200MW汽轮机叶片断裂原因分析及处理
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1 断口宏观检查分析
检查第 27 级 70 号断叶片的断口发现,叶片断 口处钎焊侧断口较为平齐,初步判断为断口始源 区,叶片开裂位置为合金接口处;在断口扩展区可 见疲劳辉纹特征。初步分析认为,叶片先从位于叶 片进汽边背弧从下部数第2个合金片处开裂(每只叶 片共钎焊有6片合金片),紧接着叶片开裂部位高频 振动、上下研磨,有光亮部分出现,约占断口横断 面 1/3;发展过程中后部有晶粒状灰色出现,叶片 出汽边有撕拉剪切形状,为裂纹最后断裂区。70 号 断叶片挣脱 69,71 号围带的束缚,同时由于叶轮的 转动,69 号叶片撞击 70 号叶片接着又撞击 71 号叶 片,致使65~70号叶片之间发生强烈的外部激振力 和不均匀的气流扰动力的作用,使围带薄弱的地方
(收稿日期:2008-08-30)
29
编号
表 2 钎焊区附近硬度分布 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
硬度(HV) 243 242 235 251 243 247 247 253 233 236
2.4 围带试验情况 对围带进行金相分析,其组织为回火索氏体和
δ铁素体,其中δ铁素体含量偏高,如图 2 所示。δ 铁素体在一定程度上可能引起材料脆性增大。 2.5 叶片频率测试
节径 m 0 1 2
3
4
5
6
频率/ H z 80 115 140 155 174 183 190
表 5 更换叶片后第 27 级叶片振动频率测试(2005-03-14)
节径 m 0 1 2
3
4
5
6
频率/ H z 83 116 141 155 175 185 192
综合上述分析结果认为,叶片断裂原因一方面
是司太立合金片下面叶片处发现大量孔洞,该孔洞
为叶片因水蚀所形成的疏松孔穴,所以贴司太立合
金片时水蚀部位打磨不彻底;另一方面是司太立合
金片接口处存在较大程度的应力集中,因而在司太
立合金片接口处产生裂纹始源点,叶片在各种交变
应力的作用下裂纹扩展到整个叶片,致使叶片疲劳
断裂。
3 改进处理
通过对围带进行金相分析,发现围带金相组织 内δ铁素体含量偏高,可能在一定程度上引起材料 脆性增大;同时围带和叶片的铆钉链接,存在铆钉 应力不均现象,致使叶片运行可靠性差,建议对拱 形围带连接的叶片级改为目前新型的自带冠进汽侧 防水蚀处理的整圈连接形式叶片,提高机组运行状 态下叶片的连接刚性和减振性能。该发电公司在机 组大修中更换了新型的自带冠整圈连接形式叶片, 保证了机组的运行安全。
为了检查断裂叶片的中压转子第 27 级其他叶 片频率是否会在共振范围内,并且评价其运行的安
图 2 围带试验结果
表 3 大修中第 27 级叶片振动频率测试(2004-11-10)
节径 m 0 1 2
3
4
5
6
频率/ H z 82 117 143 157 175 186 192
表 4 更换叶片前第 27 级叶片振动频率测试(2005-03-13)
拉裂拉断,70 号断叶片从出汽边滑出打伤 31,32, 33,59,60 号叶片。
2 叶片断裂原因分析
2.1 化学成分分析 叶片材质为2Cr13,对叶片进行化学成分分析,
试验结果符合 GB/T 14203-93,GB 8732-2004 标 准要求,具体数据如表 1 所示。
表 1 叶片化学成分
S 事 故 分 析 higufenxi
电力安全技术
第11 卷 (2009 年第 4 期)
200 MW 汽轮机叶片断裂原因分析及处理
吴立民,张晓昱 (河北省电力研究院,河北 石家庄 050021)
某发电公司汽轮机采用东方汽轮机厂生产的 N200-12.5/535/535 型、单轴、三缸三排汽、一次 中间再热、凝汽式汽轮机。2005-03-09T15:39,机 组运行负荷 170 MW,3 号瓦振动突然增大,振动最 大幅度达 920μm,随即紧急停机检查,发现机组中 压转子末级 70 号叶片在距叶片顶部 155 mm 司太立 合金片钎焊处,沿叶片横截面发生断裂,65~66 号 及 69~71 号间的围带断裂。
封堵,不留小动物栖息之地。 (3) 在户内大面积立体交叉布置敷设渔网,实
践证明效果显著。 (4) 在户内外裸母排和小动物活动频繁地区的
主变 35 kV 母线桥包扎绝缘热缩护套,进行综合绝 缘防护,可减少该类事故的发生。
(5) 了解小动物的生活习性和活动规律,有针 对性的采取预防措施。
(6) 在全公司进行变电站防小动物 3 项措施的 全面检查,对变电站特别是对高压室地面所有孔 洞、穿墙套管、电容器间、电缆夹层、电缆沟、排 水管道、门窗、分电箱等位置进行彻底检查封堵,发
28
现问题(包括不符合运行要求的门锁结构)必须予以 彻底解决。
(7) 制定防止小动物进入高压室的管理措施, 采取“堵、隔、驱、灭”等多种手段,切实落实“防 小动物侵害”措施。
(8) 加强运行基础管理工作,提高工作质量,加 强设备巡视,进一步落实运行人员岗位责任制,尽 职尽责地做好本职工作。
(9) 落实公司《关于防止因小动物造成电气设 备事故的紧急通知》要求,采取有效措施降低主变 压器出口突发性短路的几率。
C
Si
Mn
S
P
Cr
0.20 0.40
0.39
0.006 0.024 14.0
2.2 金相分析
沿叶片断口出汽边和进汽边取样进行了微观金
相组织检验,结果如图 1 所示。断口叶片司太立合
金钎焊侧金相组织为带有马氏体位向的回火索氏
体,见图 1-a;在叶片基体与钎料结合处的叶片侧,
发现大量孔洞,见图 1-b;孔洞附近可见组织变形,
(收稿日期:2008-09-01)
第11 卷 (2009 年第 4 期)
电力安全技术
S 事 故 分 析 higufenxi
号叶片断裂位置处取样进行了金相分析,其金相组 织为回火索氏体,见图 1-h,断裂叶片金相组织与 其他叶片相比无太大差异。
全性,有针对性地测试第 27 级更换叶片前、更换叶 片后整圈叶片 - 叶轮系统的振动频率,并且与上次 大修第27级叶片频率测试数据进行对比分析,见表 3~5。发现更换叶片前叶片振动频率由于叶片及围 带断裂,叶片连接刚性降低而略微降低;更换叶片 后第27级叶片-叶轮系统的振动频率与上次大修测 试数据相一致,均避开厂家给定3个重点共振转速 范围。
a 合金附近叶片金相组织
b 叶片合金附近孔洞
c 孔洞处组织
d 孔洞处组织
e 夹杂物
f 金相组织
g 金相组织
h 金相组织
图 1 微观金相组织检验
2.3 小负荷硬度检验 对钎焊区附近进行了小负荷硬度检验,试验结
果见表 2。对比试验结果表明,硬度分布情况相似, 认为司太立合金钎焊对叶片材料的性能无大的影 响,材质无明显变化。
见图 1-c,d;同时可见夹杂物,见图 1-e,为 D2
级(球状氧化物类),符合有关要求。对叶片最后断
裂区沿断口处取样,其金相组织为回火索氏体,组
织未见异常,见图 1-f;对距断口向下 15 cm 处取
样,其金相组织ຫໍສະໝຸດ Baidu回火索氏体,组织未见异常,见
图 1-g。另外又对正常运行的 69 号叶片相同于 70
检查第 27 级 70 号断叶片的断口发现,叶片断 口处钎焊侧断口较为平齐,初步判断为断口始源 区,叶片开裂位置为合金接口处;在断口扩展区可 见疲劳辉纹特征。初步分析认为,叶片先从位于叶 片进汽边背弧从下部数第2个合金片处开裂(每只叶 片共钎焊有6片合金片),紧接着叶片开裂部位高频 振动、上下研磨,有光亮部分出现,约占断口横断 面 1/3;发展过程中后部有晶粒状灰色出现,叶片 出汽边有撕拉剪切形状,为裂纹最后断裂区。70 号 断叶片挣脱 69,71 号围带的束缚,同时由于叶轮的 转动,69 号叶片撞击 70 号叶片接着又撞击 71 号叶 片,致使65~70号叶片之间发生强烈的外部激振力 和不均匀的气流扰动力的作用,使围带薄弱的地方
(收稿日期:2008-08-30)
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编号
表 2 钎焊区附近硬度分布 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
硬度(HV) 243 242 235 251 243 247 247 253 233 236
2.4 围带试验情况 对围带进行金相分析,其组织为回火索氏体和
δ铁素体,其中δ铁素体含量偏高,如图 2 所示。δ 铁素体在一定程度上可能引起材料脆性增大。 2.5 叶片频率测试
节径 m 0 1 2
3
4
5
6
频率/ H z 80 115 140 155 174 183 190
表 5 更换叶片后第 27 级叶片振动频率测试(2005-03-14)
节径 m 0 1 2
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频率/ H z 83 116 141 155 175 185 192
综合上述分析结果认为,叶片断裂原因一方面
是司太立合金片下面叶片处发现大量孔洞,该孔洞
为叶片因水蚀所形成的疏松孔穴,所以贴司太立合
金片时水蚀部位打磨不彻底;另一方面是司太立合
金片接口处存在较大程度的应力集中,因而在司太
立合金片接口处产生裂纹始源点,叶片在各种交变
应力的作用下裂纹扩展到整个叶片,致使叶片疲劳
断裂。
3 改进处理
通过对围带进行金相分析,发现围带金相组织 内δ铁素体含量偏高,可能在一定程度上引起材料 脆性增大;同时围带和叶片的铆钉链接,存在铆钉 应力不均现象,致使叶片运行可靠性差,建议对拱 形围带连接的叶片级改为目前新型的自带冠进汽侧 防水蚀处理的整圈连接形式叶片,提高机组运行状 态下叶片的连接刚性和减振性能。该发电公司在机 组大修中更换了新型的自带冠整圈连接形式叶片, 保证了机组的运行安全。
为了检查断裂叶片的中压转子第 27 级其他叶 片频率是否会在共振范围内,并且评价其运行的安
图 2 围带试验结果
表 3 大修中第 27 级叶片振动频率测试(2004-11-10)
节径 m 0 1 2
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频率/ H z 82 117 143 157 175 186 192
表 4 更换叶片前第 27 级叶片振动频率测试(2005-03-13)
拉裂拉断,70 号断叶片从出汽边滑出打伤 31,32, 33,59,60 号叶片。
2 叶片断裂原因分析
2.1 化学成分分析 叶片材质为2Cr13,对叶片进行化学成分分析,
试验结果符合 GB/T 14203-93,GB 8732-2004 标 准要求,具体数据如表 1 所示。
表 1 叶片化学成分
S 事 故 分 析 higufenxi
电力安全技术
第11 卷 (2009 年第 4 期)
200 MW 汽轮机叶片断裂原因分析及处理
吴立民,张晓昱 (河北省电力研究院,河北 石家庄 050021)
某发电公司汽轮机采用东方汽轮机厂生产的 N200-12.5/535/535 型、单轴、三缸三排汽、一次 中间再热、凝汽式汽轮机。2005-03-09T15:39,机 组运行负荷 170 MW,3 号瓦振动突然增大,振动最 大幅度达 920μm,随即紧急停机检查,发现机组中 压转子末级 70 号叶片在距叶片顶部 155 mm 司太立 合金片钎焊处,沿叶片横截面发生断裂,65~66 号 及 69~71 号间的围带断裂。
封堵,不留小动物栖息之地。 (3) 在户内大面积立体交叉布置敷设渔网,实
践证明效果显著。 (4) 在户内外裸母排和小动物活动频繁地区的
主变 35 kV 母线桥包扎绝缘热缩护套,进行综合绝 缘防护,可减少该类事故的发生。
(5) 了解小动物的生活习性和活动规律,有针 对性的采取预防措施。
(6) 在全公司进行变电站防小动物 3 项措施的 全面检查,对变电站特别是对高压室地面所有孔 洞、穿墙套管、电容器间、电缆夹层、电缆沟、排 水管道、门窗、分电箱等位置进行彻底检查封堵,发
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现问题(包括不符合运行要求的门锁结构)必须予以 彻底解决。
(7) 制定防止小动物进入高压室的管理措施, 采取“堵、隔、驱、灭”等多种手段,切实落实“防 小动物侵害”措施。
(8) 加强运行基础管理工作,提高工作质量,加 强设备巡视,进一步落实运行人员岗位责任制,尽 职尽责地做好本职工作。
(9) 落实公司《关于防止因小动物造成电气设 备事故的紧急通知》要求,采取有效措施降低主变 压器出口突发性短路的几率。
C
Si
Mn
S
P
Cr
0.20 0.40
0.39
0.006 0.024 14.0
2.2 金相分析
沿叶片断口出汽边和进汽边取样进行了微观金
相组织检验,结果如图 1 所示。断口叶片司太立合
金钎焊侧金相组织为带有马氏体位向的回火索氏
体,见图 1-a;在叶片基体与钎料结合处的叶片侧,
发现大量孔洞,见图 1-b;孔洞附近可见组织变形,
(收稿日期:2008-09-01)
第11 卷 (2009 年第 4 期)
电力安全技术
S 事 故 分 析 higufenxi
号叶片断裂位置处取样进行了金相分析,其金相组 织为回火索氏体,见图 1-h,断裂叶片金相组织与 其他叶片相比无太大差异。
全性,有针对性地测试第 27 级更换叶片前、更换叶 片后整圈叶片 - 叶轮系统的振动频率,并且与上次 大修第27级叶片频率测试数据进行对比分析,见表 3~5。发现更换叶片前叶片振动频率由于叶片及围 带断裂,叶片连接刚性降低而略微降低;更换叶片 后第27级叶片-叶轮系统的振动频率与上次大修测 试数据相一致,均避开厂家给定3个重点共振转速 范围。
a 合金附近叶片金相组织
b 叶片合金附近孔洞
c 孔洞处组织
d 孔洞处组织
e 夹杂物
f 金相组织
g 金相组织
h 金相组织
图 1 微观金相组织检验
2.3 小负荷硬度检验 对钎焊区附近进行了小负荷硬度检验,试验结
果见表 2。对比试验结果表明,硬度分布情况相似, 认为司太立合金钎焊对叶片材料的性能无大的影 响,材质无明显变化。
见图 1-c,d;同时可见夹杂物,见图 1-e,为 D2
级(球状氧化物类),符合有关要求。对叶片最后断
裂区沿断口处取样,其金相组织为回火索氏体,组
织未见异常,见图 1-f;对距断口向下 15 cm 处取
样,其金相组织ຫໍສະໝຸດ Baidu回火索氏体,组织未见异常,见
图 1-g。另外又对正常运行的 69 号叶片相同于 70