LF炉加热工艺优化及应用实践
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LF炉加热工艺优化及应用实践
摘要为适应连铸节奏和不断降低成本的需要,通过优化LF造渣工艺及供电制度,达到提高LF加热效率、降低耐火材料侵蚀来降低炼成本的目的。从近半年的应用实践来看,LF实现埋弧精炼,有效地提高了热效率和炉衬寿命,钢水成分和温度控制精度都较高。
关键词 LF 精炼加热应用优化
The LF heating technics is optimize and
application practicality
Lei Hui Wang dejun
(Steel Plant of Panzhihua Iron & Steel Co.,Panzhihua 617062,China)
Abstract the rhythm for the orientation with decline a low cost demand continuously, pass optimize LF slagging technics and the power supply system, attain an exaltation heating efficiency of the LF and lower the material erosion to lower the purpose of the cost.from the applied of half year, the LF realization covers up the arc refinement, raising the hot efficiency and stove life, the steel water composition and temperature control accuracy all higher.
Key words LF refine heat apply optimize
LF是钢包炉(Ladle Furnace)英文单词的缩写,由日本大同特殊钢公司 1971年研究开发成功。研究初期目的是要取代电弧炉的还原精炼期,起到减轻其精炼负担提高生产效率的作用。但是,随着转炉冶炼技术、炉外精炼技术和连铸技术的迅速发展,LF炉的应用范围得到了大幅度地推广。目前,国内外一些冶金企业已普遍利用LF炉来补偿并调整钢液温度、调整钢液成分、调节转炉与连铸机的节奏、脱硫、去除钢液夹杂或改变夹杂物形态等。正是由于LF具有能减轻前工序冶炼负担、降低前工序出钢温度、提高前工序耐材寿命和生产能力以及投资少、用途广、精炼效果好等优点,该精炼方式才得以很快成为了主要的炉外精炼手段之一。
攀钢自1993年在板坯连铸线上建成投产第一台国产LF钢包精炼炉以后,之后相继建成投产了两台主要设备相同的LF炉。攀钢三台LF炉都具有调整钢液温度与钢液成分、调节转炉与连铸机的节奏、去除钢液夹杂或改变夹杂物形态等功能。LF炉有电极自动调节功能,生产自动化程度高,实现钢水炉外温度及成分的精确、有效控制。但随着炼钢节奏的加快和不断降低成本需求的增加,如何提高LF加热效率、降低耐火材料侵蚀来降低成本就成为生产中的焦点问题。同时攀钢高炉铁水及设备控制存在的问题,转炉钢水渣层厚度控制不稳定,时高时低,由于加热选择档位及加热曲线号时没有考虑钢水渣层厚度的因素,导致升温度效果差,钢水增碳严重,控制难度大。
1 炼钢工艺装备及主要技术参数
1.1 工艺装备及主要参数见表1
表1 炼钢工艺装备和主要参数
装备主要参数
铁水脱硫入炉铁水[S]≤0.020%
120t LD 增碳法冶炼,出钢挡渣、增碳、合金化
LF 变压器容量22MVA,升温速率3~5/min
RH 钢水循环量50~70t/min,
抽真空时间〈4min ,极限真空度30Pa
CCM 6机6流,结晶器为小倒角,拉速0.60~0.65m/min,
二冷制度按弱冷方式,采用动态轻压下
1.2 LF炉主要技术参数见表2。
表2 LF炉加热系统的主要参数
项目技术参数
压器额定容量 22MVA,(过载20%,2h)
一次电压 35KV
二次电压 370—200V,11级有载调压
最大升温速度 5℃/min
电极直径 400mm
平均精炼周期 35min,
1.3 LF工艺流程
LF炉处理流程:钢包运至接收位→接底吹氩管(吹氩)→钢包车开至加热位→加渣料→第1次加热(化渣)→测温、取样、定氧→加合金→第2次加热→测温、取样、定氧→钢包车开至接收位→喂丝→吹氩→测温、取样、定氧→拆底吹氩管→RH或CCM。如图1。
2工艺措施及技术分析
2.1造渣技术
提高LF炉加热效率,降低耐火材料消耗,必须实现埋弧精炼。LF炉精炼的核心是造好精炼渣,低氧势、适当碱度、良好的流动性和发泡能力。因此,合理成分配比的精炼渣是发挥LF精炼能力的基础,是提高加热效率关键因素之一。泡沫渣埋弧加热技术在提高LF炉的热效率,延长炉衬寿命等方面效果显著。
2.1.1调整泡沫渣成分
目前常用的发泡剂主要分为碳酸盐、氟化物、氯化物三类,后两类会产生有害气体,不宜多用。碳酸盐为主体的发泡剂,碳酸盐在高温下分解释放出大量反应性气泡,且气泡具有弥散、细小、初始动能小的特点。
在发泡剂中配入一定量的碳粉,可与分解产物CO2气体反应,生成CO气体,使气体体积成倍增加。此外
配入适量的延缓剂,以延长气泡在渣中的滞留时间。
采用转炉—LF—连铸工艺路线,在RYC1钢种上进行了新型熔渣发泡剂典型试验。新型熔渣发泡剂主要理化指标见表3。人工目测采用新型熔渣发泡剂炉渣发泡高度大约为300mm,发泡持续时间3min左右。
表3 新型熔渣理化指标
化学成分/% 粒度
Ca0 Si02 A1203 SiC CaF2 H2O P S <3mm >20mm
40~60 ≤5 10~20 2~8 ≤5 ≤0.5 <0.08 <0.08 ≤8% ≤8%
2.1.2炉渣粘度
理论研究表明,渣系的物理性质对炉渣的发泡性能有重要影响,其中渣的粘度是关键因素之一。新型渣系由于渣中Al2O3含量较高,CaF2含量低,故粘度较大,促进了渣的泡沫化。为了获得良好的流动性, 保证渣液应有很高的粘度,实际生产中应加入氟化钙。
2.1.3渣层厚度
试验过程中测定了渣层厚度的变化,测定结果表明炉渣及其发泡剂发泡性能良好,相对发泡高度达到114%~158%,渣层厚度可达300~460mm。埋弧加热要求熔池的渣层厚度达到电弧长度2倍左右。埋弧加热是钢包顶渣要能盖住电弧,可通过在钢液处理前向钢包加入含氧化钙、二氟化钙的复合渣达到这一要求。
如果电弧没有被完全覆盖,电弧光将会对钢包侧墙和包盖产生辐射升温,降低电能的热效率,降低耐材寿命,增加电能消耗。故必须知道影响因素以计算出埋弧加热所需得渣量,并避免产生负面影响当采用泡沫渣或埋弧渣时,可以采用较长电弧操作,整个电器系统的电气特性都得到改善,钢包炉衬寿命得到显著改善,加热速度提高,电耗与电极消耗下降,所以,LF精炼操作中应尽量采用泡沫渣埋弧操作。
2.1.4泡沫渣加入方式
通常LF在加热前一次性将泡沫渣加入到钢包中,加热过程中发泡时间仅持续几分钟时间,导致加热后期埋弧效果较差,导致钢水加热效果差,温度控制难度大。通过分析并加以改进,泡沫渣分批加入,其加入方案为:根据加热时间的长短,决定加料次数,一般情况下分2次加入,加热前加入总量的60%,3~5min 后加入剩余的泡沫渣,以保证加热效果。
2.2 加热制度
LF炉共有11种档位(详见表4),对应每种电压有不同的弧长,弧长与电流有很大关系,而电流由ECS通过变化每阶段电极位置来控制。电极控制系统(ECS)可解释为电压决定电流,即根据变压器二次侧测得的实际电压,ECS控制系统将选择一个电流值与之对应。
表4 抽头对应的电压
抽头号电压/V 抽头号电压/V
1 370 7 268
2 35
3 8 251
3 336 9 234
4 319 10 217
5 302 11 200
6 285
2.2.1电弧长度选择
采用新型熔渣发泡剂的炉次加热的效果好,而且噪音也比没有采用新型熔渣发泡剂的炉次产生的噪音