主变套管更换
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
充入合格的SF6气体至额定压力460KPa(20 ℃);
充气24小时后,用SF6气体检漏仪检测漏。
SF6充气24小时后进行微水试验,试验应满足规程 要求,根据GB/T8905-1996标准。有电弧分解物的 气室≤150μL/L;无电弧分解物的气室≤250μL/L。
变压器绝缘油处理
油处理按DL/T573-95《电力变压器检修导则》及沈 阳变压器厂的《电力变压器安装手则》的有关油处 理工艺和制造厂相关规定进行。
3号主变A相 高压套管更换
情况简介
3号主变由沈变生产,型号为DSP-100000/500, 1994年投入运行。3号主变A相高压套管在此次3号 机C级检修预防性试验中测得高压套管对末屏介损 为0.66、电容量为394.0pF。根据《电力设备预防 性试验规程》DL/T 596-1996规定,电容型油纸绝 缘500kV套管主绝缘介损运行中不应大于0.8%;电 容量实测值与名牌数值或出厂值相比,差值应在 ±5%范围,超出范围时应查明原因。而3号主变A 相高压套管上次预防性试验值:介损为0.327、电 容量为327.6 pF,从数据上可以看出,介损增加了 100%,电容量与出厂值比差值增大了20.2%。
工艺及质量要求
高压母线管拆除及安装工艺质量要求,一定要遵守 《DL/T 639—1997 六氟化硫电气设备运行、试验 及检修人员安全防护细则》。
SF6气体的回收严格按照SF6充放气操作规范进行 高压套管气室SF6气体全部回收,高压套管气室相
邻气室5031617气室气压减半,即230KPa。 高压套管在拆除前应作好相应的标记,装复时按应
进行项目施工危险点分析,制定预防及控制 措施,编制危险点分析及控制表。
划定检修施工区域,在检修现场设立隔离遮 拦,设置警示牌。
高空作业人员必须系好安全带,严防高空坠 落。
应使用经检验合格的安全工器具、电动工器 具。
检修现场注意防火,并在现场放置充足的灭 火器材。
检修现场应有充足合格的施工电源及照明。
环保措施
施工过程中SF6气体必需全部回收,严禁向大气排 放。
施工过程中擦拭母线用的所有白布用专用垃圾桷放 置。
拆卸废弃物处理至中性后(放入20% NaOH水溶液 中浸泡12小时后)深埋;
施工过程中回收、清洗用的绝缘油不能直接排放, 必须注入专用油罐,并进行回收处理。
施工使用过的消耗材料及检修后的废旧物资不得随 处乱扔,必须回收处置。
油质检测执行《电力设备预防性试验规程》、 GA/T7595-2000标准要求。
滤油机就位
变压器试验
变压器的试验项目依照《电力设备预防性试验规程》 的相关规定进行,变压器高压套管更换前后均应完 成相关试验项目,并对试验结果进行记录、对比分 析。
变压器投运后,根据厂相关要求对绝缘油进行跟踪 分析。色谱检测按下述时间各进行一次:静置后(投 运前),投运后1天、运行4天、10天、30天、3个月。
经我厂和中试所试验人员反复测量,确认 试验数据可靠,试验数据变化是由于3号 主变A相高压套管本身存在缺陷造成。为 消除此故障,改善变压器的运行状况,确保 主设备安全,决定对3号主变A相高压套管 进行更换。
更换时间及前期准备工作时间: 2009年2月24日至2009年3月3日
第一部分、前期准备工作
的标记装复。 拆除的气管及导电杆等部件摆放有序,用酒精白布
清洁干净,标识清楚。 连接管路连接面的清洁用酒精、白布、金象砂纸进
行,在清洁密封面时应沿圆的方向进行,严禁径向 清洁,以免损坏密封面。
整体装配结束后,随即抽真空至133Pa,维持真空 泵运转30分钟以上,然后停止真空泵观察30分钟后 读取真空度值,再静观5小时以上,第二次读取真 空度值,两读数之差不大于65Pa为合格,否则,查 找漏气点。抽真空时要绝对防止勿操作,以免引起 真空泵倒灌事故;
坚持文明检修和文明施工,每天收工前清理 现场,做到工完、料净、场地清,保持检修 现场整洁有序。
高压套管外气管及母线管拆除技术保障措施
高压套管外垂直段气管拆除前SF6气体回收,高 压套管气室及快速地刀501617 SF6气体全部回收, 快速地刀501617气室相邻气室50316气室气压减 半,即230KPa。
套管起吊速度要慢且均匀,保证与带电设备足够的 安全距离,起吊中要保证套管不发生摆动
由于现场带电设备较多,符合安全距离的空间较小, 起重人员必须严格听从指挥人员指挥。
套管顶部结构的密封垫应安装正确,密封应良好, 连接引线时,不应使顶部结构松扣。
套管的未屏方向应向变压器本体,具体方向与旧套 管方向一致。
第二部分 旧套管的拆除
变压器来自百度文库油
主变排油前,对变压器的本体进行热油循环24小时, 使本体温度高于环境温度10℃以上,防止变压器受潮;
将主变油枕工作孔盖拆开,拆除液位计拉杆,拧开隔 膜上放气塞,用绳索拴紧;
排油时,必须将变压器和油罐的放气孔打开,变压器 放气孔接入干燥空气装置,以防潮气侵入;
拆除的气管及导电杆等部件摆放有序,用酒 精白布清洁干净,标识清楚。
管路拆除时起重作业时,起重臂与带电部位 保持大于5米的安全距离。
起重作业时听从起重人员统一指挥。
高压套管更换技术保障措施
旧高压套管在拆除前确认套管与变压器本体连接螺 丝已拆除,变压器内部引线与套管的连接螺丝已拆 除,套管与变压器的所有连接螺丝已全部拆除。
SF6气体的回收严格按照操作规范进行。
气管在拆除前要固定好不拆除部分母线管。
高压套管气管拆除必需在晴天进行,拆除时戴手 套和口罩,套管的拆除在ABB厂家技术人员指导 下进行。
高压套管气管开口后人员暂时撤离工作现场30分 钟,让管内残余SF6气体排尽,施工过程有身体 不适应立即休息、以免中毒。
工作票的办理; 技术方案的编写; 工作任务的安排布置; 工器具的准备; 特种班搭设脚手架; 将SF6充放气小车运到工作现场; SF6气瓶运往工作现场。
安全措施及现场注意事项
办理工作许可手续,3号主变退出运行,确认 起吊方案。
检修过程严格按照《电业安全工作规程》和 现场施工安全规定执行。
充气24小时后,用SF6气体检漏仪检测漏。
SF6充气24小时后进行微水试验,试验应满足规程 要求,根据GB/T8905-1996标准。有电弧分解物的 气室≤150μL/L;无电弧分解物的气室≤250μL/L。
变压器绝缘油处理
油处理按DL/T573-95《电力变压器检修导则》及沈 阳变压器厂的《电力变压器安装手则》的有关油处 理工艺和制造厂相关规定进行。
3号主变A相 高压套管更换
情况简介
3号主变由沈变生产,型号为DSP-100000/500, 1994年投入运行。3号主变A相高压套管在此次3号 机C级检修预防性试验中测得高压套管对末屏介损 为0.66、电容量为394.0pF。根据《电力设备预防 性试验规程》DL/T 596-1996规定,电容型油纸绝 缘500kV套管主绝缘介损运行中不应大于0.8%;电 容量实测值与名牌数值或出厂值相比,差值应在 ±5%范围,超出范围时应查明原因。而3号主变A 相高压套管上次预防性试验值:介损为0.327、电 容量为327.6 pF,从数据上可以看出,介损增加了 100%,电容量与出厂值比差值增大了20.2%。
工艺及质量要求
高压母线管拆除及安装工艺质量要求,一定要遵守 《DL/T 639—1997 六氟化硫电气设备运行、试验 及检修人员安全防护细则》。
SF6气体的回收严格按照SF6充放气操作规范进行 高压套管气室SF6气体全部回收,高压套管气室相
邻气室5031617气室气压减半,即230KPa。 高压套管在拆除前应作好相应的标记,装复时按应
进行项目施工危险点分析,制定预防及控制 措施,编制危险点分析及控制表。
划定检修施工区域,在检修现场设立隔离遮 拦,设置警示牌。
高空作业人员必须系好安全带,严防高空坠 落。
应使用经检验合格的安全工器具、电动工器 具。
检修现场注意防火,并在现场放置充足的灭 火器材。
检修现场应有充足合格的施工电源及照明。
环保措施
施工过程中SF6气体必需全部回收,严禁向大气排 放。
施工过程中擦拭母线用的所有白布用专用垃圾桷放 置。
拆卸废弃物处理至中性后(放入20% NaOH水溶液 中浸泡12小时后)深埋;
施工过程中回收、清洗用的绝缘油不能直接排放, 必须注入专用油罐,并进行回收处理。
施工使用过的消耗材料及检修后的废旧物资不得随 处乱扔,必须回收处置。
油质检测执行《电力设备预防性试验规程》、 GA/T7595-2000标准要求。
滤油机就位
变压器试验
变压器的试验项目依照《电力设备预防性试验规程》 的相关规定进行,变压器高压套管更换前后均应完 成相关试验项目,并对试验结果进行记录、对比分 析。
变压器投运后,根据厂相关要求对绝缘油进行跟踪 分析。色谱检测按下述时间各进行一次:静置后(投 运前),投运后1天、运行4天、10天、30天、3个月。
经我厂和中试所试验人员反复测量,确认 试验数据可靠,试验数据变化是由于3号 主变A相高压套管本身存在缺陷造成。为 消除此故障,改善变压器的运行状况,确保 主设备安全,决定对3号主变A相高压套管 进行更换。
更换时间及前期准备工作时间: 2009年2月24日至2009年3月3日
第一部分、前期准备工作
的标记装复。 拆除的气管及导电杆等部件摆放有序,用酒精白布
清洁干净,标识清楚。 连接管路连接面的清洁用酒精、白布、金象砂纸进
行,在清洁密封面时应沿圆的方向进行,严禁径向 清洁,以免损坏密封面。
整体装配结束后,随即抽真空至133Pa,维持真空 泵运转30分钟以上,然后停止真空泵观察30分钟后 读取真空度值,再静观5小时以上,第二次读取真 空度值,两读数之差不大于65Pa为合格,否则,查 找漏气点。抽真空时要绝对防止勿操作,以免引起 真空泵倒灌事故;
坚持文明检修和文明施工,每天收工前清理 现场,做到工完、料净、场地清,保持检修 现场整洁有序。
高压套管外气管及母线管拆除技术保障措施
高压套管外垂直段气管拆除前SF6气体回收,高 压套管气室及快速地刀501617 SF6气体全部回收, 快速地刀501617气室相邻气室50316气室气压减 半,即230KPa。
套管起吊速度要慢且均匀,保证与带电设备足够的 安全距离,起吊中要保证套管不发生摆动
由于现场带电设备较多,符合安全距离的空间较小, 起重人员必须严格听从指挥人员指挥。
套管顶部结构的密封垫应安装正确,密封应良好, 连接引线时,不应使顶部结构松扣。
套管的未屏方向应向变压器本体,具体方向与旧套 管方向一致。
第二部分 旧套管的拆除
变压器来自百度文库油
主变排油前,对变压器的本体进行热油循环24小时, 使本体温度高于环境温度10℃以上,防止变压器受潮;
将主变油枕工作孔盖拆开,拆除液位计拉杆,拧开隔 膜上放气塞,用绳索拴紧;
排油时,必须将变压器和油罐的放气孔打开,变压器 放气孔接入干燥空气装置,以防潮气侵入;
拆除的气管及导电杆等部件摆放有序,用酒 精白布清洁干净,标识清楚。
管路拆除时起重作业时,起重臂与带电部位 保持大于5米的安全距离。
起重作业时听从起重人员统一指挥。
高压套管更换技术保障措施
旧高压套管在拆除前确认套管与变压器本体连接螺 丝已拆除,变压器内部引线与套管的连接螺丝已拆 除,套管与变压器的所有连接螺丝已全部拆除。
SF6气体的回收严格按照操作规范进行。
气管在拆除前要固定好不拆除部分母线管。
高压套管气管拆除必需在晴天进行,拆除时戴手 套和口罩,套管的拆除在ABB厂家技术人员指导 下进行。
高压套管气管开口后人员暂时撤离工作现场30分 钟,让管内残余SF6气体排尽,施工过程有身体 不适应立即休息、以免中毒。
工作票的办理; 技术方案的编写; 工作任务的安排布置; 工器具的准备; 特种班搭设脚手架; 将SF6充放气小车运到工作现场; SF6气瓶运往工作现场。
安全措施及现场注意事项
办理工作许可手续,3号主变退出运行,确认 起吊方案。
检修过程严格按照《电业安全工作规程》和 现场施工安全规定执行。