石灰质量对炼钢石灰消耗影响分析
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8 0万 吨 钢)042 1 2( × .3 ̄ .1 0 5 8t 3=3 8( ) () 4
3 灼烧减■的影响 . 2 灼烧减量越低说明可参与炉渣反应的 C O 量 a 越多, 提高了 C O倾含量。当灼烧减量减少 0 0 a .% 2 时,C O有 含量可提高 01%,见式() a 教 . 7 5。
() 3
F2 3 a e 、N 2 O O、K O 等成分 ,这部分杂质随焙烧温 z 度升高而渣化 ,石灰气孔被堵塞,降低石灰气孔率 及活性度。因此 , 杂质的存在不利于炼钢。降低杂
质含量可提高 C O_ 含量 ,使石灰用量减少。 a 仃 烛
全年减少石灰消耗 38 t 5 8,见式() 4。
【】 C O) C S +【 S +( a =( a ) O】 () 8
() 3 石灰 中() s饿降低 0 2 %,全年可减少石灰 .5 0
消耗 17。 8t
() 4降低杂质含量可使石灰用量减少。
参考文献
[】冯 聚 和主 编 . 1 氧气 顶吹转 炉炼 钢 [ . 京 :冶金 工 业出版 社 , M】北
的剩余含量 ,表示可参与炉渣反应的真实含量,用
式() 2 表示 。 ”
作者筒介 :金晓光(9 7 ) 15 ~ ,炼钢高工.18 9 2年毕业于东北工学院钢
铁冶金系炼钢专业; - i ̄ g 15 o u o E ma x 44 @sh . m l c
C O 打 % =C O % i 2 , ×R a 艘 a 扶 一S0 扶 f%
现场要求在做计算机程序时不设 PD, I 转速仪只检
测速度 ,并不参与转鼓速度的控制 ,只形成开环调
节。
4 结束语
.
I B 法在本钢的运用是成功 的,整个系统运 N A
行很稳定 , 高炉水渣的冲渣率较高。对设备性能有
足够的了解 , 把握其规律 , 当发生故障时对症下药 ,
找准故障点,问题就很快得到解决 ,并在实际运行
An ls e f c f i ai nL me o s mpin i te Ma ig ay it t e t me soh E oL Qu lyo i nu t nSe l kn t C o
J Xio a a gu ng
( ulyC n o pmn n ) Q at ot l i r De a et
比 20 06年 10 . 0 -. 0 0 2 0 -. 持 平 持 平 02 0
有效氧化钙含量和造渣碱度 , 本钢使用低磷铁水 ( P < ,0 0 3%)…,通常按式() 1 计算石灰加入量 。
W 灰= .4 S 】 2 1 x[ i铁水x / O 订敏×1 0 R Ca 00
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鞠
明、李景宏 、宋满堂 :本钢 l R T 号 H-B真空 系统 的生 产实践
1 9
石灰质量对 炼钢石灰 消耗影 响分 析
金 晓光
( 量处 ) 质
摘 要 :依据生产实际数据 ,针对代表石灰质量的主要指标进行具体计算分析。石灰质量对炼钢用石灰消耗量有显著影响。提高 石灰 有 效 C O含 量 , 低灼烧 减量 、硫含 量 、杂质 含 量可 显著 降低 氧气顶 吹转 炉炼 钢用 石灰 消耗 量 , 可提 高钢水 质量 和冶炼 水 a 降 并 平 ,带来 可观 的经 济效 益 。 关键词 :转炉 ;炼钢;石灰;质量;消耗
l 9 ( ): 4 、 P 4 9 56 P 6 6
当石灰 中硫含量降低 0 2%时 , .5 0 全年可减少石 灰消耗 17,见式() 8t 9。
(67 00 5  ̄ 63 + 57 % =17( ) () 3 . . %)5 /2 8 .  ̄ 2 9 t 9 8
3 活性度及杂质的影响 . 4
1 2出现故障, 水渣转鼓速度调节的最主要依据系统 压力 ,系统压力的高低意味着负载的多少,即渣量 的多少 ,当压力表 1 2出现故障就失去了调节的依 据, 系统就会突然停止。( 检测转鼓转速的转速仪 7 ) 失灵 : 在液压马达传动轴上安有检测马达速度的转 速仪 ,当设定转 速与实际转速相差超 出误差范围 时, 通过 PD调节其误差 , I 尽量使实际速度与设定 速度一致 ,形成闭环调节,增加系统的稳定性 ,当
8 . % , 1 . % ) 67 % =01 % 67 9 ( —02 0 一8 . 9 . 7 () 5
4 结束语
提高石灰质量是 降低转炉吹炼造渣 用石灰 消
耗的重要手段之一 ,并可提高冶金 效果 和钢水质 量 ,经济效益也显著。在本钢炼钢厂现有生产条件
下 ,可 取得 如下 效果 。
wasbr ug u o hto t
Ke wo d : o v r r te k n ; i ; u lt ; o s mp i n y r s c n et ;s l e e ma i g l me q ai c n u t y o
石 灰是 转 炉吹炼 过程 中主要 的 、用 量最 多的造 渣材 料 , 其质 量水 平直 接影 响吹炼 冶金 效 果 。目前 ,
中一一 克 服 。
可计算出炼钢石灰消耗量减少 0 7 k/铁 , . 3g 0 t 见
式 () 6。 04 2 01 .3 ̄ . 7=003( gt ) .7 k/铁 () 6
() 1 提高 C O仃 含量 1 全年可减少石灰消耗 a 效 %,
3 8。 58 t
全年减少石灰消耗 66,见式() 0t 7。
21 ̄ . %×328 . % . 8 .9  ̄ 0 0 . 04 4 7 【./67 一3 5 %] 10 9 / 2 7
活性度高的石灰 ,炼钢时成渣速度快 ,有利于
炼钢 。
石灰杂质一般是指石灰石中的 S 2 1 3 i 、A 2 、 O o
=0 3 k/铁 ) . 2( gt 4
80( 吨钢 )×00 3 1 1 2 万 .  ̄ . 3=66( ) () 7 0 0 t 7
() 2 灼烧减量减少 0 0 . %,全年可减少石灰消耗 2
66。 0 t
3 硫含量的影响 . 3
石灰中硫 以 C S a 形式存在 , 在炼钢时 自身消耗 石灰并能显著降低脱硫 、脱磷能力 ,反应见式( 。 8 )
脱磷效果 ,明显地提高 了炼 钢生产能力和钢水质
供炼钢厂炼钢用的活性石灰质量指标如表 1 所示。 20 年本钢铁水含硅 0 7 炼钢厂铁水单耗 06 . %, 4
1 1 k /钢 。 0 3 gt
裹 1 06年第 4 2 0 季度石灰质量指标
T b 1 Thel eat iyi q a tri 0 6 a . i a r mlt n4 u r e n2 0
量 水平 的石 灰 是指 高有效 C O含量 、低灼 烧减 量 、 a
注 :表 中值为 套 筒窑和 回转 窑 生产 加权平 均
20 年预计可达到质量水平见表 2 07 。
20 0 7年转 炉 钢产量 计 划 80万 t 2 ,活性石 灰产
量计 划 3 . t 67万 。
裹 2 20 07年预 计 可达 到质 量水 平
() 2
当 C O 含量提高 1 a %时( 由现 8 . % 5 9 提高到 7
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本钢技术
20 0 7年第 4 期
8. %) 67 ,按 式() 9 2计算 ,炼 钢石灰 消耗量可 减少
04 2gt ,见 式 () .3k/铁 3。
3分析
31 C O 有 的影 响 . a 效
() 1
式 中:W _ 炼钢石灰消耗量,k/铁 。 灰 一 Байду номын сангаас t
【i 求 铁 水含硅 量 ,%。 S】 — 铁
C O 是指石灰 中 C O 含量减去石灰 自身 a a SO 在一定炼钢渣碱度条件下所消耗的 C O 含量 i2 a
C O有 一石灰有效 C O含量,%。 a 效 a
R 炉渣碱 度 ,本 钢按 R=3 一 . 制。 2控
国内外大型转炉炼钢厂均采用 高质量 活性石 灰用 于转炉炼钢 ,与普通石灰相 比,成渣速度快 , 缩短 冶炼时间, 提高炉龄 , 减少喷溅 , 达到较好的脱硫 、
2 现状
20 0 6年 1 月 份 ,本 钢新 2号 回转 窑投 产 ,其 1
量 ,并降低了冶炼成本 。那么,石灰的质量对转炉
炼钢过程 中石灰消耗量有何影响呢?对此结合本 钢转炉炼钢生产实际做以具体定量分析。
指标
cO a
, % ,
灼
1 确定 石灰 消耗量公式
代表石灰质量的主要理化指标有: 有效 C O含 a 量 、灼烧减量 、 硫含量 、杂质含量及活性度。高质
a . T b 2 Th n ii t d l ea tcpa e me q aiy i 0 7 i u lt 2 0 n
低硫含量 、 低杂质含量及活性度>30 [的活性石  ̄ ml 1 1 ]
灰。
项
目
cO a
% , ,
灼
炼钢 用石 灰 消耗 一 般要考 虑 铁水 含硅 量 、石 灰
Ab t a t Ac o d n t h aa fo p a t e sr c: c r i g o t e d t r m r ci .man n e e e r s n i g l u l y we e c lu ae n c i i d x s r p e e t i n me q a i r ac ltd a d t n l z 1 e l u t a e r a l f to i c n u to . r a i g e f v O o t n l a a y e . h me q aiy h sr ma k b e ef c n l o s mp i n By i c e sn fe f eCa c n e ti i d _ i l e me n c i n me n e r a i g b r i g l s ,s lu o t n d i u g t o s mp i fl n se l a d d c e sn u n n o s u f rc n e t n mp ft e c n u t n o me i t e k n a e r d c d a i h o i ma i g c n b e u e r ma k b y we e , h l n se l u l y a d s l n a a i t r r v d a d d s n t c n myb n ft e r a l Ho v r t e mo t t e a i n met g c p b l y we ei e q t i i mp o e , n it c o o e e i e i
( 上接 第 1 0页)
因 :() 1 渣量太 大超过转鼓能力 ;( 外运 皮带发生 2 )
转速仪失灵时 ,系统采集到的值不真实 ,从而导致 调节混乱 ,导致转鼓压死 。由于理念的不同,有的
故障停机 , 系统有联锁使转鼓停机压死 ;3链条被 ( )
拉断;( 液压油温过高 ,超过 6 ℃;() 电、信 4 ) 0 5断 号丢失或严重受干扰等。 6检测系统压力的压力表 ()
3 灼烧减■的影响 . 2 灼烧减量越低说明可参与炉渣反应的 C O 量 a 越多, 提高了 C O倾含量。当灼烧减量减少 0 0 a .% 2 时,C O有 含量可提高 01%,见式() a 教 . 7 5。
() 3
F2 3 a e 、N 2 O O、K O 等成分 ,这部分杂质随焙烧温 z 度升高而渣化 ,石灰气孔被堵塞,降低石灰气孔率 及活性度。因此 , 杂质的存在不利于炼钢。降低杂
质含量可提高 C O_ 含量 ,使石灰用量减少。 a 仃 烛
全年减少石灰消耗 38 t 5 8,见式() 4。
【】 C O) C S +【 S +( a =( a ) O】 () 8
() 3 石灰 中() s饿降低 0 2 %,全年可减少石灰 .5 0
消耗 17。 8t
() 4降低杂质含量可使石灰用量减少。
参考文献
[】冯 聚 和主 编 . 1 氧气 顶吹转 炉炼 钢 [ . 京 :冶金 工 业出版 社 , M】北
的剩余含量 ,表示可参与炉渣反应的真实含量,用
式() 2 表示 。 ”
作者筒介 :金晓光(9 7 ) 15 ~ ,炼钢高工.18 9 2年毕业于东北工学院钢
铁冶金系炼钢专业; - i ̄ g 15 o u o E ma x 44 @sh . m l c
C O 打 % =C O % i 2 , ×R a 艘 a 扶 一S0 扶 f%
现场要求在做计算机程序时不设 PD, I 转速仪只检
测速度 ,并不参与转鼓速度的控制 ,只形成开环调
节。
4 结束语
.
I B 法在本钢的运用是成功 的,整个系统运 N A
行很稳定 , 高炉水渣的冲渣率较高。对设备性能有
足够的了解 , 把握其规律 , 当发生故障时对症下药 ,
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比 20 06年 10 . 0 -. 0 0 2 0 -. 持 平 持 平 02 0
有效氧化钙含量和造渣碱度 , 本钢使用低磷铁水 ( P < ,0 0 3%)…,通常按式() 1 计算石灰加入量 。
W 灰= .4 S 】 2 1 x[ i铁水x / O 订敏×1 0 R Ca 00
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明、李景宏 、宋满堂 :本钢 l R T 号 H-B真空 系统 的生 产实践
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石灰质量对 炼钢石灰 消耗影 响分 析
金 晓光
( 量处 ) 质
摘 要 :依据生产实际数据 ,针对代表石灰质量的主要指标进行具体计算分析。石灰质量对炼钢用石灰消耗量有显著影响。提高 石灰 有 效 C O含 量 , 低灼烧 减量 、硫含 量 、杂质 含 量可 显著 降低 氧气顶 吹转 炉炼 钢用 石灰 消耗 量 , 可提 高钢水 质量 和冶炼 水 a 降 并 平 ,带来 可观 的经 济效 益 。 关键词 :转炉 ;炼钢;石灰;质量;消耗
l 9 ( ): 4 、 P 4 9 56 P 6 6
当石灰 中硫含量降低 0 2%时 , .5 0 全年可减少石 灰消耗 17,见式() 8t 9。
(67 00 5  ̄ 63 + 57 % =17( ) () 3 . . %)5 /2 8 .  ̄ 2 9 t 9 8
3 活性度及杂质的影响 . 4
1 2出现故障, 水渣转鼓速度调节的最主要依据系统 压力 ,系统压力的高低意味着负载的多少,即渣量 的多少 ,当压力表 1 2出现故障就失去了调节的依 据, 系统就会突然停止。( 检测转鼓转速的转速仪 7 ) 失灵 : 在液压马达传动轴上安有检测马达速度的转 速仪 ,当设定转 速与实际转速相差超 出误差范围 时, 通过 PD调节其误差 , I 尽量使实际速度与设定 速度一致 ,形成闭环调节,增加系统的稳定性 ,当
8 . % , 1 . % ) 67 % =01 % 67 9 ( —02 0 一8 . 9 . 7 () 5
4 结束语
提高石灰质量是 降低转炉吹炼造渣 用石灰 消
耗的重要手段之一 ,并可提高冶金 效果 和钢水质 量 ,经济效益也显著。在本钢炼钢厂现有生产条件
下 ,可 取得 如下 效果 。
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Ke wo d : o v r r te k n ; i ; u lt ; o s mp i n y r s c n et ;s l e e ma i g l me q ai c n u t y o
石 灰是 转 炉吹炼 过程 中主要 的 、用 量最 多的造 渣材 料 , 其质 量水 平直 接影 响吹炼 冶金 效 果 。目前 ,
中一一 克 服 。
可计算出炼钢石灰消耗量减少 0 7 k/铁 , . 3g 0 t 见
式 () 6。 04 2 01 .3 ̄ . 7=003( gt ) .7 k/铁 () 6
() 1 提高 C O仃 含量 1 全年可减少石灰消耗 a 效 %,
3 8。 58 t
全年减少石灰消耗 66,见式() 0t 7。
21 ̄ . %×328 . % . 8 .9  ̄ 0 0 . 04 4 7 【./67 一3 5 %] 10 9 / 2 7
活性度高的石灰 ,炼钢时成渣速度快 ,有利于
炼钢 。
石灰杂质一般是指石灰石中的 S 2 1 3 i 、A 2 、 O o
=0 3 k/铁 ) . 2( gt 4
80( 吨钢 )×00 3 1 1 2 万 .  ̄ . 3=66( ) () 7 0 0 t 7
() 2 灼烧减量减少 0 0 . %,全年可减少石灰消耗 2
66。 0 t
3 硫含量的影响 . 3
石灰中硫 以 C S a 形式存在 , 在炼钢时 自身消耗 石灰并能显著降低脱硫 、脱磷能力 ,反应见式( 。 8 )
脱磷效果 ,明显地提高 了炼 钢生产能力和钢水质
供炼钢厂炼钢用的活性石灰质量指标如表 1 所示。 20 年本钢铁水含硅 0 7 炼钢厂铁水单耗 06 . %, 4
1 1 k /钢 。 0 3 gt
裹 1 06年第 4 2 0 季度石灰质量指标
T b 1 Thel eat iyi q a tri 0 6 a . i a r mlt n4 u r e n2 0
量 水平 的石 灰 是指 高有效 C O含量 、低灼 烧减 量 、 a
注 :表 中值为 套 筒窑和 回转 窑 生产 加权平 均
20 年预计可达到质量水平见表 2 07 。
20 0 7年转 炉 钢产量 计 划 80万 t 2 ,活性石 灰产
量计 划 3 . t 67万 。
裹 2 20 07年预 计 可达 到质 量水 平
() 2
当 C O 含量提高 1 a %时( 由现 8 . % 5 9 提高到 7
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本钢技术
20 0 7年第 4 期
8. %) 67 ,按 式() 9 2计算 ,炼 钢石灰 消耗量可 减少
04 2gt ,见 式 () .3k/铁 3。
3分析
31 C O 有 的影 响 . a 效
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式 中:W _ 炼钢石灰消耗量,k/铁 。 灰 一 Байду номын сангаас t
【i 求 铁 水含硅 量 ,%。 S】 — 铁
C O 是指石灰 中 C O 含量减去石灰 自身 a a SO 在一定炼钢渣碱度条件下所消耗的 C O 含量 i2 a
C O有 一石灰有效 C O含量,%。 a 效 a
R 炉渣碱 度 ,本 钢按 R=3 一 . 制。 2控
国内外大型转炉炼钢厂均采用 高质量 活性石 灰用 于转炉炼钢 ,与普通石灰相 比,成渣速度快 , 缩短 冶炼时间, 提高炉龄 , 减少喷溅 , 达到较好的脱硫 、
2 现状
20 0 6年 1 月 份 ,本 钢新 2号 回转 窑投 产 ,其 1
量 ,并降低了冶炼成本 。那么,石灰的质量对转炉
炼钢过程 中石灰消耗量有何影响呢?对此结合本 钢转炉炼钢生产实际做以具体定量分析。
指标
cO a
, % ,
灼
1 确定 石灰 消耗量公式
代表石灰质量的主要理化指标有: 有效 C O含 a 量 、灼烧减量 、 硫含量 、杂质含量及活性度。高质
a . T b 2 Th n ii t d l ea tcpa e me q aiy i 0 7 i u lt 2 0 n
低硫含量 、 低杂质含量及活性度>30 [的活性石  ̄ ml 1 1 ]
灰。
项
目
cO a
% , ,
灼
炼钢 用石 灰 消耗 一 般要考 虑 铁水 含硅 量 、石 灰
Ab t a t Ac o d n t h aa fo p a t e sr c: c r i g o t e d t r m r ci .man n e e e r s n i g l u l y we e c lu ae n c i i d x s r p e e t i n me q a i r ac ltd a d t n l z 1 e l u t a e r a l f to i c n u to . r a i g e f v O o t n l a a y e . h me q aiy h sr ma k b e ef c n l o s mp i n By i c e sn fe f eCa c n e ti i d _ i l e me n c i n me n e r a i g b r i g l s ,s lu o t n d i u g t o s mp i fl n se l a d d c e sn u n n o s u f rc n e t n mp ft e c n u t n o me i t e k n a e r d c d a i h o i ma i g c n b e u e r ma k b y we e , h l n se l u l y a d s l n a a i t r r v d a d d s n t c n myb n ft e r a l Ho v r t e mo t t e a i n met g c p b l y we ei e q t i i mp o e , n it c o o e e i e i
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因 :() 1 渣量太 大超过转鼓能力 ;( 外运 皮带发生 2 )
转速仪失灵时 ,系统采集到的值不真实 ,从而导致 调节混乱 ,导致转鼓压死 。由于理念的不同,有的
故障停机 , 系统有联锁使转鼓停机压死 ;3链条被 ( )
拉断;( 液压油温过高 ,超过 6 ℃;() 电、信 4 ) 0 5断 号丢失或严重受干扰等。 6检测系统压力的压力表 ()