1#炉水冷壁爆管事故分析报告
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1# 炉水冷壁泄漏事故报告
一、设备概况
#1 锅炉为 WGZ480/13.7--4 型。系武汉锅炉厂生产的超高压一次中间再热自然循环汽包炉 , 倒 U形布臵 , 冷一次风正压中速磨直吹系统,四角切向燃烧采用水平浓淡燃烧技术,
平衡通风 , 烟气挡板调节再热汽温,喷水减温调节主汽温,
机组于于 2006 年 9 月 22 日成功完成 168 小时试运,顺利归调。最近一次检修日期为 2015 年 10 月 22 日 C 修后投运,
于2015 年 11 月 1 日,#1 炉右墙水冷壁管泄露事故抢修后投运。过热器由
布臵在炉膛上部的全辐射式前屏过热器和半辐射式的后屏过热器,折焰角上部
的高温过热器、尾部竖井旁通烟道内的低温过热器以及顶棚过热器、包墙过热器、分隔
墙过热器组成。包墙过热器采用材质20G、规格¢ 51× 6mm。
二、事件经过
1、#1 机组负荷 135MW,煤量 72.7 t/h ,主汽压力 13.31MPa,
主蒸汽流量477t/h ,给水流量482t/h ,A、B、C 三台磨煤机
运行。 2 时12 分进行炉膛吹灰工作, 1 炉炉膛负压瞬间波动
至979Pa,2 时 17 分 59 秒锅炉 MFT动作灭火,首出条件为:燃料丧失。 3 时 13 分 34 秒汽机打闸,发电机逆功率动作解列, 6KV厂用由工作电源切至备用电源,停运脱硝系统。
2、停炉检查情况
(1) #1 锅炉前水冷壁管规格:φ60× 6.5 材质: 20G。
(2)爆管原始爆口位于#2 锅炉前水冷壁D 层喷燃器,从炉左向右数第
20 根管标高 19.4 米,爆口形状呈树叶状,
长150 毫米、中间宽 24 毫米,属于壁厚减薄后胀粗在高压下开裂爆管。(见
照片 1)
(3)爆口及相邻管壁厚检查情况
#1 锅炉水冷壁前墙 #20 管壁厚检查记录
测点设计壁厚 (mm) 剩余壁厚 (mm) 减薄壁厚 (mm) 减薄率( %)备注
1 6.5 3.9 2.6 40低于标准
2 6.5 2.9 3.6 55低于标准
3 6.5 2.6 3.9 60低于标准
4 6.
5 3.45 3.05 47低于标准
5 6.5 3.40 3.10 47.6低于标准
6 6.5 2.3 4.2 64.6低于标准
7 6.5 2.7 3.8 58.4低于标准
8 6.5 1.6 4.9 75.3低于标准
9 6.5 2.9 3.6 55低于标准
#1 锅炉水冷壁前墙 #19 管壁厚检查记录
测点设计壁厚 (mm) 剩余壁厚 (mm) 减薄壁厚 (mm) 减薄率( %)备注
1 6.5 2.0 4.5 69.
2 低于标准
2 6.5 4.0 2.5 30.7 低于标准
3 6.5 2.6 3.9 60 低于标准
4 6.
5 3.0 3.5 53.8 低于标准
5 6.5 5.3 1.2 18.4 满足标准
6 6.5 5.5 1.0 15.3 满足标准
( 4)经过壁厚测点情况分析存在硫腐蚀及面吹损,前水冷
壁经过壁厚检测,需要更换管排20 根,左水冷壁经过壁厚
检测,需要更换管排 5 根,右水冷壁经过壁厚检测,需要更
换管排 8 根,后水冷壁经过壁厚检测,需要更换管排 2 根,
#1 锅炉共计更换水冷壁管排35 根。
三、原因分析
1.直接原因: #1 炉 #1 角 19.4m 附近水冷壁管泄漏,导致煤层火检无火信
号触发, #1 炉 C 磨煤机( 2 时 17 分 55 秒),
B、 A 磨煤机紧急跳闸( 2 时 17 分 56 秒)。三台磨煤机跳闸
后,触发燃料丧失信号,最终导致锅炉 MFT动作(附历史趋势图、组态逻辑图)。
2. 间接原因: #1 炉水冷壁爆管主要是由于高温腐蚀,管壁减薄,强度不足
所致; #1 炉水冷壁管减薄是由于高温腐蚀所致,火焰刷墙,未燃尽的煤粉磨损共同
作用,加速了管壁减薄速度。
四、暴露问题
1.对锅炉受热面防爆防磨重视程度不足,检修技术管理不到位,在 2015
年 11 月 1 日 #1 炉水冷壁高温腐蚀爆管抢修中,未能举一反三采取有效措施对
水冷壁管进行全面检查。
2.针对水冷壁高温腐蚀状况,煤质调整问题一直未引起高度重视。
3.对燃烧器降氮改造后的高温腐蚀状况认识不足,未能
扎实有效落实防范措施。
五、防范措施:
1.组织专业人员认真分析高温腐蚀的原因,借鉴兄弟单位燃烧器改造成功经验,分析论证低氮燃烧器优化改造方案,根本性解决水冷壁高温腐蚀。
2.扎实做好配煤掺烧工作,提高入炉煤低位发热量、挥发分、灰份、含硫量等,严格控制含量。合理进行掺配,减少使用高硫煤。
3.加强运行优化调整,进行一次风管的均匀性调整,使各燃烧器热负荷均匀;对磨煤机出口煤粉细度进行调整,使煤粉细度和均匀性控制在合理范围;联系电科院,针对不同煤质、不同负荷工况对锅炉水冷壁贴壁氛围进行测试,并根据测试结果指导锅炉燃烧调整,缓减锅炉高温腐蚀,降低管壁减薄速率,避免火烟刷墙。
4.必要时防腐喷涂处理,在水冷壁管实测剩余壁厚满足强度计算所确定的最小需要壁厚、喷涂工艺有保障的前提下,对发生腐蚀减薄的水冷壁管表面进行防腐喷涂处理;或换管前对新管进行表面防腐处理。
5.实施磨煤机金属陶瓷复合材料辊套、衬板更换改造,提高磨煤机出力,降低煤粉细度、提高煤粉均匀性,降低一次风速和风量。