变频恒压供水系统改造方案
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Байду номын сангаас
2. 节能原理
改造后阀芯开启状况将大大减小阀芯产生的内阻,从而节省能耗!
节能说明: 1. 现状为靠人工调节出水阀阀芯开启程度来控制输出 水压的大小。很大部分能耗浪费在了阀芯的内阻上面 (如上图)。改造后,阀芯将100%完全开启,会大大 减小浪费在阀芯上内阻,从而节省能耗! 2. 现在水泵电机是Y/Δ启动,一直是50HZ的工频状态 下运转,额定转速为1480r/min,改造后,采用变频器 控制变频恒压供水系统,是通过压力传感器输出的PID 给定值,来控制整个系统的运行,电机运行转速会大 大低于额定转速,从而节省能耗!
变频恒压供水系统改造方案
制造部·设备科 2015-11-5
一、改造前使用电量情况
以上数据为注塑8#柜总的电量使用情况,包括空压机、模修区、比力 奇、食堂、22KW水泵和90KW水泵及制作间的用电。其中用电最大的为 循环水水泵(90KW),约占总用电的50%且为可调控负载,对其进行节 电改造有较大空间,其它负载均为恒定负载。
三、方案分析结果
由数据可知,从理论计算可以看到明显的节能效果,特别是从 单台水泵的节能来看,流量越小,节能量越大。采用阀门控制 90KW电机实际生产中电流在130A左右,实际功率大约 P=√3*380*130*0.82=70KW.即水泵的功耗为70KW/H(度)。 水泵阀门开度为36.5% 接近40% 采用变频控制变频恒压供水系 统是通过压力传感器输出的PID给定值,来控制整个系统的运 行, 水泵的运转随系统压力的变化而自动调节,根据计算公式, 考虑机械损耗,视生产情况 定节电率在20%-30%之间。假设每天 工作24小时,全年工作350天。 全年节约电费为: 按20% 计算:70度*24H*350D*20%*1.0元/度=117600元 按30% 计算:70度*24H*350D*30%*1.0元/度=176400元。 一年节约电费就高达117600元—176400元之间!!
四、施工周期及成本费用
1。委外改造 经询价宁波高新区甬 创自动化科技有限公 司, 改造总价为: 70000.00元 支付方式为: 款到发货。 改造周期为: 30天左右。
2. 自行改造 成本估算: 国产汇川变频器90KW 一台;约为人民币:2200025000元, 控制柜(含接触器、按钮等电气元件、 远传压力表等) 1套;约为人民币:3000-5000元, 不考虑人工成本。 合计成本约为人民币:25000—30000元。 施工周期: 不考虑元器件的采购周期,整个系统的安装调试时间大 约需要:3--5天。(不影响现有系统的正常运转!)
二、改造方案分析
1. 理论分析
公司目前使用2台(一用一备)90KW三相异步电动机作为注塑机供水动力输出。系统满 负伺运行时能达到8bar水压左右 而公司实际所需水压4bar即可满足。另公司目前通过调节 阀门开度来控制流量,减小阀门开度,调整供水流量。这样,管道阻力随之增大,从而产生 大量的截流损失。这种控制方式不仅会浪费许多电机输出功率,而且因为管阻特性的改变, 整个系统的供水效率也会大为降低。 1、根据离心泵的负载工作原理可知: 流量与转速成正比:Q∝N 转矩与转速的平方成正比:T∝N2 功率与转速的三次方成正比:P∝N3 而且变频调速自身的能量损耗极低,在各种转速下变频器输入功率几乎等于电机轴功率,由 此可知在使用变频调速技术供水时,系统中流量变化与功率的关系: P变=N3P额=Q3P额 采用出口阀控制流量的方式,电机在工频运行时,系统中流量变化与功率的关系:P阀= (0.4+0.6Q)P额 其中,P为功率 N为转速 Q为流量 机械效率0.83 公司设定当前流量为水泵额定流量的60%,则采用变频调速时: P变=QP额=0.6P额 而采用阀门控制时: P阀=(0.4+0.6Q)P额=0.76P额, 节电=(P阀-P变)/P阀*100%=21.1%。