控制轴承钢氧含量的工艺实践

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
76 8
2 中钢年论集回 0 国铁会文 0 3
控制轴承钢氧含量的工艺实践
胡俊辉
( 宝钢集团上海五钢有限公司 204) 090
摘 要 依据E + 十 D C M/ M流程工艺实践, F F V 十 C I L C 论述了影响轴承钢氧含量的工艺因素, 并按工序 功能采取了降低氧含量和防止二次氧化的措施,实现了轴承钢氧含量的持续改进
}4 4 Z
・7 8 ・ 8
20 03中国钢铁年会论文集

提高。本流程的生产实践证明, 凡真空后添加铝的 不良 操作均会增加连铸浇注过程结瘤的概率。据文 献 仁] 国外钢厂的 1, 试验也证明真空脱气后添加合 金和铝会导致形成更多的夹杂物, 而且加铝量越多 ( 例如大于3k)生成的夹杂物的数量越多, 5g 这一 结论对于生产氧含量低于 6 0 6 X 的轴承钢具有实 1- 质性意义。
成钢液裸露吸气。
特 பைடு நூலகம் 殊 钢
一 -  ̄ -- . 一 - 一 - 一
. - 77 8
一 -.
76 75
9 。 艾 已 1
74 73 72 71 70 .69
0 001 0.
00 2 .0 0 3 0 0 .
L j I FIl F P- . / E P%
1 基本工艺
电炉 (o t o)脱磷、脱钦-E 1 出钢、预脱 l B,
使用寿命、 增加人炉废钢量或限制出 钢量, 对生产 轴承钢而言, 一般 E T寿命应小于 1 炉,出钢 B 2 0 量应小于 15 0t 。提高电炉出钢合金化成分命中率 可以 降低L 炉合金化。由于出 F 钢动力学条件十分 优越, - mn 故3 4 i的出钢过程对增碳尤为重要, 如 增碳效率低下则成为 L F过程最繁重的任务,L F 过程增碳需采用高搅拌能并延长搅拌时间, 容易造
了 尺寸6 4i - 0m的从马. 。夹杂物, t a C 可能来源
于成分调整过程中铁合金引人的C 及其脱氧产物, a 后两类夹杂物需在 明) 脱气过程中脱除。本流程测 定真空后溶解氧绝大部分炉次 (.一25 x 10 .)
传统的轴承钢脱氧工艺更强调铝的脱氧作用, 强调成品钢水必须有 000 000 . %一 . %的铝含量, 2 5 较高的溶解铝对降低溶解氧效果更明显、 更直接。 如前所述, 经真空处理后钢中溶解氧降低到 (. 10 - .) 06 在总氧中仅占1%- 5 而化 25 x -, 1 5 3%, 合氧高达6%一8%, 5 5 在如此低的溶解氧含量下 再强调铝的降氧作用已经没有多大的实际意义。相 反, 真空后添加铝的操作会扰动钢液面, 造成大气 中 氧向钢水传质, 增加溶解氧含量, 破坏了经过真 空处理的已相对处于平衡和稳态的钢水条件, 钢包 局部区域氧与铝平衡反应后的生成物A 0 没有足 13 2 够的时间从钢液中脱除, 这些脱氧产物在钢包中的 分布极不均匀, 导致大颗粒夹杂物产生概率大幅度
真空后弱搅拌有利于夹杂物通过碰撞长大并上
浮到渣中。延长弱搅拌时间和控制吹氢强度的试验
少或从 马 和 S 2 i 偏高导致渣层稀薄,电弧不稳 O 定、 钢液裸露容易吸气及V〕 I 过程容易溢渣而影响 脱气效率;有时渣量偏多或 (0 g 含量过高 ; M( a . ) 造成渣层厚、猫度大,容易卷渣、渣金反应性能 差。普遍规律是真空处理前夹杂物含量高则成品氧 含量也高。这是 L 过程氧含量和夹杂物含量容易 F 波动的最重要的因素。基于此,我们正在开发在 线精炼炉渣控制模型,为稳定精炼渣提供操作支
关健词 轴承钢 氧含量 夹杂物
P ROCES F S OR CONTROLI NG OXYGEN
CONTENT B I N EARI NG T S EEL
H Jn u u u hi (a t l u SagaN . e C . t. 090 Bo e Gop nhi 5 e o ,Ld 204) se r h o S l t
1-, 06 较之 L F末期降低了 13 /。据文献 1 一12 仁] 1,真空处理后钢中夹杂物降低了 13 /,其中 A2 C(夹杂物尺寸降低到6 2K o 1 a 0. ) 一 2m 影响真空效率的常见问题是真空溢渣或真空系 统泄漏,真空溢渣概率与炉渣过稀、吹氢强度过高 或钢中 硫含量有密切关系。 实践证明, 溢渣后如频 繁放气和抽气, 氧含量尤其溶解氧反而比真空前有 所上升。操作上应稳定 L 顶渣组分并控制真空前 F 硫含量在 000 . %以下。经分析大量数据, 1 在本流 程得出 如下结论, 真空脱气后钢中 氢含量、 氮含量 与钢中 氧含量有严格对应关系, 具体见图2 。只有 稳定受控的真空效率才能进一步降低氧含量。
1%,A2 3 5 一2 %,M日) %一1 %, 5 1 =2 % 0 8 二7 0
」介
20
7 8 9

而 几i几 了 0 J z几
TO/ 0 X1
CO A 认 = .一19 渣量 15 . a/ l 16 ., 2 .一17 , 掩A 炉渣 熔点10 一101 勃度 19y . , 50 60 0, .- 6 对提高渣金 4P
任务 。
氧、 增碳、合金化一L F座包、升温、喂铝脱氧、 调整钢水和炉渣成分、吹氮精炼-V ( D 真空度 6. a 脱氧、 67 ) P 脱气一弱搅拌一( MA M保护浇 ; C C 注 ( 规格 10 4 , x , x , 3, 4 x 10 8 20 2 2 t 10 8 10 2 20 .
图t 电炉出钢回磷量与氧含量关系图
F . etn weoye c t t e i i I li bte xgn e ib rg g R ao e n o n n n n a se n hc po ou o e aet p g ad k shr c t t r i tl a h p s n f a n e n t p
随着中国 WT ,国外著名轴承制造商纷 加人 O 纷投资我国以占 领国内 外轴承市场。为降 低制造成 本, 外商正采取原材料采购本地化战略, 他们以国 际通行标准或客户企业标准对国产轴承钢材质提出 严格的 要求, 例如用于制造微型轴承套圈探伤不良 率不大于百万分之六。宝钢集团上海五钢有限公司 是我国传统的轴承钢生产企业, 19 年建成了 在 97 一条 10 F B )十L 0t ( T E E F十V〕 C M 生产线, I十 C 19 年又在原厂房增建了一条年产 1 万 t 99 0 钢锭的 IM生产线, C 从而具备了 利用现代化装备专业化 生产轴承钢的能力。自19 年以 98 来, 五钢公司先 后与 F G N K N B S F Trnt , - A , , , , rg n Tn S M K oi o i kn e 公司合作供应高等级轴承钢。由于氧含量和夹 杂物水平是衡量轴承寿 命的一项最重要的指标, 而 欧洲和日 本轴承钢氧含量已能稳定控制在 6 - x 6 1 0 以下,国产轴承钢与之相比差距较大,因此实现氧 含量的持续改进是我国轴承钢生产企业的一项重要
/[

40
lX  ̄1 2
3 4t 及复合脱氧产物从q. " , 一 0t n S 2 O 尺寸 i M 0 n 6 4K , - 0m 溶解氧及脱氧产物大部分需在 L 精炼 - F
期去除。国内外比较通行的做法是, 轴承钢适用 COS 2 a-O- i 从马- g M 0四元渣系, 本流程实践证明 控制精炼顶渣 CO二4%一5%, i2 2 a 6 0 S =1%一 O
持。
证明, 大于2t 大颗 5m的 粒夹杂物明 L 显减少, 尤其
是A2 CO类夹杂下降更明显。 1 认.a 22 防止精炼后钢水二次氧化和污染 . 221 真空处理后添加铭会形成更多的夹杂 ..

21 稳定N 过程脱气 A〕 .. 3 效率 经过 L 炉精炼, F 溶解氧下降到5 - x 6 1 左右, 0 该阶段夹杂物组分从 岛 尺寸下降到3 2K , 一 2t 大 n 部分为 L F过程脱氧产物,但是复合脱氧产物 A 0" " 1 3 M O尺寸维持在6 4K , 2 S i n O 一 0m 这可能和 L 过程调整 S, 成分有关系,同时检测发现 F i Mn
4 5 , 7 ) .t 3 t .
2 控制氧含量措施
21 降 . 低暇含f
2 11 提高电炉出钢合金化效果和增破效率 .. 我们把从 F F过程的回磷量作为衡量 E -L ET B 挡渣的一项重要指标,关于回磷量与氧含量 的关系如图 1 所示。控制下渣的措施:限制 E T B
饰 』 Z
212 稳定 L 精炼渣特性 .. F 钢水到达 F L 工位后,经定氧仪测定,溶解氧 一般在 ( 一2 ) 1-。据文献 [ ] 该阶段 1 0 x 6 2 0 1,
飞 工x
s 1 0 0

60


夹杂物组分为出钢过程的预脱氧产物A23 尺寸 1 , 0
二 1
32 轴承钢叙含f呈下降趋势 .
由于工艺上明确了各工位的 脱氧功能, 通过强 化管理和工艺持续改进,连铸轴承钢氧含量由 20 年的 75 x 6 00 . 1-下降到 20 年的 67 X 6 0 03 . 6 1-; 06 模铸轴承钢的氧含量则由55 X “ . 1-下降 7 0 到70 X 6 . 1-。由于落实了对精炼后钢水防止二 6 0 222 稳定和提高连铸作业效率 .. 次污染的工艺措施,氧含量的正态分布发生了变 化, 氧含量(6 -出现概率由2 X 6 1 0 年前的1% 6提 尽管常规的连铸过程有钢包水口 长套管吹氢保 护浇注、中间包加覆盖渣隔绝空气及结晶器加保护 高到4%, 0 氧含量簇5 -出现概率由0 X 6 1 0 提高到 5 为超纯轴承钢和高等级轴承钢的生产打下了 %, 渣隔离空气接触, 事实上要做到整个流钢系统绝对 密 是 切实 的。 钢中 氧降 .X 6 较好的基础。 封 不 际 当 溶解 到1 1- 5 0 水平时, 与大气中氧形成巨大浓度差,只要有条 33 摸铸轴承钢权含,的控制有了长足的进展 . 件, 大气中的氧极易向钢液传质, 尤其是中间包冲 击区及下水 口部位具备吸气的条件,结晶器保护渣 模铸轴承钢在配套实施炼钢工艺改进的同时实 由于熔点低也具备氧传质条件。由于浇注流数直接 施全封闭 保护浇注, 其氧含量也有了大幅度下降, 决定了浇注周期, 所以常规的连铸浇注过程实际上 模铸和连铸轴承钢的氧含量差距由20 年的 1 1 00 . 0 是一个轻微增氧的过程。从中间包浇注次序来看, x 0 “ 1一缩小到 03 X “ . 1一。 0 0 第一炉次的氧含量高于 后续炉次, 可能与流钢系统 4 结论 耐火材料有关, 有关机理尚需作进一步的研究。 () F L + 流程功能来看, 十 F V〕 1 从E I 钢中氧 3 工艺效果评价 含量和夹杂物水平按工位呈现下降趋势。 提高电炉 出钢过程合金化和增碳效率、 稳定 L F过程精炼渣 31 降低精炼过程用铝i . t没有对权含f造成不利 特性及 V) I真空脱气效率是降低轴承钢氧含量的根
反应性能和促进夹杂物吸附最有利。以上炉渣特性 参数范围很窄, 生产过程不容易控制, 有时渣量偏
图2 真空处理后钢中氢氮含量与氧含量关系图 F . etn we xgn e ad e oye c t t i 2 l i bt n g R ao e o n n n hd g nr n t t r yr e ig c e ae切〕 o n e o n f t n t
tnd ui ooye c t t e i s e a e r c g xgn e iban t l i e n f d o n n rg . n e
K Y O D bai sel o v e cnet ic s n E W R S er a e, an tn , l i c t x o nuo
A S R C Bs o t p c s oE + + C M/ M, s c dc s t p c s o B T A T ad h r e fw F L V e n o s l f F D十 C I e o C t aie u e h r e f t s h r l i s d o s a r i t s e c w i hv i une xgn t t e i se T e ept a t p cs sr tr u oy h h e eco oye c e iban tl h ppr fwr h r e m a e o c x- c a n l f n o n n rg . a u o d o s e u s e e n e r e d gn t t e i sead v t i tn o i tt f tn o e h c s r li te e c e ib rg l p e r d i a rn o u is a p e sp i g s o n n n t n r n e ao c d g h co f r s t e z h u n a e e s o c e c o e an s
相关文档
最新文档