200MW汽轮机叶片断裂原因分析及处理

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1 断口宏观检查分析
检查第 27 级 70 号断叶片的断口发现,叶片断 口处钎焊侧断口较为平齐,初步判断为断口始源 区,叶片开裂位置为合金接口处;在断口扩展区可 见疲劳辉纹特征。初步分析认为,叶片先从位于叶 片进汽边背弧从下部数第2个合金片处开裂(每只叶 片共钎焊有6片合金片),紧接着叶片开裂部位高频 振动、上下研磨,有光亮部分出现,约占断口横断 面 1/3;发展过程中后部有晶粒状灰色出现,叶片 出汽边有撕拉剪切形状,为裂纹最后断裂区。70 号 断叶片挣脱 69,71 号围带的束缚,同时由于叶轮的 转动,69 号叶片撞击 70 号叶片接着又撞击 71 号叶 片,致使65~70号叶片之间发生强烈的外部激振力 和不均匀的气流扰动力的作用,使围带薄弱的地方
(收稿日期:2008-08-30)
29
编号
表 2 钎焊区附近硬度分布 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
硬度(HV) 243 242 235 251 243 247 247 253 233 236
2.4 围带试验情况 对围带进行金相分析,其组织为回火索氏体和
δ铁素体,其中δ铁素体含量偏高,如图 2 所示。δ 铁素体在一定程度上可能引起材料脆性增大。 2.5 叶片频率测试
节径 m 0 1 2




频率/ H z 80 115 140 155 174 183 190
表 5 更换叶片后第 27 级叶片振动频率测试(2005-03-14)
节径 m 0 1 2




频率/ H z 83 116 141 155 175 185 192
综合上述分析结果认为,叶片断裂原因一方面
是司太立合金片下面叶片处发现大量孔洞,该孔洞
为叶片因水蚀所形成的疏松孔穴,所以贴司太立合
金片时水蚀部位打磨不彻底;另一方面是司太立合
金片接口处存在较大程度的应力集中,因而在司太
立合金片接口处产生裂纹始源点,叶片在各种交变
应力的作用下裂纹扩展到整个叶片,致使叶片疲劳
断裂。
3 改进处理
通过对围带进行金相分析,发现围带金相组织 内δ铁素体含量偏高,可能在一定程度上引起材料 脆性增大;同时围带和叶片的铆钉链接,存在铆钉 应力不均现象,致使叶片运行可靠性差,建议对拱 形围带连接的叶片级改为目前新型的自带冠进汽侧 防水蚀处理的整圈连接形式叶片,提高机组运行状 态下叶片的连接刚性和减振性能。该发电公司在机 组大修中更换了新型的自带冠整圈连接形式叶片, 保证了机组的运行安全。
为了检查断裂叶片的中压转子第 27 级其他叶 片频率是否会在共振范围内,并且评价其运行的安
图 2 围带试验结果
表 3 大修中第 27 级叶片振动频率测试(2004-11-10)
节径 m 0 1 2




频率/ H z 82 117 143 157 175 186 192
表 4 更换叶片前第 27 级叶片振动频率测试(2005-03-13)
拉裂拉断,70 号断叶片从出汽边滑出打伤 31,32, 33,59,60 号叶片。
2 叶片断裂原因分析
2.1 化学成分分析 叶片材质为2Cr13,对叶片进行化学成分分析,
试验结果符合 GB/T 14203-93,GB 8732-2004 标 准要求,具体数据如表 1 所示。
表 1 叶片化学成分
S 事 故 分 析 higufenxi
电力安全技术
第11 卷 (2009 年第 4 期)
200 MW 汽轮机叶片断裂原因分析及处理
吴立民,张晓昱 (河北省电力研究院,河北 石家庄 050021)
某发电公司汽轮机采用东方汽轮机厂生产的 N200-12.5/535/535 型、单轴、三缸三排汽、一次 中间再热、凝汽式汽轮机。2005-03-09T15:39,机 组运行负荷 170 MW,3 号瓦振动突然增大,振动最 大幅度达 920μm,随即紧急停机检查,发现机组中 压转子末级 70 号叶片在距叶片顶部 155 mm 司太立 合金片钎焊处,沿叶片横截面发生断裂,65~66 号 及 69~71 号间的围带断裂。
封堵,不留小动物栖息之地。 (3) 在户内大面积立体交叉布置敷设渔网,实
践证明效果显著。 (4) 在户内外裸母排和小动物活动频繁地区的
主变 35 kV 母线桥包扎绝缘热缩护套,进行综合绝 缘防护,可减少该类事故的发生。
(5) 了解小动物的生活习性和活动规律,有针 对性的采取预防措施。
(6) 在全公司进行变电站防小动物 3 项措施的 全面检查,对变电站特别是对高压室地面所有孔 洞、穿墙套管、电容器间、电缆夹层、电缆沟、排 水管道、门窗、分电箱等位置进行彻底检查封堵,发
28
现问题(包括不符合运行要求的门锁结构)必须予以 彻底解决。
(7) 制定防止小动物进入高压室的管理措施, 采取“堵、隔、驱、灭”等多种手段,切实落实“防 小动物侵害”措施。
(8) 加强运行基础管理工作,提高工作质量,加 强设备巡视,进一步落实运行人员岗位责任制,尽 职尽责地做好本职工作。
(9) 落实公司《关于防止因小动物造成电气设 备事故的紧急通知》要求,采取有效措施降低主变 压器出口突发性短路的几率。

Si
Mn


Cr
0.20 0.40
0.39
0.006 0.024 14.0
2.2 金相分析
沿叶片断口出汽边和进汽边取样进行了微观金
相组织检验,结果如图 1 所示。断口叶片司太立合
金钎焊侧金相组织为带有马氏体位向的回火索氏
体,见图 1-a;在叶片基体与钎料结合处的叶片侧,
发现大量孔洞,见图 1-b;孔洞附近可见组织变形,
(收稿日期:2008-09-01)
第11 卷 (2009 年第 4 期)
电力安全技术
S 事 故 分 析 higufenxi
号叶片断裂位置处取样进行了金相分析,其金相组 织为回火索氏体,见图 1-h,断裂叶片金相组织与 其他叶片相比无太大差异。
全性,有针对性地测试第 27 级更换叶片前、更换叶 片后整圈叶片 - 叶轮系统的振动频率,并且与上次 大修第27级叶片频率测试数据进行对比分析,见表 3~5。发现更换叶片前叶片振动频率由于叶片及围 带断裂,叶片连接刚性降低而略微降低;更换叶片 后第27级叶片-叶轮系统的振动频率与上次大修测 试数据相一致,均避开厂家给定3个重点共振转速 范围。
a 合金附近叶片金相组织
b 叶片合金附近孔洞
c 孔洞处组织
d 孔洞处组织
e 夹杂物
f 金相组织
g 金相组织
h 金相组织
图 1 微观金相组织检验
2.3 小负荷硬度检验 对钎焊区附近进行了小负荷硬度检验,试验结
果见表 2。对比试验结果表明,硬度分布情况相似, 认为司太立合金钎焊对叶片材料的性能无大的影 响,材质无明显变化。
见图 1-c,d;同时可见夹杂物,见图 1-e,为 D2
级(球状氧化物类),符合有关要求。对叶片最后断
裂区沿断口处取样,其金相组织为回火索氏体,组
织未见异常,见图 1-f;对距断口向下 15 cm 处取
样,其金相组织ຫໍສະໝຸດ Baidu回火索氏体,组织未见异常,见
图 1-g。另外又对正常运行的 69 号叶片相同于 70
相关文档
最新文档