首钢京唐1号高炉铁水含硫高的分析
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首钢京唐1号高炉铁水含硫高的分析
曹锋,霍吉祥
(首钢京唐钢铁联合有限责任公司炼铁部,河北唐山063200)
摘要:从原燃料质量、炉渣成分、炉缸状态、炉况稳定性等方面,对首钢京唐1号高炉铁水含硫高进行了分析,原燃料质量恶化是铁水含硫高的重要原因,渣铁温度偏低、炉缸活性较差、炉况波动是铁水含硫高的主要原因,在改善原燃料质量的基础上,优化造渣制度,活跃炉缸,稳定煤气流,可降低铁水含硫。
关键词:高炉;铁水;硫;分析
首钢京唐公司产品定位于生产高端精品钢,对铁水质量有较高的要求。2011年以来,首钢京唐1号高炉铁水含硫有较大幅度的上升,对炼钢工序的脱硫作业带来一定的困难,分析导致铁水含硫升高原因,对稳定降低铁水含硫量、提高铁水质量、满足下道工序要求有重要意义。
1 概述
首钢京唐公司1号高炉容积为5500m3,年产铁水近450万t。近1a来,首钢京唐1号高炉所产铁水含硫情况见表1。首钢京唐1号高炉所用原燃料为自产高碱度烧结矿、自产酸性球团矿、澳块矿、自产干熄焦和主要由阳泉煤、潞安煤、焦作煤、神华煤按比例混合而成的喷吹煤。表2为首钢京唐1号高炉所用原燃料的含硫量情况,表3为首钢京唐1号高炉冶炼1t铁水由炉料带入的硫量。
2 铁水含硫上升的原因
2.1 原燃料质量恶化
铁水中的硫来源于入炉料,炉料含硫的升高,势必会导致(同样脱硫能力情况下)铁水含硫的上升。近年来,首钢京唐1号高炉入炉原燃料的含硫都趋于上升趋势。从表3可看出,烧结矿和燃料带入的硫占入炉炉料带入总硫的98%以上,其中入炉焦炭带入的硫占入炉总硫量的78%以上,是硫的主要来源,故焦炭含硫对铁水含硫影响较大。焦炭带入的硫增加,会明显增加铁水含硫量。表4为焦炭、煤粉的含硫变化情况。此外,焦炭灰分高且波动大,矿料成分波动频繁且趋坏,引起热制度、造渣制度的波动,在一定程度上也导致了铁水含硫上升,总的来说,原燃料质量的整体恶化,是首钢京唐高炉铁水含硫升高的重要原因。
2.2 炉渣对铁水含硫的影响
在原燃料含硫高的条件下,炉渣脱硫能力是直接影响铁水质量的重要因素之一。脱硫反应是在液态渣铁间界面处进行离子迁移的过程,即在铁水中呈中性的硫原子,在渣铁界面处吸收熔渣中的电子变成硫负离子进入炉渣,炉渣中的氧负离子在界面处失去电子变成中性的原子进入铁水,然后与铁水中的碳化合生成一氧化碳排出。影响高炉炉渣脱硫能力的因素很多,炉渣的成分和温度对铁水脱硫有着重要的影响。
适宜的炉渣碱度(ω(CaO)/ω(SiO2))是保证炉渣脱硫的最主要条件,炉渣碱度过低或过高都会引起其流动性变差,导致L s值降低,对脱硫不利。首钢京唐1号高炉的入炉炉料碱度虽有波动,但通过日常操作调整,保证了渣碱度的相对稳定,表5为近1 a来首钢京唐1号高炉的炉渣成分。
合适的渣中MgO质量分数,可降低炉渣的熔化温度和黏度,改善渣的流动性、稳定性,能加速反应产物CaS的扩散,使脱硫反应加快进行。文献指出[1-11],随着渣中MgO质量分数的增加,炉渣黏度下降,流动性改善,稳定性提高,利于炉渣脱硫。这是因为增加渣中MgO质量分数的比率,可以带入较多的O2-离子,因而减少了Si-O,Al-O阴离子团的聚合度,破坏了它们的网状结构,形成了简单的单、双四面体结构;同时还能与Al2O3生成一系列低熔点物质,改善炉渣的流动性。而CaO-SiO2-Al2O3-MgO四元系等温线-初晶区相图也反映出,渣中MgO可有效地扩大渣相中黄长石(2CaO·MgO·2SiO2)区,在该区域内,熔化温度较低,等温线分布较稀疏,炉渣的热稳定性和化学稳定性好。但渣中MgO不应大于13%,一般来说,较为适宜的渣中MgO质量分数为9%~12%。目前首钢京唐1号高炉渣中MgO 平均质量分数为7.33%,渣中MgO质量分数偏低,脱硫效果差。
随着炉渣中Al2O3质量分数升高[6-13],炉渣的黏度和熔化性温度均提高,炉渣的流动性变差,脱硫能力降低,铁水硫质量分数将明显升高。炉渣中的Al2O3质量分数提高后,炉渣中的(AlO4)5-离子团数量有所增加,同时炉渣中高熔点的复杂化合物也容易形成,炉渣的内
部结构呈现复杂化,从而使炉渣的黏度和熔化性温度提高,恶化了炉渣脱硫反应的动力学条件。另一方面炉渣中的Al2O3会吸收炉渣中的自由氧离子,降低炉渣中CaO和MgO的活度,从而降低了炉渣脱硫能力。为使炉渣获得较好的脱硫能力,通常应控制炉渣中Al2O3的质量分数不超过15%。
虽然Al2O3质量分数上升导致炉渣熔化性温度、黏度上升,但MgO质量分数增加对炉渣熔化性23温度、黏度上升起着明显的缓解作用。在炉渣温度较高时,Al2O3质量分数对炉渣黏度影响较大;随温度下降,炉渣黏度增大时,MgO缓解黏度增大的作用比Al2O3对炉渣的影响要大。而对于Al2O3质量分数比较高的炉渣,其MgO质量分数也不宜控制太高,原因是在高Al2O3的炉渣中,当MgO质量分数增至13%以上时,MgO和Al2O3容易形成一些高熔点的化合物,炉渣中会出现难溶的尖晶石(MgO·Al2O3)和方镁石(MgO)等高熔点物质,炉渣的黏度、熔化性温度都将大幅度提高,流动性变差,从而严重恶化了脱硫反应的动力学条件。常规四元渣系中,控制MgO质量分数在9%~12%,Al2O3质量分数不大于15%是较为适宜的。在MgO平均质量分数为7.33%条件下,首钢京唐1号高炉渣中的Al2O3偏高(见表5),对铁水脱硫不利。
炉渣中FeO增加,不仅增加了炉缸内直接还原热量的消耗,而且会促使更多的S—与Fe++结合进入铁水,对脱硫反应是十分不利的。目前首钢京唐1号高炉渣中FeO质量分数平均在0.51%左右,最高达1.24%,渣中FeO质量分数偏高,使铁水含硫增加。
炉缸热量不足,渣温低,不利于反应向脱硫方向进行,炉渣黏度大、流动性差,也影响硫从铁水向炉渣的扩散速度,在同一碱度下,硫分配系数L s降低,炉渣脱硫能力不足。图1为首钢京唐1号高炉近1a来的铁水温度与硫分配系数L s相关关系曲线。由图可见,硫分配系数与铁水温度有较强的相关性,铁水温度高时,脱硫效果好些。生产实践表明,首钢京唐高炉渣铁温度在1500℃以上时,炉渣脱硫效果较好。1号高炉的铁温略显偏低,不利于降低铁水含硫。
2.3 炉缸工作对铁水含硫的影响
当炉缸堆积时,尽管炉温不低,由于炉渣不能在炉缸内自由流动,脱硫效果不好,从而降低炉渣的脱硫能力。2011年1号高炉计划和非计划停风次数较多,高炉长期休、慢风,引起了炉缸堆积,使炉缸在较长一段时间内处于不活跃状态,炉缸工作性能变差,使脱硫效率大大降低,铁水含硫上升。炉缸活性差,渣中FeO不能被充分还原,也导致了渣中FeO 高,影响炉渣的脱硫效果。
经过治理,炉缸的活性有阶段性的改善,图2为首钢京唐1号高炉近年来的炉芯温度。但炉缸活性、均匀性仍显欠缺,热制度极不稳定,炉缸温度不均匀,渣铁温度偏低且波动大,引起铁水含硫升高。图3为1号高炉2012年3个月的铁温日统计曲线。