曲轴连杆轴颈裂纹原因分析

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1 . ±00 3mm的电子柱来检查。粗糙度用粗糙 01 3 .1
度样板对比或粗糙度仪来检查 ,用金刚石铰刀加工出 来 的轴孔粗糙 度达到斤08um左右 ,轴孔的位置度 .
则用三坐标来检查。 圈
3 汽车T艺与材料 A M 0 l T &
2 年第 期 01 7 1
21 磁 粉探 伤 . 经磁 化 后 的 曲轴 ,在荧 光 灯 下观 察 ,1 曲轴 在 号
第2 、4 、3 连杆轴颈分模 面上有裂纹存在 ,其中第2
曲拐、第4 曲拐有一条明显的较长裂纹,第3 曲拐裂纹 条数较多 ,且有1 条裂纹贯穿至曲柄臂上 ,见图1 。 a 2 号曲轴存在裂纹的部位有 :第1 连杆轴颈与第2 主轴
其后加工过程中产生裂纹。 圃
( 接第2 页 ) 上 4
202 22. m m ~ 35 22. m m l 1 65 T 3、 BL1—
a B孔粗加 工 .
用 硬质 合金铰 刀粗 加 工B 。 孔
202 21. m 一 65 m 21. m m I 95 T1 3、 BL1 —
轴 颈连 接 的曲柄 面 上 有2 裂纹 ;第 2 连杆 轴 颈 分 条 、3 模 面上 有裂 纹 ,裂纹 分布 特征 见 图 1 。 b
其连杆轴颈表面有裂纹存在。据该厂反映 ,该类裂纹 主要集中在第2 连杆轴颈 的分模 面处,出现裂纹的 曲
轴 比例 为2 % ~3 %。 0 0
曲轴材 料牌号 为4 钢 ,具体 制造工序 为下料一 5
这种 异常 淬硬层 与 感应 淬火 前就 有 裂纹 存在 有 关。 为 此 ,对 未感 应淬 火 的 曲轴及 曲轴 裂 纹处 的 断 口进 行 了 细致 深入 的 分析 。
曲轴 ,裂纹不仅仅分布在第2 连杆轴颈 分模面上 ,在 第3 、第4 连杆轴颈 的分模面上也有裂纹存在。 为了解低倍组织情况 ,在1 曲轴 的第 1 号 主轴轴 颈、第3 连杆轴颈 ( 切取成2 ) 片 上取样进行分析。
图 1 敲开 断 口上 的石 状断 口形 貌 4
4 Байду номын сангаас论
在感应淬火前,曲轴连杆轴颈处即有裂纹存在 。
a裂纹 出现在 低倍 组 织缺 陷 处 ,断 口上 存在 晶 粒 . 粗 大 、晶界 烧融 的现象 。
前 ,该结 论通过 感应淬火前 曲轴分析进一步得到证
明。值 得 关注 的 问题如 下 。
裂纹 。
关键词 :曲轴 连杆轴颈 裂纹 分析
中图分类 号 :U 6 .3 2 4 413 . 文献标识码 :B
■ ■
东 风汽车 有 限公 司工 艺研 究所
张 梅 冯继 军 黄 文长


东风 商用 车公 司铸 造 二厂 程 慧清
1前 言
某 厂生 产 的曲轴 在感 应 淬火后 的探伤 过程 中发 现
a低倍缺 陷组织 因锻造被挤压到轴颈表面 ,且低 .
倍 组 织缺 陷恰 好在 探伤 的 裂纹 处。
b裂纹产生于锻造工序。在锻造过程中,心部杂 . 质被挤压至分模 面表面 ,造成锻造过烧现象,导致在
b裂纹周围都伴随有孔洞类缺 陷,且心部 ( . 非淬
硬 区 ) 有 孔洞 类缺 陷存 在。 也
锻造一 调 质 处理一 机 械加 工一 轴 颈感 应 淬火一 精 ) JT U 一 磁粉 探 伤。
根据探伤结果,裂纹主要分布在连杆轴颈分模面
上 ,这 一特 点 与生产 厂 反 映一致 。但 此 次分 析 的两根
为确 定 曲轴 裂 纹 的性 质 ,对 曲 轴 进 行 了宏 观 、
微观 分析 ,发现裂纹周围存在异常淬硬层 ,分析认为
加 工参 数 :转 速 为3 0 0 rmi ,进 给 量 为 0 / n
3 0 mm/ n,加 工 时 间 为3 。 孔 1 5±0 1 0 m; 2S 8. .5 mm 、 9 840 1 . . 5 mm的 大 小 分 别 用 型号 为 BL — - 1
的 大 小 。孔 2 . 0 0 3 mm、 2 .2 0 0 3 2 94 . 1 - 2 2 54 . 1 -
m m 的 大 小 分 别 用 型 号 为 QCSN—B . - . 3 22 94 0 01
mm 、QC N B 22 5- .1 S — 2 .2 I 0 mm 的气 动 量 仪 来 - 0 3
c裂纹 断 口上 存在 晶 粒粗 大 、晶 界烧 融 的现 象 , . 同时 晶界 烧融 的部 位其 能谱 分 析表 明有 杂质 存 在。 通
过分析认为 ,在锻造过程中原材料的低倍缺 陷组织如
疏松 、杂 质被 挤 压到 表面 ,由于 锻造 温度 高 ,造成 杂 质熔 化 ,导 致发 生过 烧 现象 ,在 随后 的 挤压 变形过 程 中产 生 裂纹 。
用 气 动 量 仪 Q CSN—B 1 01 - 01 7 I 9. -0. 3
工A 。加工参数 :转速为4 0 0 r n 孔 0 / ,进给量为 mi
3 0mm mi,加 工 时间 为3 。 0 / n 8S
在精加工过程 中,用气动量 仪来检 查精加工孔
生 产 碗 俑
曲轴连杆轴颈裂纹原 因分析
摘要 :某厂 曲轴 在感应 淬火后 ,在 探伤过程 中发现连杆 轴颈表面 有裂纹存在 。对裂纹 形貌及组 织分 析发现 ,裂纹 处 的淬硬层 过渡 区存在异 常现 象。通过 分析认为 ,异常的淬硬层 过渡 区形貌 与在 感应淬 火前就有裂纹 存在有 关。为进一步 分析裂纹 的性质 ,对 裂纹断 口进 行扫描 电镜 分析 ,发现 了 大量 的过烧 组织 ,如 晶粒粗 大、晶界烧熔 等现象。研 究结果表 明 ,该裂纹 产生于锻造 工序 ,即曲轴 在锻 造过程 中 ,心部 杂质 被挤压至 分模面表 面 ,造成锻造 过烧现 象 ,导致在 其后 的加工过 程 中产 生
2 2 96 0 .5mm 一 99 1 的塞规 来检 查 ,孔 .5mm I 3 T 的深度 82 - .5mm则用 数显 卡尺 来检 查。 .4O1 b B 精力 工 .孔 口 用 金 刚石铰 刀 精加 工B 孔。 加 工参 数 :转 速 为4 0 0 r n 0 / ,进 给 量 为 3 0 mi 0 mm/ n mi,加工 时 间为2 。 8S
22 低 倍 组织 分析 -
2 裂纹分析
曲轴2 ,编号 为 1 、2 。 根 号 号
由于无法得到原材料 ( 完整曲轴切片 ) 样品 , 取1 号曲轴第1 主轴轴颈及有裂纹的连杆轴颈做低倍组织分
21年第 期 01 7
汽车工艺与材料 A8 2 TM} 5 【

产 侵 场
m m 来 检 查 孔 1 . 740. 3 m m 的 大 小 , 01 9 - 0 1
而 孔 1 1 0. 3±0. 3 01 m 的 大 小 则 用 型 号 为 m
检查 ,而孔 1 .34O0 3mm的大小则用型号 为 O1 .1 - 1 . ±00 3mm的电子柱来检查。粗糙度用粗糙 01 3 .1 度样板对 比或粗糙度仪来检查,用金刚石铰刀加工出 来 的轴孔粗糙度达到月08 m左右 ,轴孔 的位置度 ,. 则用三坐标来检查。 ( 转台再顺时针旋转10 ,加工B 2) 8。 孔
202 18. m m 一 ∞ 18. m 35 65 m l T13、 BL1—
2 2 96 0 . mm ~ 99 5 .5mm 1 的塞规来检查 ,孔 I 3 T
的深度 1 . 01 8 7 8± . mm则 用数 显 卡尺来 检 查。 b A 精加 工 .孔 精加 工 轴 孔如 图1 。一 般 来说 ,粗加 工后 ,会 留 下单 边 O2 mm的余量 给 精 加 工 。用 金 刚石 铰 刀 精加 .
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