如何编写纠正预防措施报告

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1.成型条件不合理,模具温度设置太低95℃(图2), 制品胶位太薄,导致出模时变形。 2.注塑IPQC在制程检验时没有对电池盖和底壳进行型合试验, 导致未检出,品质IPQC组长没有进行二次确认。
临时对 策
1) 对此批物料成品8000PCS进行扣位预合角度加工处理,与客户沟通,待沟通结果看是否接受。 2)立即同步进行在库半成品4700PCS的隔离,处理结果:待处理。 其它类似机型所有电池盖横向展开。
分析异常导致原因为:按键来料(176-001212,旺鑫)不良导致。OK按键厚度尺寸比对标准设计值小 0.2MM,导致按键与按键导电片之间行程大,表现出按压按键无手感。分析过程如下: 1、拆开按键观察按键无粘贴偏移及粘贴胶水偏厚不良(如图1、图2)。偏交替更换按键,发现不良跟随 按键 重现,初步判定为按键来料不良导致; 2、测厚仪测量OK键按键无手感不良厚度,得出测量尺寸如下(单位:MM),如图3: 1.57、1.53、1.53、1.61、1.55、1.60、1.52、1.57、1.54、1.55、1.54 3、查询规格书标准设计尺寸为:1.80MM。 4、进一步测量验证同一块按键其它按键模块的厚度尺寸为1.79MM。(如图4)验证不良导致原因为按键厚 度尺寸比设计值小。 测量OK按键厚 五向键/Ok 度尺寸为 按键无粘贴 原因分析 1.60MM,对比 偏移现象。 设计值小 0.2MM 图1 图3同一按 键,挂机键厚 度为1.79MM,
怎样写原因分析
人:人员是否有资质,是否按照规程操作等等,如果没有,改正
的措施——培训等(要描述清楚什么时间培训,由谁培训,参加人 员有哪些,且培训要有培训记录及考核结果) 机:仪器是否校正,工作是否正常,如果没有,校正,维修等等 料:是否在保质期,如无,重新购买或者配置,定期检查 法:使用的方法是否正确,是否适用于正确的法律法规,如无改 正之 环:检测的环境怎样 历史:有没有历史数据说明问题 主要是以上六个方面,先调查出问题出在哪儿,然后根据问题写出改正的 意见。改正的意见要言之有物、针对性强。
1.适合性检验:实施Dummy Test,对工程和出荷检查员检出能力进 行验证。 2.制程检查:确认检查环境、检验时间、检验设备等,判断未检出的 原因。 3.出货检查:确认检查环境,检查时间,检查设备,抽样数,抽样方 法(随机抽样)等,判断未检出的原因。
Байду номын сангаас
怎样写改善措施
改善措施5阶段
1.原因分析 临时措施
3.再发防止对策
4.效果性检验
5.标准化
为防止再发生,对上述改善实施的事项进行标准化,作成: --规定—规格—作业指导书--Check List
范本 _------发生日期 1
MODEL
发生工程 部品名
港利客户端
客户 Code No
----无
不良引发工 程
不良率
_--------
B270
电池盖
100%
如何编写纠正预防措施报告
什么是纠正和纠正措施?
纠正:是指改正错误,是对已经发生的问题进行解决。 (例如一把凳子倒了,
你把它扶起来,这就是纠正)这个也是我们通常说的临时对策。 纠正措施:是消除发生不合格品的原因,虽然已经发生了错误,但要防止同样 的事情再次发生。(怎样防止凳子再倒,要去找原因,可能是要加固钉子, 也可能是摆放位置不恰当,也有可能是地面不平整等等导致的,如何让这把 凳子不会再倒,找出真正原因,制定对策,这才是纠正措施)这个是长期对 策。 注:一个不合格可以有若干个原因。纠正和纠正措施是有区别的。纠正强调 消除这次不合格,不涉及原因。但是纠正措施是消除不合格的原因,目的是 防止不合格的再次发生!
图1
不良现象
B270 电池盖由于变形超过0.2mm导致与主机底壳组装型合后 间隙超过0.15mm客户不接受。(见图1)
物流方式 未检出事由
注塑
涂装
丝印
组装
OQC
客户
1. 注塑IPQC在制程检验时没有对电池盖和底壳进行型合试验,导致未检出,致使不良品流入客户端。
图2
原因 分析 及 临时 对策 原因分 析
2.水平展开
1.不良原因分析三现(现场、现物、现况) 2.选别基准和在库确认 3.判定为有问题的PROCESS 1.确认有无相同的不合格存在(清查库存有无相同的问题及供应商客 户处的不良品处理)还包含以下: -其他 line - 其他 model - 其他公司 1.管理方面技术方面树立根本对策 2.对未检出事由树立根本对策 3.有问题的PROCESS进行改善 对策实施后对效果进行确认
图3
对策实施图片
图4
图5
效果分析
再生产时确认效果。
图6
标准化
1.将本次投诉刷新到SIP客诉问题点记录, 后续重点检查此问题(品质袁工执行)。(如图6)
范本 2
异常问题工艺处理报告
7月13日,Z15班反馈E268按键无手感不良,具体信息如下:
异常反 馈
异常确 认
1、工艺确认按键无手感不良共有16台,占主板投入数(700PCS)不良比率为2.28%; 2、16台不良中有11PCS为功能按键“OK”按键手感不良,其它5台零散分布在其它按键。
范本 2
五向键/Ok 按键无胶水 粘贴偏厚现 象。 图2
图3
图4
什么是预防措施?
是还没有发生问题,但存在一些风险点,可能会发生问题,所以提前做好相
关工作,预防不合格品的发生。 (预防就是在设计的时候就要考虑这把凳子 会倒,要如何去预防它不倒,从设计及制造过程中来提前预防不让不合格品 发生)。这个是永久对策。 采取预防措施是为防止发生,而采取纠正措施是为了防止再发生。
水平展开
范 本1
再发防止 对策及适用
1. 将模具温度从95℃升高到120 ℃进行管控。(注塑刘文龙经理执行) 2.IPQC在制程管控时,对电池盖和主机底壳进行组装型合试验,间隙用塞规进行量化管控: 0.15mm 以下,如下(图3),注塑品质QC组长进行二次确认并签名。(注塑品质PQE田永强执行)。 3.刷新SIP,增加SIP上对电池盖单件的变形度量化管控:0.2mm以下,素材无法测量,已经协 调工程 制作变形度管控治具。(QE工程师袁江新和工程部谭平主管执行)。(如图4) 4.制作‘制程标准执行状况Check list’,每天对各IPQC的标准执行状况进行Check,(如图5)。 5.增加喷涂QC,组装QC,OQC每批次对变形度的同步控制(品质赵工,任工,袁工执行)。
备注:原因分析一定是要经过现场验证且有量化数据的,如参数、
温度、产品尺寸等均需要用数据来描述。
怎样写原因分析(事例分析原则)
1.判断物流过程(发生问题的Process位置确定)
从投入生产到出货判断物流过程发生问题的PROCESS位置确定 (包含2次供应商)
2.未检出事由(制程和出货检查为什么没有检查出?)
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