轴用磁粉探伤机的故障分析及排除方法
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
轴用磁粉探伤机的故障分析及
排除方法
单位:中国北车集团西安车辆厂转二车间
姓名:周慧娟
时间:二零零六年七月
轴用磁粉探伤机的故障分析及排除方法
摘要:文章通过对轴用磁粉探伤机的工作方式、试验原理以及电路结构的分析,提出轴用磁粉探伤机常见故障分析及排除的方法。
关键词:轴用磁粉探伤机,故障,分析,排除,方法
1 概述
转二车间是工厂新造事业部专门生产罐、货车走行部分的车间,由于近几年火车不断提速,使得车辆的行驶安全性显得十分重要。
使得确保车轴无裂纹的轴用探伤机成为转二车间的关键设备,因此对探伤机的维护保养,及时维修,保证探伤机安全可靠的工作成为维修人员的重要日常工作。
轴用探伤机作为专用设备,由于其使用频率高,磁悬液腐蚀机床零件和电路元件,线圈上机械夹紧装置变形、夹紧不可靠,周向电极夹紧不可靠,另外其自身的工作电流大,使得探伤机的故障较多,特别是PLC控制程序的应用,给探伤机的故障分析和排除带来了一定的难度。
经过这几年对探伤机的维修经验的积累,结合自学所掌握的一些新知识,在此针对轴用磁粉探伤机的工作方式,试验原理以及电路结构的分析,对探伤机电气故障的成因和排除方法,作简要阐述说明。
2 轴用磁粉探伤机的工作方式
CXW-3000z型轴用磁粉探伤机是为列车用光轴表面缺陷(裂纹)检测而设计的磁粉探伤设备。
它的工作方式为对工件的磁化采用复合化方式,即周向磁化和纵向磁化相搭配,一次性测出规定范围内工件表面全方位缺陷。
周向磁化采用直接通电法,纵向磁化采用线圈法。
周向磁化和纵向磁化均使用50赫兹工频交流电激磁,两路激磁电流相位差为120°,工件在复合磁化状态时,其表面建立一个随时间变化的椭圆形旋转磁场。
其合成磁场方向均能和各种取向的缺陷垂直。
由于交流电的趋肤效应,选用合适的磁化强度,即使形状较为复杂的工件,在其表面也可获得较均匀的磁场分配。
退磁方式是自动衰减式,纵向最大值→衰减到零。
3 试验原理
当铁磁性工件放在磁场中时,磁力线便引向并通过工件。
如果磁力线作用于裂纹,则磁力线便不会连续,从而溢出工作表面,这样在裂纹的两侧便产生磁极。
将磁粉(或磁悬液)喷洒于有缺陷工件的表面,则磁粉在裂纹处形成一明显可见的线状物。
磁粉的颜色应尽可能选用与工件表面有较大对比度,这样有利于缺陷被人眼观察到。
4 电路结构
探伤机的电路主要由控制回路和主回路两部分组成。
附图1为主回路的电路图,附图二为控制回路的电路图。
控制回路采用了PLC(可编程序控制器)控制,从而提高了动作可靠性与安全性。
主回路采用的是可控硅变流控制。
本机调压方式采用可控硅(模块)调压,移相电路采用专用的集成电路,出厂前磁化电流已调整好。
5 轴用探伤机电气故障分析及排除方法
5.1 PLC的故障诊断及排除方法
1.可编程序控制器是一种工业控制计算机,它有很强的诊断功能。
无
论是自身故障还是外围设备故障,都可用可编程序控制器上具有自诊断指示功能的发光二极管(LED)的亮灭来诊断。
基本单元上有以下一些LED发光二极管。
I.电源指示灯(POWER):当PLC电源接通,该发光二极管(LED)
亮,说明电源正常。
II.运行指示灯(RUN):编程器上的状态开关扳在监控“MONITOR”
位置,基本单元的运行(RUN)开关合上,表明PLC处于运行状态,运
行(RUN)指示灯LED亮。
III.锂电池指示灯(BATT·V):当PLC编程或者运行正常时,这个灯是不亮的,当电池电压降低时,该发光二极管亮,提示该换锂电池了。
IV.程序出错指示灯(CPU·E):PLC运行正常时,这个灯不亮。
如果CPU·E常亮,说明外来浪涌电压出现,引起程序执行出错,或者程序执行时间大于0.15s引起监控器动作时,也会使CPU·E灯常亮。
锂电池电压跌落到一定值或者由于噪声干扰或导线线头落在PLC内引起“求和”检查出错,CPU·E灯会闪烁。
V.输入指示灯:输入正常,输入端子对应指示灯亮;如果加上正常输入指示灯不亮,或未加输入而指示灯亮,则属于故障。
VI.输出指示灯:输出指示灯亮,而对应输出通道的继电器正常。
灯亮而输出继电器不动作,就是出故障了;可能是输出触点由于过载短路而烧毁。
2.PLC故障的查找是一件很麻烦的事,下面就用流程图来介绍查找排除故障的方法
I.故障检查流程图
II.电源检查流程图
III.运行故障检查排除流程图
IV.检查输入流程图
V.检查输出流程图
5.2 磁化电流不正常的故障诊断及排除方法
1.电源—启动周向或纵向即磁化,而且磁化电流达到最大值,这种故
障的原因是由于可控硅击穿引起的,应更换同规格的可控硅。
2.一打开探伤机电源或合上工作线圈就烧电源保险或速熔保险,这主
要是由于主变压器的一次绕组对地绝缘击穿,或者是一、二次绕组间绝缘击穿造成的。
应首先检查主变压器地一、二次接线端有无对地,短路现象,如果有,可以进行恢复绝缘处理,一般情况下需更换主变压器。
3.磁化电流达不到磁化电流调节旋钮所设定值。
当调节旋钮已调到最
大,磁化电流还是达不到额定值时;如果是纵向出故障,需要检查工作线圈之间地接触面,以及连接线,如果接触面有打火现象,应清理接触面,如果连接线腐蚀严重,应更换连接线;若是周向磁化故障,需要检查周向电极铜板和工件的接触面是否接触紧密,如果有打火现象,应修整打磨好,确保工件在通电磁化时和电极之间不打火。
4.磁化电流还没有调节到额定值,就烧速熔保险。
出现这种故障一般
是因为脉冲变压器匝间短路或同步变压器匝间短路造成的,通常用替代法找出故障元件。
5.探伤机无磁化电流
应首先检查PLC充磁输出01001,01002有无输出信号,无输出信号说明是PLC控制回路出现问题,这时要结合PLC程序,或梯形图,分析与充磁输出有逻辑关系的各个相关的输入、输出口的工作状态是否正常,这些I/O口包括磁化输入00010,总气压表压力继电器接点00100,线圈到位行程开关的常开触点00101等,找出工作不正常的I/O口后,查找与之相关的外部线路,找出故障发生的原因,予以排除,一般情况下00100无输入是由于气压不足,00101无输入是由于线圈未夹紧或行程开关故障引起的。
如果PLC充磁输出正常,这时就应该检查主回路,确认保险完好后,可先检查工作线圈各个连接点,导致这种故障的原因一般是因为工作线圈受磁悬液长期喷淋,线圈开合所造成的机械性反复弯折,造成线圈接触不良,或者连接缆线折断引起工作线圈开路,从而导致无纵向磁化电流。
接下来检查可控硅是否可靠导通,如果可控硅没有可靠导通,就无电压变化。
然后再检查触发脉冲,若触发
脉冲正常,说明可控硅已坏,需更换可控硅;若触发脉冲不正常,则检修触发电路。
有时,由于其他原因,也可造成无磁化电流。
一次,车间探伤机纵向磁化正常,而无周向磁化。
经过反复检查,确认电气方面一切正常。
后决定换轴再试,换轴后,磁化正常了。
将原有的轴上机试还是无周向磁化,再对这根轴进行反复检查,最后确认是由于这根车轴轴头有一层薄薄的漆膜未去除干净,漆膜去除后磁化终于正常。
5.3 其他故障
轴用磁粉探伤机除上述PLC和磁化电流不正常外,还经常出现一些其它如工件不转动、托架不上下、工件不夹紧、线圈不开合及膜片不锁紧等电气故障,现针对这些故障及排除方法作简要说明。
5.3.1 工件不转动
应首先检查PLC工件转动01101有无输出,若无,应检查转动输入00008,电极松动到位00102输入是否正常,若都正常就应是PLC内部的问题。
若转动输出01101输出正常,应再检查空气开关QF是否断开,或对应接触器主触点是否闭合良好,造成这种故障的原因一般是由于行程开关SQ2损坏或断路器跳闸造成的。
5.3.2 托架不上下
首先,检查PLC托架上下输出01006是否有输出,有则检查电磁阀吸合是否正常,无则检查托架上下输入00007,电极松到位限位00102是否正常,不正常则检查按钮SB11和限位SQ2。
线圈合到位限位SQ1位置是否正常,这种故障大多是由于电极未缩到位,或线圈未分到位,或电磁阀故障造成的。
5.3.3 工件不夹紧
一般情况下是由于电磁阀烧坏或机械卡死造成的。
5.3.4 线圈不开合
主要是由于线圈烧坏或机械卡死造成,有时也因为线圈位置配合不好,导致线圈不能正常开合。
5.3.5 膜片不锁紧
一般是由于电磁阀烧坏或线圈未合到位造成。
上述故障都是在保证气压,按钮动作正常及线头无脱落情况下分析的,且都是在手动状态下出现的。
若手动正常,自动出现的故障,大多是由于PLC内部继电器故障,结合梯形图认真分析,排除故障。
6 总结
以上仅为探伤机一些常见电气故障的电气分析和排除方法,当然在以后的工作中可能会出现这样或那样的故障,这就需要我们在维修前要掌握各个元件的用途、功能及其在该设备中所起的作用,在修理时要细心观察,认真听取操作者对故障发生过程的描述,结合日常巡检时观察的现象,采用科学的方法去判断,就可以快速、准确的判断,正确处理故障,确保设备的安全可靠的运转,从而保证工厂正常生产进度。
附图1:
CXW-3000z主回路电路图
10 附图2:
CXW-3000z 控制回路电路图。