关于SMA产品焊接偏位不良的改善报告
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关于SMA产品焊接偏位不良的改善报告
一、关于SMA线2月份投入产出不良率情况的报告
1.2月份不良率明细情况
从上可看出,最主要不良品是VISH 1A FR GPP,VISH 1A STD GPP,其各不良项分布:
2、主要异常点为:
IR NG比例达到达到2%-3%,经点测晶粒,主要原因是客户晶粒电压临界,而造成IR值较大,因为这是OEM产品,晶粒是由客人提供,所以这一项暂时不能改变。VF/DVF NG比例较高, 实际是DVF NG比较高。特别是BYG20产品,其对应的DVF 比例达到超过3%,是主要的不良项目.
3、DVF NG的主要原因:
○1经抽取产品测试,其DVF NG主要表现为晶粒焊接偏位。其主要不良现象如下:(有代表性如下图)
○2晶粒本身电阻率较大,造成VF较大,从而DVF变大。
其验证如下:
现在抽取两种有代表性的晶粒各100PCS,其对应的VF和DVF值分布如下:
从上两组图可看出,VF大的晶粒,其DVF也相应大。
而这一条是由客户的晶粒决定的,暂时没有相应的对策。
综合以上所述,目前所需要解决的问题是焊接偏位的问题。
二、一次投入产出不良率会议讨论情况:
1.3月15日一次投入产出率会议参加会议人员:
曾美华,杨小平,滕有玺,金平,郝思波,王招君,戴思清,许卫岗,朱霖,
韩勇,常海,程祥胜
2.针对SMA上述焊接偏位情况,与会人员讨论后认为,造成这一情况的因素和改进措施有:
○1SMA线两台焊接炉不在一起,工人有一段距离的搬运路程,增加了焊接偏位的因素。
改进措施:由PC安排,将塑封线的炉子与SMA焊接炉对调,方便工人进炉操
作,减少搬运的过程。
○2目前工人在进炉操作时,有少量的推船动作,并且将焊接船放在网带上时,动作
有比较重的现象,增加了焊接偏位的因素。
改进措施:由工程师对工人操作进行培训。同时生产线领班对新进工人的操作特别加强相应的指导,监督。
○3部分焊接船的孔径磨损后有相应地变大,造成晶粒偏位的比例加大。其代表性的情况如下:
改善措施: 由生产线将磨损的焊接船挑出,然后开出审请单补进新船。
○4由生产线和工程考量针对焊接后进行外观检查的可能性:
对焊接后的半成品垂直方向观察,如果严重偏出支架范围的,用油性红笔做好标记,在整型站将有记号的产品挑出。
三、改善项目的落实情况:
1、将SMA线使用的焊接炉划归在一起,减少工人搬运的时间,这项工作已于3
月15日完成。
2、培训工作:
培训工程师:程祥胜
参加培训人员:
领班:吴含波,殷建中,孙艳文
员工:生产线甲,乙,丙三班员工
培训时间:3月19日,3月22日,3月25日
3、焊接船的挑出和新焊接船的补进工作:
已挑出磨损的焊接船70副,并开出采购申请单补进新船100付,到6月底已补进新船80副。
4.对于焊接后外观的检查,经工程和生产部门考量,发现这样做的成本较大,对生产效率有较大的影响,所以暂时不考虑进行这项操作。
四、进行以上改进后,三个月以来良品率的改进验证情况:
从上面的良品率变化情况,可看到针对产品焊接偏位的相关项目改进后,
在三个月内产品的不良率呈现下降趋势。也就是说,这项产品的改进措施是有效的。