大为1.901W/kg,由于未知原因引起的单位铁损偏大。经研究后决定重新进行试验,这时实际励磁电压降为217V,得出单位铁损为1.933 W/kg经厂家技术部门研究后励磁绕组由七匝减至为六匝,试验时实际励磁电压为197V。单位铁损仍然偏大,对于试验电源电压压降逐渐偏大,我部实验室技术部门经过研究商讨可能是以下原因造成:
1、绕组电缆和负载本身会引起一定的压降
2、试验施工变压器可能有轻微匝间短路,随着时间匝间短路加剧导致压降逐渐偏大。
3、系统电压可能不稳定。
七、结束语
###电站水电站2#定子铁损试验已经完成,在铁损试验数值见(试验记录),励磁电压偏小,但各部位测点测温正常,其它无异常。至于试验结果是否符合要求,有待有关方面确认。