黄沙坨油田抽油机井综合清防蜡技术
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黄沙坨油田抽油机井综合清防蜡技术
【摘要】本文通过对黄沙坨油田清防蜡工艺的实施进行了深入的研究,通过对抽油机井不同的结蜡情况实施不同的清防蜡工艺进行分析和论证,从而确定出黄沙坨油田合理的清防蜡制度。
【关键词】含蜡量热洗防蜡块化学药剂电热杆
1 油田概况
黄沙坨油田目前总井数69口,应开井数63口,实开井数47口(7口自喷井)。抽油机井清防蜡采取热洗、电加热及化学清防蜡两种方法,其中热洗又分油洗和水洗;电加热为空心杆加热;化学清防蜡又分为固体化学防蜡和井口点滴液体防蜡两种。热洗26口井(10口水洗);电加热清蜡9口;化学防蜡20口,固体防蜡12口,液体防蜡8口(井口连续加药)。
2 结蜡机理
促使石蜡从原油中溶解状态分离出来的主要原因是原油温度下降,蜡在原油中处于过饱和状态。在油井生产过程中,由于生产井在采油过程中系统压力的降低,轻质成份以气态的形式从原油中逸
出,并发生膨胀,导致原油温度降低,轻质成份减少,对蜡的溶解度降低。当原油从井底流经井壁较冷的部位时,也会使原油中的蜡凝结在井壁上。石蜡块形成的必要条件,必须首先有晶核存在,晶核一经形成,结晶就会自动长大,逐渐在油管壁上形成厚厚的固体石蜡,阻止原油的流动,影响油井的正常生产,甚至卡井。黄沙坨油田的原油含气量很大,综合气油比为180-220m3/t。在油井生产过程中,压降必然导致轻质成份(天然气)的挥发造成温度降低,而且使原油对蜡的溶解度降低,因此,油井结蜡必然会发生。从表1数据可以看出,黄沙坨油田原油含蜡量较高,凝固点较高,经研究分析得出原油中所含的蜡分子量较大,气油比高,析蜡点比较高,原油含水变化较大。
通过表1以上结蜡机理的研究,总结出黄沙坨油田结蜡的三种原因,并针对其原因,采取了相应的工艺。
3 清防蜡方式 3.1 热洗清防蜡
黄沙坨油田热洗采取油洗和水洗两种方式。含水高、液量低的井采取水洗,目前有10口井采取水洗,16口井采取油洗。
技术特点:传统方法,清蜡效果好,但有返排期,影响产量。
成本及效益分析:一个热洗井次0.28万元(车费、运费),平均一年3.0万元(35天为一个热洗周期);热洗返排期平均为1.9天,平均年热洗291井次(其中水洗104井次),车辆费用81.48万元。目前黄沙坨抽油机井平均日产油8吨/天,平均返排期1.9天,影响产量15.2吨/井次,全年共影响4423.2吨产量,按1700元/吨计算,影响成本751.9万元。热洗总费用为833.4万元,平均单井影响费用为32.05万元。3.2 电加热清防蜡
黄沙坨油田目前有9口井采取空心杆下入电缆加热的办法清防蜡,清蜡制度10天送电一次,每次送电24小时,出井温度在45℃以上,达到清防蜡的效果。
技术特点:工作稳定,管理方便,清蜡效果好,不影响产量。
成本及效益分析:
9口井空心杆10800m(60元/m);胶皮电缆11000m(40元/m),地面设备13.5万元/口(特种变压器、井口配电柜、地面电缆等);其它配件1万元(密封胶圈、光杆、空心杆短节等)。一次性投资26.5万元/口,9口井共投资238.5万元。按照目前的清蜡制度送电。平均电流为236a,电压为600v,加热功率平均为170kw左右。全年用电量为:9×36.5×24×170=1340280kw?h,费用:1340280
×0.5=670140元。总计305.5万元。节约周期热洗返排时间,9口井共178.3天,增油1426.6吨,按1700元/吨计算,节约成本242.5万元。9口井年总费用为63万元,平均单井费用为7万元。该方法一次性投资较大。但管理方便,安全可靠,第二年后运行费用大大降低,仅为电费67万元,9口井可节约费用175.5万元,平均单井年节约19.5万元。
3.3 化学清防蜡
化学清防蜡分为固体防蜡和井口连续自动加入清防蜡剂两种方式。平均年实施固体防蜡38井次,目前有效期的还有12口井
技术特点:管理方便,效果较稳定,但不适合高含水井,且有有效期。
井口连续自动加入清防蜡剂有8口井。技术特点:可自由调整加药量,无需外接电源,管理较方便。
成本及效益分析:
固体防蜡平均1井次为2.2万元,38井次为83.6万元。节约热洗返排时间,38口井(有效期240天计算)共495天,增油3960.7
吨,按1700元/吨计算,节约成本673.3万元。38口井节约费用为589.7万元,平均单井节约费用为15.52万元。
井口连续自动加入清防蜡剂共加入103.13吨,每吨药剂6198元/吨,共63.92万元。节约热洗返排时间,8口井共158天,增油1264.6吨,按1700元/吨计算,节约成本215万元。8口井年节约费用为151.1万元,平均单井节约费用为18.89万元。
4 结论及下一步建议
(1)电加热清蜡管理方便,效果稳定,随着使用时间的增加,效益不断增长;
(2)化学清防蜡管理方便,效果较稳定,经济效益十分显著;
(3)黄沙坨油田应建立以电加热清蜡管、化学清防蜡为主,热洗为附的清防蜡管理体系。
参考文献
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