一氧化碳变换操作规程
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一氧化碳变换操作手册
第一节工艺原理
一氧化碳是在催化剂的作用下,具有一定的温度(高于催化剂的起始活性温度)条件,CO和水蒸汽发生反应,将CO转化为氢气和二氧化碳气。其化学反应式为:H2O+CO ⇔ CO2+H2+Q
这是一个可逆放热反应。从化学平衡上看降低CO2浓度,降低温度,增加水蒸汽量可以使平衡右移,提高CO转化率。一氧化碳在某种条件下,能发生下列副反应:
CO + H2⇔ C + H2O (1)
CO +3H2⇔ CH4 + H2O (2)
CO2 + 4H2O ⇔ CH4 + 2H2O (3)
这几个副反应都是放热反应,甲烷化反应会使催化剂床层温度飞升,析碳反应造成催化剂失去活性,在正常操作中我们要尽量减少这些副反应的发生。
本工序针对SHELL粉煤气化生成的粗合成气的特性(CO含量高,且含硫量较高),一氧化碳变换采用耐硫宽温变换工艺,采用锅炉给水、脱盐水换热的方式回收反应热。
第二节流程叙述
从SHELL来的煤气化装置的粗合成气(温度:168℃,压力:3.8MPa(g),湿基CO:55.6%,干基CO:69.07%)进入煤气原料气分离器04S001,分离出夹带的液相水后进入原料气过滤器04S002,其中装有吸附剂,可以将粗合成气中的粉尘等对催化剂有害的杂质除掉。然后粗合成气分成三部分。
一部分占总气量28.5%的粗合成气进入煤气预热器04E001,与第三变换炉04R003出口变换气换热至210℃,后进入蒸汽混合器04S003,进入该混合器前,来自蒸汽管网的过热蒸汽(4.4MPa,282℃)与粗合成气混合。进蒸汽混合器的蒸汽量由调节阀FV-04005调节,该蒸汽量与28.5%的粗合成气量是比例控制,保证进入一变、汽、气比不低于1.09,原料气管线设有TV-04003调节阀旁路(测温点TE-04003在一变的入口。混合后的粗合成气进入煤气换热器04E002管侧与来自第一变换炉04R001出口的变换气换热。合成气温度由TV-04003控制在约255℃左右,进入第一变换炉04R001进行变换反应(一变入口湿基CO:33.1%)。控制第一变换炉出口变换气温度小于等于460℃,(干基CO:18.27%湿基CO:12.5%)。
第一变换炉出口变换气在煤气换热器04E002(此换热器富裕量较大,壳侧设一150的旁路)与入第一变换炉的粗合成气换热,后与另一部分占总气量32%的粗合成气相混合。随后进入1#淬冷过滤器04S004,在此用来自低压锅炉给水泵82P003A/B约11.78吨/时的低压锅炉给水(4.2 MPa,150℃)激冷到235℃后,保证进入二变的汽、气比不低于0.53。入第二变换炉04R002的变换气温度由TIC-04006控制(测温点设在二变的入口)。第二变换炉出口温度为351.4℃(干基CO:18.96%;湿基CO:14.7%)。
另外,占总气量39.5%的粗合成气与第二变换炉出口变换气相混合(原料气与变换气混合前设一分析调节阀AIC-04001,保证出变换的CO含量控制在指标以内)。后进入2#淬冷过滤器04S005,用来自低压锅炉给水泵82P003A/B约13.65吨/时的低压锅炉给水(4.2
MPa,150℃)激冷到大约220℃,保证三变入口的汽、气比不低于0.33(干基CO:33.1%湿基CO:24.1%)。变换气进入到第三变换炉04R003,在催化剂QDB-04的作用下进行变换反应。进入第三变换炉的变换气温度由TIC-04008控制。出第三变换炉的变换气温度约306.2℃(干基CO:19.4%;湿基CO:15.8%)。
然后进入煤气预热器04E001的壳侧与粗合成气换热到297.5℃。依次经锅炉给水预热器04E003A/B、除盐水预热器04E004,合成气相应地被冷却到180℃、85℃后进入1#变换气分离器04S006、变换气水冷器04E005、2#变换气分离器04S008,此时合成气温度约为40℃,CO:19.4%,送至酸性气体脱除工序。
高压锅炉给水经锅炉给水预热器04E003A/B回收变换余热后送至动力蒸汽装置。来自甲醇合成预热后的脱盐水经脱盐水预热器04E004A/B回收余热后送入低压除氧器。
来自煤气原料气分离器04S001、蒸汽混合器04S003、1#变换气分离器04S006、2#变换气分离器04S008的工艺冷凝液(81.4℃,35.11bar),与来自低温甲醇洗的洗涤水(10℃,11bar)混合进入冷凝液闪蒸槽04S007。在此减压至11bar后,将溶解的大部分气体(81℃,11bar)解析出来,经闪蒸气水冷器04E007冷却至40℃送入闪蒸气分离器04S010的中部。冷凝液闪蒸槽04S007的压力由PIC-04011控制。闪蒸后的冷凝液通过冷凝液泵04P001A/B,加压后送SHELL煤气化装置。出闪蒸气分离器04S010的冷凝液送污水处理站,尾气(40℃,10.85bar)送硫回收工序。
在初始开车、大修后的开车期间,变换炉中的耐硫宽温催化剂的升温
和硫化,采用开工蒸汽加热器04E008加热氮气循环升温。并在氮气中加入一定量的二硫化碳进行硫化。来自管网的氮气进入开工蒸汽加热器04E008加热后(氮气420℃、4.2 bar),分别送入第一变换炉04R001、第二变换炉04R002、第三变换炉04R003,返回的氮气在氮气冷却器04E006中用循环冷却水冷却后进入氮气分离器04S009。然后,由氮气鼓风机04K001送入开工蒸汽加热器04E008。出开工蒸汽加热器04E008的氮气温度由出开工蒸汽加热器04E008上的蒸汽放空调节阀TV04032A/B控制。变换炉催化剂硫化所需的二硫化碳有二硫化碳储槽04T001储存。二硫化碳经计量后与出04E008的氮气混合一起分别送至变换炉对催化剂进行硫化。
第四节工艺控制
1)第一变换炉进口温度控制
第一变换炉进口温度由煤气换热器进口粗合成气副线上的调节阀TV-04003调节。
2)第一变换炉进出口水/气比控制
第一变换路进口汽/气比通过蒸汽混合器04S003蒸汽管线上的调节阀FV-04005调节,蒸汽流量根据本工序粗煤气流量比例控制。
3)第二变换炉进口温度控制
第二变换炉进口变换气温度由调节阀TV-04006通过调节低压锅炉给水泵来的锅炉给水流量来控制。
4)第三变换炉进口温度控制
第三变换炉进口变换气温度由调节阀TV-04008通过调节低压锅