正交异性板和箱形结构运用于桥梁的历史
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正交异性板和箱形结构运用于桥梁的历史(三)
发布时间:2008-04-25 作者:钱冬生
摘要:介绍了正交异性板和箱形结构运用于桥梁的历史。
4 、英国的塞文桥——它在1966 年的胜利建成,与在1991 年的整修完竣
塞文桥在1966 年的建成,是当时桥梁界的一大盛事。它总长约3km ;包括: Wye 斜拉桥(主跨234.7m )、引桥(跨度61.7~ 64.0m 连续钢箱紧)和正桥(主跨988m 的悬索桥)。它的悬索桥第一次使用流线形的扁钢箱加劲梁,这是由风洞试验认识到它的实用价值的(阻力系数小、对风致振动的反应较优),其加劲梁钢面板厚11.50mm ,纵肋为闭口的梯形,肋厚6.4mm ,肋的高度228mm ,纵肋的中心距为610mm ,纵肋跨度(横肋中距)用到4.57m 。横肋板厚 6.4mm ,高度为3m (从桥面板到箱底板,它实际上就是横隔板)。这加劲梁又第一次使用全焊钢结构,因耽心它在振动时的阻尼系数要比铆接结构为小(注:对桥面辅装的阻尼作用当时还缺乏认识),不利于抑制振动,乃将其吊索从竖置改为呈V 字形的斜置,因为,斜置吊索当桥振动时所受的拉力有脉动,这一脉动将使其钢绞线时松时紧,由此而对振动产生阻尼。对于塔柱,它又第一次采用了矩形单箱式;而且对于柱的工地水平接头,不是用拼接板及高强栓作连接,而是靠承压传力,并用20 根φ 50mm 高强栓在竖向将上下拉紧(用以抵抗施工荷载);这使每塔用钢量仅是1200t 。对于塔顶主鞍,又第一次采用了全焊式。[8] :127~139 在施工方面,也是非常俭省。加劲梁的制造,是分为88 个节段,每个节段再分为若干板件;将板件在工厂预制完成后,运到一造船厂的滑道附近,在滑道上进行节段的拼装;在滑道长度方面只需其能保留三个节段,每当向上再拼装一个新节段时,就先将最下一个节段
滑到水中。为了节段能够浮运,在其开口端加一5mm 厚的封头钢板,将封头钢板上缘与纵肋相焊。浮在水上的节段就用拖船拖到工地附近,在水面储存着,这就省去了储存场地。待到架梁时,就将各节段拖到桥位。这时,节段因浸水太久,表面已积有污垢。在用缆上起重装置将它吊出水面后,必须射水冲洗。典型节段重量是130t 。从1964 年10 月到1966 年3 月,由于潮位不合适或天气不好而颇有延误,但总算将88 个节段架设完成。在那时,英国因二次世界大战遭受破坏,还处于财力拮据状态,在当时的技术水平下,能够取得这样的成果,确是不容易。
所存在的问题,一是疲劳,二是设计荷载取值过低,三是对箱形梁承受局部力之处不够重视。
关于正交异性板的疲劳,以往虽曾进行过一些疲劳试验,但其成果远远不够制订设计规则之用。塞文桥加劲梁节段由于需要它能浮在水上而加了封头板,并让封头板与纵肋相焊,这就在纵肋在焊有封头板处造成应力集中,在这桥开通5 年、即1971 年,发现其处疲劳开裂。几经研究,最后决定对其裂缝过大处,在纵肋上开一洞,再在其处肋身内外加拼接板,用高强栓将拼接板同肋相连,形成接头,借使这种开裂得以补板。这桥的纵肋端头与横肋的焊接,是用6mm 角焊缝;1977 年,发现在这种焊缝处开裂。经过试验研究,决定在纵肋端头之下,用8mm × 40mm 薄钢片在加热后绕着纵肋,并让其一边贴着横肋,再用焊接将薄钢片两边分别连于横肋与纵肋,凭薄钢片加固这一接头。这桥纵肋与桥面板的连接,原是用6mm 角焊缝,从1977 年起也发现其有裂纹。经过试验研究,认为:用角焊缝是行的,但需让焊脚从6mm 放大到9mm 。当经进行工艺研究,决定将需要修补之处,铣去焊缝,并让铣出的纵肋竖向面尺寸达9mm ,随后再用手工焊三趟,使角焊缝焊脚达到9mm 。经过18 个月的日夜奋战,这项修补工作终于完成。
TRRL ( Transport and Road Research Laboratory ,运输和道路试验研究所)在1990 年发表其259 号研究报告,标题是Fatigue classification of welded joints in orthotropic steel bridge decks ( 钢正交异性板焊接连接处的疲劳等级) ,作者为Cuninghame TR 。标题内的疲劳等级,是指BS5400 所用的区分疲劳强度的等级。按照计算,若等级不低于D ,则按BS5400 所讲的基本原理推算的疲劳寿命不会少于120 年。这样,疲劳验算就不会控制。因此,进行疲劳试验的目的,可以归结为确定其疲劳等级。这个研究报告将正交异性板需要进行疲劳验算的接头选定为6 种;并将纵肋与横肋的焊接分为两种进行试验:一种是(塞文桥使用的)老式样,纵肋端头与横肋相焊,让焊缝传递其处的全部内力;另一种是让纵肋在横肋开孔内连续穿过,让角焊缝仅传递纵肋的竖向反力(剪力)。试验结果是:塞文桥所用的老式样达不到D 级,而新式样且让横肋在纵肋上缘处不开圆孔者则可达到D 级。其横肋之开圆孔者虽然按疲劳试件(没有铺装层者)试验结果达不到 D 级,但在实桥(有铺装层者)的运营之中,却不曾遇到疲劳开裂。经对一座实桥测读该处活载的应力变化幅度,发觉:当温度为7.6 ℃时,实测应力值只是按钢结构(没有铺装层者)计算值的一半。对于其他5 种接头,一般均不低于D 级。虽然这一研究报告没有能将有铺装层的正交异性钢桥面板包括在内,但它已弥补了BS5400 第10 篇疲劳设计的不足,是很有价值的。
塞文悬索桥的吊索钢绞线,在1977 年就发现其在长度较短者的锚头处有钢丝开裂。这一则是由于当初对设计活荷载取值过小,再则由于对锚头构造细节未曾精心设计。在整修中,将钢绞线直径一律从53mm 增至65mm 。在锚头的钢绞线钢丝散开处,一律用氯丁二烯制造的缓冲构造控制其处钢丝的曲率变化。还在锚头中心设一注油管,让润滑油通到钢丝散开处。对于较长的吊索,为抑制其振动波的幅度,还装置了减振器。
大致从1970 年开始,货运汽车重量就不断发展,而且,它们往往结队运行。因此,设计活荷载应重新制订。塞文桥的活荷载,原是照BS153 取值。1978 年,BS5400 第二篇荷载规范颁行,其值提高不少。1988 年,英国运输部发布部标准,即公路桥荷载规范BD37/88 ,其规定乃更加符合实际。由于塞文桥的全面整修开始于1985 年,所取用的检算汽车荷载就只能在BS5400 的基础上进行调研制定。双向四线,在加载长度很大时的均布活载值,竟达原设计所取值的2.8 倍。这使大缆、塔、锚碇,加劲梁四者都应检算。大缆和锚碇,都难于加固,只好降低其安全系数。加劲梁的强度检算不控制。单箱矩形截面的塔柱是由有纵肋加劲的4 块板件组成,这些板件承受了巨大的恒载应力。若用补强材料增大其截面,则补强材料很难承担恒载应力。于是,只好在箱内四角,各添一φ 406mm 钢管,钢管分成6m 长的节段,在箱内接成全高;每6m 给钢管设一支撑(以柱壁为根),以缩小其自由长度;用千斤顶使钢管接受压力。钢管上端顶紧主鞍座(在鞍座内部用钢结构将鞍槽所受的压力传到4 根钢管)、下端顶紧混凝土桥墩。在施工过程中,用应变计检测各部件所受应力,以确保整修质量。为这些塔柱加固所增添的钢材,达原塔柱用钢量的32% 。
塞文悬索桥是三跨两铰式,主跨及边跨加劲梁都是两端简支。为制止邻跨间的碰撞,原应在各跨两端设置水平的纵向止撞柱,借能凭借止撞柱顶紧使桥面伸缩缝及箱梁端部得到保护。但原设计将止撞柱省去了。在整修之中,便在各跨梁端,在箱梁之内,各加一段纵向腹板,再沿腹板设置止撞柱,还在梁端外侧设置能传递冲撞力的设施。另外,对梁的某些段落讲,让横肋(横隔板)间距为4.57m 也嫌过大,乃在整修时在其间距之中增添一横肋。对于桥上有车时的风力,现在因为车重增加了,为检算荷载组合的效应,也应对各种风力的