浅谈南方煤对造气灰渣的影响
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浅谈南方煤对造气灰渣的影响
造气灰渣是判断造气炉况好坏的一个重要依据,也是工艺调节中的重要参考,是操作中稳定炉况的重要信息。除了工艺调节及操作方法等主观可控性因素对灰渣成分有影响外,原料煤的质量包括固定碳、挥发份、水份、灰分、灰熔点、硫含量等成分亦是直接影响到煤棒质量,从而使这些客观的煤质因素给造气炉况带来了不同程度的变化,印记在这个貌似“炉况晴雨表”的灰渣情况上。特别是南方煤灰分高、硫含量高、灰熔点偏低的特点,近期生产中出现煤棒灰分偏高(最高达到27.5%),给生产稳定性带来更高难度的挑战,我想结合在实际生产中灰渣情况来谈谈南方煤固定碳、灰分及灰熔点对造气灰渣的影响,以便探讨及时调整工艺及操作方法。
近期出现的煤棒质量中固定碳成分在61%~63%之间,虽然有所下降,但是还是满足集团南方煤≥55%的工艺指标,所谓固定碳就是固体燃料出去水分、灰分、挥发份、硫分之外,剩余的可燃物质,是燃料中唯一有效物质,据资料中理论计算,固定碳每下降1%,消耗至少增加24kg;当固定碳下降时,其它灰分等就会增多,灰渣从量上看是增加的,随着固定碳的下降,气化层温度下降,发气量降低,影响半水煤气质量。如果没有及时调节蒸汽、吹风等工艺条件,可能使下灰返焦较多,甚至出现煤棒等不良灰渣情况。
灰分由原来的24%左右,上涨到25%~26%之间,甚至出现过几次27%左右的,灰分的上涨对炉况的影响也特别大,不仅是供气紧张,而且造气灰渣多,举个简单例子,比如说ф3300炉子,原来4台炉子才装满灰渣车,现在2台炉子就满了,说明由于煤质的变化,造成灰渣增多1~2倍。如果操作工在实际操作中没有转变观念精心操作,不能及时下灰,势必会造成炉况恶化。灰分的组成随来源不同而异,一般由二氧化硅、三氧化二铝、三氧化
灰分含量过高,减少了固定碳百分含量,使煤的发热值降低,致燃烧或气化过程中妨碍气化剂与碳的接触,影响气化剂的扩散,也降低了燃料的化学活性,灰分含量过高时,不仅使气化条件复杂化,而且加重了排灰机构的负荷,使设备磨损加剧,同时增加了停炉下灰时间。相应的降低了炉子的开车率。在南方煤中对于灰分≤25%。所以要求ф3300下灰次数在原来3次的基础上,尽可能多下一次灰;ф2610至少下4次灰;特别是碳层上涨较快的,灰渣带有煤棒而上行温度异常的,及时点火查看炉面情况。
此外,煤的灰熔点就是影响炉内工况好坏和温度高低的主要因素之一,在气化炉内煤中所含的灰分,达到一定温度时,就会出现变形,软化和熔融状态,当固体灰分变为液态时所达到的温度就叫做灰熔点。灰熔点太低,气化层温度不能太高,否则会造成炉内结大块,致使床层阻力不均,严重时会造成气化炉不能正常生产下去,因此,煤的灰熔点越高越有利于提高气化效率,有利于高产低耗,比如股份公司煤炭灰熔点一般在1450℃以上。但南方煤灰熔点较低,如果煤中含有一定量得煤矸石,往往容易出现炉内结疤情况,下灰出现大疤块或者无灰、灰少等异常情况。
由于以上三种南方煤质成分上的变化,在生产中出现的灰渣有以下几种情况:一是灰渣的数量较多,其根据煤棒固定碳高低,熔点的高低,灰份含量的高低来决定。一般来说煤棒制气下灰次数,每班4次为宜,如果劣质煤煤棒每小时1次,φ3300型炉子每班用25吨煤
棒,灰渣可排出量约7-9吨左右。如火层上移,炉条转速过大排灰量还可增大。南方劣质煤煤棒制气大容量灰斗每班可下4-5次,每次灰量约在800-900公斤左右。两侧灰斗保持平衡,不偏斗,适为正常,炉条机运行要保持正常转速,不能时快时慢,更不能中间开开停停。炭层高就加大炉条,炭层低就停炉条,采取延开时间,也要保证炭层的稳定性。二是渣中细粉夹生炭,灰分高容易形成细灰,造气操作最怕的是太平炉,产气量小,消耗高。细灰夹生炭表面无大碍,实际表明炉温不高,蒸汽用量稍微偏大。如果是单炉如此,可加吹风1~2 s。气化层温度不高,蒸汽流经高温炭层时,小部分炭由于温度达不到气化点,因炉条机转动随渣而出,在这过程中部分被炉底进入的空气氧化,形成细灰,最终形成细灰夹生炭的渣。这种情形可调也可不调,因为随着外界条件(风量、风压、蒸汽流量)的变化,炉况可能好转,渣况也可能步入正常,我认为最好的办法是加风。三是生成疤块多,近期出现的18#、19#、23#、3#炉等熄火打疤块,下灰的情况是灰少或者无灰,碳层高度逐渐上涨,同时操作工没有及时汇报、联系处理炉况,造成加焦机都加不进煤,最后只能熄火打疤。形成疤块的原因一方面是蒸汽用量少,另一方面是炉温高,此外就是煤的灰熔点低、煤矸石含量高。蒸汽加入不匹配,反应放出热大于吸收热,局部温度居高不下,是形成大疤块的重要原因。煤矸石灰熔点低,碰上高温炭层,首先到达灰熔点,把还未反应或部分反应的炭紧紧裹住,形成大块,如果炉温持续偏高,炉条机转速又跟不上,大渣块未及时排出,时间长了疤块越长越大,形成硬疤块处理起来就难了。颗粒煤由于块小,结大块需要的时间更长,所以容易形成挂炉,一般在炉条机够不到的死角形成。这种现象就是人称“过火型”的炉况。此时首要的任务是减吹风,加大上吹蒸汽用量,视情况上吹手轮开1~2圈,加快炉条机转速,防止挂炉继续增长。只要炉况合理,不再出现新的挂炉,久而久之,随着炉条机的转动,挂炉会逐渐消失。所以说挂炉只要不大,就不必畏惧,操作合理可克服。四是“一边是渣,一边是炭”,空气从炉底鼓入,从灰渣中吸收热量后体积迅速膨胀,向四周扩散。导致一边下渣,一边下炭,最主要的原因是蒸汽,但是也与煤质有关系。蒸汽与灰渣换热后进入燃料层,若两边温差相差过大,使蒸汽进入气化层时两边温度不一致,一边高一边低,导致两边的气化层厚度不一样,一边厚一边薄,就会出现一边下渣一边下炭的情况。布料器布料不均匀,使炉两边炭层一边高一边低,空气走短路,往炭层低的地方跑,导致炉内气化层一边厚一边薄。此时如果停炉条机是不可取的,必须均匀拉动炭层,保证成渣好的一边气化层稳定,保证单炉发气量。也可减下炭一边的下灰次数1至2次,看下行温度是否变化。下行温度有可能猛涨,但不要紧,因为下炭一边的返炭与炉底鼓入的空气发生反应,放出大量的热,随着渣层的增厚,下炭一边的碳被空气部分氧化成渣,因为减少了下灰的次数,掉入渣层的碳没有继续增加,形成部分渣层,炉箅布风受渣层影响慢慢好转,两边气化层分布趋于合理。此时,两边同时下渣,调整炉条机转速,灰渣情况就会逐渐好转。
灰渣是煤气炉原煤转化的矿物质,灰渣质量优劣是碳利用率的具体表现。造气工段无论用块煤制气或煤棒气化是人所周知的事,炉温低、气量差,炉温过高,炉子结疤,造成炉子结疤当然还有其它因素。除了参照上下行温度来稳定炉况外,从灰渣质量分析炉况,它不但对现实操作有着指导作用,还对造气技术的提高和发展有着重要的深远意义。我们更加重视煤质变化,特别是我们南方煤质问题,关注和总结灰渣情况,最终达到稳定炉况,实现稳定而有序的生产。