免钻磨大通径桥塞技术在页岩气水平井分段改造中的应用_陈海力

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2. 可溶性压裂球室内评价情况 可溶性压裂球的溶解性能直接决定了压裂施工的成败 和后期井筒的通畅性 。 溶解实验采用 10. 0 L CLH3 井组的 返排液作为溶解介质, 在实验过程中可溶性压裂球前 8 h 质 8 量、 体积均未发生变化, 溶解速率为 0% , 球外壁仍然光滑, ~ 20 h 期间, 可溶性压裂球开始变化, 外壁皲裂, 呈碎蛋壳状 均匀脱落。20 h 后压裂球表面继续像鸡蛋壳一样层层均匀 脱落。到 202 h, 质量从 455. 39 g 下降到 41. 91 g, 质量损失 413. 48 g, 质 量 损 失 率 90. 80% ; 体 积 由 82. 34 mm 减 少 到 33. 12 mm, 减少了 49. 22 mm, 如图 2 所示。 3. 大通径桥塞室内常温承压试验情况 为验证大通径桥塞承压能力, 进行了室内常温承压试 验。地面连接准备工具完成后, 升压直至桥塞丢手( 最高不 超过 25 MPa) , 最终丢手压力值为 13. 6 MPa。桥塞顺利完成 丢手后, 进行坐封情况检查, 测量桥塞卡瓦离下端面距离为 262 mm。试压 65 MPa, 稳压 15 min 情况下, 下降为 2. 5 MPa,
二、 免钻磨大通径桥塞现场应用及效果
1. WH3 - 1 井基本情况 WH3 - 1 井位于四川省内江市境内, 井深 4 884 m, 垂深 3 126 m, 水平段长 1 505 m, 最大井斜角 97. 15° , 油层套管采 用外径 139. 7 mm 钢级 TP140V 的套管。 根据工艺类型的要求, 该井采用桥塞作, 压裂过程中套管变形风险较大, 压裂后钻磨桥塞难 度较大, 因此采用大通径桥塞 + 分簇射孔联作分段压裂工 艺
5. 大通径桥塞室内钻磨试验情况 如果要实现全通径井筒, 需要对桥塞进行钻磨。由于桥 塞锁紧装置在上部, 只要用连续油管带捞矛磨铣掉上部锁紧 装置, 捞矛即可抓住桥塞, 起出剩余部分。相对传统桥塞, 节 约了钻磨周期且井下不会留下残余部件 。 在试验钻井平台上安装与大通径桥塞配套的磨鞋, 磨鞋 长 1 200 mm, 最大外径 114. 3 mm。开钻后, 以钻压 0. 4 t、 转 25 速 108 r / min 进行钻磨, 过程中发现悬重显示变为负值, min 后停钻检查, 测量出桥塞上端与喇叭口顶端距离为 680 mm, 表明开钻后进尺为 40 mm。23 min 后再次开钻, 钻压为 0. 8 ~ 1 t, 27 min 后测得进尺 110 mm。 完 转速为 138 r / min, 成钻磨后, 测得进尺 160 mm, 钻磨总耗时 1. 67 h。 钻磨结束后, 取下磨鞋, 收集钻屑, 清洗井口。观察发现
施工主要流程: 第 1 段使用连续油管传输定面射孔, 环 空憋压的方式引爆, 起连续油管, 进行第 1 段压裂。 第 2 段 泵送射孔枪及第 1 个 109. 55 mm 大通径免钻桥塞至设计井
3 深, 排量控制在 0. 4 ~ 2. 2 m / min, 管串结构: 43 mm 打捞头
+ 73 mm 加重杆 + 柔性短节 + 83 mm 加重 + 73 加强筒 + 68CCL + 73 mm 点火头 + 89 mm 枪组合 + 97 mm 桥塞点 火头 + 97 mm 桥塞工具 + 109. 55 mm 座封筒 + 109. 55 mm 桥塞, 对桥塞点火坐封后, 起电缆至设计井深, 进行分簇 射孔, 起射孔枪完, 投直径 82. 55 mm 可溶性压裂球, 可溶性 压裂球入座曲线如图 6 所示, 入座坐封后进行第 2 段压裂。 第 3 ~ 19 段重复第 2 段的压裂流程。
图5 施工泵压范围 [ 1] 叶静, 胡永全, 叶生林, 等. 页岩气藏水力压裂技术进展[J]. 天 2012 , 35 ( 4 ) : 64 - 66. 然气勘探与开发, . 石油钻探技术, [ 2] 薛承瑾. 页岩气压裂技术现状及发展建议[J] 2011 , 39 ( 3 ) : 24 - 29. [ 3] 吴奇, 胥云, 王腾飞, 等. 增产改造理念的重大变革—体积改造 J] . 天然气工业, 2011 , 31 ( 4 ) : 7 - 12. 技术概论[ [ 4] 吴奇, 胥云, 刘玉章, 等. 美国页岩气体积改造技术现状及对我 J] . 石油钻采工艺, 2011 , 33 ( 2 ) : 1 - 7. 国的启示[ [ 5] 尹丛彬, 叶登胜, 段国彬, 等. 四川盆地页岩气水平井分段压裂 . 天然气工业,2014 , 34 ( 4 ) : 技术系列国产化研究及应用[J] 67 - 71. [ 6] 叶登胜,李斌, 周正, 等. 新型速钻复合桥塞的开发与应用[J]. 图6 可溶性压裂球入座曲线 2014 , 34 ( 4 ) : 62 - 66. 天然气工业, [ 7] 朱秀星, 薛世峰, 仝兴华, 等. 非常规水平井多簇射孔与分段压 . 测井技术, 2013 , 37 ( 5 ) : 572 - 裂联作管串泵入控制模型[J] 578. [ 8] 任勇, 叶登胜, 李剑秋, 等. 易钻桥塞射孔联座技术在水平井分 J] . 石油钻采工艺, 2013 , 35 ( 2 ) : 90 - 93. 段压裂中的实践[ [ 9] 刘祖林, 杨保军, 曾雨辰. 页岩气水平井泵送桥塞射孔联作常见 J] . 石油钻采工艺, 2014 , 36 ( 3 ) : 75 - 78. 问题及对策[ [ 10] 张志强,张林, 刘毅, 等. 分段多簇射孔桥塞联作技术研究与应 J] . 石油仪器, 2014 , 28 ( 1 ) : 13 - 16. 用[ [ 11] 王永辉, 卢拥军, 李永平, 等. 非常规储层压裂改造技术进展及 J] . 石油学报, 2012 , 33 ( S. 1 ) : 149 - 158. 应用[ [ 12] 曾雨辰, 杨保军, 王凌冰. 涪页 HF - 1 井泵送易钻桥塞分段大 J] . 石油钻采工艺, 2012 , 34 ( 5 ) : 75 - 79. 型压裂技术[ [ 13] 邹刚, 李一村, 潘南林, 等. 基于复合材料桥塞的水平井套管分 J] . 石油机械, 2013 , 41 ( 3 ) : 44 - 47. 段压裂技术[ [ 14] 刘虎, 孙传山, 李文锦, 等. 丁页 2HF 井分段压裂配套技术的研 J] . 钻采工艺, 2014 , 37 ( 4 ) : 70 - 72. 究与应用[ [ 15] 汪于博, 陈远林, 李明, 等. 可钻式复合桥塞多层段压裂技术的 J] . 钻采工艺, 2013 , 36 ( 3 ) 45 - 48. 现场应用[ [ 16] 潘林华, “多段分簇 ” 张士诚, 程礼军, 等. 水平井 压裂簇间干扰 J] . 天然气工业, 2014 , 34 ( 1 ) : 74 - 79. 的数值模拟[ ( 编辑: 黄晓川)
作者简介: 陈海力( 1982 - ) , 硕士, 主要从事钻井试油工程技术管理与现场应用工作。地址: ( 646000 ) 四川省泸州市江阳区百子 工程师, 13608286956 , E - mail: snchenhaili@ petrochina. com. cn 图蜀南气矿工程技术与监督部, 电话: ( 0813 ) 3920526 ,
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要, 确保入井后 24 h 内的完全密封。 ( 3 ) 免钻磨大通径桥塞具有大通径 、 可过流的特点, 压后 无需连续油管钻磨, 比传统复合桥塞更高效, 可降低作业成 本和降低 HSE 风险。 ( 4 ) 由于无需连续油管钻磨, 所以桥塞 坐 封 的 井 深 可 大于连续油管传输磨铣工具作业的井深, 可以有效提高压 裂段长度, 增加泄流面积, 并满足深井水平井压裂作业的 要求 。 参考文献
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耐温 204° , 压裂球尺寸 82. 55 mm。桥塞无需钻磨, 压裂后即 可排液测试, 由于具有大通径的特点, 能够满足生产测井的 要求。如图 1 所示。
图1
大通径桥塞实物图

采用可钻式复合桥塞压裂后, 必须采用连续油管把桥塞 全部磨铣掉, 才能进行生产测井。 但长宁、 威远地区在体积 压裂过程中, 多口井出现套管变形现象, 造成桥塞钻磨周期 长、 风险大、 成本高等问题。 随着威远地区页岩气勘探向深 层页岩气迈进, 连续油管传输的磨铣工具作业井深已经不能 满足深层页岩气勘探开发的需求, 因此需要引进一种新型免 钻磨大通径桥塞技术 。目前国外已经开发出该类技术, 并在 北美页岩气开发中投入生产 。 蜀南地区在国内率先引入该 技术并投入现场应用, 获得成功, 为下步深层页岩气的开发 提供了技术支撑
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DRILLING & PRODUCTION TECHNOLOGY
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生产线上
免钻磨大通径桥塞技术在页岩气水平井分段改造中的应用
陈海力,邓素芬,王 琳,周 峰,曾肃超
( 中国石油西南油气田公司蜀南气矿) 2016 , 39 ( 2 ) : 123 - 125 陈海力等. 免钻磨大通径桥塞技术在页岩气水平井分段改造中的应用 . 钻采工艺, 摘 要: 目前国内页岩气水平井分段压裂主要采用单流阀式复合桥塞, 在压裂后桥塞钻磨阶段面临着套管变 形、 钻磨周期长、 工程费用高等问题。通过引进免钻磨大通径桥塞技术, 从可溶性压裂球溶解试验 、 桥塞常温承压 试验、 桥塞 120℃ 高温承压试验、 桥塞室内钻磨试验几个内容进行室内评价, 证明桥塞能够满足现场施工要求 。 在 WYH3 - 1 井投入现场使用, 结果证明, 免钻磨大通径桥塞可满足不同排量泵送要求, 坐封可靠。 可溶性压裂球在 在生产流体环境下自然分解, 并能确保入井后 24 h 内的完全密封。使用该桥塞, 压后无需连续油 压裂作业时抗压, 管钻磨, 比传统复合桥塞更高效 。由于无需连续油管钻磨, 所以采用该桥塞可以有效提高压裂段长度, 增加泄流面 积, 并满足深井水平井压裂作业的要求 。 关键词: 免钻磨大通径桥塞; 页岩气; 水平井; 可溶性压裂球; 连续油管
图3 试压曲线
120℃ 、 66 MPa 密封承 压 实 验, 100 无 压 降。1 次 钻 磨 实 验, min 钻磨进尺 160 mm, 钻磨后桥塞能顺利取出 。
4. 大通径桥塞室内 120℃ 高温承压实验 为更好模拟井下状况, 验证桥塞的高温承压能力, 将套 管短节放入高温箱后, 连接试压接头, 将高温箱门关闭, 设置 加温温度 120℃ , 然后加温及恒温 24 h。 在恒温 24 h 后, 缓 慢升压至 66 MPa, 稳压 30 min, 压力上升至 69 MPa, 实验压 力曲线如图 4 所示。
DOI: 10. 3969 / J. ISSN. 1006 - 768X. 2016. 02. 36
可钻式复合桥塞多层段压裂技术不受分段压裂层数限 制, 可以采用大排量施工, 最大程度地减小施工水马力的损 失和施工风险, 有效降低施工成本, 是目前国内外进行页岩 气藏开发使用的主体储层改造技术 。 复合桥塞结构上主要 分为三类: 全堵塞式复合桥塞、 单流阀式复合桥塞和投球式 复合桥塞, 其中投球式和单流阀式桥塞, 可以在磨掉桥塞之 前进行试气。全堵塞式在压裂完成后必须全部磨铣掉, 才能 进行生产。蜀南地区从国内第一口页岩气水平井威 201 - H1 井压裂开始, 均采用单流阀式复合桥塞, 通过大量的攻关 试验, 逐渐实现了工具的国产化
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2. 加砂压裂情况
3 支撑剂 该井分 19 段压裂, 共注入压裂液 38 418. 46 m ,
1 518. 79 t, 暂 堵 剂 4 400 kg, 滑 溜 水 最 大 加 砂 浓 度 226
图4 试验压力曲线
3 kg / m3 , 线性胶最大加砂浓度 320 kg / m 。 施工排量 8. 27 ~ 3 14. 9 m3 / min, 施工压力 62 ~ 80. 2 m / min, 如图 5 所示。




2016 年 3 月
March 2016
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DRILLING & PRODUCTION TECHNOLOGY
试验曲线如图 3 所示。 测量卡瓦距离与未试压前的卡瓦距
离比较, 有 9 mm 滑移。
图2
82 h、 120 h、 170 h、 202 h 溶解状态图
大部分钻屑细小均匀成粉末状, 少量片状钻屑、 胶筒碎屑成 颗粒状, 表明该桥塞具有可钻性 。 将套管短接倒置撞击地面, 剩余大通径桥塞轻松取出, 表明桥塞具有可捞性。测量剩余桥塞长度为 223 mm。 6. 桥塞室内评价实验结论 通过室内实验, 桥塞工具与液压坐封工具能顺利配合连 接, 在设计范围内能顺利坐封丢手 。 室内密封承压实验: 承 压 65 MPa, 稳压 15 min 情况下, 下降为 2. 5 MPa。1 次高温

一、 免钻磨大通径桥塞室内评价实验
1. 大通径桥塞技术参数 结 构 简 单 可 靠。 外 径 大 通 径 桥 塞 采 用 单 卡 瓦 设 计, 109. 55 mm, 内径 76. 2 mm, 长度 381 mm, 压差等级 70 MPa,
收稿日期: 2015 - 06 - 25 ; 修回日期: 2016 - 03 - 04
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